李 強 徐慧春 劉恒亮
(1.銅陵化工集團新橋礦業(yè)公司;2.內(nèi)蒙古烏海市經(jīng)濟和信息化委員會)
新橋礦于2003年引進了2臺DCY-1.5B型電動鏟運機,主要承擔井巷工區(qū)掘進和采礦任務。隨著設備老化,故障率明顯增加,已越來越不能滿足大規(guī)模安全生產(chǎn)需要,特別是制動液壓系統(tǒng)故障頻發(fā),已成為制約礦井安全生產(chǎn)的重要因素之一。為確保設備安全運行,提升礦井生產(chǎn)效率,對該型設備的制動液壓系統(tǒng)進行技術(shù)改造很有必要。
DCY-1.5B型電動鏟運機動力機額定功率P額=55 kW,額定轉(zhuǎn)速n額=1 480 r/min;雙聯(lián)泵n額=3 200 r/min最大工作壓力Pmax=23 MPa;制動系統(tǒng)彈簧壓力7 MPa;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力10 MPa;油箱容積240 L(郵箱長、寬、高比例為1∶2∶3,配有冷卻器);液壓油采用火炬牌N68B抗磨液壓油,適宜溫度為60~80 ℃;充液閥上限壓力10.5 MPa,下限壓力8.4 MPa。
制動液壓系統(tǒng)中的制動器是彈簧制動液壓釋放的全封閉濕式制動器,轉(zhuǎn)向器是疊加式集成閥塊和全液壓轉(zhuǎn)向器,系統(tǒng)工作原理如圖1所示。
圖1 鏟運機制動液壓系統(tǒng)工作原理
電動機帶動雙聯(lián)泵旋轉(zhuǎn)使液壓油由油箱經(jīng)進油濾清器到達雙聯(lián)齒輪泵,壓力油從雙聯(lián)泵的前泵流出進入疊加式集成閥塊,經(jīng)順序閥優(yōu)先供油通過單向閥流入手動換向閥,再流入腳制動器,最后流入前后橋制動器,推開摩擦片釋放制動。一部分壓力油進入蓄能器進行補液,隨著壓力油流量不斷增加,當壓力達到順序閥的彈簧力時,閥口打開,一部分液壓油進入轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。隨著液壓油不斷增多,壓力繼續(xù)上升,當壓力達到壓力繼電器的彈簧力時,壓力繼電器的微動開關(guān)斷開,電磁換向閥使其右移,將多余的壓力油導入進油管進行卸載。當踩下腳制動后,腳制動換向閥換向,液壓油經(jīng)回油濾清器直接流回油箱。當鏟運機需要被其他車輛牽引時,可旋轉(zhuǎn)手動換向閥,通過手動泵對制動器進行松閘。
疊加式集成閥塊由底板、電磁換向閥、壓力繼電器、單向閥、順序閥等組成。閥塊上有4個油口上下貫通,不僅起到單個閥的功能,而且具有溝通閥與閥之間流道的作用。組成回路時,換向閥安裝于最上方,所有對外連接的油口都設置于最下方的底板上,其他閥通過螺栓連接于換向閥和底板之間。
壓力繼電器是一種將液壓系統(tǒng)的壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號輸出的元件,其作用是根據(jù)液壓系統(tǒng)壓力的變化,通過壓力繼電器內(nèi)的微動開關(guān),自動接通或斷開電氣線路,實現(xiàn)執(zhí)行元件的順序控制或安全保護[1]。
DCY-1.5B型電動鏟運機原制動液壓系統(tǒng)故障率較高,每個月至少出現(xiàn)2次故障,極大影響了礦井生產(chǎn)。經(jīng)過分析論證,本研究認為該型設備的制動液壓系統(tǒng)無論在設計上還是在選材上,均存在不足。主要缺陷為:①由于疊加閥下板塊孔徑小,易堵塞,造成局部壓力增大,導致頻繁出現(xiàn)制動靈活、轉(zhuǎn)向不靈活或制動不靈活的現(xiàn)象;②疊加閥結(jié)構(gòu)復雜,不易準確排查故障,維修不方便,且維修成本高;③原液壓系統(tǒng)通過邊制動邊給蓄能器補液,蓄能器在該系統(tǒng)中主要起補償泄漏和保持恒壓作用,從安全角度考慮,蓄能器位置設置不合理,應先給蓄能器補液而后進行制動,方可提高系統(tǒng)安全性;④疊加式集成閥的出油管接口較小,造成疊加式集成閥與腳制動閥之間出油管通徑較小,壓力損失大,易產(chǎn)生高溫;⑤在雙聯(lián)泵前泵出口處未設置安全閥,僅依靠電磁換向閥將多余的液壓油返回進油管,形成2股壓力油相對流動,易造成油溫增加,導致整個液壓系統(tǒng)不穩(wěn)定。
(1)將疊加式集成閥塊替換為流量大的充液閥,由充液閥流出的壓力油首先進入蓄能器補液,然后與腳制動器相連,不但能夠消除因閥孔堵塞造成局部壓力突增的現(xiàn)象,還在一定程度上簡化了液壓系統(tǒng),便于維修。
(2)將疊加式集成閥塊出油管(內(nèi)徑φ8 mm)替換為內(nèi)徑較大的出油管(內(nèi)徑φ13 mm),能夠有效減少沿程壓力損失,減少溫升。
(3)拆除不常用的手動換向閥,簡化系統(tǒng),降低成本。
(4)將普通電磁換向閥替換為質(zhì)量可靠的電磁換向閥,并將其連接于充液閥和腳制動閥之間,能夠有效提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強制動的靈活性。
(5)在雙聯(lián)泵前泵出口處增加1個溢流閥代替電磁換向閥,作為安全閥使用,將多余的壓力油通過回油管返回油箱,避免了2股壓力油相對沖擊造成系統(tǒng)油溫升高,保護主要元件雙聯(lián)泵,保證系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性。
改進后制動液壓系統(tǒng)的工作原理如圖2所示。
圖2 改進后的鏟運機制動液壓系統(tǒng)工作原理
當電動機帶動雙聯(lián)泵轉(zhuǎn)動時,液壓油從雙聯(lián)泵的前泵進入充液閥,經(jīng)充液閥流出的液壓油首先進入蓄能器進行保壓,然后經(jīng)電磁閥進入腳制動閥,最后流入前、后橋制動器,蓄能器內(nèi)的壓力油隨時可供給制動器。踩下腳制動閥后,液壓油流回油箱,充液閥的另一路油進入轉(zhuǎn)向系統(tǒng)用于轉(zhuǎn)向,當充液閥向蓄能器充液并達到充液閥設定的上限壓力時,充液閥卸載;當蓄能器壓力低于充液閥設定的下限壓力時,充液閥補液。當電動鏟運機需要被其他車輛牽引時,僅需將制動器進油管與手動泵出油口直接相連便可就松閘,改進后的制動液壓系統(tǒng)在理論上能夠達到制動系統(tǒng)的安全穩(wěn)定要求。
充液閥具有體積小、通流量大、無泄漏等特點,自身帶有緩沖閥心,能有效減少沖擊和振動,但其動作前必須先泄壓方可打開通油[2-3]。充液閥一般作為液壓缸和油箱之間的吸排油閥使用,大型壓力機的快進行程,需要從油缸向油箱吸油,加壓時防止從油缸流入油箱,反向時從油缸排油至油箱[4]。充液閥的液壓原理為動力油進入充液閥后經(jīng)閥內(nèi)濾網(wǎng)、單向閥和閥芯向蓄能器充液,當壓力達到充液閥設定的上限壓力時,充液閥的中間閥芯向右移,下面閥的中心向左移,如此液壓泵的油便能夠進入轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。當蓄能器壓力低于充液閥設定的下限壓力時,中間閥芯向左移,下面閥芯向右移,對蓄能器進行補液。
從雙聯(lián)泵到充液閥的進油管長為l1=0.95 m,直徑為d1=16×10-3m,流量為q1=60 L/min=1×10-3m3/s;由充液閥到腳制動的進油管長為l2=0.7 m,直徑為d2=13×10-3m,流量為q2=48 L/min=0.8×10-3m3/s;由腳制動到前后橋制動器的進油管長為l3=1.8 m,直徑為d2=8×10-3m,流量為q2=10 L/min=0.17×10-3m3/s;回油管長為l4=1.5 m,直徑為d4=13×10-3m,流量為q4=120 L/min=2×10-3m3/s。制動液壓系統(tǒng)采用N68號液壓油,最低工作溫度為25 ℃,可知此時油的運動黏度為200×10-6m2/s,油密度為900 kg/m3。經(jīng)過計算,進油路壓力損失為6.64×105Pa,回油路壓力損失為10×105Pa。整個液壓系統(tǒng)各元件的壓力損失計算結(jié)果見表1。分析表1可知:系統(tǒng)各元件實際壓力損失均小于額定壓力損失,表明整個制動液壓系統(tǒng)改造較合理。
表1 鏟運機制動液壓系統(tǒng)各元件流量及局部壓力損失
針對新橋礦2臺DCY-1.5B型電動鏟運機制動液壓系統(tǒng)存在的問題,設計了相應的技術(shù)改造方案。即從結(jié)構(gòu)上簡化了原有的疊加式集成閥塊式結(jié)構(gòu),采用充液閥代替了集成式疊加閥使得系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變得簡單靈活,安裝和維修方便;利用內(nèi)徑較大的油管代替內(nèi)徑較小油管大大減少了沿程壓力損失,并縮短了制動時間;降低了液壓油的溫度使其達到了最佳工作狀態(tài);采用溢流閥代替電磁換向閥作為安全閥使用,既保護了系統(tǒng)主要元件,又增強了系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性?,F(xiàn)場實踐表明:系統(tǒng)改造后,故障率下降了約85%,大幅提高了該型電動鏟運機的工作效率,降低了設備維修成本,經(jīng)濟效益較顯著。