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        7.63 m焦爐裝煤冒煙原因分析與控制措施

        2019-02-17 09:57:47馬衛(wèi)華郝一風
        山西化工 2019年5期
        關鍵詞:導套裝煤爐門

        馬衛(wèi)華, 郝一風

        (山西太鋼不銹鋼股份有限公司焦化廠,山西 太原 030003)

        引 言

        隨著“綠色發(fā)展”理念的不斷深入推進,焦爐環(huán)境治理標準也在不斷提高。太鋼在焦爐生產(chǎn)過程“看不見、聽不見、聞不見,排放指標達標”的環(huán)保攻關中,針對影響較為明顯的裝煤過程冒煙問題進行了研究,從爐型結構、荒煤氣系統(tǒng)、裝煤車車輛等方面深入分析,制定了有效的控制措施。

        1 爐型結構原因分析和控制措施

        太鋼7#、8#焦爐,是國內最早投產(chǎn)的7.63 m焦爐,相比國內后期建設的7.63 m焦爐,其加熱水平偏低,僅為660 mm~1 110 mm,爐頂空間溫度偏高,約為到930 ℃左右,炭化室頂部、裝煤孔、上升管底、橋管內的石墨生長速度快,易導致荒煤氣導出不暢,引起裝煤過程冒煙。因此,關鍵措施應采取長效石墨清理制度和遏制石墨生長的工藝管理制度。

        1) 按周期(每周)更換推焦機頭清石墨刮板,根據(jù)爐頂部石墨情況調整石墨刮板的位置,控制爐頂空間的石墨生長。

        2) 采取二次裝煤操作方式,多裝煤,保持足夠高的煤線,遏制石墨生長。

        3) 增加爐頂空間溫度測量頻次,掌握爐頂空間溫度的趨勢,通過合理調節(jié)爐墻高向溫差、標準溫度等措施防止爐頂空間溫度過高。

        4) 建立裝煤孔石墨清理、上升管石墨清理、橋管石墨清理以及PROven機構清理的長效機制,及時清除這些部位產(chǎn)生的石墨。

        2 荒煤氣導出系統(tǒng)原因分析和控制措施

        太鋼7#、8#焦爐兩座焦爐為一個爐組,采用2-1串序組織生產(chǎn),每座焦爐設三段吸氣管和一根吸氣總管,兩根吸氣總管經(jīng)氣液分離器后在初冷器前連通。當一座焦爐進行裝煤操作時,不僅影響同座焦爐吸氣總管的壓力,對另一座焦爐的吸氣總管壓力影響也較大。因此,針對任何影響到荒煤氣系統(tǒng)壓力波動的因素,均應分別制定對應的措施。

        1) 7.63 m焦爐為三段集氣管結構,裝煤過程采用集氣管負壓消煙除塵,為保證裝煤過程的除塵效果,將裝煤段的集氣管壓力由-330 Pa調整到-350 Pa,在裝煤瞬間壓力波動過程,最大壓力降低20 Pa。

        2) 嚴格控制集氣管溫度在90 ℃以下,建立集氣管、橋管氨水噴頭檢查清理制度,防止噴頭堵塞造成局部荒煤氣高溫,使荒煤氣體積增大,產(chǎn)生壓力波動。

        3) 建立合適的加熱制度、生產(chǎn)制度,保持結焦時間穩(wěn)定,控制焦爐爐組的總煤氣外供量穩(wěn)定,從而保證鼓風吸力穩(wěn)定,減少荒煤氣系統(tǒng)壓力波動。

        4) 亂序爐號會破損該爐段荒煤氣壓力的穩(wěn)定,應盡可能減少亂序爐號,或避開該爐段裝煤操作6 h以上安排亂序號出焦和裝煤。

        5) 調整每座焦爐三段吸氣管末端手動閥,保持三段吸氣管控制閥開度在30%~80%范圍內動作,避免某一段吸氣管控制閥開度過低或過高。

        6) 當結焦時間變化時,根據(jù)外供煤氣量變化及時調整鼓風機吸力,保證荒煤氣系統(tǒng)穩(wěn)定性。

        7) 優(yōu)化裝煤車煤半裝煤順序,通過實驗,將四個煤斗的下煤間隔控制在3 s以上,可將裝煤瞬間橋管處的荒煤氣壓力波動峰值控制在0 Pa以下。

        3 裝煤車車輛設備系統(tǒng)原因分析和控制措施

        7.63 m焦爐裝煤車動作與焦爐PROven系統(tǒng)聯(lián)動,通過集氣管負壓實現(xiàn)裝煤消煙。在實際的裝煤過程中有煤斗冒煙、導套冒煙、上升管蓋冒煙、爐門冒煙等問題。

        3.1 煤斗冒煙

        煤斗冒煙一般發(fā)生在一次裝煤結束后,平煤過程中炭化室內壓力增大,從煤斗內泄壓,產(chǎn)生冒煙。主要原因及控制措施羅列如下。

        裝煤車稱重系統(tǒng)故障,實際裝煤量過多,導致煤斗內余煤不足,產(chǎn)生冒煙問題。因此,應采取定期校準稱重系統(tǒng)的措施。

        入爐煤中的雜物多,在煤斗內形成煤料偏析,使煤料不能整體覆蓋裝煤螺旋,產(chǎn)生冒煙。針對這一情況,應在備煤帶料系統(tǒng)增設除雜物功能設備,杜絕煤料中雜物進行煉焦工序。

        在一次裝煤后,炭化室內的荒煤氣量大,此時平煤易導致爐內壓力劇增,產(chǎn)生冒煙。因此,應在一次裝煤后,等待20 s左右的靜置時間,等爐內荒煤氣壓力略為減弱后再進行平煤操作。

        由于石墨較多,影響了荒煤氣的導出。因此,要保持炭化室頂、裝煤孔兩側、上升管、橋管及PROven機構的石墨有效清理,保持荒煤氣導出暢通。

        3.2 導套冒煙

        導套冒煙的主要原因是導套與裝煤孔座密封不良所至。導套冒煙在整個裝煤過程均有發(fā)生,但主要是發(fā)生在平煤過程中,由于平煤時炭化室內壓力增大,極易在導套不嚴的位置產(chǎn)生冒煙。主要措施羅列如下。

        通過整體更換裝煤孔座,可消除因裝煤孔座變形導致的導套與裝煤孔座的密封不良問題。

        調整裝煤車對位碼牌,保證導套與裝煤孔座位于同一直線,防止導套與裝煤孔座對不正的問題。

        在一次裝煤結束后,增加一個等待時間,減弱炭化室內的壓力后再進行平煤操作,緩解平煤時的爐內壓力劇增問題。

        保持炭化室頂、裝煤孔兩側、上升管、橋管及PROven機構的石墨有效清理,保持荒煤氣導出暢通。

        3.3 上升管蓋冒煙

        上升管蓋冒煙往往出現(xiàn)在裝煤初期,炭化室壓力瞬間增大到400 Pa以上,將上升管蓋內的水封吹空,產(chǎn)生冒煙。主要原因是上升管蓋與上升管蓋水封座的裝配不良問題,采取的措施羅列如下。

        調整上升管蓋,保證上升管蓋的內蓋完全與上升管蓋底座內沿密封,上管蓋水封高度四周等高。

        及時清理橋管內的石墨,保證及時導出炭化室內的荒煤氣,防止裝煤瞬間壓力增高過大。

        在裝煤初期采用較低的下煤速度,緩解開始裝煤時的炭化室壓力增高過快,待炭化室內壓力穩(wěn)定后再提高下煤速度。

        加強上升管水封液位檢查和水封水流量的變化,及時進行人工調整,防止水封液位降低,造成冒煙。

        3.4 爐門冒煙

        爐門冒煙產(chǎn)生原因是裝煤過程中集氣管內壓力波動較大,爐門密封不良的區(qū)域易產(chǎn)生煤氣泄漏所至。主要采取以下措施:及時倒換密封不良的爐門;建立清門、清框的使用制度和調整、修理制度;減少黃泥堵煙操作,保持爐門本體的干凈,以調節(jié)措施進行爐門堵煙,減少對爐門的損壞;及時更換有爐門磚破損的爐門,及時調整裝煤量參數(shù),防止煤料堵塞爐門導煙通道,阻礙煤氣的順利導出。

        4 結語

        目前,太鋼通過以上措施和生產(chǎn)操作的嚴格管理,裝煤冒煙現(xiàn)象的治理工作得到了很大改觀,焦爐現(xiàn)場的環(huán)保狀況取得到了較大進步。在進一步優(yōu)化操作、改進工藝、設備改造后,可完全杜絕裝煤過程中的冒煙問題,實現(xiàn)焦爐的清潔生產(chǎn)。

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