(石家莊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)污水處理廠 河北 石家莊 052165)
某開發(fā)區(qū)污水處理廠原采用調節(jié)池+水解酸化+MBBR+氧化溝工藝,規(guī)模為5萬噸/日。2010年在原工藝基礎上改造為曝氣調節(jié)水解酸化池(ECHAP)+復合厭氧反應池(HAF)+生物鐵反應池(BFP)+流離生物反應池(FSBBR)+移動床生物膜反應池(MBBR)+臭氧活性炭池(O3/BAC)的工藝流程,出水達到了國家一級A排放標準。
原改造工程運行四年后,污水處理廠現(xiàn)有工程深度水處理工藝設備和儀表部分已老化、損壞或需全面保養(yǎng),且進水水質波動大,在進水污染物濃度較高時,造成出水水質不穩(wěn)定,有超標現(xiàn)象。因此,污水處理廠急需再次進行改造,以確保出水達到國家一級A排放標準。在嚴格考察、論證后,污水處理廠采用了國內最新的三元催化氧化工藝,即去除復合厭氧反應池、生物鐵反應池、流離生物反應池、MBBR池和臭氧活性炭池,在氧化溝后新增三元催化氧化等深度處理裝置。
(一)三元催化氧化工藝為雙催化(超聲/催化劑A)與雙氧化(超聲/氧化劑B)聯(lián)合技術,催化劑A是以漆酶為主的多種酶組成的生物催化體系。氧化劑B是Cu/Fe和Pd/Fe高價與低價位多金屬組成的催化體系。
污水首先進入雙催化反應系統(tǒng)進行斷鏈開環(huán),降低有機物活性點與藥劑分子的屏障;再經(jīng)雙氧化反應系統(tǒng),達到無選擇地與廢水中的有機污染物進行催化氧化反應,催化綜合反應。催化氧化反應使有機物分解為二氧化碳、水或簡單有機物;催化縮合反應將廢水中殘留的、難降解的、水溶性小分子污染物縮合生成水溶性較差的大分子物質,通過絮凝、固液分離出水,達到快速降低COD,同時在降解COD的過程中斷開有機物分子中的發(fā)色基團,達到深度脫色目的。
(二)SKL 三元催化氧化工藝流程
1.高效、廣譜:COD去除率達到50%-85%,脫色率高達95%,能夠顯著降低COD、色度、總磷,殺菌消毒除臭。
2.營運成本低:相比玖在芬頓氧化技術,COD、色度的去除率提高30%左右,營運成本降低30-50%。
3.項目工期短:工期僅三個月。三相催化氧化技術以設備加工為主,配套土建少,可以利用污水處理廠現(xiàn)有部分設施。
4.應用工藝簡單、操作方便,勞動強度低,設備維修率低。
5.技術先進且成熟,國內已有多家25000-80000噸/日工程規(guī)模化應用案例,穩(wěn)定運行效果良好。
按污水處理廠日處理50000噸,生化出水與深度處理出水要求估算。
(一)處理效果對比
處理效果對比表
三相催化氧化技術處理負荷大,確保COD能降到50mg/L。營運成本低。
(二)經(jīng)濟指標對比
經(jīng)濟指標對比表
改造后工藝流程為:
綜合來水→粗格柵及進水泵房→細格柵及旋流沉砂池→氧化溝→三元催化氧化反應器→巴氏槽出水
三元催化氧化工藝的應用實例,現(xiàn)多用于以制藥、化工廢水為主的綜合性污水處理廠深度處理中,對用其他方法難以處理的、難降解廢水處理效果明顯。該工藝自2015年在開發(fā)區(qū)污水處理廠運用后,即使進水波動較大,出水水質仍然穩(wěn)定達標,COD控制在30mg/L左右。
通過對三元催化氧化工藝在開發(fā)區(qū)污水處理廠的應用分析,將更有力地推動三元催化氧化工藝的應用推廣。