周敏利
(中國水利水電第十四工程局有限公司機電安裝事業(yè)部,云南 昆明650032)
云南滇西某 水電站,為流域梯級規(guī)劃的第三個梯級電站,電站裝機容量為3×105 MW,共315 MW。水輪發(fā)電機組由通用電氣亞洲水電設(shè)備有限公司設(shè)計制造,發(fā)電機出口至主變低壓側(cè)采用離相封閉母線進行連接,出口電壓13.8 kV,發(fā)電機、變壓器采用單獨單元接線。
此次水電站發(fā)電機層進水事件導致離相封閉母線從發(fā)電機出口的所有母線及一次設(shè)備均處于水面以下(主變壓器除外),從事件發(fā)生至搶修抽水4 d后,水位高程降至水輪機層以下,離相封閉母線及出口電壓設(shè)備才全部露出水面,母線及一次設(shè)備進水及油污附著嚴重(廠房進水后,油系統(tǒng)管路內(nèi)的透平油全部滲漏出來,積水抽出后油污會附著在其他設(shè)備上,對封閉母線的清掃工作帶來很大影響)。
主要一次設(shè)備:廠高變3套,勵磁變3套,GCB設(shè)備3套,封閉母線及附件3套,PT柜和LA柜各3套,PT和CT共27只。
在水淹事件發(fā)生4 d后,廠房排水工作完成,水淹設(shè)備全部開始清點,發(fā)電機及一次設(shè)備無外觀受損,設(shè)備里無明顯泥沙淤積,但是設(shè)備表面及里面油污染較嚴重,盤柜端子箱里電氣元件進水,部分端子排金屬部分有銹斑。
針對現(xiàn)場實際情況,制定相應的修復措施及工藝,對以下一次設(shè)備盡量采取現(xiàn)場修復,包含封閉母線及絕緣子、廠高變、勵磁變、PT柜和LA柜、出口GCB以及所連接的高壓電纜等,修復不了的再進行更換。
修復步驟:清洗→除濕干燥→電氣試驗→試投運。
清除地面積水,清掃設(shè)備安裝場地,對施工現(xiàn)場進行干燥處理,利用除濕機與軸流風機對現(xiàn)場24 h不間斷干燥,降低施工現(xiàn)場的空氣濕度。
廠高變、勵磁變底部、GCB內(nèi)部積水抽水無法排凈,采用自吸泵進行抽排水,再用干凈白布進行清掃。
打開封閉母線檢查孔板,排除里面積水。
(1)清洗離相封閉母線外殼、支吊架表面油污。
(2)打開離相封閉母線安裝檢修孔,清掃母線內(nèi)導體、電流互感器、支柱絕緣子,存在油污的地方采用酒精或電氣清洗劑進行清潔。
(3)拆卸廠高變與母線的連接部位,拆除外殼,對本體采用酒精或電氣清洗劑進行清洗,對銹蝕的連接螺栓進行清潔處理。
(4)拆除勵磁變連接線,拆除外殼,對本體采用酒精或電氣清洗劑進行清潔。
(5)拉出PT柜內(nèi)PT小車,清除柜內(nèi)積水,擦拭PT柜內(nèi)水漬,清潔柜體。對PT柜內(nèi)存在油污的部位及電氣元件采用酒精及電氣清洗劑進行清潔。
(6)采用酒精或電氣清洗劑對GCB本體及控制柜進行清潔,檢查電氣元件是否損壞。
(1)根據(jù)母線結(jié)構(gòu)特點,對母線進行分段分解;打開母線可拆卸的端頭蓋板,配置熱風機對母線進行干燥。干燥時需在母線一端進行熱風強迫通風,而另一端口打開,利用熱風將母線內(nèi)濕氣從母線另一端帶走。
(2)拆解母線內(nèi)的盤式絕緣子和支撐絕緣子,拆除所有的PT、CT,放在制作的簡易加溫棚進行集中干燥,過程中隨時監(jiān)控溫度不超過80℃。
(3)用熱風機對PT柜、GCB控制柜、母線本體端子箱或控制箱進行干燥。
(4)對清理干凈的廠高變、勵磁變外部進行干燥,本案中是在周圍懸掛履帶式加熱塊進行,注意保持空間距離,設(shè)備表面溫度不宜超過80℃。
(5)分別對廠高變高、低壓側(cè)三相并聯(lián)通直流電進行干燥,電流控制120~180 A,控制溫度在80℃以下。
(6)分別對勵磁變高、低壓側(cè)三相并聯(lián)通直流電進行干燥,始終保持電流控制低壓側(cè)不超過額定電流,高壓側(cè)在150 A以內(nèi),控制溫度在80℃以下。
(1)檢查所有母線支柱絕緣子外觀,并進行絕緣電阻測量。
(2)測量母線絕緣電阻值,符合要求后進行母線交流耐壓。
(3)分別測量CT的絕緣電阻、測量CT二次繞組的直流電阻、測量鐵心夾緊螺栓的絕緣電阻、進行CT繞組的交流耐壓試驗。
(4)測量PT繞組的絕緣電阻,測量一次繞組直流電阻,測量鐵心夾緊螺栓的絕緣電阻,進行交流耐壓試驗。
(5)測量避雷器絕緣電阻和泄漏電流,測量工頻參考電壓或直流參考電壓。
(6)更換PT柜、母線本體端子箱或控制箱內(nèi)受損的電氣元件,測量柜內(nèi)電氣回路和電纜絕緣電阻,進行電氣回路檢查,合格后進行PT柜、母線本體端子箱或控制箱的通電試驗。
(7)按規(guī)范要求測量高廠變和勵磁變繞組、鐵心的絕緣電阻、測量鐵心夾緊螺栓的絕緣電阻、交流耐壓試驗,應業(yè)主要求對廠高變進行局放試驗。
所有設(shè)備按照電廠電氣設(shè)備檢修規(guī)程的標準來試驗,試驗合格后進行回裝,其中有2只CT和1只PT試驗未通過,要進行更換,其他設(shè)備回裝完成后通電試運行均成功。
結(jié)果:經(jīng)過上述步驟所修復設(shè)備至今已經(jīng)安全運行超過18個月,未發(fā)生故障性停運。
(1)在對單個設(shè)備進行干燥處理時,測量絕緣電阻值出現(xiàn)反復,忽大忽小,最后發(fā)現(xiàn)是由于一次設(shè)備室經(jīng)過泡水后,樓板墻壁間出現(xiàn)嚴重的泛水情況,導致大環(huán)境濕度變化巨大,所干燥的單個設(shè)備回潮所致。處理方法:全封閉一次設(shè)備室整個空間,按照空間面積投放除濕機,本次在一次設(shè)備室共投入10臺功率1 000 W除濕機不間斷運行,同時,在房間進出口通道還設(shè)置了大型軸流風機讓空氣形成對流,利用空氣的流動及熱風原理將房間內(nèi)地板和墻壁里水分快速帶走,僅用了5 d時間,房間內(nèi)地板及墻壁泛水情況得到極大改善,房間內(nèi)濕度始終保持在75%以下,所干燥設(shè)備絕緣電阻值也未出現(xiàn)反復變化情況,直至設(shè)備投運后拆除封閉及除濕設(shè)備。
(2)在對離相封閉母線處理過程中發(fā)現(xiàn),母線進行通熱風干燥處理回裝后,測量其絕緣電阻值已滿足要求,并且母線工頻耐壓試驗也已經(jīng)合格,但放置10 d后測量絕緣降低嚴重,20 d后絕緣電阻值已經(jīng)降低到要求以下。經(jīng)現(xiàn)場分析及討論后排除了是因為空氣回潮導致的絕緣降低,現(xiàn)場室內(nèi)環(huán)境濕度一直保持在75%以下,最后猜測是否因為封閉母線內(nèi)導體內(nèi)部進水導致的(通風干燥時只是在導體與外殼間隙間進行)。為了驗證猜測,后將空間位置最低幾處支柱絕緣子拆除,在該處用手提電鉆打Φ5 mm小孔,內(nèi)部確實有水流出。分析原因:因封閉母線是多段焊接安裝,每兩段接口處焊接起來,若安裝時焊接工藝控制不嚴格,焊接處均會出現(xiàn)氣孔或縫隙,又由于長時間浸泡水中,導致母線中心導體內(nèi)部進水,這用熱風干燥法是沒法短時間內(nèi)吹干的。處理方法:對封閉母線中心導體位置低的底部,用手提電鉆打Φ8 mm小孔,首先排干積水,再在高的一端打Φ16 mm孔,接管用熱風從高至低進行強迫通風干燥,直至低處孔口出風干燥無濕氣為止,最后母線試驗合格后再用環(huán)氧樹脂封堵全部開孔。實踐證明該處理方法是正確的,在母線試驗合格后10 d、30 d再次對該母線進行絕緣電阻檢查,再未出現(xiàn)絕緣電阻值降低情況。
(3)在對廠高變和勵磁變進行外部干燥處理和內(nèi)部通電加熱之前,特別查看了好多文獻及廠家資料,勵磁變和廠高變線圈均采用的是環(huán)氧樹脂整體澆筑成型,可以用上述方法進行修復處理,最后運行結(jié)果證明此次修復處理方法是正確的。但是在后續(xù)廠用變用此方法修復后,雖然各項試驗均通過,但在對其進行10 kV受電檢查時,僅僅只有2 min,廠用變發(fā)生匝間短路、放電、火花等現(xiàn)象,受電停止。經(jīng)過分析后得出結(jié)論:因廠用變制造方式與勵磁變不同,所用絕緣材料也和勵磁變不同,也不是采用環(huán)氧樹脂整體澆筑而成,現(xiàn)場干燥后試驗只能檢查出廠用變整體絕緣水平,而不能測量匝間絕緣情況,因此型號廠用變密封性不好,長期泡水導致匝間進水,而干燥過程很難除去匝間的水分,導致在通電檢查時發(fā)生了砸間短路現(xiàn)象,最后3臺廠用變?nèi)糠祻S修復處理。在此提醒各位讀者今后如果遇到相似的工程,需格外注意變壓器繞組澆筑的絕緣材質(zhì)和結(jié)構(gòu),以免盲目處理導致意外發(fā)生。
水電站一次電氣設(shè)備是水電站運行主要設(shè)備,電壓等級高、所要求的絕緣等級也比較高、電壓設(shè)備套數(shù)多且單價貴,本案中水電站地處邊陲,設(shè)備更換及返廠修復費用都比較高、且時間周期會比較長,因此采取現(xiàn)場修復處理是最經(jīng)濟的方法,在不大量更換設(shè)備的情況下采用本案中的設(shè)備工藝處理方法,既節(jié)約了處理成本也節(jié)約了時間。本案中電站淹水事件發(fā)生后預計5個月后重新首臺機組投運,經(jīng)過現(xiàn)場合理組織施工,使水電站首臺機在3個月內(nèi)就投入運行,至今已經(jīng)安全運行18個月以上,也充分證明用以上方式處理類似情況是安全可靠的。