王振龍,朱子祺,粟翠華,張新元,陳 文,劉遠力
(1.神華神東煤炭集團有限責任公司,陜西 榆林 719315;2.株洲天橋舜臣選煤機械有限公司,湖南 株洲 412001)
淺槽重介分選機是塊煤分選的主要設備之一,因其占地面積小、處理能力大、能耗低、分選精度較高,在我國選煤廠得到廣泛應用。通常淺槽重介分選機內部的懸浮液通過兩個部位給入分選槽,從下部給入的懸浮液為上升流,其通過布流板進入槽內,目的是保持懸浮液穩(wěn)定與均勻,并使物料得到分散;從側面給入的懸浮液為水平流,在水平流箱的反擊和限制作用下,水平流沿全寬均勻進入槽內,可使槽體上部的懸浮液密度保持穩(wěn)定,并形成由入料端向排料端的水平流,對上浮精煤起到運輸作用[1-3]。其中,上升流大小及其管道是否暢通影響著物料的分層效果和分選精度,是整個分選過程中至關重要的影響因素。
上灣選煤廠隸屬于神華神東煤炭集團洗選中心,是一座處理能力為14.00 Mt/a的特大型礦井型選煤廠。采用塊煤淺槽重介分選機分選工藝,末煤不洗選,煤泥水全部采用水力旋流器和濃縮機處理,粗細煤泥分別采用離心機、加壓過濾機脫水,實現(xiàn)洗水一級閉路循環(huán)。多年的生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn),因上升流管道直徑較小引發(fā)的管道堵塞是一個普遍性的問題,對正常的選煤生產(chǎn)非常不利,導致精煤產(chǎn)率降低、產(chǎn)品灰分升高、電能消耗增大、人力成本升高等,最終使產(chǎn)品質量不穩(wěn)定,且生產(chǎn)成本增加。為此,從淺槽重介分選機上升流系統(tǒng)結構與工作原理出發(fā),結合上灣選煤廠的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,研究懸浮液性質、合格介質分流等因素對上升流系統(tǒng)正常運行的影響,并提出相應的優(yōu)化方案。
W26F54淺槽重介分選機由槽體、驅動裝置、主軸驅動鏈輪、中間軸托鏈輪、張緊軸改向鏈輪、刮板鏈系統(tǒng)、水平流系統(tǒng)、上升流介質斗、布流孔板及襯板等組成。W26F54淺槽重介分選機結構簡圖如圖1所示。
1—張緊軸;2—刮板鏈;3—中間軸;4—驅動裝置;5—上升流介質斗;6—夾管閥
當原煤通過水平流箱上方的溜槽進入分選機槽體內時,在調節(jié)擋板作用下全部浸入懸浮液,在浮力作用下開始出現(xiàn)分層;精煤等低密度物浮在上層,矸石等高密度物沉到槽底;在物料下沉過程中,在上升流的作用下,與矸石混雜的低密度物充分分散后繼續(xù)上?。辉谒搅鞯淖饔孟?,浮在上部的低密度物由溢流口排出成為精煤;在刮板的作用下,沉到槽底的高密度物由機頭溜槽排出成為矸石,從而完成一個分選過程[4]。
在淺槽重介分選機分選過程中,上升流系統(tǒng)堵塞頻繁成為一個普遍性問題。上升流系統(tǒng)被堵塞的因素很多,從生產(chǎn)現(xiàn)場分析,這些影響因素大致可以分為四類,即原煤性質、懸浮液性質、篩分設備結構、上升流系統(tǒng)結構四方面。
(1)入料下限。在工藝設計中原煤的入料下限為13 mm,一般其被破碎后,13~3 mm粒級的產(chǎn)率高于其他粒級;即使下道工序設計有脫泥環(huán)節(jié),也需要考慮脫泥篩的分級效率。<6(3)mm粒級末煤大部分成為篩下物,但進入淺槽重介分選機的物料粒級并不是200~13 mm粒級,而是200~6(3) mm粒級,導致淺槽重介分選機入料中的細粒增多,次生煤泥量增大,通過分流實現(xiàn)懸浮液中煤泥量平衡的難度增加,上升流系統(tǒng)發(fā)生堵塞的可能性進一步增大。
(2)分級粒度。原煤的分級(脫泥)粒度主要為6、3 mm,而理論上淺槽重介分選機的分選下限為6 mm,其對<6 mm粒級物料分選效果差,且易使懸浮液的粘度增大。在生產(chǎn)實踐中,通常要求淺槽重介分選機的入料中<6 mm粒級物料的含量小于6%。當以6 mm作為分級粒度時,進入淺槽重介分選機的細粒物料少,這對防止上升流系統(tǒng)被堵塞有利;當以3 mm作為分級粒度時,其中存在一定量的6~3 mm粒級細粒物料,這部分物料可能堵塞上升流系統(tǒng)。一般來說,采用3 mm作為分級粒度時,<25(13)mm粒級物料不分選;將分級粒度由3 mm改為6 mm,主要是考慮煤泥處理系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
(3)原煤水分。當原煤外在水分<7%時,分級過程易于進行;隨著原煤水分的增加,分級效率逐漸降低。此外,原煤分級篩的類型、振動方式、篩網(wǎng)材質、篩孔形狀也影響其分級效率[5]。隨著分級篩分級效率的降低,進入淺槽重介分選機的細粒煤增加,這對防止上升流系統(tǒng)被堵塞不利。
(4)泥化特性。煤和矸石泥化后產(chǎn)生細泥,導致懸浮液中的煤泥量增加,進而使懸浮液分流量加大;分流量和稀介桶、煤泥桶次生煤泥量的增加,使介質回收系統(tǒng)、煤泥處理系統(tǒng)生產(chǎn)壓力增大,濃縮池溢流中的煤泥量增多。在這種情況下,循環(huán)水調節(jié)合介桶內懸浮液粘度的能力變弱,反而使懸浮液的分流量增大,并使淺槽重介分選系統(tǒng)的懸浮液、煤泥水粘度增加,沉降分離效率降低,設備的處理能力降低,這不利于生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行[6-7]。
在現(xiàn)場實際生產(chǎn)過程中,煤和矸石的泥化對懸浮液回流的影響更大。在每班生產(chǎn)結束并停止給料時,分選槽內大量的懸浮液通過上升流系統(tǒng)回到合格介質桶,如果煤和矸石泥化嚴重,其中所含的大量次生煤泥會使槽內懸浮液的粘度增大,進而使懸浮液的回流速度變慢;同時,分選槽內煤和矸石的泥化時間得到延長,產(chǎn)生更多的次生煤泥。這是一個惡性循環(huán)過程,直至槽內懸浮液結構化,流動性急劇下降,回流速度更慢,從而使上升流系統(tǒng)布流板的板孔大部分被堵塞。
(1)懸浮液粘度。懸浮液粘度是影響上升流系統(tǒng)運行好壞的關鍵因素,其粘度越大,液體流動的阻力越大[8],上升流系統(tǒng)越易被堵塞。影響懸浮液粘度的主要因素包括磁鐵礦粉性質和煤泥含量,對一般選煤廠而言,磁鐵礦粉是從外部采購的,而外購磁鐵礦粉的粒度、密度等性質是根據(jù)分選設備、分選工藝確定的,相應的技術參數(shù)也隨之確定,故生產(chǎn)實踐中其對懸浮液粘度的影響可以看做不變。懸浮液中的煤泥含量是一個變量,其在懸浮液中是一個逐漸積累的動態(tài)過程,并隨生產(chǎn)工藝、原煤性質等條件的變化存在不同的平衡值。因此,懸浮液中煤泥含量大幅增加是上升流系統(tǒng)堵塞的重要因素。
(2)懸浮液分流。當懸浮液中的煤泥含量增大時,懸浮液粘度也增大,容易堵塞上升流系統(tǒng),不利于原煤分選。分流的主要目的是為了避免煤泥在循環(huán)系統(tǒng)積聚,導致懸浮液的粘度增加。而將部分合格介質分流到稀介系統(tǒng),經(jīng)磁選回收后循環(huán)使用,并將多余的煤顆粒和水排出循環(huán)系統(tǒng),能夠維持懸浮液中煤泥含量的穩(wěn)定[9]。
(1)篩板損壞。由于精煤篩的篩前固定篩板損壞、精煤脫介篩的篩板損壞、矸石篩的篩板損壞、磁選機的入料管道堵塞、懸浮液回流時接近布流孔板孔徑的物料進入等原因[10],少量煤塊或矸石進入合格介質桶,在泵動力和管路阻力作用下,桶內10~3 mm粒級的物料越來越多。在實際生產(chǎn)過程中,接近布流孔板孔徑的煤粒隨上升流運動時,容易自下而上堵塞布流孔板的板孔,從而使上升流系統(tǒng)不暢或堵塞,進而影響淺槽重介分選機的正常分選。
(2)篩孔尺寸。精煤和矸石脫介篩合介段篩板的作用是分別將分選中產(chǎn)生的懸浮液、刮板運動帶出的懸浮液脫除,為其回流奠定基礎,合介段篩板的篩孔尺寸一般在1~2 mm之間。與篩孔尺寸2 mm的合介段篩板相比,當脫介篩合介段篩板的篩孔尺寸為1 mm時,懸浮液中1~2 mm粒級煤泥被合介段篩板截留并運動至脫介篩,致使脫介篩負荷增加;在生產(chǎn)過程中,部分磁鐵礦粉被1~2 mm粒級煤泥帶走,導致重介生產(chǎn)系統(tǒng)介耗增高。但以1 mm作為脫介篩合介段篩板的篩孔尺寸,可使進入合介桶的煤泥量減少,這對防止上升流系統(tǒng)被堵塞非常有利。因此,精煤和矸石脫介篩合介段篩板的篩孔尺寸選用2 mm對控制介耗有利,而選用1 mm對防止上升流系統(tǒng)被堵塞有利。
刮板與布流孔板的間隙、布流板形式及介質斗的緩沖板位置對上升流系統(tǒng)能否正常運行有著一定影響。理論上刮板與布流孔板的間隙以2~5 mm為宜,但實際生產(chǎn)中由于矸石與布流孔板、矸石與刮板、鏈條與上滑道之間的相互磨損,兩者之間的間隙逐漸增大,在間隙增大至一定程度后,矸石可能被卡在刮板與布流孔板之間。在刮板驅動力的作用下,矸石被破碎成細粒甚至微細粒,進而自上而下的堵塞布流孔板的板孔,這種情況在上升流轉為下降流時容易發(fā)生。因此,刮板與布流孔板的間隙過大是上升流系統(tǒng)被堵的一個重要原因。
在生產(chǎn)過程中布流孔板的板孔易被合介桶中的煤塊或矸石自下而上堵塞,在介質回流過程中其易被矸石自上而下堵塞,再加上回流過程中因懸浮液粘度過大引起的堵塞,在三種因素的疊加作用下,板孔被堵塞幾率大大增加,在其被堵塞至一定數(shù)量后,布流孔板、介質斗、上升流系統(tǒng)的管道特定部位也會被堵塞。此外,介質斗緩沖板的位置不能距離布流孔板的位置太近,否則極少量固體物(如加重質、煤泥)沉降也會使相應位置布流孔板的板孔被堵塞。
原煤的分級粒度、脫泥粒度、脫介粒度均對上升流系統(tǒng)的正常運行有著重要影響,但由于原煤性質、產(chǎn)品用途、產(chǎn)品種類、洗選工藝、處理能力等的制約,對分級設備的調節(jié)余地不大。結合生產(chǎn)現(xiàn)場實際情況,可以采取的優(yōu)化方案主要是在現(xiàn)有工藝條件下加強分級設備管理,提高相關環(huán)節(jié)分級設備的分級效率,以減少進入分選系統(tǒng)的煤泥量,進而為淺槽重介分選機的高效分選創(chuàng)造良好條件[10]。
在現(xiàn)場實際生產(chǎn)中,對懸浮液進行適當?shù)姆至魇潜苊馍仙飨到y(tǒng)被堵塞,并保證淺槽重介分選機正常運行的關鍵環(huán)節(jié)。因此,生產(chǎn)過程要強化懸浮液的分流管理,結合懸浮液的粘度和其他相關因素,確保分流量科學合理,為淺槽重介分選機的正常運行奠定基礎。
根據(jù)國內外的實踐經(jīng)驗,可通過在線自動控制系統(tǒng)檢測懸浮液中的煤泥量,并根據(jù)檢測數(shù)據(jù)自動調節(jié)分流裝置的分流量大小,從而使懸浮液中的煤泥量和懸浮液的粘度保持在一個合理的范圍內,這樣有助于減少上升流系統(tǒng)被堵塞事故的發(fā)生。
刮板與布流孔板的間隙過大是布流孔板板孔被堵塞的一個重要原因,因此實際生產(chǎn)中要定期檢查兩者之間的間隙,及時更換相關的損壞部件,如布流孔板、刮板、鏈條等,確保淺槽重介分選機的上升流系統(tǒng)不被堵塞。此外,在更換周期過半后的一段時間內,可將鏈條拆下并翻邊安裝,以延長其使用壽命,減少刮板與布流孔板之間的間隙。
(1)上升流主管優(yōu)化。為了改善上升流系統(tǒng)的運行效果,上灣選煤廠對上升流管道進行了優(yōu)化。如將彼德斯淺槽重介分選機上升流的介質斗下短管由DN80改為DN100,在其他情況不變的條件下,原煤分選效果沒有得到明顯改善,但上升流管的過流面積提高56個百分點,單位時間內懸浮液的回流量大幅增加,撤介時間大大縮短,可使易泥化夾矸物料快速沉底,并通過刮板及時排出,這能夠有效切斷泥化產(chǎn)物帶來的惡性循環(huán)。這說明將上升流系統(tǒng)中介質斗下短管至主管的管道和閥門改大一個規(guī)格,能夠解決煤和矸石泥化對上升流系統(tǒng)產(chǎn)生的不良影響。
(2)孔數(shù)優(yōu)化。為了避免布流孔板的板孔在生產(chǎn)和停泵時被下上堵塞,導致布流孔板的過流面積減少,進而使撤介速度變慢,同時上升流介質斗、管道等被沉積物堵塞,很有必要增加布流孔板的孔數(shù)。根據(jù)上灣選煤廠的試驗結果,將布流孔板的孔數(shù)增加30%~50%比較合適。
(3)孔形優(yōu)化。在多次試驗的基礎上,上灣選煤廠將布流孔板的孔形由圓柱形改為錐形(錐口朝下,即向介質斗方向),這樣可以極大地減少布流孔板板孔被堵塞的概率。針對煤和矸石泥化及合介桶內煤塊(矸石)影響上升流系統(tǒng)正常運行的問題,在保證淺槽重介分選機正常分選的前提下,對上升流系統(tǒng)的結構參數(shù)進行了優(yōu)化,此時上升流系統(tǒng)的堵塞頻率大幅降低。
這些優(yōu)化方案不但在理論上可行,而且在生產(chǎn)實踐中得到了進一步驗證。就神東公司上灣選煤廠305淺槽重介分選機優(yōu)化前后的生產(chǎn)實踐來看,優(yōu)化效果明顯。優(yōu)化前,上升流系統(tǒng)的月均堵塞次數(shù)在13次左右,優(yōu)化后(2017年3—7月),月均堵塞次數(shù)為1次,堵塞頻率下降90個百分點以上,優(yōu)化的其他淺槽重介分選機上升流系統(tǒng)運行狀況也得到了不同程度的改善。
在將305淺槽重介分選機上升流系統(tǒng)優(yōu)化后,上升流系統(tǒng)運行效果得到明顯改善,并對生產(chǎn)系統(tǒng)的能耗、介耗帶來積極影響,生產(chǎn)成本下降顯著。
(1)電耗降低。淺槽生產(chǎn)系統(tǒng)的精煤脫介篩、矸石脫介篩、矸石刮板輸送機、矸石帶式輸送機、煤泥帶式輸送機、循環(huán)泵及煤泥離心機等設備的總功率為2 000 kW,上升流系統(tǒng)堵塞后生產(chǎn)系統(tǒng)再次運行,平均每次需多運行45 min,則多消耗電能1 500 kWh。噸煤電費按0.56元計算,則每次多需要電費840元。因此,在將上升流系統(tǒng)優(yōu)化后,單臺淺槽重介分選機每年可節(jié)約電費10.08萬元。
(2)介耗降低。當上升流系統(tǒng)堵塞后,在清理堵塞的介質斗、管道時,有大量介質被浪費,導致生產(chǎn)系統(tǒng)介耗增高。在上升流系統(tǒng)優(yōu)化前,噸煤平均介耗為0.61 kg;而將上升流系統(tǒng)優(yōu)化后,因清理堵塞造成的介質浪費減少,噸煤平均介耗為0.59 kg。就兩組介耗數(shù)據(jù)分析,在將上升流系統(tǒng)優(yōu)化后,生產(chǎn)系統(tǒng)介耗下降3.20個百分點,節(jié)省了大量生產(chǎn)成本。
淺槽重介分選機的上升流系統(tǒng)堵塞是一個系統(tǒng)性問題,影響因素眾多,懸浮液粘度是其中的關鍵因素,而對懸浮液粘度影響最大的是生產(chǎn)系統(tǒng)內不斷積累的煤泥。分流是降低懸浮液粘度的重要手段,實際生產(chǎn)中必須加強對這方面的管理。針對煤和矸石的泥化產(chǎn)物及合介桶內煤塊(矸石)影響上升流系統(tǒng)正常運行的問題,在保證淺槽重介分選機正常分選的前提下,可以通過改變上升流系統(tǒng)的結構參數(shù),消除這些因素的不利影響。
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