劉 杰
(同煤集團(tuán)云崗礦機(jī)電科, 山西 大同 037017)
云崗礦5014工作面因煤層堅(jiān)固性系數(shù)高達(dá)10,一直采用炮采工藝方式,使得工作面的生產(chǎn)效率不高,同時(shí)井下復(fù)雜的工作環(huán)境也使得勞動(dòng)條件較差。為實(shí)現(xiàn)同煤集團(tuán)提出的高產(chǎn)高效的開采目標(biāo),同時(shí)解決含硫化鐵硬結(jié)核堅(jiān)固煤層的回采難題。該礦決定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)研究。煤炭生產(chǎn)的機(jī)械化、自動(dòng)化始終是追求的目標(biāo),綜合機(jī)械化開采是解決煤炭生產(chǎn)效率低、勞動(dòng)條件差的根本途徑,是提高安全生產(chǎn)最有力的保障,也始終是云崗礦多年來想努力實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。因此,研究薄煤層滾筒式采煤機(jī)大功率截割系統(tǒng),加強(qiáng)云崗礦機(jī)械化開采力度,為實(shí)現(xiàn)云崗礦高效高產(chǎn)安全開采奠定基礎(chǔ)。
云崗礦7號(hào)煤層的賦存條件與8號(hào)煤層存在較大的差別。8號(hào)煤層厚度更薄,煤層、硫化鐵結(jié)核及夾矸硬度更大,夾矸厚分布不均勻,增加了該煤層的機(jī)械化開采的難度[1]。因此該礦決定對(duì)當(dāng)前使用的MG110/250-BW型采煤機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改造,結(jié)合8號(hào)煤層的開采工況,提高該型號(hào)采煤機(jī)的相應(yīng)性能,讓其能更好的適應(yīng)含硬夾矸薄煤層的開采情況。改進(jìn)優(yōu)化后的采煤機(jī)能在8號(hào)煤層進(jìn)行有效的開采,因此確定該改進(jìn)型采煤機(jī)為云崗礦應(yīng)用機(jī)型。
1)根據(jù)相應(yīng)要求,設(shè)計(jì)將采煤機(jī)單搖臂截割功率進(jìn)行擴(kuò)容,從2×55 kW增加至2×70 kW。從理論上驗(yàn)證擴(kuò)容后的截割功率是否滿足使用要求[2]。本次改造主要是針對(duì)MG110/250-BW型采煤機(jī)的改進(jìn)型。采高0.9~1.2 m,截深0.63 m,牽引速度0~5 m/min。云崗礦8號(hào)煤層5014工作面煤層平均厚度0.90 m,硫化鐵結(jié)核體的層位不定,堅(jiān)固系數(shù)為11。經(jīng)計(jì)算可知:工作時(shí)截割功率為231.32 kW,理論計(jì)算本機(jī)截割功率為4×70=280 kW,因此能滿足使用。
2)一軸軸承優(yōu)化。一軸轉(zhuǎn)速高達(dá)1470 r/min,實(shí)踐過程表時(shí)其使用時(shí)間非常之短,因此將軸承型號(hào)進(jìn)行更改,改NJ215型號(hào)為NJ22215型號(hào)。保持軸承的內(nèi)、外徑不變,寬度增加31-25=6mm,測(cè)試結(jié)果表時(shí)額定動(dòng)負(fù)荷可提高24.6%。
3)其他各軸擴(kuò)容后的變化值見表1。
表1 其他各軸擴(kuò)容后的變化值
從表1的數(shù)據(jù)值可以看出,增容后的截割部相對(duì)之前富余量有所降低,但都小于選用值,完全可以滿足使用。
4)扭矩軸設(shè)計(jì)??紤]到截割功率的增大,因此調(diào)整扭矩軸的設(shè)計(jì)要求,調(diào)整扭矩軸花鍵為24Z×3 m,扭矩軸剪切斷面空刀直徑選擇Φ5mm、Φ59mm、Φ63mm三種方案。行星頭輸出端的2×Φ28mm圓柱銷改為缺口鍵結(jié)構(gòu),如下頁圖1所示。
5)增加挑頂高度。設(shè)計(jì)將以往的將彎搖臂改為直搖臂,挑頂高度增加到142mm。
6)此次擴(kuò)容改造實(shí)施方案改動(dòng)部分如下:左搖臂殼、右搖臂殼、一軸、四軸、六軸、七軸、扭矩離合器、支承軸套。
圖1 圓柱銷結(jié)構(gòu)示意圖(單位:mm)
優(yōu)化設(shè)計(jì)后的采煤機(jī)截割功率調(diào)整到了140 kW,因此增加了采煤機(jī)的自重,必須提高牽引力。由于液壓傳動(dòng)的調(diào)整,液壓系統(tǒng)壓力提高到17.5 MPa(175 bar),液壓馬達(dá)排量提高到63 mL/r,改變第二級(jí)行星減速器的傳動(dòng)比提高到4.44,牽引力能達(dá)到200 kN。由于牽引力的提高,經(jīng)計(jì)算,加大了第二級(jí)傳動(dòng)的齒輪的強(qiáng)度,模數(shù)提高到3.75,減速器外徑增加了16mm,保持原來殼體壁厚不改變,其他部位的機(jī)身厚度為310mm,機(jī)身局部厚度為325mm[3]。
為解決8號(hào)薄煤層采煤時(shí)工作面煤層薄、工作空間狹小的問題,設(shè)計(jì)了薄煤層采煤機(jī)擋煤裝置。該裝置包括擋煤板、連接底座、行走部和側(cè)連接板,其中連接底座一端與采煤機(jī)連接,另一端連接行走部。該行走部底部基座兩端翹起,呈滑靴狀,其內(nèi)部設(shè)有齒輪,該齒輪與刮板輸送機(jī)齒軌相嚙合;側(cè)連接板和擋煤板分別設(shè)于連接底座兩側(cè)。
本裝置一端與采煤機(jī)相連接,以采煤機(jī)的運(yùn)行為動(dòng)力;另一端設(shè)有根據(jù)采煤機(jī)滑靴設(shè)計(jì)而成的行走部,通過行走部隨同采煤機(jī)一起行進(jìn)。在不影響采煤機(jī)正常工作的情況下,可解決采煤機(jī)因過煤量小造成的煤炭外溢問題,同時(shí)提高了擋煤裝置在生產(chǎn)過程中的安全系數(shù)。行走部設(shè)有防護(hù)罩,這種設(shè)計(jì)保護(hù)了行走部內(nèi)齒輪和其他部件,防止煤炭、矸石等落入行走部阻礙齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)。在擋煤裝置上安裝噴霧閥塊代替采煤機(jī)外噴霧,解決了采煤機(jī)外噴霧在采煤機(jī)割煤時(shí)被落煤掩埋而起不到降塵的問題,提高了采煤機(jī)落煤降塵效率。作為優(yōu)化,連接底座上設(shè)有通孔,煤粉、矸石等可漏出擋煤裝置,方便擋煤裝置的清理。在采煤機(jī)上設(shè)有高清攝像頭,這種設(shè)計(jì)克服了綜采工作環(huán)境可見度低的缺陷,當(dāng)采煤機(jī)上采落特殊異物如珍貴礦石時(shí),可及時(shí)發(fā)現(xiàn),并作出相應(yīng)的處理。采煤機(jī)上有急停開關(guān),該急停開關(guān)包括外殼、保護(hù)膜和防爆開關(guān)保護(hù)膜為一呈碗形的外凸薄膜,該保護(hù)膜覆蓋外殼敞口端,邊緣連接于托槽內(nèi),托槽內(nèi)填充有水。防爆開關(guān)外側(cè)設(shè)置水封不透氣外殼,可防止環(huán)境中可燃易爆氣體接觸開關(guān),避免了因操作產(chǎn)生的火花引爆氣體而導(dǎo)致爆炸等危險(xiǎn)事故;托槽內(nèi)添水,亦可根據(jù)水的滲透情況,作為密封效果是否完好的標(biāo)準(zhǔn)。
在8號(hào)薄煤層開采中,采煤機(jī)在割煤過程中既要割落堅(jiān)硬結(jié)核和夾矸,又要掃頂作業(yè),采煤機(jī)要求具有很強(qiáng)的抗震、防震性能。因此需要考慮增加機(jī)器重量,減小采煤機(jī)工作時(shí)的震動(dòng)幅度,降低連接件間的松動(dòng)時(shí)間,提高采煤機(jī)工作時(shí)的平穩(wěn)性。具體改進(jìn)如下:一是在有限的空問內(nèi)增加機(jī)器的重量。對(duì)煤厚變大時(shí),通過加裝配重板,機(jī)重可達(dá)20 t以上,進(jìn)一步提高機(jī)器抗震性能。與MG110/250-BW型采煤機(jī)相比,配重情況如下:總質(zhì)量24 t,增加了8 t,提離率達(dá)50%;左截割部重3442.97 kg,右截割部重3440.26 kg,總質(zhì)量 6883.23 kg,增加了 1345.23 kg,提高率達(dá)24.3%。二是優(yōu)化滾筒結(jié)構(gòu)和截齒排列,使其工作平穩(wěn),功率消耗少,減少對(duì)機(jī)體震動(dòng)的影響。三是滾筒轉(zhuǎn)向采用正向?qū)L方式,因滾筒直徑與煤層厚度大體相當(dāng),前滾筒承擔(dān)了主要的割煤、裝煤上作,截割反力下壓機(jī)器,有利于機(jī)器的工作平穩(wěn)和裝煤。四是電氣系統(tǒng)在固定、防松方面采取有效的防震措施,關(guān)鍵部件選用抗震性能強(qiáng)的產(chǎn)品,電子器件、線路板與殼體間增加局部膠封固定,所有連線采用防松、快速接插件式連接。主控器組裝完成后,通過震動(dòng)測(cè)試后再進(jìn)行安裝[4]。
考慮到8號(hào)煤層的堅(jiān)固性系數(shù)高達(dá)10,必須提高采煤機(jī)的抗磨損性能。對(duì)MG110/250-BW型采煤機(jī)的主機(jī)體底面優(yōu)化改為鋪焊具有高抗磨性的材料,在提高采煤機(jī)機(jī)殼底面耐磨損情況的同時(shí),還能提高機(jī)殼的強(qiáng)度。另外在截割部殼體的磨損處,也采用鋪焊高抗磨性的材料。
云崗礦針對(duì)8號(hào)煤層5014工作面的工況,對(duì)原MG110/250-BW型采煤機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化改造,設(shè)計(jì)開發(fā)出有針對(duì)性應(yīng)用的薄煤層滾筒式采煤機(jī),并將該型號(hào)采煤機(jī)進(jìn)行了實(shí)踐應(yīng)用。通過在5014工作面的應(yīng)用效果來看,該采煤機(jī)能有效消除薄煤層炮采工藝帶來的安全隱患,改善工作環(huán)境,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,有利于提升云崗礦井整體產(chǎn)量。改進(jìn)后的薄煤層滾筒式采煤機(jī)的研發(fā)和實(shí)踐應(yīng)用為開采同類型煤層提供了參考。