高聰敏,張乾兵,王西成,劉忠寶,張康武,孫亞波,楊 博
(1.中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司, 陜西 西安 710032; 2.西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,重慶 西彭 401326)
隨著我國(guó)工業(yè)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的擴(kuò)大,大批涂層生產(chǎn)線建成并投產(chǎn),在市場(chǎng)暢銷的情況下,人們往往忽視了節(jié)能問(wèn)題。目前,在能源日趨緊張,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下,大力開(kāi)展節(jié)能改造不但能提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,還有著十分重要的社會(huì)效益。現(xiàn)代化涂層生產(chǎn)線節(jié)約能源可以降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,開(kāi)展節(jié)能改造可以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益[1-9]。西南鋁冷軋廠某涂層機(jī)組從國(guó)外引進(jìn),目前存在的主要問(wèn)題是燃?xì)庀牧看?,消耗量遠(yuǎn)高于同行業(yè)水平,燃?xì)庀牧孔罡邥r(shí)達(dá)465 m3/h,運(yùn)行成本高,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。為降低天然氣消耗,提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,涂層機(jī)組節(jié)能改造勢(shì)在必行。中國(guó)重型機(jī)械研究院股份公司對(duì)焚燒爐系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)分析,利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)并對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
西南鋁冷軋廠某涂層機(jī)組存在的主要問(wèn)題是燃?xì)庀牧看?,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。生產(chǎn)線主要工藝:開(kāi)卷、縫合、預(yù)脫脂、清洗、化學(xué)處理、初涂、固化、精涂、固化、冷卻、檢查、卷取。根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察,結(jié)合對(duì)供熱系統(tǒng)原理分析,能源消耗大主要表現(xiàn)在供熱方式、煙氣排放、冷風(fēng)系統(tǒng)及換熱等方面。
(1)固化爐供熱系統(tǒng)采用間接式與直燃式混合供熱方式,即固化爐各溫區(qū)采用獨(dú)立燒嘴直燃與新風(fēng)換熱后的熱空氣混合加熱,新風(fēng)換熱效率不高,用于固化爐加熱的熱量得不到保證,必須通過(guò)獨(dú)立燒嘴燃燒天然氣補(bǔ)充熱量。
(2)固化爐抽廢氣管路與排煙管路采用1臺(tái)風(fēng)機(jī)通過(guò)煙囪向外排放,系統(tǒng)在保證固化爐負(fù)壓狀態(tài)下,勢(shì)必會(huì)造成焚燒爐膛負(fù)壓增大,使得廢氣焚燒后高溫?zé)煔馔馀艧崃吭黾印?/p>
(3)1#固化爐、2#固化爐加熱1區(qū)設(shè)有兌冷風(fēng)系統(tǒng),由兌冷風(fēng)閥控制兌冷風(fēng)量,兌冷風(fēng)閥在關(guān)閉狀態(tài)下仍然會(huì)有泄漏,就會(huì)造成冷風(fēng)不斷地進(jìn)入固化爐,增加了新風(fēng)進(jìn)風(fēng)量,進(jìn)而使排廢氣量增加,焚燒爐負(fù)荷加重,能源消耗提高。
(4)一級(jí)新風(fēng)換熱器與二級(jí)廢氣換熱器設(shè)計(jì)及布局不合理,換熱后的熱風(fēng)分為兩路,一路去往固化爐,另一路去往抽廢氣煙囪排空,當(dāng)固化爐爐壓正常時(shí),為保證固化爐爐壓穩(wěn)定性多余的熱風(fēng)會(huì)順著煙囪排空;二級(jí)廢氣換熱器換熱溫度低,增加焚燒爐燃?xì)庀摹?/p>
通過(guò)對(duì)涂層機(jī)組高能耗原因分析,提出改進(jìn)措施。
(1)優(yōu)化供熱方案。將固化爐各區(qū)加熱燒嘴系統(tǒng)去掉,采用廢氣焚燒后的高溫?zé)煔庵苯铀腿牍袒癄t各區(qū)混風(fēng)箱,優(yōu)化焚燒結(jié)構(gòu)提高換熱效率。
(2)優(yōu)化排氣管路送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)固化爐及焚燒爐爐壓?jiǎn)为?dú)穩(wěn)定控制。將原來(lái)1臺(tái)抽廢氣風(fēng)機(jī)更換為2臺(tái)抽廢氣風(fēng)機(jī),1臺(tái)抽廢氣風(fēng)機(jī)安裝在固化爐與焚燒爐中間管路上,控制固化爐的爐壓;另1臺(tái)抽廢氣風(fēng)機(jī)安裝在焚燒爐與廢氣煙囪管路上,控制焚燒爐爐壓。
(3)優(yōu)化焚燒爐負(fù)荷,拆除兌冷風(fēng)系統(tǒng)。原兌冷風(fēng)口堵焊并保溫,減少總廢氣量,降低焚燒爐負(fù)荷。
(4)優(yōu)化余熱利用系統(tǒng)。一級(jí)換熱器改為廢氣換熱器,提高廢氣換熱后的溫度,二級(jí)換熱器改為新風(fēng)換熱器,換熱后的新風(fēng)供給前處理干燥爐和化涂干燥爐使用,余熱得到充分利用,降低能耗。
圖1為優(yōu)化設(shè)計(jì)的焚燒爐系統(tǒng)及其流程,固化爐爐內(nèi)產(chǎn)生含有有機(jī)溶劑的廢氣,廢氣經(jīng)排廢風(fēng)機(jī)送至廢氣焚燒爐系統(tǒng)的廢氣換熱器,通過(guò)換熱將廢氣加熱,再送至焚燒爐爐膛內(nèi)進(jìn)行高溫焚燒轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷責(zé)煔猓邷責(zé)煔鉄崃坷梅譃槿糠郑豪盟蜔犸L(fēng)風(fēng)機(jī)提供給固化爐;通過(guò)新風(fēng)換熱器將換熱后新風(fēng)供給化涂爐使用;通過(guò)換熱器給助燃風(fēng)預(yù)熱后排入煙囪。
圖1 焚燒爐系統(tǒng)原理
該涂層機(jī)組的焚燒爐供熱系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)后,對(duì)某規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行涂鍍,鋁帶厚度:0.2~1.6 mm,寬度:800~1600 mm,工藝速度最大60 m/min。制定了合理的供熱工藝,參數(shù)見(jiàn)表1。表1中廢氣量數(shù)值為20 000 Nm3/h時(shí),廢氣預(yù)熱到溫度390 ℃,燃?xì)獾钠骄牧考s為每小時(shí)110方。根據(jù)涂層機(jī)組工藝參數(shù)和典型代表規(guī)格產(chǎn)品計(jì)算,優(yōu)化設(shè)計(jì)后的焚燒爐供熱系統(tǒng),燃?xì)獾南牧考s為85~120 m3/h。
表1 供熱工藝參數(shù)
圖2、圖3分別為改造前、后天然氣流量曲線圖。改造前生產(chǎn)某典型產(chǎn)品時(shí),天然氣耗量最高達(dá)465 m3/h,平均消耗為390 m3/h,優(yōu)化后天燃?xì)馄骄牧繛?10 m3/h。優(yōu)化后天然氣節(jié)約達(dá)到70%,每年大約可節(jié)省成本230萬(wàn)元。
圖2 優(yōu)化前流量曲線
圖3 優(yōu)化后流量曲線
本文對(duì)西南鋁冷軋廠某涂層機(jī)組的焚燒爐系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)后,制定了合理供熱工藝方案,優(yōu)化后熱效率高,天然氣量由平均390 m3/h降至平均110 m3/h,節(jié)約大于70%,降低了產(chǎn)品成本,滿足生產(chǎn)工藝要求。說(shuō)明該涂層機(jī)組供熱系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)是成功的,為同類型產(chǎn)品生產(chǎn)線的研制積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。