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        鞍鋼4號高爐爐墻結(jié)厚原因及解決措施

        2019-01-29 07:14:40趙東明李建軍曾宇佟敏英劉德輝
        鞍鋼技術(shù) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:爐墻焦比裝料

        趙東明,李建軍,曾宇,佟敏英,劉德輝

        (鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠 ,遼寧 鞍山114021)

        鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠4號高爐(2580 m3)設(shè)有4個鐵口、30個風(fēng)口,采用新型PW串罐式無料鐘爐頂布料設(shè)備,爐底爐缸采用碳磚與陶瓷杯相結(jié)合的復(fù)合結(jié)構(gòu),冷卻系統(tǒng)采用除鹽水密閉循環(huán)系統(tǒng)、全冷卻壁結(jié)構(gòu) (爐腹、爐腰、爐身下部區(qū)域6~9段采用銅冷卻壁),沖渣工藝為冷茵芭工藝,除塵采用干法煤氣除塵系統(tǒng)。4號高爐于2015年6月15日停爐大修更換爐缸耐材,2015年8月22日點火送風(fēng),開爐后順利達產(chǎn),燃料消耗水平較低。但由于原燃料條件變化和操作等原因,2016年10月爐身下部出現(xiàn)爐墻結(jié)厚現(xiàn)象。通過對爐墻結(jié)厚原因進行分析,并采取相應(yīng)措施,爐墻結(jié)厚得到有效處理,高爐爐況明顯好轉(zhuǎn)。

        1 爐墻結(jié)厚的現(xiàn)象

        爐墻結(jié)厚主要表現(xiàn)是爐身熱負(fù)荷明顯下降。表1為2016年4號高爐爐墻結(jié)厚前后的技術(shù)指標(biāo)。從表1中可以看出,2016年9月至10月,爐身熱負(fù)荷由58 497 MJ/h下降為40 529 MJ/h,7~9段銅冷卻壁體溫度平均下降7℃,6段銅冷卻壁體溫度下降4℃。隨著生產(chǎn)進行,高爐爐況順行變差,風(fēng)壓穩(wěn)定性變差,崩滑料時有發(fā)生,高爐燃料消耗上升,結(jié)合爐身熱負(fù)荷和銅冷卻壁溫度的變化趨勢,可以看出2016年10月高爐發(fā)生爐墻結(jié)厚。

        2 爐墻結(jié)厚原因分析

        2.1 入爐原料質(zhì)量

        鞍鋼4號高爐入爐燒結(jié)礦以鞍鋼礦山集團東燒廠所產(chǎn)燒結(jié)礦為主,由火車運輸至礦槽;有時輔以廠內(nèi)落地?zé)Y(jié)礦,由汽車運輸至礦槽。由于燒結(jié)礦露天運輸和儲存,下雨會淋濕燒結(jié)礦,導(dǎo)致燒結(jié)礦受潮,粉末會粘附在大粒燒結(jié)礦表面入爐,使高爐入爐粉末增多。2016年4號高爐所用燒結(jié)礦<5 mm粒級含量和返礦率見圖1。由圖1可以看出,2016年4號高爐所用燒結(jié)礦<5 mm粒級含量呈上升趨勢,高爐返礦率呈下降趨勢。由于高爐采取發(fā)展中心、抑制邊緣的裝料制度,邊緣氣流受到抑制,造成入爐粉末在邊緣富集,邊緣自動加重,爐墻結(jié)厚。

        表1 2016年4號高爐爐墻結(jié)厚前后的技術(shù)指標(biāo)

        圖1 2016年4號高爐燒結(jié)礦<5 mm粒級含量和返礦率

        2.2 冷卻強度

        近些年高爐生產(chǎn)普遍通過加大冷卻水量以增強冷卻強度,但這種方式在邊緣氣流受到抑制的情況下會加劇爐墻結(jié)厚。2016年4號高爐爐身冷卻系統(tǒng)參數(shù)見表2。由表2可以看出,1~10月冷卻水量保持在4 800 m3/h水平,冷卻強度偏大,由于出現(xiàn)爐墻結(jié)厚,11月開始減少爐身冷卻水量,降低冷卻強度;冷卻水進水溫度平均33.5℃,比較穩(wěn)定;1~9月冷卻水溫差總體穩(wěn)定,平均2.80℃,9月末冷卻水溫差開始持續(xù)下降,10月平均冷卻水溫差2.00℃,10月中旬水溫差最低降至1.20℃,說明爐墻結(jié)厚已經(jīng)形成。

        表2 2016年4號高爐爐身冷卻系統(tǒng)參數(shù)

        2.3 裝料制度

        鞍鋼4號高爐裝料制度的操作理念為發(fā)展中心、抑制邊緣,但過分抑制邊緣容易發(fā)生爐墻結(jié)厚甚至結(jié)瘤現(xiàn)象。2016年4號高爐中心焦炭比例和邊緣礦焦比(邊緣礦與焦炭份額比)見圖2。

        由圖2可以看出,中心焦炭比例在1~8月低于30%、9月開始逐漸增加超過30%,邊緣礦焦比8月開始逐漸增大。2016年9月中旬裝料制度,中心焦炭比例30%,邊緣礦焦比2.96;10月上旬裝料制度,中心焦炭比例33%,邊緣礦焦比3.09;10月中旬裝料制度, 中心焦炭比例35%,邊緣礦焦比3.15。中心焦炭比例和邊緣礦焦比例逐漸增大,中心氣流過分發(fā)展、邊緣氣流不足,邊緣較重,煤氣供給爐墻的熱量不足,使軟熔帶附近的半熔爐料黏到爐墻上,形成爐墻結(jié)厚。

        圖2 2016年4號高爐中心焦炭比例和邊緣礦焦比

        2016年4號高爐爐喉溫度見圖3,10月爐喉溫度下降,說明邊緣氣流不足,高爐發(fā)生爐墻結(jié)厚。

        圖3 2016年4號高爐爐喉溫度

        3 爐墻結(jié)厚的處理

        3.1 加強原料質(zhì)量管理

        針對高爐入爐粉末增多的情況,嚴(yán)格控制燒結(jié)礦<5 mm粒級含量,要求燒結(jié)礦<5 mm粒級含量≤5%,廠內(nèi)落地?zé)Y(jié)礦篩分后才可供給高爐使用;同時加強對高爐槽下燒結(jié)礦振動篩的檢查,東燒返礦率控制在11%~12%范圍,返礦率出現(xiàn)異常時,要及時查找原因,保證入爐燒結(jié)礦質(zhì)量。

        3.2 降低冷卻強度

        2016年11月16日開始降低爐身冷卻水量,由4 800 m3/h降至3 600 m3/h,冷卻強度降低。經(jīng)過實踐發(fā)現(xiàn),4號高爐爐身冷卻水量為4 000~4 300 m3/h、爐身冷卻水溫差為3~4℃時冷卻強度適宜,爐身熱負(fù)荷宜控制在60 000~80 000 MJ/h范圍。熱負(fù)荷低于下限時,邊緣氣流弱、有結(jié)厚傾向,應(yīng)疏松邊緣;熱負(fù)荷高于上限時,邊緣氣流盛,應(yīng)抑制邊緣,防止燒壞冷卻設(shè)備。

        3.3 調(diào)整裝料制度

        2016年10月,在爐墻結(jié)厚初期,高爐出現(xiàn)燃料消耗增加、順行變差的情況,由于對爐墻結(jié)厚重視不夠,僅在11月中旬采取發(fā)展邊緣、抑制中心的措施,裝料制度,下旬又恢復(fù)發(fā)展中心、抑制邊緣的操作,中心焦炭比例最高時達到40%,裝料制度。 12月爐況進一步惡化,爐墻結(jié)厚嚴(yán)重,高爐重新采取疏松邊緣、適當(dāng)抑制中心的裝料制度,爐況逐漸好轉(zhuǎn),至2017年3月爐況基本恢復(fù)正常。

        2017年6月開始采取逐漸抑制中心、發(fā)展邊緣的操作制度,燒結(jié)礦由6環(huán)位布料改為5環(huán)位布料,裝料制度,中心焦炭比例逐漸減少,邊緣礦焦比逐漸降低。對熱負(fù)荷與中心焦炭比例、邊緣礦焦比進行線性回歸分析,熱負(fù)荷與中心焦炭比例的關(guān)系見圖4,熱負(fù)荷與邊緣礦焦比的關(guān)系見圖5。

        由圖4、5可以看出,熱負(fù)荷與中心焦炭比例的關(guān)系不明顯,而熱負(fù)荷與邊緣礦焦比的關(guān)系顯著,且邊緣礦焦比低于2.0時,熱負(fù)荷不低于60 000 MJ/h,可同時保持熱負(fù)荷和銅冷卻壁溫度在適宜范圍內(nèi)。因此高爐裝料制度調(diào)整時,宜控制邊緣礦焦比不超過2.0。

        圖4 熱負(fù)荷與中心焦炭比例的關(guān)系

        圖5 熱負(fù)荷與邊緣礦焦比的關(guān)系

        4 處理效果

        通過加強原燃料質(zhì)量管理,減少爐身冷卻水量,降低冷卻強度并調(diào)整裝料制度,2017年3月4號高爐爐況恢復(fù)正常,高爐順行良好,高爐熱負(fù)荷調(diào)整到60 000~80 000 MJ/h的適宜范圍,銅冷卻壁溫度在50~60℃的適宜區(qū)間。2016年1月至2017年11月4號高爐銅冷卻壁溫度見圖6。

        圖6 4號高爐銅冷卻壁溫度

        5 結(jié)論

        (1)原料質(zhì)量變差、入爐粉末增多是本次4號高爐爐墻結(jié)厚的誘因,而冷卻制度和裝料制度不合理、調(diào)整不及時是造成4號高爐爐墻結(jié)厚的主要原因。

        (2)加強燒結(jié)礦質(zhì)量管理,控制燒結(jié)礦<5 mm粒級含量≤5%、東燒返礦率在11%~12%范圍,保證燒結(jié)礦質(zhì)量。

        (3)加強操作爐型管控,建立爐身冷卻水溫差和銅冷卻壁溫度的預(yù)警機制,按照爐身冷卻水溫差 3~4℃、 爐身熱負(fù)荷 60 000~80 000 MJ/h、銅冷卻壁溫度50~60℃的標(biāo)準(zhǔn)進行管理,發(fā)現(xiàn)異常及時采取有效措施。

        (4)提高對爐墻結(jié)厚的認(rèn)識,當(dāng)爐墻結(jié)厚、爐況順行變差時,及時調(diào)整高爐裝料制度,采取抑制中心、疏松邊緣的裝料制度,且裝料制度調(diào)整時邊緣礦焦比不宜超過2.0。

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