歐焱鑫
摘? 要:緬甸達(dá)吉達(dá)項(xiàng)目設(shè)一套空氣壓縮系統(tǒng),設(shè)2臺(tái)12.71m3/min(吸入狀態(tài)下)BOGE螺桿式空氣壓縮機(jī),壓力0.85MPa。配置2臺(tái)BOGE BC帶預(yù)分離裝煉化裝置,設(shè)2套干燥能力為10m3/min的空氣干燥凈化裝置(含干燥裝置、粗粉塵過(guò)濾器、粉塵精濾器各1套),1臺(tái)15m3的儀用壓縮空氣儲(chǔ)氣罐,1臺(tái)15m3檢修用壓縮空氣儲(chǔ)氣罐??諝鈮嚎s系統(tǒng)調(diào)試投運(yùn)時(shí)造成壓縮機(jī)加、卸載過(guò)于頻繁及煉化催化裝置加熱溫度波動(dòng)大頻繁跳車(chē)故障,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)情況進(jìn)行分析,系統(tǒng)用戶(hù)少,管網(wǎng)小,以保證調(diào)試用戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn),即時(shí)解決問(wèn)題為目的,進(jìn)行一系統(tǒng)的論證,采取有效可行性措施,保障了用氣用戶(hù)的穩(wěn)定,滿(mǎn)足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的需要,為項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成移交打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:螺桿式空氣壓縮機(jī)? BOGE? 煉化裝置? 最小壓力切斷閥? (MPSV)
中圖分類(lèi)號(hào):TH45 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2019)11(c)-0102-02
空氣壓縮系統(tǒng)是提供全廠用壓縮空氣,主要用戶(hù)為燃?xì)廨啓C(jī)、汽輪機(jī)、余熱鍋爐、化水車(chē)間及天然氣處理站儀表控制用,它直接關(guān)系到全廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行。空氣壓縮機(jī)的頻繁加、卸載及煉化催化裝置頻繁跳車(chē)給設(shè)備造成了過(guò)度損害,也給正常生產(chǎn)帶來(lái)了不安全隱患。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備及系統(tǒng)分析、排查,拆除儲(chǔ)罐入口逆止閥芯及調(diào)整裝煉化裝置最小壓力切斷閥 (MPSV),此問(wèn)題得以徹底解決。
1? 系統(tǒng)介紹
1.1 空氣壓縮機(jī)工作原理
壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的工作原理基于擠壓原理。陰陽(yáng)轉(zhuǎn)子側(cè)面輪廓呈螺旋形,在電機(jī)和帶機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)下互相嚙合轉(zhuǎn)動(dòng)但并不相互接觸。這樣,進(jìn)入機(jī)頭內(nèi)的空氣在氣流的方向因?yàn)槁菪臻g不斷縮小,使壓力逐漸升高,進(jìn)而達(dá)到所要求的壓力。在此壓縮過(guò)程中,機(jī)油不斷地噴入壓縮室內(nèi),起到了冷卻和潤(rùn)滑的作用。
1.2 壓縮空氣流程
空壓機(jī)內(nèi)空氣流程如圖1所示。
1.3 BOGE BC煉化裝置
煉化裝置原理:空氣從空壓機(jī)排出后通過(guò)煉化裝置,經(jīng)催化氧化后將空氣中所含的少量烴類(lèi)物質(zhì)分解為水和二氧化碳。煉化裝置隨空氣壓縮機(jī)一起啟動(dòng),煉化裝置溫度控制功能設(shè)定溫控器小于190℃時(shí)自動(dòng)加熱,大于230℃時(shí)自動(dòng)停止加熱。煉化裝置前汽水分離器、精密過(guò)濾器排水閥為自動(dòng)排水。
1.4 空氣壓縮機(jī)運(yùn)行方式
空氣壓縮機(jī)控制面版設(shè)定加載壓力為0.75MPa,卸載壓力0.85MPa及加卸載功能,連續(xù)、間歇、加卸載運(yùn)行模式選擇,該系統(tǒng)選擇為加、卸載運(yùn)行模式。
2? 空壓機(jī)頻繁加載、卸載的問(wèn)題及處理
2.1 主要現(xiàn)象
單臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行,加載壓力設(shè)定值0.75MPa,卸載壓力設(shè)定值0.85MPa,試運(yùn)期間空壓機(jī)存在頻繁加載、卸載的現(xiàn)象,加載和卸載時(shí)間間隔不到10s。卸載壓力設(shè)定值不變,重新設(shè)置加載壓力為0.6MPa,加載、卸載時(shí)間間隔變?yōu)?3s,依然過(guò)于頻繁。在加載卸載期間,儀用壓縮空氣儲(chǔ)氣罐壓力保持0.8MPa不變。
2.2 原因的分析及處理措施
造成上述現(xiàn)象的主要原因:空壓機(jī)與干燥機(jī)之間管路系統(tǒng)容積太小,且空壓機(jī)出口未設(shè)置緩沖罐。干燥機(jī)正常運(yùn)行時(shí),一個(gè)塔吸附,一個(gè)塔再生。再生需要消耗約6%~8%產(chǎn)氣量(0.9~1.2m3/h)。當(dāng)空壓機(jī)卸載后,由于干燥機(jī)出口安裝有逆止閥,再生消耗的壓縮空氣為空壓機(jī)和干燥機(jī)之間管路里的壓縮空氣。但是管路容積約0.09m3,空壓機(jī)出口壓力降低至0.6MPa用時(shí)約23s??諌簷C(jī)再次加載,由于系統(tǒng)空壓機(jī)和干燥機(jī)之間的管路容積太小,約不到10s系統(tǒng)壓力升高至卸載壓力設(shè)定值。
3? 煉化裝置頻繁跳車(chē)分析及處理
3.1 投運(yùn)中遇到的問(wèn)題
每臺(tái)空壓機(jī)出口配置一臺(tái)BOGE BC煉化裝置,投運(yùn)壓縮空氣系統(tǒng)前先投入空氣壓縮機(jī)煉化裝置,待煉化裝置加熱器溫度由47℃上升230℃穩(wěn)定后,啟動(dòng)B空氣壓縮機(jī)啟動(dòng)后運(yùn)行正常,加截后跳閘空氣壓縮機(jī),煉化裝置出口最小壓力電磁閥未打開(kāi),空氣壓縮機(jī)顯示故障報(bào)警為管網(wǎng)壓力高顯示為0.95MPa,煉化裝置溫度顯示247℃,啟動(dòng)A空氣壓縮系統(tǒng),煉化裝置溫度報(bào)警(溫度顯示280℃),跳A空氣壓縮機(jī)。煉化裝置出口最小壓力電磁閥未打開(kāi),空氣壓縮機(jī)顯示故障報(bào)警為管網(wǎng)壓力高顯示為0.95MPa,煉化裝置加熱溫度顯示由230℃上升至278℃(說(shuō)明書(shū)中規(guī)定溫度值在190℃~210℃之間,空氣壓縮機(jī)廠家跟據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行重新設(shè)定煉化裝置溫度值在230℃~250℃之間)空氣壓縮煉化裝置溫差大,而且跳變。現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)開(kāi)排污閥,使煉化裝置通氣,將加熱器溫度降低,接近設(shè)定溫度后(設(shè)定230℃,實(shí)際加熱溫度233℃)啟動(dòng)空氣壓縮機(jī)運(yùn)行正常。
3.2 原因的分析及處理措施
煉化裝置超溫報(bào)警后出口最小壓力電磁閥無(wú)法打開(kāi),空壓機(jī)出口系統(tǒng)容積較小,啟動(dòng)空壓機(jī)加載后短時(shí)間壓力迅速升至0.95MPa,排汽壓力高跳空壓機(jī)??諝鈮嚎s機(jī)煉化裝置溫差大跳變超出設(shè)定溫度(加熱溫度與設(shè)定溫度),煉化裝置加熱溫度達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,關(guān)閉最小壓力電磁閥,管網(wǎng)壓力達(dá)至0.95MPa跳空氣壓縮機(jī)。煉化裝置加熱溫度設(shè)定在230℃溫度,因該系統(tǒng)應(yīng)用在緬甸屬熱帶氣候在當(dāng)雨季時(shí)空氣濕度大,空氣壓縮機(jī)投入運(yùn)行有可能煉化裝置內(nèi)部已經(jīng)存有凝結(jié)水,空氣壓縮系統(tǒng)剛投入運(yùn)行時(shí)內(nèi)部水被加熱易造煉化裝置溫度上升過(guò)快超出煉化裝置設(shè)定溫度而跳車(chē)。
4? 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)檢修儲(chǔ)氣罐逆止閥門(mén)閥芯拆除,使空氣壓縮機(jī)加、卸載運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),總加卸載時(shí)間較原來(lái)總時(shí)間延長(zhǎng)5min??諝鈮嚎s機(jī)頻繁加卸載得已解決,且緩解了皮帶磨損、壓縮機(jī)機(jī)頭磨損,可延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。
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