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(延長油田股份有限公司吳起采油廠,陜西延安 717600)
吳起油田不同程度地存在人造和天然微裂縫,微裂縫在注水開發(fā)初、中期是油藏高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的主要因素。在注水開發(fā)過程中逐步形成微裂縫型大孔道,地層滲透率變大,注入水沿裂縫、大孔道指進嚴(yán)重,層內(nèi)矛盾日益突出,造成油井高含水甚至水淹,尤其對于非均質(zhì)性嚴(yán)重的儲層,嚴(yán)重影響了油井產(chǎn)量和注水效果,水驅(qū)低效問題日益嚴(yán)重。普通的調(diào)剖、調(diào)驅(qū)工藝措施在控制油藏含水上升方面有作用,但由于深度有限,隨著時間推移及措施次數(shù)增多,效果逐漸變差。與普通的調(diào)剖、調(diào)驅(qū)技術(shù)相比,弱凝膠調(diào)驅(qū)技術(shù)可以達到在油藏的深部調(diào)整與改善地層非均質(zhì)性,擴大水驅(qū)波及率的效果,加之該弱凝膠調(diào)驅(qū)劑配方還能作為驅(qū)油劑驅(qū)相改善水驅(qū)油不利的流度比,提高注水掃油效率,其性能更加優(yōu)良,可以為油田的增儲上產(chǎn)帶來較好的經(jīng)濟效益[1-3]。
吳起油田油藏非均質(zhì)性嚴(yán)重,相對物性較差,滲透率為0.8~1.4 mD;隨著注水開發(fā),層內(nèi)和層間矛盾日益突出,造成油井高含水甚至水淹,嚴(yán)重影響了油井產(chǎn)量和注水效果,水驅(qū)低效及無效問題日益嚴(yán)重。尤其是舊井轉(zhuǎn)注注水井,由于轉(zhuǎn)注前均實施了壓裂,人工裂縫的存在造成注水后含水上升現(xiàn)象嚴(yán)重,治理難度較大[4-6]。2013年全廠治理高含水井組44個,均采用常規(guī)調(diào)剖、調(diào)驅(qū)措施,其中轉(zhuǎn)注井29口,7口措施無效;投注井15口,其中1口措施無效。44個治理井組中有效期達到6個月以上的只有17個,僅僅占治理總井?dāng)?shù)的38.6%。且隨著輪次的增多,效果逐漸變差。 現(xiàn)在急需一種有效的治理措施,既能有效治理高含水井,可以在油藏深部調(diào)整和改善地層非均質(zhì)性,又能提高注入水的掃油效率。
調(diào)驅(qū)劑主要以丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)等有機高分子化合物及無機物添料作為原料,用氧化還原法將控制劑、增強劑等按照一定比例混合,在交聯(lián)劑存在、一定溫度及氮氣保護下使聚合與交聯(lián)反應(yīng)同時進行,合成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高黏聚合物,經(jīng)過切割、干燥、粉碎及篩分后得到調(diào)驅(qū)劑產(chǎn)品[7-8]。它的驅(qū)動性強、可變性好、封堵強度高、施工用量少,其黏彈性比地下交聯(lián)聚合物調(diào)驅(qū)劑和地面預(yù)交聯(lián)顆粒調(diào)驅(qū)劑好,解決了普通調(diào)驅(qū)劑進地層后因復(fù)雜因素造成的不成膠問題,同時解決了普通調(diào)驅(qū)劑不易進入地層深部等弊端[9-10]。
適用條件:①油層深部非均質(zhì)性嚴(yán)重;②普通調(diào)剖效果逐漸變差,調(diào)剖已無法繼續(xù)擴大注入水的波及率,經(jīng)濟效益變差;③注入水沿裂縫、大孔道指進嚴(yán)重油層;④注水井井況良好、層間干擾小。
根據(jù)吳起油田的地層特征,結(jié)合弱凝膠深部調(diào)驅(qū)技術(shù)的原理,本次研究選擇了鐵邊城、寨子河等油區(qū)作為試驗區(qū),在問題注水井中選擇了10個井組進行弱凝膠深部調(diào)驅(qū)試驗,試驗實施的注水井都是舊井轉(zhuǎn)注井,傳統(tǒng)工藝治理難度大。
(1)調(diào)驅(qū)前測對應(yīng)生產(chǎn)油井產(chǎn)液量、產(chǎn)油量、含水量數(shù)據(jù)。
(2)調(diào)驅(qū)前洗井至進出口水質(zhì)一致。
(3)連接地面管線,試壓25 MPa不刺不漏為合格。
(4)按用量及段塞設(shè)計要求,采用2個配液池交替配制調(diào)驅(qū)劑,具體濃度及粒徑可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行適當(dāng)調(diào)整,要求連續(xù)注入,中途不得停泵。
(5)注入調(diào)驅(qū)劑時,注入過程中應(yīng)密切監(jiān)測施工壓力、排量及油井產(chǎn)出液的變化。
(6)注完調(diào)驅(qū)劑后,要求用泵連續(xù)正反頂替清水25 m3,以過量頂替調(diào)驅(qū)劑,并徹底清除配液池內(nèi)剩余的調(diào)驅(qū)劑。
(7)調(diào)驅(qū)完成后,恢復(fù)正常注水。
(8)正常注水3天后,錄取注水壓力、注水量,6天內(nèi)測吸水指示曲線、壓降曲線各一條。
為緩解平面矛盾,決定對該井實施裂縫堵水措施,改變水驅(qū)方向,擴大水驅(qū)體積,提高水驅(qū)效率,從而達到井組均衡水驅(qū)的目的。方案設(shè)計5個段塞(表1):
(1)第一段塞是驅(qū)油劑1段塞,目的是對深部地層進行預(yù)處理,使后續(xù)堵劑能夠在低壓下注入。
(2)第二段塞是有機堵劑段塞,目的是與先期注入的聚合物絮凝反應(yīng),對地層初步封堵。
(3)第三段塞是主體堵劑段塞,目的是對地層高滲透帶進行橋堵,使后續(xù)堵劑能在高滲透部位駐留。
(4)第四段塞是主體堵劑段塞,對深部地層進一步封堵。
(5)第五段塞是驅(qū)油劑1段塞,目的是將先期注入的堵劑向更遠地帶推進,并對孔隙空間的剩余油進行驅(qū)替。
由于本次調(diào)驅(qū)主要是充分發(fā)揮層內(nèi)的潛力,對層內(nèi)進行深部調(diào)驅(qū),因此其劑量設(shè)計以調(diào)驅(qū)半徑參數(shù)為主要計算依據(jù),應(yīng)用如下公式進行計算:
Q=βπR2HΦ
(1)
式中Q——調(diào)驅(qū)劑用量,m3;
R——調(diào)驅(qū)半徑,40 m(由于層內(nèi)的非均質(zhì)性差異,高滲部位的調(diào)驅(qū)半徑實際遠大于該值);
H——吸水厚度,7.5 m;
Ф——處理層孔隙度,8.5%;
β——用量系數(shù),取0.6。
由上式算出調(diào)驅(qū)劑用量,實際準(zhǔn)備量稍大。
表1 注水井調(diào)驅(qū)施工參數(shù)設(shè)計Table 1 Design of construction parameters of water injection well adjustment drive
3.3.1 措施前后井組產(chǎn)能分析
試驗的10口井通過實施弱凝膠深部調(diào)驅(qū)后,井組日增產(chǎn)在10%以上,對應(yīng)油井措施有效率達90%以上,達到了預(yù)期效果,擴大了驅(qū)油波及體積,有效地堵塞了水竄孔道;對應(yīng)生產(chǎn)井措施前總液量180.91 m3、日產(chǎn)凈油60.34 t,施工后總液量下降為130.69 m3、日產(chǎn)凈油70.12 t,平均日產(chǎn)能增加9.78 t;綜合含水由施工前的60.8%下降到36.8%,6個月有效期內(nèi)累計增油1 782 t,降水增油效果明顯(表2)。
表2 試驗井組調(diào)驅(qū)前后產(chǎn)量對比Table 2 Comparison of yield before and after test well group adjustment drive
3.3.2 措施前后注水指示曲線分析
分析注水指示曲線(圖1),施工前平均吸水強度指數(shù)為3.12 m3/(d·MPa),平均啟動壓力為6.2 MPa;地層存在高吸水層,施工后平均吸水強度指數(shù)為1.95 m3/(d·MPa),減小1.20 m3/(d·MPa);啟動壓力為7.3 MPa,升高1.1 MPa,說明原高滲透層得到有效封堵,低滲透層得到動用。
3.3.3 實施前后注水壓力分析
由圖2可以看出,調(diào)驅(qū)前該井近井地帶經(jīng)過長期沖刷,存在高滲透大孔道壓力擴散速度很快,在停井8 h后的壓力觀測中,壓力由8 MPa下降至0.6 MPa,整個過程壓力共下降7.4 MPa,壓力下降速度較快;措施后在同樣觀測時間內(nèi),壓力由8 MPa下降至2.1 MPa,僅下降5.9 MPa,判斷分析認(rèn)為,井底高滲透帶已經(jīng)得到有效封堵。
圖1 措施前后注水指示曲線Fig.1 Water injection indicator curves before and after measure
圖2 措施前后壓降曲線Fig.2 Pressure drop curves before and after measures
(1)產(chǎn)品中加入了控制劑,使得顆粒的膨脹速度變慢,從而更容易進入地層的深部。
(2)凝膠顆粒的熱穩(wěn)定性好,產(chǎn)品通過加入增強劑和穩(wěn)定劑,使得顆粒膨脹的保持率達到96%左右。
(3)通過調(diào)整單體配比、合成反應(yīng)條件及加工工藝所制備的調(diào)驅(qū)劑,克服了普通調(diào)驅(qū)劑遇到底下復(fù)雜條件不易成膠的問題,解決了傳統(tǒng)工藝制備的調(diào)驅(qū)劑顆粒密度大、難以到達地層深部等缺點。
(4)通過現(xiàn)場實施,找到了適合吳起油田高含水井治理的調(diào)驅(qū)配方及工藝技術(shù)。