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        燃煤電廠脫硫主塔氧化風(fēng)完全失去的影響和預(yù)控措施

        2019-02-13 00:47:44楊俊強(qiáng)楊曉飛
        綜合智慧能源 2019年12期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        楊俊強(qiáng),楊曉飛

        (國(guó)電駐馬店熱電有限公司,河南 駐馬店 463000)

        1 機(jī)組概況

        某熱電廠為2×330 MW亞臨界燃煤供熱機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組各配置1套脫硫裝置,采用單塔雙循環(huán)石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝。脫硫裝置的煙氣處理能力為相應(yīng)鍋爐設(shè)計(jì)最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下的100%煙氣量,石灰石制漿系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)為2套脫硫裝置公用。在進(jìn)行單塔雙循環(huán)超凈排放改造后,吸收塔有4臺(tái)漿液循環(huán)泵,吸收區(qū)加料槽(AFT)塔有2臺(tái)漿液循環(huán)泵,吸收塔和AFT塔均采用2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)(1運(yùn)1備),加快吸收塔內(nèi)的氧化反應(yīng)[1],達(dá)到高效脫硫的目的,保證燃煤機(jī)組出口煙氣SO2質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo)。

        2 工藝簡(jiǎn)介

        煙氣經(jīng)布袋除塵器處理后通過(guò)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入煙氣脫硫(FGD)裝置中的吸收塔逆流向上,與噴淋下來(lái)的漿液充分接觸,煙氣被漿液冷卻并達(dá)到飽和,煙氣中的 SO2,SO3,HCl,HF 等酸性成分被吸收。煙氣進(jìn)入吸收塔首先與下循環(huán)噴淋出的漿液接觸,經(jīng)洗滌冷卻后去除一部分 SO2,反應(yīng)后的煙氣經(jīng)過(guò)收集碗導(dǎo)流葉片進(jìn)入上級(jí)循環(huán)區(qū)進(jìn)一步反應(yīng),SO2幾乎全部去除,最后再連續(xù)流經(jīng)3層(1層平板式、2級(jí)屋脊式)除霧器除去所含霧滴排入煙囪。整個(gè)脫硫過(guò)程分2級(jí)完成,收集碗將脫硫區(qū)分為上下2個(gè)循環(huán)回路,下循環(huán)為吸收塔、下循環(huán)泵、噴淋層,上循環(huán)分為收集碗(集液斗)、AFT、上循環(huán)泵、噴淋管。

        該工藝系統(tǒng)特點(diǎn)如下[2-5]。

        表1 脫硫裝置主要設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.1 Main design parameters of the desulfurization device

        (1)FGD煙氣入口與煙囪之間未設(shè)置旁路煙道。

        (2)SO2吸收系統(tǒng)包括原吸收塔4層噴淋裝置、AFT塔2層噴淋裝置和1套二級(jí)除霧器,每層噴淋裝置對(duì)應(yīng)1臺(tái)漿液循環(huán)泵。

        (3)石灰石漿液制備系統(tǒng)主要是將石灰石粉溶解成固體物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%左右的石灰石漿液,然后送往吸收塔及AFT塔。通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)入吸收塔的石灰石漿液量或吸收塔排出漿液的質(zhì)量濃度,控制吸收塔漿池的pH值(吸收塔pH值為4.60~5.20,AFT塔pH值為5.60~6.00),以保證石灰石的溶解及SO2的吸收。

        (4)當(dāng)漿液通過(guò)噴嘴霧化噴入吸收塔后,漿液分散成細(xì)小的液滴并覆蓋吸收塔的整個(gè)斷面,這些液滴與逆流而上的煙氣接觸時(shí)發(fā)生吸收反應(yīng),生成物在向下流動(dòng)過(guò)程中與漿液、送入系統(tǒng)的氧化空氣充分接觸,發(fā)生氧化和中和反應(yīng)。煙氣脫硫裝置在利用石灰石漿液吸附原煙氣中SO2的同時(shí),為了使亞硫酸鈣漿液充分氧化成硫酸鈣,特在機(jī)組的吸收塔(AFT塔)設(shè)置脫硫氧化風(fēng)機(jī),將空氣導(dǎo)入吸收塔(AFT塔),吸收塔與AFT塔之間有聯(lián)絡(luò)門(mén),可提供充足的氧氣。

        3 煤質(zhì)設(shè)計(jì)參數(shù)及脫硫裝置主要參數(shù)

        FGD入口SO2質(zhì)量濃度為3 800 mg/m3(標(biāo)態(tài),下同),脫硫效率>99.2%,SO2排放質(zhì)量濃度全負(fù)荷全時(shí)段不高于35 mg/m3,脫硫裝置鈣硫比≤1.03,每套煙氣脫硫裝置的出力在鍋爐BMCR工況的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì),與鍋爐全程運(yùn)行相適應(yīng)。脫硫裝置主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,設(shè)計(jì)煤種參數(shù)見(jiàn)表2。

        4 脫硫主塔氧化風(fēng)完全失去的經(jīng)過(guò)

        2017年6月9日16:00至次日01:00,#1機(jī)組負(fù)荷200 MW,F(xiàn)GD入口SO2質(zhì)量濃度為3 850 mg/m3。#1吸收塔#1氧化風(fēng)機(jī)出口溫度偏高,達(dá)114 ℃,經(jīng)檢查是#1氧化風(fēng)機(jī)內(nèi)楊絮及灰塵積累堵塞濾網(wǎng)引起的,需要停運(yùn)#1氧化風(fēng)機(jī)清理濾網(wǎng),啟啟動(dòng)備用#2氧化風(fēng)機(jī)。啟動(dòng)#2氧化風(fēng)機(jī)后,就地運(yùn)行監(jiān)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)因#1氧化風(fēng)機(jī)出口逆止門(mén)關(guān)閉不嚴(yán),#2氧化風(fēng)機(jī)往#1氧化風(fēng)機(jī)串氣,導(dǎo)致#1氧化風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)嚴(yán)重,及時(shí)聯(lián)系運(yùn)行監(jiān)盤(pán)人員停運(yùn)#2氧化風(fēng)機(jī)。檢修人員加緊清理#1氧化風(fēng)機(jī)濾網(wǎng)后,聯(lián)系啟動(dòng)#1氧化風(fēng)機(jī)。18:32,#1氧化風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)電氣故障。此時(shí),因#1氧化風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)嚴(yán)重,#2氧化風(fēng)機(jī)不能備用;同時(shí),#1吸收塔與AFT塔氧化風(fēng)聯(lián)絡(luò)門(mén)也因倒轉(zhuǎn)而不能打開(kāi)。匯報(bào)值長(zhǎng)并聯(lián)系電氣檢修人員和機(jī)務(wù)檢修人員到場(chǎng)配合處理,電氣檢修人員檢查后回復(fù),#1氧化風(fēng)機(jī)框架斷路器機(jī)構(gòu)燒毀,需要更換。

        表2 設(shè)計(jì)煤種參數(shù)Tab.2 Design coal parameters

        #1吸收塔2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)完全失去備用,吸收塔與AFT塔聯(lián)絡(luò)門(mén)也不能打開(kāi),吸收塔完全失去氧化風(fēng)。此時(shí),#1吸收塔漿液pH值由原來(lái)的5.67降至5.11(見(jiàn)表3),#1機(jī)組凈煙氣出口SO2質(zhì)量濃度由原來(lái)的17 mg/m3上漲至31 mg/m3。運(yùn)行監(jiān)盤(pán)人員及時(shí)聯(lián)系就地運(yùn)行監(jiān)護(hù)人員,啟動(dòng)單塔雙循環(huán)中AFT塔備用的#1漿液循環(huán)泵,適當(dāng)加大#1塔石灰石供漿量以提升#1吸收塔漿液pH值,調(diào)整#1機(jī)組脫硫系統(tǒng)參數(shù)至正常值,保證#1機(jī)組環(huán)保指標(biāo)正常。

        更換#1氧化風(fēng)機(jī)框架斷路器機(jī)構(gòu)后,#1氧化風(fēng)機(jī)啟動(dòng)正常。檢修人員更換#1氧化風(fēng)機(jī)逆止門(mén)后,啟動(dòng)#2氧化風(fēng)機(jī),#1氧化風(fēng)機(jī)不再倒轉(zhuǎn)。保持#2氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行,#1氧化風(fēng)機(jī)投備用。

        表3 氧化風(fēng)完全失去后脫硫系統(tǒng)各參數(shù)變化Tab.3 Changes of various parameters of the desulfurization system after the total loss of oxidizing air

        5 脫硫主塔氧化風(fēng)完全失去的預(yù)控措施

        在吸收塔2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)完全失去備用且吸收塔與AFT塔聯(lián)絡(luò)門(mén)不能打開(kāi)的情況下,若不及時(shí)調(diào)整運(yùn)行方式并進(jìn)行檢修處理,吸收塔漿液pH值將迅速下降,脫硫效果變差,最終會(huì)導(dǎo)致機(jī)組環(huán)保指標(biāo)超限。pH值迅速下降至4.40左右時(shí),很容易導(dǎo)致吸收塔漿液惡化,最終導(dǎo)致機(jī)組系統(tǒng)癱瘓,同時(shí)也將影響機(jī)組接帶高負(fù)荷,影響發(fā)電量。

        2017年6月10日,該公司組織技術(shù)人員召開(kāi)了現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)議,針對(duì)#1脫硫系統(tǒng)吸收塔氧化風(fēng)機(jī)完全失去備用,導(dǎo)致氧化風(fēng)完全失去的異常情況 ,提出了現(xiàn)場(chǎng)預(yù)控措施[6-8]。

        (1)#1氧化風(fēng)機(jī)逆止門(mén)需要檢修,且#2氧化風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后#1氧化風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),為保證檢修順利進(jìn)行,應(yīng)同時(shí)停運(yùn)#1,#2氧化風(fēng)機(jī)并關(guān)閉#1吸收塔與AFT塔氧化風(fēng)聯(lián)絡(luò)門(mén),完全隔斷吸收塔氧化風(fēng)。

        (2)檢修開(kāi)始前,運(yùn)行值班人員通過(guò)增加供漿量的方式保持吸收塔漿液pH值在4.65以上,最高不超過(guò)5.20,在遇到機(jī)組加負(fù)荷時(shí)應(yīng)提前30 min調(diào)整供漿量,吸收塔的供漿量應(yīng)逐步緩慢增加。

        (3)運(yùn)行監(jiān)盤(pán)人員應(yīng)密切監(jiān)視吸收塔pH計(jì)的自動(dòng)沖洗(每小時(shí)沖洗1次),如pH計(jì)沖洗不徹底或沖洗沒(méi)反應(yīng),應(yīng)及時(shí)聯(lián)系檢修人員進(jìn)行處理,確保pH計(jì)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確性;pH計(jì)異常期間,運(yùn)行人員利用pH試紙或便攜式pH計(jì)對(duì)漿液進(jìn)行測(cè)量,并將測(cè)量結(jié)果記錄在交接班日志上。

        (4)運(yùn)行人員應(yīng)保持吸收塔漿液質(zhì)量濃度在1 120~1 160 kg/m3,濕磨機(jī)制漿質(zhì)量濃度在1 200~1 260 kg/m3,吸收塔漿液質(zhì)量濃度過(guò)低時(shí)務(wù)必停止脫水。

        (5)正常運(yùn)行期間,保持主塔2臺(tái)漿液循環(huán)泵及AFT塔2臺(tái)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,需要啟動(dòng)吸收塔漿液循環(huán)泵時(shí),必須提前將主塔漿液pH值提高至4.80以上。

        (6)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),將吸收塔液位提高至9.0 m以上,增大氧化空間,防止吸收塔漿液出現(xiàn)石灰石屏蔽現(xiàn)象。

        (7)檢修過(guò)程中,當(dāng)脫硫入口含硫量持續(xù)升高時(shí),運(yùn)行人員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)值長(zhǎng),采取增加供漿量以及啟動(dòng)備用漿液循環(huán)泵等措施,增大脫硫系統(tǒng)出力,保證脫硫出口達(dá)標(biāo)排放。若采取措施后仍不能滿足出口達(dá)標(biāo)排放,值長(zhǎng)應(yīng)采取降負(fù)荷、調(diào)整煤種等措施,保證脫硫系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)恢復(fù)正常。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        本文通過(guò)對(duì)電廠出現(xiàn)的氧化風(fēng)完全失去的異常進(jìn)行全面診斷,提出了現(xiàn)場(chǎng)預(yù)控措施。采取預(yù)控措施后,該熱電廠#1脫硫氧化風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,吸收塔漿液pH值以及各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)趨于正常。結(jié)合運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)的處置全過(guò)程以及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),提出了合理的、適合生產(chǎn)運(yùn)行的調(diào)整措施,對(duì)保障燃煤電廠脫硫系統(tǒng)設(shè)備可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及系統(tǒng)缺陷的快速處理都有深遠(yuǎn)的意義。

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