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        交流勵(lì)磁機(jī)故障原因及處理

        2019-01-29 07:14:42楊龍于洪立
        鞍鋼技術(shù) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:勵(lì)磁機(jī)頭套磁極

        楊龍,于洪立

        (攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司修建分公司,四川 攀枝花617000)

        由于交流勵(lì)磁機(jī)不存在電流換向問題,其制造容量可提高,而且維護(hù)工作量小,因此在大容量透平發(fā)電機(jī)中普遍采用。交流勵(lì)磁機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行在勵(lì)磁系統(tǒng)和整個(gè)電網(wǎng)中,都占有非常重要的地位,一旦出現(xiàn)故障將對(duì)發(fā)電機(jī)和電網(wǎng)的正常運(yùn)行帶來嚴(yán)重影響。西昌鋼釩公司能動(dòng)中心TRT25000 kW同步發(fā)電機(jī)的130 kW交流勵(lì)磁機(jī)在運(yùn)行中發(fā)生故障,發(fā)電機(jī)被迫下網(wǎng)檢修,通過對(duì)交流勵(lì)磁機(jī)故障原因進(jìn)行分析并采取相應(yīng)措施,成功修復(fù)了交流勵(lì)磁機(jī)。

        1 交流勵(lì)磁機(jī)故障情況

        對(duì)交流勵(lì)磁機(jī)進(jìn)行分解,發(fā)現(xiàn)交流勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組端部在運(yùn)行中被大量甩斷、嚴(yán)重變形,轉(zhuǎn)子繞組需全部進(jìn)行更換;同時(shí)定子繞組短路環(huán)、定子磁極繞組的局部嚴(yán)重受損,需要修復(fù)。交流勵(lì)磁機(jī)故障情況見圖1。

        2 故障原因分析

        (1)轉(zhuǎn)子并頭套的焊接采用的是搪錫工藝,由于焊錫的熔點(diǎn)(183℃)較低,該工藝焊接的并頭套耐熱能力較差,且焊接時(shí)由于溫度不好掌握,焊錫無法填滿整個(gè)并頭套的內(nèi)部空間,造成并頭套與導(dǎo)線焊接不良、接觸電阻增大,在運(yùn)行時(shí)溫度升高,將焊錫融化而甩出。

        (2)轉(zhuǎn)子繞組兩端無緯帶的綁扎工藝不當(dāng),如綁扎拉力不夠、無緯帶固化時(shí)間有誤等,在運(yùn)行中并頭套產(chǎn)生的高溫作用下,無緯帶斷裂、甩開。

        (3)轉(zhuǎn)子繞組和并頭套表面集聚了較多的油污和粉塵,導(dǎo)致并頭套之間短路,最終造成轉(zhuǎn)子繞組在并頭套燒損后甩出。

        (4)并頭套燒損脫落及無緯帶斷裂后,轉(zhuǎn)子繞組端部徑向甩開,脫落的并頭套和無緯帶在電機(jī)氣隙中隨轉(zhuǎn)子高速運(yùn)轉(zhuǎn),與定子磁極線圈和短路環(huán)發(fā)生摩擦,導(dǎo)致定子磁極線圈和短路環(huán)刮傷受損。

        圖1 交流勵(lì)磁機(jī)故障情況

        3 交流勵(lì)磁機(jī)修復(fù)

        3.1 勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子修復(fù)

        3.1.1 轉(zhuǎn)子繞組設(shè)計(jì)制作

        由于交流勵(lì)磁機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組損傷嚴(yán)重,需全部進(jìn)行更換,但已無法直接看出轉(zhuǎn)子繞組接線方式。因此,必須根據(jù)轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù),來核算出制作轉(zhuǎn)子繞組的相關(guān)參數(shù),重新設(shè)計(jì)制作轉(zhuǎn)子繞組。轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù)見表1。

        表1 轉(zhuǎn)子繞組已知的部分參數(shù)

        (1)轉(zhuǎn)子繞組并聯(lián)支路數(shù)確定

        轉(zhuǎn)子繞組為Y形接法,則轉(zhuǎn)子繞組的相電流為370A;

        線圈的導(dǎo)電面積為:2.80×7.10×4=79.52 mm2;

        如果轉(zhuǎn)子繞組的并聯(lián)支路數(shù)為1,則轉(zhuǎn)子繞組的電流密度為:370/(79.52×1)=4.65 A/mm2;

        如果轉(zhuǎn)子繞組的并聯(lián)支路數(shù)為2,則轉(zhuǎn)子繞組的電流密度為:370/(79.52×2)=2.33 A/mm2;

        根據(jù)電樞繞組的電流密度設(shè)計(jì)規(guī)范一般為3~5.5 A/mm2,可以確認(rèn)該電機(jī)的轉(zhuǎn)子電樞繞組并聯(lián)支路數(shù)為1。

        (2)轉(zhuǎn)子繞組接線方式確定

        為了確定轉(zhuǎn)子繞組接線方式,首先計(jì)算每極每相槽數(shù)q:

        式中,Z為轉(zhuǎn)子槽數(shù),54;p為極對(duì)數(shù),2;m為相數(shù),3。 則

        由于此臺(tái)電機(jī)的轉(zhuǎn)子每極每相槽數(shù)為分?jǐn)?shù),即為分?jǐn)?shù)槽繞組。

        其次,根據(jù)相鄰兩槽導(dǎo)線電勢(shì)的電角度規(guī)律,確認(rèn)轉(zhuǎn)子繞組的接線方式。轉(zhuǎn)子電樞繞組的接線簡(jiǎn)化圖見圖2。

        圖2 轉(zhuǎn)子電樞繞組接線簡(jiǎn)化圖

        (3)轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        由于轉(zhuǎn)子繞組線圈的絕緣結(jié)構(gòu)材料無法判定,根據(jù)轉(zhuǎn)子繞組中通過的是100 Hz的中頻電流,并結(jié)合轉(zhuǎn)子的槽形尺寸,重新設(shè)計(jì)了轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu),如圖3所示。轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)的具體參數(shù)見表2。

        圖3 轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)圖

        表2 轉(zhuǎn)子繞組絕緣結(jié)構(gòu)參數(shù)

        3.1.2 轉(zhuǎn)子并頭套焊接方式改進(jìn)

        為了避免轉(zhuǎn)子并頭套在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生高溫而開焊,在轉(zhuǎn)子并頭套的焊接方式上進(jìn)行了改進(jìn),將原來的搪錫工藝改為焊接強(qiáng)度高、導(dǎo)電性好、間隙填充能力強(qiáng)的HL204銀焊條進(jìn)行焊接。HL204銀焊條釬料的熔點(diǎn)高(640~815℃)、電導(dǎo)率(%LACS)為 10 S/m、抗拉強(qiáng)度為 530 MPa,這種焊接結(jié)構(gòu)的機(jī)械強(qiáng)度和電氣性能均較高,適用于高速轉(zhuǎn)子繞組的焊接。

        3.1.3 轉(zhuǎn)子繞組的綁扎工藝改進(jìn)

        交流勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子線圈嵌裝、接線及試驗(yàn)檢測(cè)完成合格后,將轉(zhuǎn)子吊放在車床上進(jìn)行端部無緯帶的纏繞綁扎。無緯帶選用2844-W環(huán)氧樹脂浸漬高強(qiáng)度玻璃纖維網(wǎng)狀無緯綁扎帶,綁扎工藝參數(shù)見表3。在實(shí)際綁扎過程中,嚴(yán)格做到無緯帶綁扎后表面平整、光滑,不能高出鐵芯表面。

        表3 無緯帶綁扎工藝參數(shù)

        同時(shí),為了避免勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子同軸安裝的旋轉(zhuǎn)整流器因高溫而損壞,制作了專用的轉(zhuǎn)子線圈和無緯帶干燥固化裝置,如圖4所示。對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子線圈和無緯帶單獨(dú)進(jìn)行干燥固化,固化過程的溫度按照 90℃下 2 h、110℃下 2 h、130℃下 24 h的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制,升溫時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)。

        圖4 轉(zhuǎn)子線圈及無緯帶干燥固化裝置

        3.1.4 轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵處理

        為防止電機(jī)運(yùn)行過程中在轉(zhuǎn)子繞組端部和并頭套表面集聚灰塵和油污而造成短路事故,在轉(zhuǎn)子并頭套焊接完成后,用復(fù)合箔對(duì)并頭套進(jìn)行包裹,并在外面加套玻璃絲管,同時(shí)在并頭套之間用滌玻氈進(jìn)行填充,消除并頭套之間的間隙,如圖5所示。修復(fù)后的勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子如圖6所示。

        圖5 轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵措施

        圖6 修復(fù)后的勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子

        3.2 勵(lì)磁機(jī)定子修復(fù)

        檢修發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)定子磁極繞組的表面有明顯的刮傷跡象,存在匝間短路的風(fēng)險(xiǎn)。為了節(jié)約成本同時(shí)保證檢修質(zhì)量,采取了局部修復(fù)的方式,將有問題的導(dǎo)線挑出,并包扎亞胺薄膜,之后對(duì)磁極繞組進(jìn)行浸漬處理。處理結(jié)束后,對(duì)磁極繞組進(jìn)行匝間耐壓試驗(yàn)。同時(shí),為確保磁極繞組對(duì)地絕緣良好,對(duì)磁極繞組進(jìn)行對(duì)地耐壓試驗(yàn)。

        定子磁極繞組額定電壓為122 V,四個(gè)磁極串聯(lián)接線,即每個(gè)磁極的額定電壓為30.5 V,匝間試驗(yàn)電壓為額定電壓的10倍[1]。磁極繞組匝間試驗(yàn)和對(duì)地耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表4。試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)處理后的定子磁極繞組質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

        表4 磁極繞組匝間試驗(yàn)和對(duì)地耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)

        同時(shí),將損傷的定子磁極繞組短路環(huán)拆除,重新進(jìn)行補(bǔ)焊、打磨處理,處理結(jié)束后,對(duì)其同心度進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示達(dá)到要求。

        修復(fù)后的勵(lì)磁機(jī)定子如圖7所示。

        圖7 修復(fù)后的勵(lì)磁機(jī)定子

        4 修復(fù)后使用效果

        交流勵(lì)磁機(jī)成功修復(fù)后,經(jīng)檢測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)均處于正常水平,技術(shù)參數(shù)完全滿足主發(fā)電機(jī)勵(lì)磁的使用要求,于2014年上線后運(yùn)行至今。修復(fù)后勵(lì)磁機(jī)額定數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表5。

        表5 修復(fù)后勵(lì)磁機(jī)額定數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)

        5 結(jié)語

        西昌鋼釩公司能動(dòng)中心發(fā)電機(jī)的交流勵(lì)磁機(jī)在運(yùn)行中發(fā)生故障,下網(wǎng)檢修過程中觀察故障情況并分析原因,采取了勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組重新設(shè)計(jì)制作、改進(jìn)轉(zhuǎn)子并頭套焊接方式、改進(jìn)轉(zhuǎn)子繞組的綁扎工藝、轉(zhuǎn)子繞組并頭套防塵處理及勵(lì)磁機(jī)定子修復(fù)等措施,實(shí)現(xiàn)了交流勵(lì)磁機(jī)的成功修復(fù),不僅為公司保產(chǎn)作出了貢獻(xiàn),也為今后類似高速電機(jī)的修理及維修提供借鑒和指導(dǎo),具有推廣意義。

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