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        Al2O3、MgO和二元堿度對高爐渣穩(wěn)定性影響研究

        2019-01-29 07:14:36姜喆車玉滿郭天永孫鵬姚碩趙立軍
        鞍鋼技術(shù) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:熔點爐渣高爐

        姜喆 ,車玉滿 ,郭天永 ,孫鵬 ,姚碩 ,趙立軍

        (1.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;2.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007)

        高爐爐渣穩(wěn)定性是評價爐渣冶金性能的重要指標(biāo)[1],包括溫度穩(wěn)定性和成分穩(wěn)定性,即爐溫波動和成分波動時爐渣保持自身流動性不變或微變的能力。若爐渣成分變化±2%、爐溫變化±25 ℃,黏度變化在 1 Pa·s以內(nèi)[2],則爐渣穩(wěn)定性良好。高爐冶煉過程對爐渣穩(wěn)定性要求很高。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司(以下簡稱鞍鋼鲅魚圈)4038 m3高爐冶煉使用高鋁礦后,高爐抗?fàn)t況波動和變料能力顯著變差,爐缸容易凍結(jié)。針對此問題,研究了Al2O3、MgO和二元堿度對鞍鋼鲅魚圈高爐渣溫度穩(wěn)定性和成分穩(wěn)定性的影響,為高爐冶煉高鋁礦提供技術(shù)支持。

        1 實驗設(shè)備及方案

        1.1 實驗設(shè)備

        實驗選用由計算機、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、儀表柜、熔體測定儀等組成的RTW-10型熔體物性綜合測定儀。高溫爐為Ф55 mm二硅化鉬電阻爐,高溫區(qū)恒溫帶大于60 mm,用計算機進行程序控溫;石墨坩堝的尺寸為Φ40 mm×70 mm,測溫范圍為0~1 600℃;溫度變送器精度為±0.05%,控溫方式為A/D板輸入、輸出;熔體測定儀精度為0.000 1 Pa·s。所測樣品放置在坩堝內(nèi),保證樣品在坩堝內(nèi)的高度為40 mm,所測爐渣質(zhì)量視爐渣密度而定,一般在140 g左右,確保熔化爐渣在恒溫區(qū)內(nèi)。

        1.2 實驗方案

        隨機抽取鞍鋼鲅魚圈現(xiàn)場高爐渣作為主要原料,其主要化學(xué)組成成分及質(zhì)量分數(shù)為:CaO 40.7%、SiO235.27%、A12O314.14%、MgO 7.5%。 以Al2O3、MgO 和二元堿度(R2=CaO/SiO2)為因素,應(yīng)用L16(43)正交實驗表優(yōu)化試驗設(shè)計,正交因素水平如表1所示。測定爐渣黏度和熔化溫度,并使用Factsage軟件計算相圖,對爐溫波動和成分波動時爐渣的穩(wěn)定性進行研究。

        表1 正交試驗因素水平表

        2 實驗結(jié)果與討論

        2.1 爐渣溫度穩(wěn)定性研究

        定義爐渣溫度穩(wěn)定性指數(shù)如下:

        式 中:1/Δη為爐 渣溫 度穩(wěn)定性指 數(shù),Pa-1·s-1;η1450℃、η1500℃分別為 1 450 ℃、1 500 ℃的爐渣黏度,Pa·s。爐渣溫度穩(wěn)定性指數(shù)越大,則爐渣溫度穩(wěn)定性越好。根據(jù)實驗方案取料制樣后,應(yīng)用熔渣物性測定儀對爐渣黏度和熔化性溫度進行測試。不同爐渣試樣的黏度和熔化性溫度測試結(jié)果如表2所示。

        表2 不同爐渣試樣的黏度和熔化性溫度測試結(jié)果

        根據(jù)表1各因素不同水平下的爐渣溫度穩(wěn)定性指數(shù),得到不同因素對爐渣溫度穩(wěn)定性影響的重要程度,即極差值,極差值越大,則因素對判據(jù)的影響越大[3-4]。爐渣溫度穩(wěn)定性極差分析見表 3。

        表3 爐渣溫度穩(wěn)定性極差分析表

        結(jié)合表1和表3可以看出,隨Al2O3含量增加,爐渣溫度穩(wěn)定性指數(shù)減小,爐渣溫度穩(wěn)定性變差;隨MgO含量和R2的增加,爐渣溫度穩(wěn)定性指數(shù)增大,爐渣溫度穩(wěn)定性變好,即爐渣黏度隨溫度波動變小,爐渣抗溫度波動能力變強。比較表3中各因素的極差值大小得出,Al2O3含量對爐渣溫度穩(wěn)定性的影響最為顯著,其次是R2,而MgO含量對爐渣溫度穩(wěn)定性的影響最小。

        2.2 爐渣成分穩(wěn)定性研究

        利用Factsage軟件繪制CaO-SiO2-MgO-Al2O3偽三元相圖,即爐渣中MgO含量固定為10%時,其他三個組分逐漸變化的四元相圖,見圖1。圖中不同顏色的線為不同溫度的等溫線,每兩條等溫線的溫差為20℃。同一等溫線上的各點成分不同,熔點相同,熔點即為所在等溫線的溫度。

        圖1 SiO2-CaO-MgO-Al2O3四元相圖(MgO含量固定為10%)

        由圖1可以看出:相比于Al2O3含量波動,R2波動對爐渣熔點的影響更為明顯,當(dāng)爐渣R2超過1.0后,隨堿度增加,爐渣熔點升高。當(dāng)R2從1.0增加到 1.3、Al2O3含量為 15%時,爐渣熔點從1 300℃增加到了1 450℃,說明爐渣R2波動對爐渣成分穩(wěn)定性影響明顯,即液態(tài)爐渣黏度抗堿度波動的能力弱,在高爐實際生產(chǎn)過程中,應(yīng)嚴格控制R2的波動。相比于R2,Al2O3含量增加可以提高爐渣熔點,但趨勢緩慢。在高爐造渣成分范圍內(nèi),當(dāng)Al2O3含量超過15%時,等溫線與R2線的夾角變大,爐渣熔點隨Al2O3含量的增加而升高的趨勢加快,即爐渣成分穩(wěn)定性變差;當(dāng)Al2O3含量超過20%時,等溫線與堿度夾角趨近于90°,爐渣熔點隨Al2O3含量的增加而升高的趨勢進一步加快,爐渣成分穩(wěn)定性變得更差。因此,高爐冶煉時應(yīng)控制Al2O3含量在15%以下;當(dāng)冶煉特殊礦種時,將Al2O3含量控制在20%以下。

        利用Factsage軟件繪制得到溫度為1 450℃時MgO質(zhì)量分數(shù)分別為5.5%、7.5%、10%、12%的CaOAl2O3-SiO2-MgO四元渣系液相面區(qū)域圖,見圖2。

        圖2 CaO-Al2O3-SiO2-MgO四元渣系液相面區(qū)域圖(不同MgO質(zhì)量分數(shù))

        由圖2可以看出,相比于MgO含量波動,R2波動對爐渣熔點的影響更為明顯,當(dāng)R2從1.1變化到1.3時,爐渣熔點迅速升高,爐渣易凝固。隨著MgO含量增加,爐渣的液相面積先增加后減小,在MgO含量為7.5%時,相圖具有最大液相面積。但在高爐造渣區(qū)域范圍內(nèi),即R2在1.1~1.3、Al2O3含量在10%~20%范圍內(nèi),MgO含量從5.5%變化到12%對液相面積影響不大,說明MgO含量不影響爐渣成分穩(wěn)定性,即MgO含量不影響爐渣抗成分波動的能力。

        3 結(jié)論

        (1)實驗條件下,爐渣溫度穩(wěn)定性隨MgO含量和R2的增加而變好,隨Al2O3含量的增加而變差;而Al2O3含量對爐渣溫度穩(wěn)定性的影響最為顯著,其次是R2,MgO含量對爐渣溫度穩(wěn)定性的影響最小。

        (2)Factsage軟件計算結(jié)果表明:相比于MgO和Al2O3含量波動,R2波動對爐渣成分穩(wěn)定性的影響最為明顯,在高爐冶煉過程中,應(yīng)嚴格控制R2的波動。

        (3)當(dāng)Al2O3含量超過15%時,爐渣成分穩(wěn)定性變差;當(dāng)Al2O3含量超過20%時,爐渣成分穩(wěn)定性變得更差。因此,高爐冶煉應(yīng)控制Al2O3含量在15%以下,當(dāng)冶煉特殊礦種時,將Al2O3含量控制在20%以下。

        (4)在高爐造渣區(qū)域范圍內(nèi),MgO含量不影響爐渣成分穩(wěn)定性。

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