宋朝瑞
開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司唐山礦業(yè)分公司 河北 唐山 063000
唐山礦業(yè)公司一號井始建于1879年,清末洋務(wù)運(yùn)動(dòng)時(shí)安裝,1881年投入使用,承擔(dān)著該礦一半原煤的提升任務(wù),配有1對10t底卸式箕斗,設(shè)計(jì)提升能力179萬t/a。
該主井箕斗采用定時(shí)裝載方式。原煤中煤質(zhì)、水份含量、矸石含量、顆粒度及溜煤速度的不確定性,造成箕斗裝載重量的不可控,極易造成超載。超載運(yùn)行危害很多,鋼絲繩首當(dāng)其沖,超載運(yùn)行時(shí)鋼絲繩靜張力增大,極易出現(xiàn)斷絲、繩徑急劇縮小等嚴(yán)重后果。超載導(dǎo)致提升機(jī)的超負(fù)荷運(yùn)行,主軸裝置及傳動(dòng)系統(tǒng)的薄弱部位沖擊較大,降低主軸裝置及傳動(dòng)系統(tǒng)的使用壽命。提升機(jī)超負(fù)荷運(yùn)行時(shí),電機(jī)電流增大,溫度升高,絕緣降低,大大降低電機(jī)的使用壽命,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)提不動(dòng)、甚至燒電機(jī)的現(xiàn)象。
箕斗的定時(shí)裝載不滿足安全生產(chǎn),需通過技術(shù)改造安裝可靠性高、適用性強(qiáng)的定重裝載設(shè)備?!睹旱V安全規(guī)程》第393條:箕斗提升必須采用定重裝載[1]。因此,對箕斗實(shí)行定重裝載是保證主井提升安全可靠的必然發(fā)展方向。
1.1 原裝載設(shè)備工作原理
原裝載設(shè)備采用定時(shí)裝載形式。其工作原理:原煤完全靠自重,由煤倉,途經(jīng)呈45°斜度的一系列溜槽,最終喂至箕斗;箕斗的裝載量是由液控扇形閘門的開啟時(shí)間決定的,其邏輯動(dòng)作是以PLC為核心的控制部分,控制液壓設(shè)備實(shí)現(xiàn)的。
1.2 原裝載設(shè)備存在的問題
(2)裝載動(dòng)作的核心是扇形閘門的開合,扇形閘門閉合時(shí)存在卡塊的事故隱患。
(3)生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)多且復(fù)雜,出現(xiàn)故障的概率大。
(4)裝載設(shè)備占用空間大,維護(hù)空間小,為日常檢修或處理故障時(shí)帶來不便。
2.1 技術(shù)改造的原則
(1)必須滿足《煤礦安全規(guī)程》。
王敬凱是個(gè)“老干探”,近20年破過許多大要案,是敦化市公安局立功最多的一個(gè)。從楊局長手里接過案卷后,根據(jù)自己多年的刑偵經(jīng)驗(yàn),王敬凱確定此案為報(bào)復(fù)殺人。
(2)避免出現(xiàn)超載、欠載現(xiàn)象,避免出現(xiàn)“二次裝載”,同時(shí)保證裝載周期。
(3)控制部分與主提電控部分做到無縫對接,兼容性好。
(4)力求裝載工藝[2]環(huán)節(jié)少且簡單,設(shè)備占用空間小。
(5)裝載工程中避免出現(xiàn)卡塊和灑煤現(xiàn)象。
(6)根據(jù)現(xiàn)場條件,做到技改工作量最小,改造周期最短。
2.2 技改方案的確定 根據(jù)該礦井年度更新改造計(jì)劃,結(jié)合現(xiàn)場條件,經(jīng)過深入的調(diào)查研究,確定最終的技改方案:
(1)將原裝載設(shè)備拆除,安裝給煤機(jī)本體及附屬設(shè)備。
(2)對控制部分升級改造,將采集的各類數(shù)據(jù)和指令等信息,利用工業(yè)環(huán)網(wǎng)上傳至車房工控機(jī)。
(3)對信號系統(tǒng)更新改造,實(shí)現(xiàn)裝載手動(dòng)、自動(dòng)和點(diǎn)動(dòng)三種模式。
(4)安裝高清視頻監(jiān)控設(shè)備,并將視頻信號傳輸至車房監(jiān)視器。
(5)完善檢修平臺、信號工小屋及現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化工作。
2.3 新裝載設(shè)備的工作原理 技改后的裝載設(shè)備,如圖1所示,由給煤機(jī)本體及其附屬溜槽、稱重計(jì)算模塊[3]、控制系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和液壓控制系統(tǒng)等組成。
工作原理:驅(qū)動(dòng)裝置通過鏈傳動(dòng),帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)滾筒和輸送帶,輸送帶運(yùn)動(dòng)使原煤通過導(dǎo)料槽裝入箕斗,輸送帶回程,如此循環(huán)直至裝載完成。
圖1 新裝載設(shè)備示意圖
2.4 稱重計(jì)算原理 該設(shè)備裝有稱重傳感器和速度傳感器,分別檢測原煤的重量信號和輸送帶的速度信號,兩信號經(jīng)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字量送入積算器進(jìn)行處理,得到原煤重量的累計(jì)值和瞬時(shí)值。該計(jì)算原理被稱為分批計(jì)量系統(tǒng),它由積算器的流量儲存功能和工控機(jī)的數(shù)據(jù)處理功能共同完成。
當(dāng)累計(jì)值達(dá)到設(shè)定值時(shí),控制主機(jī)發(fā)出停機(jī)命令使驅(qū)動(dòng)裝置斷電停機(jī),經(jīng)過短時(shí)間的延遲后發(fā)出提升信號,裝載動(dòng)作完成。
經(jīng)過1年的使用,該裝載設(shè)備趨于穩(wěn)定,對比原裝載設(shè)備,有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)實(shí)現(xiàn)了裝載定重精準(zhǔn)化,解決了超載問題,符合《煤礦安全規(guī)程》,做到了安全提升。
(2)結(jié)合電控系統(tǒng)和信號系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)車房對裝載設(shè)備的遠(yuǎn)程控制,也可實(shí)現(xiàn)裝載自動(dòng)化,達(dá)到了“自動(dòng)化減員”的目標(biāo)。
(3)結(jié)合電控系統(tǒng)和視頻監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)車房對裝載信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控和裝載現(xiàn)場的可視化,達(dá)到了“無人值守”的目標(biāo)。
(4)驅(qū)動(dòng)裝置功率下降了63.3%,工作方式由連續(xù)式改為間歇式,達(dá)到了“節(jié)能降耗”的目標(biāo)。
(5)解決了欠載問題的同時(shí),縮短了裝載周期,提高了生產(chǎn)效率。
(6)設(shè)備占用空間小,維護(hù)保養(yǎng)方便。
(7)裝載工藝環(huán)節(jié)少,故障率降低。
(8)卡塊現(xiàn)象基本杜絕,灑煤現(xiàn)象明顯減少。
(9)噪音降低,明顯改善作業(yè)環(huán)境。
針對原裝載設(shè)備的各種問題,通過技術(shù)改造,逐條解決,最終符合《煤礦安全規(guī)程》。將主井裝載設(shè)備建設(shè)成“本質(zhì)安全型”,起到了積極作用,本次技改為其他礦井主井裝載設(shè)備改造提供了思路。