龔興 旺存昕 陳鵬 余云流
摘 要:為落實公司“精造工程”的工作要求,降低卷煙產品質量缺陷,現(xiàn)需要在YJ27濾嘴接裝機的中間鼓輪上對煙支進行質量檢測。然而,現(xiàn)有的中間鼓輪結構并不能滿足檢測裝置的檢測要求,需要對該中間輪進行改造。本文通過進行理論分析論證、實際效果驗證,對中間鼓輪進行了有效改造,滿足了檢測裝置的檢測要求。
關鍵詞:YJ27濾嘴接裝機;中間鼓輪;分氣盤;懸空長度;改造分析
1 前言
YJ17卷煙機是引進德國Hauni公司PROTOS70卷煙機組技術后,由國內制造的中速卷煙設備。該設備YJ17型卷煙機和YJ27型濾嘴接裝機組成,每分鐘生產7000支卷煙,是公司卷煙生產的主力機種。其中中間鼓輪為YJ27濾嘴接裝機上靠近出煙口的一個過渡鼓輪,其作用是將煙支從剔除輪傳遞到取樣輪。為了構筑卷煙工序最后一道“防護門”,防止缺陷煙支流入到包裝工序,降低卷煙產品質量缺陷,需要在該中間輪上對煙支進行質量檢測。然而,現(xiàn)有的中間鼓輪結構并不能滿足檢測裝置的檢測要求,需要對該中間輪進行改造,以滿足檢測裝置的檢測要求。
2 中間鼓輪結構及存在問題
2.1 中間鼓輪結構
如下圖1所示,中間鼓輪位于YJ27濾嘴接裝機剔除輪與取樣輪之間,其作用從剔除輪上將煙支傳遞給取樣輪,煙支在各鼓輪傳遞過程中保持中心線位置不變。如下圖2 所示,中間鼓輪由分氣盤、輪體、軸套所組成,輪體上開設有若干氣道,負壓氣體用過氣道從前一鼓輪吸住煙支。正常工作時,分氣盤長度為L1、輪體長度為L2、煙支在輪體上的懸空長度為20mm。
2.2 存在問題
如下圖1所示,需要在中間鼓輪位置加裝煙支濾嘴檢測裝置(圖1紫色部分)。該檢測裝置要求中間鼓輪上的煙支懸空長度最小為25mm(如圖3所示),而煙支在現(xiàn)有中間鼓輪的懸空長度僅為20mm,長度不能滿足檢測裝置的檢測要求,需要對該中間輪結構進行改造,以滿足檢測要求。
3 改造分析
3.1 改造方案
由于卷煙機的煙支中心線(如上圖3)出廠已定位,無法改變,為了能夠保證卷煙設備的正常運行,改造后的煙支中心線保持位置不變,因此,為了能夠滿足中間鼓輪煙支懸空長度能夠滿足25mm的要求,需要將分氣盤與輪體的總長度縮短5mm。實現(xiàn)方式有以下三種:
方式一:分氣盤長度L1縮短5mm,鼓體長度L2不變;
方式二:分氣盤長度L1不變,鼓體長度L2縮短5mm;
方式三:分氣盤長度L1、鼓體長度L2均縮短,分別變成L3、L4,即:? ? ? ? ?(L1+L2)-5=L3+L4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)
經過對比分析,方式一及方式二均對原結構有本質性的破壞,影響設備正常運行,改造難度大。而方式三中,分氣盤及鼓體均為鑄造件,端面壁厚均較厚,分別為5mm、4mm,可以通過減小端面壁厚實現(xiàn),將分氣盤左端面厚度減小3mm,鼓體右端面厚度減小2mm,即,L3=L1-3= 44-3=41mm;L4=L2-2=45-2=43mm。
3.2 改造方案分析
煙支在鼓輪上正常傳遞需要滿足兩個方面要求:一是自由狀態(tài)下,煙支不會從鼓輪一端掉落;二是煙支在隨鼓輪轉動時,不會被甩出。為了驗證改造方案是否能夠滿足這兩個方面的要求,本文對改造方案進行了計算分析。
(1)分析一:自由狀態(tài)下,煙支不會從鼓輪一端掉落。為了滿足自由狀態(tài)下,煙支不會從鼓輪一端掉落,則要求煙支的質心Z位置位于改造后鼓輪范圍內,即質心Z到煙支濾嘴端面的距離25mm 由上圖及質心計算公式可得, 27+a+b+15=84? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2) G1×b=G2×a? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3) G1=m1×g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4) G2=m2×g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (5) 式中,a——煙絲條重心到煙支質心Z的距離,mm; b——濾嘴重心到煙支質心Z的距離,mm;
G1——濾嘴重力,N;
G2——煙絲條重力,N;
m1——濾嘴質量,kg;
m2——煙絲條質量,kg。
g——重力加速度,9.8kg/N。
根據待檢測煙支標準可知,m1=0.28×10-3kg,m2=0.68×10-3kg,則由上各式可得,a=12.25 mm,b= 29.75mm,則質心到濾嘴端面的距離c=b+15=29.75+15=44.75mm則25mm (2)分析二:煙支在隨鼓輪轉動時,不會被甩出。為了滿足煙支在隨鼓輪轉動時,不會被甩出,則要求煙支在旋轉傳遞的過程中,負壓吸力F吸均能克服煙支離心力F離和重力Gz的作用,將煙支吸附在鼓輪上。煙支在傳遞過程中的受力分析如圖5所示: Gz=G1+G2=(m1+m2)g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(6) 式中,Gz——煙支重力,N; R——煙支旋轉半徑,m; n——中間鼓輪轉速,r/s; P——負壓強度,Pa; r1——負壓吸孔半徑,一支煙有兩個吸孔,m。 由已知條件R=56.97×10-3m,m1=0.28×10-3kg,m2=0.68×10-3kg,n=6.48r/s,P=10.4×103Pa,r1=2.5×10-3m,計算得: Gz=9.408×10-3N,F(xiàn)離=0.0907N,F(xiàn)吸=0.41N,則F吸>Gz·cos60°+F離=9.408×10-3×0.5+0.0907=0.0954N,煙支被牢牢吸在鼓輪上,隨鼓輪轉動時,不會被甩出。 綜上分析,將分氣盤左端面厚度減小3mm,鼓體右端面厚度減小2mm的改造方案可行。 4 改造及驗證 采用切削設備將分氣盤左端面厚度切削3mm,鼓體右端面厚度切削2mm的改造后,重新安裝到原設備上,并進行卷煙機運行驗證。經過驗證,在卷煙設備按7000支/分鐘的正常工作速度運行時,煙支能夠緊貼在鼓輪上進行傳遞,沒有發(fā)現(xiàn)被甩掉現(xiàn)象,同時,煙支在鼓輪上的懸空長度較改造前有明顯增加(如下圖6、圖7所示),并通過采用測量工具對煙支懸空長度進行測量,數(shù)據如下表1所示。 改造前后中間鼓輪及煙支狀態(tài)對比圖: 改造后煙支在中間鼓輪上的懸空長度數(shù)據: 從上述驗證數(shù)據可以看出,改造后的中間輪煙支懸空長度均大于等于25mm,能夠滿足檢測裝置的檢測要求。 5 結語 本文通過進行理論分析論證、實際效果驗證,對中間鼓輪進行了針對性改造,有效解決了現(xiàn)有中間輪結構不能滿足新的檢測裝置檢測要求的問題,為降低卷煙產品缺陷率打下堅實的基礎,同時,充分采用了理論與實踐相結合的工作方式,提高了工作效率。 參考文獻: [1]《YJ17—YJ27卷煙機組》編寫組.YJ17—YJ27卷煙機組[M].北京:中國科學技術出版社,2001. [2]賈啟芬,劉習軍,王春敏.理論力學[M].天津:天津大學出版社,2011.