施 力
(皖能銅陵發(fā)電有限公司,安徽 銅陵 244000)
低壓加熱器是汽輪發(fā)電機(jī)組熱力系統(tǒng)中的重要設(shè)備。它充分利用了汽輪機(jī)抽汽加熱凝結(jié)水時(shí)所釋放的過熱熱量和汽化潛熱,其目的是提高凝結(jié)水溫度,從而提供機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性[1]。
對(duì)于火電廠末級(jí)和次末級(jí)低壓加熱器,由于其抽汽壓力小,疏水處于飽和水與飽和蒸汽臨界點(diǎn)附近,運(yùn)行參數(shù)變化對(duì)疏水狀態(tài)影響大。在設(shè)計(jì)過程中,如因廠房位置所限造成管道走向變化大、急轉(zhuǎn)彎多、疏水匯合點(diǎn)選擇不合理等原因,極易造成疏水不暢、疏水管道振動(dòng)[2]。
皖能銅陵發(fā)電有限公司6號(hào)機(jī)組采用上海電氣集團(tuán)生產(chǎn)的汽輪發(fā)電機(jī)組,回?zé)嵯到y(tǒng)配置為雙列高壓加熱器,1臺(tái)除氧器,采用5臺(tái)低壓加熱器,7號(hào)低壓加熱器疏水采用疏水泵,8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器設(shè)置疏水冷卻器。正常運(yùn)行時(shí)8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水匯合后流入疏水冷卻器,經(jīng)疏水冷卻器冷卻后流入疏水立管最終到達(dá)凝汽器。若疏水不暢將導(dǎo)致低壓加熱器水位上升,低壓加熱器解列。圖1為6號(hào)機(jī)組8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水圖。
圖1 低壓加熱器疏水示意圖(mm)
自機(jī)組運(yùn)行以來,6號(hào)機(jī)組末兩級(jí)低壓加熱器存在以下問題。
a)6號(hào)機(jī)組末兩級(jí)低壓加熱器疏水至疏水冷卻器管道運(yùn)行中管道振動(dòng)。
b)6號(hào)機(jī)組末兩級(jí)低壓加熱器疏水不暢。
c) 末兩級(jí)低壓加熱器運(yùn)行中無法隔離(設(shè)計(jì)疏水冷卻器汽側(cè)和凝汽器通過管道相連,無閥門隔離)。末兩級(jí)低壓加熱器退出運(yùn)行后,導(dǎo)致前三級(jí)低壓加熱器長(zhǎng)期過負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)加熱器安全構(gòu)成較大隱患,同時(shí),末兩級(jí)低壓加熱器退出運(yùn)行,影響供電煤耗約2 g/(kW·h)。因此,末兩級(jí)低壓加熱器對(duì)機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響較大。
夏季運(yùn)行9號(hào)低壓加熱器疏水溫度緩慢上升,最高77℃(此時(shí)9號(hào)抽汽口溫度61℃,說明8號(hào)低壓加熱器疏水倒流至9號(hào)低壓加熱器疏水管道造成疏水不暢),水位逐步上升至低壓加熱器滿水位,8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器解列。當(dāng)背壓下降后,低壓加熱器投運(yùn)正常。因此,可確認(rèn)9號(hào)低壓加熱器水位上升不是加熱器鋼管泄漏,是疏水不暢所致。
忽略加熱器殼側(cè)壓降,將加熱器進(jìn)汽壓力作為疏水出口壓力,從廠家提供的熱力數(shù)據(jù)中選取50%、75%、100%額定出力工況THA(turbine heat acceptance) 工況疏水的設(shè)計(jì)參數(shù)(壓力為絕對(duì)壓力),如表1所示。
表1 不同負(fù)荷下8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水壓差
從設(shè)計(jì)參數(shù)可知,隨著機(jī)組負(fù)荷增加,后兩級(jí)低壓加熱器之間的差壓增加[3]。在疏水冷卻器入口處均為飽和水,根據(jù)負(fù)荷對(duì)應(yīng)的壓差,9號(hào)低壓加熱器疏水管道水位應(yīng)該比8號(hào)低壓加熱器高2~4 m左右,一旦8號(hào)低壓加熱器疏水水位低于匯合點(diǎn),則8號(hào)低壓加熱器疏水竄至9號(hào)低壓加熱器,導(dǎo)致9號(hào)低壓加熱器無法疏水。低壓加熱器解列前疏水溫度上升至77℃,而抽汽溫度只有64℃,證實(shí)9號(hào)低壓加熱器疏水不暢的原因應(yīng)該為8號(hào)低壓加熱器疏水倒流所致。9號(hào)低壓加熱器水位上升至一定位置后(一般滿水位5 h后),水位重力加上抽汽壓力,9號(hào)低壓加熱器水位瞬間降至-40 mm。
將8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器和疏水冷卻器做為一個(gè)整體考慮,保證8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水管道有水位(高度差基本是8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器的蒸汽壓差)、疏水冷卻器內(nèi)保證滿水位,避免水位低造成疏水冷卻器汽水兩相流,引起冷卻器內(nèi)熱交換管振動(dòng),導(dǎo)致疏水冷卻器換熱管道磨損、泄漏[4]。
表2 不同負(fù)荷下凝汽器疏水立管標(biāo)高計(jì)算
比對(duì)不同工況、不同負(fù)荷下的水位高度,發(fā)現(xiàn)凝汽器疏水立管入口標(biāo)高過低無法保證8號(hào)低壓加熱器疏水管道內(nèi)有水位,可能排擠9號(hào)低壓加熱器的疏水;同時(shí)疏水冷卻器及疏水冷卻器后疏水管道內(nèi)可能存在汽水兩相流,導(dǎo)致疏水不暢和冷卻器內(nèi)熱交換管振動(dòng)的問題。
高負(fù)荷時(shí),疏水流量明顯增加,同時(shí)由于疏水冷卻器回疏水立管高度不夠,8號(hào)低壓加熱器無法建立起穩(wěn)定水封,部分蒸汽經(jīng)過8號(hào)低壓加熱器疏水冷卻器直接竄入疏水立管,增加疏水立管熱負(fù)荷。疏水冷卻器排汽管道為φ89 mm×2.8 mm,高負(fù)荷時(shí)疏水、蒸汽過多,導(dǎo)致疏水立管內(nèi)阻力增加,8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水不暢[5]。
a) 疏水立管排汽管徑加大,管道由φ89mm×4 mm改為φ273 mm×6 mm。
b) 6號(hào)機(jī)8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水至疏水冷卻器的匯合點(diǎn)位置下移至離地面300 mm處。
c) 疏水冷卻器標(biāo)高下移600 mm,原來基礎(chǔ)(800 mm) 拆除,用16槽鋼做框架支撐。待調(diào)整安裝完畢灌漿處理。
d) 疏水立管φ530 mm×11 mm加高,上移量2.4 m。考慮8.2 m樓板孔徑加大。
e)疏水冷卻器出口管道至疏水立管接口高度由6 m升到9.02 m處(由管道內(nèi)徑下標(biāo)高計(jì)算)。
f)疏水立管排汽管與凝汽器接口上移至標(biāo)高11 m處。
低壓加熱器疏水管路具體改造方案如圖2所示。
圖2 低壓加熱器疏水改造示意圖(mm)
在2017年12月皖能銅陵發(fā)電有限公司6號(hào)機(jī)組小修中對(duì)6號(hào)機(jī)組8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器疏水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,通過近8個(gè)月的運(yùn)行實(shí)踐檢驗(yàn),夏日工況機(jī)組帶1000 MW負(fù)荷運(yùn)行時(shí),低壓加熱器疏水正常,滿足了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的需要,改造效果明顯。
皖能銅陵發(fā)電有限公司1000 MW機(jī)組未兩級(jí)低壓加熱器疏水不暢的分析處理中,主要是依據(jù)8號(hào)、9號(hào)低壓加熱器的設(shè)計(jì)抽汽壓力,通過計(jì)算及改造經(jīng)驗(yàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的管路進(jìn)行降低疏水匯合點(diǎn)的改造,實(shí)現(xiàn)了低壓加熱器疏水正常。