陰峰 徐劍暉 王明生
摘 要:某200MW汽輪機在進行配重后首次啟機帶負(fù)荷時,由于1x軸振大機組停機,經(jīng)對振動數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù)進行分析,判斷最終是由于中壓缸膨脹未脹出,以及上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個原因共同作用而發(fā)生了動靜碰磨。基于此提出了提高再熱汽溫,控制缸溫差、提高軸封供汽溫度等5條措施,措施采取后效果明顯。
關(guān)鍵詞:汽輪機;振動大;提高汽溫;建議
0 前言
振動是汽輪發(fā)電機組運行中最常見的主要故障之一,嚴(yán)重時會行程振動事故,汽輪機組振動故障案例的分析和經(jīng)驗積累對于振動問題的解決很重要。文中某200MW汽輪機在進行配重后首次啟機帶負(fù)荷時,由于1x軸振大機組停機,經(jīng)對振動數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù)進行分析,結(jié)合以往的案例分析[1],判斷最終是由于中壓缸膨脹未脹出,以及上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個原因共同作用而發(fā)生了動靜碰磨。基于此提出了提高再熱汽溫,控制缸溫差、提高軸封供汽溫度等5條措施,措施采取后效果明顯。
1 系統(tǒng)及事件簡介
某廠1號機組汽輪機是東方汽輪機廠生產(chǎn)的NJK200-12.7/535/535型汽輪機,為單軸、三缸雙排汽、中間再熱、間接空冷凝式汽輪機,整個機組共32級。
汽輪機共有五塊支持軸承,汽輪機的5個支持軸承分別為可傾瓦軸承及橢圓軸承。1號軸承為可傾瓦軸承,2號軸承為推力支持聯(lián)合橢圓軸承,也是轉(zhuǎn)子的死點。3、4、5號為橢圓軸承。
事件前機組主要參數(shù):機組負(fù)荷121MW,真空-73.6 kPa,主汽溫527℃,再熱汽溫518℃,主汽壓力8.23MPa,再熱汽壓力1.51MPa,汽輪機1X軸振動81μm,2X軸振動60μm,3X軸振動111μm,4X軸振動75μm,5X軸振動21μm,6X軸振動35μm,7X軸振動70μm,沒有正在進行的操作。
5分鐘后汽輪機1瓦X向振動由81μm開始上漲,除5瓦振動下降外,其余各軸瓦振動皆上漲,其他各參數(shù)無異常,持續(xù)觀察振動情況。
運行人員進行了降負(fù)荷操作,但54分鐘后汽機各軸振動無下降趨勢,1X振動大汽輪機跳閘。跳閘前,各軸振,1X:287μm,1Y:116μm,2X:130μm,2Y:108μm,3X:142μm,3Y:120μm,4X:160μm,4Y:180μm,5X:105μm,5Y:45μm。
2 振動情況
1號機組由于1X振動大,本次啟機前進行了配重。
配置前機組帶負(fù)荷時1X振動為119μm,3X振動為103μm,其他振動不大于65μm,配重后3000r/min時,1X振動為75μm,3X振動為101μm,4X振動為83μm,其余小于63μm,配重后帶負(fù)荷3X振動為147μm,3Y振動為121μm 其余小于73μm。
因啟機時間較倉促并未對啟動過程進行監(jiān)測,通過現(xiàn)場DCS查看通頻發(fā)現(xiàn),汽機在定速3000r/min時振動值較好,在帶負(fù)荷后3X振動值由101.4μm上升到了147.4μm。
機組跳閘后,經(jīng)過簡單處理后重新啟機,在重新啟動定速3000 r/min時振動值較好,振動最大94μm,但帶負(fù)荷后3X振動持續(xù)增加,最大時增加至180μm。
機組在啟動時的偏心0.06mm、跳機后再次啟動前的偏心為0.06 mm。
高壓缸熱膨脹30 mm,中壓缸熱膨脹7mm。
3 原因分析
機組在加負(fù)荷過程中發(fā)生動靜碰磨,3X振動值逐漸由101.4μm逐漸攀爬至147.4μm,隨后振動發(fā)散,并影響到其他軸瓦振動,最終因軸系振動值過大而跳閘。
通過現(xiàn)場檢查,機組發(fā)生動靜碰摩的可能原因有如下:
(1)可能是中壓缸膨脹未脹出(中壓缸膨脹值DCS比就地實測大1 mm左右);
(2)可能是中壓缸外缸外壁上下溫差大(中壓缸內(nèi)缸上壁溫度不準(zhǔn)確無法準(zhǔn)確判斷)。
最終可能是由于中壓缸膨脹未脹出,以及可能上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個原因共同作用而發(fā)生了動靜碰磨。
4 治理措施
(1)中壓缸前、后、左、右架設(shè)千分表,每5分鐘記錄一次表讀數(shù);
(2)在相同負(fù)荷下,機組再熱蒸汽溫度提升至510℃到520℃之間;
(3)中壓缸內(nèi)缸上、下缸溫差調(diào)整至20℃以內(nèi);
(4)中壓軸封供汽溫度提升至220℃;
(5)根據(jù)機組絕對膨脹情況敲擊中壓缸貓爪;
(6)每個負(fù)荷調(diào)整階段都要觀察10-20分鐘,待振動平穩(wěn)后再進行負(fù)荷增減,振動增加超過20μm時,停止操作。
5 治理效果及建議
采取措施后,機組負(fù)荷150MW,振動值如表1所示。
(1)機組啟動過程中,增加暖機時間,待汽缸膨脹完全達(dá)到正常運行數(shù)值時,再緩慢增加負(fù)荷,并嚴(yán)密監(jiān)視軸振、脹差、上下缸溫度等參數(shù)[2],發(fā)現(xiàn)上漲時,立即停止增加負(fù)荷,穩(wěn)定參數(shù)運行,必要時立即降低負(fù)荷。
(2)事件分析中發(fā)現(xiàn)中壓缸內(nèi)缸上內(nèi)壁溫度的不準(zhǔn)確,無法判斷上下缸溫差是否過大,僅能通過外缸壁溫進行判斷,因此需及時消除測點不準(zhǔn)缺陷,利于監(jiān)控運行。
參考文獻(xiàn):
[1]張學(xué)延,張衛(wèi)軍,周亮等.國產(chǎn)600MW超臨界汽輪發(fā)電機組振動問題分析及處理[J].熱力發(fā)電,2006,7(07):44-47,49.
[2]王延博.大型汽輪發(fā)電機組TSI/TDM系統(tǒng)振動測點配置基本原則研究[J].汽輪機技術(shù),2004,3(19):193-195.