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        用于精細(xì)控壓鉆井的無(wú)機(jī)凝膠隔離塞的研制及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        2019-02-20 06:19:02衛(wèi)俊佚
        石油鉆探技術(shù) 2019年1期

        黎 凌,衛(wèi)俊佚,張 謙

        (1.油氣田應(yīng)用化學(xué)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川廣漢618300;2.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,四川廣漢618300;3.中國(guó)石油西南威遠(yuǎn)東頁(yè)巖氣作業(yè)分公司,四川成都610000;4.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司鉆井液技術(shù)服務(wù)公司,四川成都610000)

        四川磨溪高石梯和下川東等地區(qū)應(yīng)用精細(xì)控壓鉆井技術(shù),解決了因鉆井液安全密度窗口窄引起的漏失嚴(yán)重、噴漏同存等技術(shù)難點(diǎn),但在起下鉆及完井過程中缺乏有效且安全的封隔,鉆井液漏失嚴(yán)重,井控風(fēng)險(xiǎn)極高[1-3]。如,高石00X-XX 井在5 188.00~5 838.00m控壓鉆進(jìn)井段起下鉆過程中漏失量達(dá)2 053.0m3,完井過程中漏失量達(dá)1 985.0m3;高石XX2井在5 356.00~5 860.00m控壓鉆進(jìn)井段起下鉆過程漏失量達(dá)2 324.0m3,完井過程中漏失量達(dá)1 180.5m3。川渝地區(qū)常采用重漿帽加吊灌的方法解決精細(xì)控壓鉆井中起下鉆和完井時(shí)的漏失問題[4-5],但是川渝地區(qū)地層孔洞裂縫發(fā)育、鉆井液安全密度窗口窄,鉆井液密度稍高就會(huì)發(fā)生井漏,鉆井液密度稍低就可能發(fā)生井涌、井噴等安全事故,并且會(huì)造成鉆井液密度不均,不利于準(zhǔn)確判斷井下情況。國(guó)內(nèi)還采用水泥塞封固后起下鉆的方法[6],即在套管鞋附近注入水泥塞,封隔下部井段,但是該方法存在水泥塞質(zhì)量不高且候凝時(shí)間長(zhǎng)的問題。

        對(duì)于控壓鉆井或者欠平衡鉆井過程中起下鉆和完井時(shí)的油氣封隔,國(guó)內(nèi)外主要采用機(jī)械封隔和化學(xué)封隔2種方法。機(jī)械封隔即在技術(shù)套管內(nèi)安裝套管閥[7],利用套管閥的開關(guān)實(shí)現(xiàn)在起下鉆和下入完井管串時(shí)處于負(fù)壓狀態(tài);用不壓井起下鉆裝置實(shí)現(xiàn)整個(gè)作業(yè)處于負(fù)壓狀態(tài)[8],但是該方法的成本較高?;瘜W(xué)封隔是采用化學(xué)方法形成封隔介質(zhì),如國(guó)內(nèi)吐哈油田、南堡油田等采用凍膠閥密封井筒油氣[9-10],但凍膠閥的基液黏度高,需使用水泥車泵注,占用設(shè)備較多,且需采用化學(xué)破膠劑破膠,破膠時(shí)間長(zhǎng),一般需要10~15d。梁大川等人[11]提出采用聚合物凝膠封隔井筒油氣,并研究出耐溫110~140℃的聚合物凝膠,與常用鉆井液配伍性好,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,該聚合物凝膠段塞具有一定的封隔效果,但采用化學(xué)破膠,存在破膠時(shí)間長(zhǎng)且破膠不完全的問題。美國(guó)MI Swaco公司開發(fā)出流體壓力傳遞段塞FPTP[12],這種基于交聯(lián)聚合物的鉆井液段塞是為保證控壓鉆井起下管柱井控安全設(shè)計(jì)的,目前已投入現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,但不在我國(guó)銷售,也不提供技術(shù)服務(wù)。

        因此,急需研制一種操作簡(jiǎn)單、成本較低、封隔性好且起下鉆后能快速恢復(fù)鉆進(jìn)的控壓鉆井用凝膠隔離塞,為窄鉆井液密度窗口地層安全、高效起下鉆提供技術(shù)保障。為此,筆者基于無(wú)機(jī)水硬性膠凝理論、密實(shí)充填理論和固化增強(qiáng)理論[13-15],通過室內(nèi)試驗(yàn),研制出一種無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液,其密度、稠化時(shí)間可以調(diào)控,具有良好的流變性、抗鉆井液污染性能,固化成塞后具有較強(qiáng)的抗氣竄能力,能封隔油氣,保證精細(xì)控壓鉆井起下鉆安全。

        1 無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液配方

        選用一種工業(yè)廢棄物且具有潛在活性的無(wú)機(jī)膠凝劑作為凝膠隔離塞工作液的主處理劑,其比表面積為420m2/kg,密度為2.9~3.0g/cm3;為了讓無(wú)機(jī)膠凝劑顆粒均勻分散,需加入一定量的懸浮穩(wěn)定劑;為了提高其適用性,需加入激活劑和緩凝劑,調(diào)節(jié)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液不同溫度下的稠化時(shí)間;為了提高整個(gè)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞的綜合強(qiáng)度,需加入固化增強(qiáng)劑;為了調(diào)整其密度,需加入一定的重晶石。

        1.1 無(wú)機(jī)膠凝劑加量?jī)?yōu)化

        在清水中加入無(wú)機(jī)膠凝劑配制成凝膠隔離塞基液,在常溫下靜置7d后測(cè)定其流動(dòng)度,然后在100℃養(yǎng)護(hù),用壓力加載機(jī)測(cè)定不同養(yǎng)護(hù)時(shí)間下的抗壓強(qiáng)度,以考察無(wú)機(jī)膠凝劑加量對(duì)隔離塞抗壓強(qiáng)度的影響,結(jié)果見表1。

        由表1可知:在常溫條件下,加入不同量的無(wú)機(jī)膠凝劑配制出來的凝膠隔離塞基液具有良好的流動(dòng)性,同時(shí)基液靜置7d后仍然具有良好的流動(dòng)性能,說明該膠凝隔離塞基液在室溫條件下呈現(xiàn)出穩(wěn)定性,滿足現(xiàn)場(chǎng)配制和較長(zhǎng)時(shí)間放置的需求;在100℃溫度下養(yǎng)護(hù),膠凝隔離塞基液表現(xiàn)出活性,隨著無(wú)機(jī)膠凝劑加量增大或養(yǎng)護(hù)時(shí)間增長(zhǎng),基液整體活性增強(qiáng)。無(wú)機(jī)膠凝劑加量為100%時(shí),基液養(yǎng)護(hù)5h后固化,抗壓強(qiáng)度達(dá)到0.76MPa;養(yǎng)護(hù)至10h,抗壓強(qiáng)度提高至1.21MPa。綜合考慮成本和固化后隔離塞的抗壓強(qiáng)度,選擇無(wú)機(jī)膠凝劑加量為100%。

        1.2 懸浮穩(wěn)定劑加量?jī)?yōu)化

        選擇生物聚合物XCD和膨潤(rùn)土作為無(wú)機(jī)凝膠隔離塞基液的懸浮穩(wěn)定劑,將其加入無(wú)機(jī)凝膠隔離塞基液(水+100%膠凝劑)配制成無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液,測(cè)定其流變性能和析水量,以便確定懸浮穩(wěn)定劑的最佳加量。考慮到漿液整體的固相含量,將膨潤(rùn)土加量固定為3.0%,只調(diào)整生物聚合物XCD的加量,結(jié)果見表2。

        表2 懸浮穩(wěn)定劑加量對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液流變性及析水量的影響Table2 Effect of a suspending agent on the rheology and fluid loss of gel slurry

        由表2可知:加入XCD和膨潤(rùn)土能夠改善漿液的流變性能和穩(wěn)定性能;膨潤(rùn)土加量為3%時(shí),隨著XCD加量增大,漿液的黏度升高、切力增大,析水量減??;當(dāng)XCD和膨潤(rùn)土的加量分別為0.5%和3.0%時(shí),漿液的析水量小于2.0mL,凝膠漿液表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性能。因此確定懸浮穩(wěn)定劑的最佳加量:XCD為0.5%,膨潤(rùn)土為3.0%。

        1.3 激活劑加量?jī)?yōu)化

        無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液在低溫條件下無(wú)活性或活性很弱,為了拓寬無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液在低溫條件下的應(yīng)用,選擇激活劑A和激活劑B,在60℃條件下考察其對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液性能(初凝時(shí)間、終凝時(shí)間和抗壓強(qiáng)度)的影響,結(jié)果見表3和表4。

        表3 激活劑A和B對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液的性能影響Table3 Effect of activators A and B on the performance of gel slurry

        表4 激活劑A和B復(fù)配后對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液性能的影響Table4 Effect of the compounded activators A and B on the performance of gel slurry

        從表3可以看出:無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液加入激活劑A或激活劑B,都可以讓其在低溫條件下表現(xiàn)出活性,隨著激活劑加量增大,該凝膠隔離塞漿液的初凝時(shí)間和終凝時(shí)間縮短,其固化后的抗壓強(qiáng)度升高;激活劑A加量超過2.5%時(shí),固化后表面出現(xiàn)較多裂紋,其原因可能是激活劑A的激活效果過強(qiáng),導(dǎo)致無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化過快,收縮并產(chǎn)生裂紋;加入激活劑B的無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后未出現(xiàn)裂紋。因此,綜合考慮無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后抗壓強(qiáng)度和表面裂紋情況,將激活劑A和B復(fù)配作為復(fù)合激活劑。

        從表4可以看出,激活劑A與B的加量均為2.0%復(fù)配時(shí),隔離塞漿液固化后的抗壓強(qiáng)度最高,達(dá)到了1.62MPa,且未出現(xiàn)裂紋。綜合考慮后,激活劑A和B的加量均選擇2.0%。

        1.4 緩凝劑優(yōu)選

        無(wú)機(jī)膠凝劑在低溫狀態(tài)下需要激活劑才能激發(fā)活性,但在高溫條件下無(wú)需激活就能表現(xiàn)出較強(qiáng)的活性。因此,需要加入緩凝劑,以防止無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液在高溫條件下提前凝固。綜合考慮緩凝劑的物理、化學(xué)性質(zhì),測(cè)試了緩凝劑A,B和C在120℃溫度下對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液成膠時(shí)間的影響,結(jié)果見表5。

        表5 不同緩凝劑對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液成膠時(shí)間的影響Table5 Effect of different retarders on the gelation time of gel slurry

        從表5可以看出,緩凝劑A對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液無(wú)緩凝效果,緩凝劑B有加快無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液凝固的作用,緩凝劑C對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液具有很好的緩凝作用。

        表6為120℃下緩凝劑C的加量對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液稠化時(shí)間、初凝時(shí)間、終凝時(shí)間的影響的試驗(yàn)結(jié)果。

        表6 緩凝劑C的加量對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液成膠時(shí)間的影響Table6 Effect of retardant C dosage on gelling time of gel slurry

        由表6可知,緩凝劑C對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液有很好的緩凝作用,且隨著緩凝劑C的加量增大,緩凝效果變好,無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液的初凝時(shí)間和終凝時(shí)間增長(zhǎng)。通過調(diào)整緩凝劑加量,可在120℃下將其稠化時(shí)間控制在0.5~4.0h,從而滿足深井安全施工要求。

        1.5 固化增強(qiáng)劑加量?jī)?yōu)化

        無(wú)機(jī)凝膠漿液固化后表現(xiàn)出一定的抗壓強(qiáng)度,但為了滿足現(xiàn)場(chǎng)封隔井下高壓流體的要求,還需要進(jìn)一步提高固化后的強(qiáng)度,選擇密度1.14kg/L、黏度260mPa·s、環(huán)氧當(dāng)量480的水乳環(huán)氧樹脂作為無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液的固化增強(qiáng)劑,考察了水乳環(huán)氧樹脂加量對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后抗壓強(qiáng)度的影響,結(jié)果如圖1所示。

        圖1 固化增強(qiáng)劑加量對(duì)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后抗壓強(qiáng)度的影響Fig.1 Effect of curing reinforcing agent dosage on solidifying compressive strength of inorganic gel slurry

        從圖1可以看出:未添加固化增強(qiáng)劑水乳環(huán)氧樹脂時(shí),無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后的抗壓強(qiáng)度較低,5h抗壓強(qiáng)度為1.80MPa,10h抗壓強(qiáng)度為7.18MPa;隨著固化增強(qiáng)劑加量增大,其固化后的抗壓強(qiáng)度呈增大趨勢(shì),當(dāng)固化增強(qiáng)劑加量增大到20%時(shí),其固化后5h的抗壓強(qiáng)度為2.65MPa,10h的抗壓強(qiáng)度為11.9MPa,分別提高了47.2%和65.7%,說明添加固化增強(qiáng)劑可以明顯改善無(wú)機(jī)凝膠隔離塞漿液固化后的抗壓強(qiáng)度,綜合考慮固化增強(qiáng)劑成本和增強(qiáng)效果,最終確定固化增強(qiáng)劑加量為20%。

        根據(jù)上述試驗(yàn)結(jié)果,確定無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液配方為:清水+0.5%XCD+3.0%膨潤(rùn)土+100.0%無(wú)機(jī)膠凝劑+2.0%激活劑A+2.0%激活劑B+0.5%~3.0%緩凝劑 C+20.0%固化增強(qiáng)劑+重晶石。

        2 性能評(píng)價(jià)

        2.1 流變性

        測(cè)試無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液在常溫下及在120℃下養(yǎng)護(hù)2和5h后的流動(dòng)度及流變性,結(jié)果見表7。

        表7 無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液的流動(dòng)性能Table7 Rheological properties of inorganic gel plug working fluid

        從表7可以看出:剛配制的低、中、高密度凝膠隔離塞工作液都具有良好的流動(dòng)度和流變性,滿足泵送要求;在120℃下養(yǎng)護(hù)2h變稠,但是流動(dòng)度和流變性仍然能滿足安全泵送的要求;但在120℃下養(yǎng)護(hù)5h其已經(jīng)固化,不再具有流動(dòng)性。

        2.2 穩(wěn)定性

        無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液的穩(wěn)定性是整體性能的保證,測(cè)試凝膠隔離塞工作液在室溫條件下靜置不同時(shí)間后上下部的密度差、析水量和觀察攪動(dòng)后流動(dòng)性的恢復(fù)情況,結(jié)果見圖2。

        從圖2可以看出:靜置168h后,無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液上下部的密度差小于0.03kg/L,析水量小于1.4%,說明無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液的穩(wěn)定性好;攪動(dòng)后流動(dòng)性恢復(fù),進(jìn)一步說明長(zhǎng)時(shí)間靜置對(duì)其整體性能影響小,滿足現(xiàn)場(chǎng)配制和長(zhǎng)時(shí)間存放的要求。

        圖2 無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液的穩(wěn)定性評(píng)價(jià)結(jié)果Fig.2 Stability evaluation results of the working fluid gel plug

        2.3 抗鉆井液污染性能

        為了評(píng)價(jià)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液抗鉆井液污染的性能,選取磨溪高石梯區(qū)塊常用的聚磺鉆井液,按不同比例與該凝膠隔離塞工作液混合,采用增壓稠化儀測(cè)試混合液在常溫下的流變性和120℃下的稠化時(shí)間,結(jié)果見表8。從表8可以看出:無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液與聚磺鉆井液按不同比例混合后在常溫下的流動(dòng)性良好,未出現(xiàn)增稠現(xiàn)象;混入聚磺鉆井液后,無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液的稠化時(shí)間沒有縮短;當(dāng)混入的聚磺鉆井液低于50%時(shí),無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液仍然可以固化并具有一定的抗壓強(qiáng)度;當(dāng)混入的聚磺鉆井液高于70%后,其不能再固化,說明無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液具有良好的抗聚磺鉆井液污染的性能。

        2.4 綜合強(qiáng)度

        無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液固化后的抗壓強(qiáng)度及其與套管壁面的膠結(jié)強(qiáng)度是關(guān)鍵指標(biāo),直接影響封固段的質(zhì)量,因此采用便攜式高溫高壓養(yǎng)護(hù)釜、壓力加載機(jī)和動(dòng)態(tài)膠凝強(qiáng)度分析儀評(píng)價(jià)了不同養(yǎng)護(hù)溫度和時(shí)間條件下無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液固化后的抗壓強(qiáng)度和膠結(jié)強(qiáng)度,結(jié)果見表9和表10。

        表8 無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液與聚磺鉆井液混合后的性能Table8 Performance of the working fluid gel plug mixed with polysulfonate drilling fluid

        表9 不同養(yǎng)護(hù)溫度下隔離塞工作液固化后的抗壓強(qiáng)度Table9 Compressive strengths at different curing temperatures

        表10 不同養(yǎng)護(hù)溫度下隔離塞工作液固化后的膠結(jié)強(qiáng)度Table10 Bonding strength at different curing temperatures

        由表8和表9可知:在不同溫度下養(yǎng)護(hù)時(shí)間不超過2h時(shí),無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液未固化且流動(dòng)性良好,能滿足現(xiàn)場(chǎng)安全施工時(shí)間要求,養(yǎng)護(hù)時(shí)間達(dá)到4h時(shí)凝膠隔離塞工作液就能固化,而在120℃下養(yǎng)護(hù)時(shí)間達(dá)到5h時(shí),固化后的抗壓強(qiáng)度和膠結(jié)強(qiáng)度分別可達(dá)到5.23MPa和1.39MPa/m2,說明在不同溫度下,凝膠隔離塞工作液中的活性成分呈現(xiàn)出的活性不同,表現(xiàn)出來的物理化學(xué)性能也不一樣,養(yǎng)護(hù)溫度越高,凝膠隔離塞工作液固化后的強(qiáng)度越高。

        2.5 承壓封氣能力

        無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液注入套管后,若自身固化膠結(jié)強(qiáng)度不高或者與套管膠結(jié)強(qiáng)度差,就會(huì)出現(xiàn)微裂縫或者微環(huán)隙,控壓鉆井起下鉆過程中地層流體就會(huì)沿著微裂縫或者微環(huán)隙上竄。為了模擬無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液在套管中固化后對(duì)地層流體(包括氣體)的封隔能力,采用自主研制的抗氣竄封隔測(cè)試裝置評(píng)價(jià)了密度1.80kg/L無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液固化后對(duì)流體的封隔能力,結(jié)果見圖3。

        從圖3可以看出,隨著養(yǎng)護(hù)溫度升高,無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液最終固化后的承壓封氣能力呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì),且隨養(yǎng)護(hù)時(shí)間增長(zhǎng),承壓封氣能力也在提高,這是由于溫度能夠促進(jìn)凝膠顆粒水化并縮短固化時(shí)間,最終形成強(qiáng)度更高、更加密實(shí)的固化塞,承壓封氣能力也隨之升高。

        圖3 無(wú)機(jī)凝膠隔離塞在不同溫度下養(yǎng)護(hù)后的承壓封氣能力Fig.3 Pressure-bearing and sealing capacity of gel plug after curing at different temperatures

        2.6 可鉆性

        精細(xì)控壓鉆井安全起下鉆后需要快速恢復(fù)鉆進(jìn)。因此,采用三牙輪鉆頭、PDC鉆頭巖石可鉆性測(cè)試儀,考察了無(wú)機(jī)凝膠隔離塞的可鉆性級(jí)值,結(jié)果是無(wú)機(jī)凝膠隔離塞的三牙輪鉆頭和PDC鉆頭可鉆性級(jí)值均為1,說明該凝膠隔離塞具有良好的可鉆性,精細(xì)控壓鉆井安全起下鉆后可以快速鉆除,然后恢復(fù)鉆進(jìn)。

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        某井位于四川盆地川中古隆起平緩構(gòu)造區(qū)的高石梯構(gòu)造,是一口開發(fā)水平井,目的層為震旦系燈影組燈四上亞段。該井一開,φ339.7mm套管下至井深500.00m;二開,φ244.5mm套管下至井深2 930.00m;三 開,φ177.8mm 套 管 懸 掛 在2 528.00~5 291.00m井段,然后將φ177.8mm套管回接至井口;四開,采用φ149.2mm鉆頭鉆進(jìn),鉆至井深5 543.21m處發(fā)生氣侵,于是將鉆井液密度由1.50kg/L提高至1.52kg/L,但隨后又發(fā)生漏失,即存在噴漏同存的情況。帶壓起鉆至井深5 200.00m左右,注入密度2.04kg/L的重漿14.0m3,保持井底壓力比氣層壓力約高3MPa,再吊灌起鉆,每起出3柱鉆柱灌1.50kg/cm3鉆井液一次,起鉆至井深3 800.00m的過程中,漏失鉆井液約200.0m3,決定采用精細(xì)控壓鉆井與無(wú)機(jī)凝膠隔離塞封隔裸眼段相結(jié)合的方式起下鉆。

        考慮到井深3 800.00m處的溫度約為108℃,調(diào)整無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液配方,并配制了4.0m3無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液、6.0m3高黏隔離液。鉆頭約在井深3 800.00m處,依次泵入3.0m3前隔離液、4.0m3無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液和3.0m3后隔離液,替平后起鉆至無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液面以上100.00m處,循環(huán)排出混漿,井口壓力控制在2~3MPa,候凝5h,下鉆至井深3 645.50m處探得塞面,加壓20kN未通過,上提鉆具至井深3 500.00m處循環(huán)觀察一周半,未見鉆井液漏失,井口氣測(cè)值正常,于是正常起鉆換鉆頭后下鉆,將鉆壓控制在5~10kN鉆除無(wú)機(jī)凝膠隔離塞,恢復(fù)鉆進(jìn)。無(wú)機(jī)凝膠隔離塞封隔了噴漏同存段,保障了起下鉆作業(yè)的安全。

        4 結(jié) 論

        1)基于無(wú)機(jī)水硬性膠凝理論、密實(shí)充填理論和固化增強(qiáng)理論,通過優(yōu)選處理劑和優(yōu)化其加量,形成了可鉆的無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液配方。

        2)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液密度在1.41~2.13kg/L范圍內(nèi)可調(diào),適用溫度80~150℃,稠化時(shí)間可以控制在0.5~4.0h,可以抗聚磺鉆井液污染。固化后的抗壓強(qiáng)度8.02MPa、膠結(jié)強(qiáng)度1.39MPa/m2,承壓封氣能力不小于2.69MPa/m,具有良好的承壓封隔流體的能力。

        3)無(wú)機(jī)凝膠隔離塞工作液配制方便,施工工藝簡(jiǎn)單,為解決控壓鉆井安全起下鉆、降低鉆井液漏失量及保證井控安全提供了技術(shù)保障。

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