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        某電廠(chǎng)350 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)分析

        2019-01-16 10:33:22
        通信電源技術(shù) 2019年9期
        關(guān)鍵詞:沖轉(zhuǎn)汽封軸封

        王 銳

        (京能十堰熱電有限公司,湖北 十堰 442000)

        0 引 言

        某電廠(chǎng)汽輪機(jī)采用東方汽輪機(jī)廠(chǎng)生產(chǎn)的超臨界、單軸、中間再熱、三缸雙排汽、空冷單抽汽凝汽式汽輪機(jī),高、中壓部分為分缸結(jié)構(gòu),具有獨(dú)立的高壓缸和中壓缸,低壓部分為雙流、雙排汽的低壓缸。高壓部分設(shè)計(jì)為雙層缸,低壓缸為對(duì)稱(chēng)分流式,為三層缸結(jié)構(gòu)。中壓汽缸采用內(nèi)缸加隔板套的結(jié)構(gòu)形式,同時(shí)中壓汽缸設(shè)計(jì)成整體錐筒結(jié)構(gòu)。本文對(duì)調(diào)試期間1號(hào)機(jī)組出現(xiàn)的振動(dòng)處理過(guò)程進(jìn)行了較為詳細(xì)的分析,以便為同類(lèi)型機(jī)組類(lèi)似振動(dòng)故障處理提供參考。

        1 首次并網(wǎng)期間4瓦、6瓦振動(dòng)分析

        1.1 振動(dòng)過(guò)程

        2018年02月04日1號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)第一次沖轉(zhuǎn),啟動(dòng)狀態(tài)為冷態(tài)啟動(dòng),沖轉(zhuǎn)前:主汽溫445.3 ℃,主汽壓3.39 MPa;再熱汽溫432.3 ℃,再熱汽壓0.65 MPa,背壓21.8 kPa;07:33開(kāi)始沖轉(zhuǎn),07:58轉(zhuǎn)速1 200 r/min低速暖機(jī);09:22汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速2 450 r/min,4Y振動(dòng)由14.97 μm開(kāi)始下降,09:24汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速2 450 r/min,4Y振動(dòng)下降至10.66 μm后開(kāi)始快速上升;4X振動(dòng)由36.75 μm開(kāi)始下降,09:27下降至12.02 μm后開(kāi)始快速上升;09:58降轉(zhuǎn)速,10:07轉(zhuǎn)速降至500 r/min,系統(tǒng)各參數(shù)正常,10:50軸系參數(shù)正常開(kāi)始提升轉(zhuǎn)速。10:58轉(zhuǎn)速升至1 100 r/min,6瓦X/Y、5瓦X/Y振動(dòng)上升速度快,調(diào)整軸封低壓汽封溫度1至165 ℃、調(diào)整軸封低壓汽封溫度2~159.8 ℃,調(diào)整軸封溫度期間5瓦、6瓦振動(dòng)均有下降,但是下降一定范圍后開(kāi)始迅速上升。12:24凝汽器低壓缸排汽溫度高汽機(jī)跳閘;13:09盤(pán)車(chē)投入,偏心22.18 μm。

        19:02調(diào)整啟動(dòng)參數(shù)后:主汽溫393 ℃,主汽壓力4.5 MPa;再熱蒸汽溫度400 ℃,再熱蒸汽壓力0.87 MPa,背壓18.3 kPa;19:40機(jī)組定速3 000 r/min,運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定無(wú)異常。

        1.2 原因分析

        1.2.1 4瓦振動(dòng)大原因分析

        通過(guò)對(duì)比廠(chǎng)家啟動(dòng)曲線(xiàn)的沖轉(zhuǎn)參數(shù),首次沖轉(zhuǎn)期間機(jī)組參數(shù)較廠(chǎng)家推薦參數(shù)偏高,廠(chǎng)家推薦的參數(shù)為主汽溫380 ℃,主汽壓8.73 MPa;再熱汽溫330 ℃,再熱汽壓1.1 MPa,但本次沖轉(zhuǎn)參數(shù)為主汽溫445.3 ℃,主汽壓力3.39 MPa;再熱汽溫432.3 ℃,再熱汽壓0.65 MPa,在沖轉(zhuǎn)期間4X振動(dòng)在轉(zhuǎn)速升至2 450 r/min后振動(dòng)出現(xiàn)波動(dòng)。通過(guò)振動(dòng)檢測(cè)裝置分析,結(jié)果為中壓缸后汽封(4瓦)從沖轉(zhuǎn)開(kāi)始一直存在碰磨,沖轉(zhuǎn)期間4瓦相位角不穩(wěn)定,且始終伴有2倍頻(2X)分量。

        根據(jù)二十五項(xiàng)反措要求,啟動(dòng)前蒸汽溫度必須高于汽缸最高金屬溫度50 ℃,但不超過(guò)額定蒸汽溫度,且蒸汽過(guò)熱度不低于50 ℃。如果沖轉(zhuǎn)參數(shù)偏離廠(chǎng)家要求值太大,沖轉(zhuǎn)期間容易造成機(jī)組受熱不均勻,引起動(dòng)靜碰磨,從技術(shù)上較難控制.這是本次沖轉(zhuǎn)4瓦振動(dòng)大的根本原因。

        1.2.2 6瓦振動(dòng)原因分析

        機(jī)組在啟動(dòng)極低負(fù)荷階段由于蒸汽流量少,汽輪機(jī)低壓缸存在鼓風(fēng)現(xiàn)象。汽輪機(jī)軸封供汽由輔助蒸汽供給,低壓軸封進(jìn)汽量少。為控制汽輪機(jī)低壓缸排汽溫度,低壓缸減溫水始終投入,在降低低壓缸排汽溫度的同時(shí),也會(huì)對(duì)低壓軸封溫度造成干擾,使低壓軸封溫度不穩(wěn)定,導(dǎo)致軸封處金屬受熱不均[1]。這是造成5X、6X頻繁交替振動(dòng)大的原因。

        沖轉(zhuǎn)期間,通過(guò)振動(dòng)檢測(cè)分析5X相位角時(shí)不穩(wěn)定,時(shí)有2倍頻(2X)分量擾動(dòng)。且5X軸心水平偏移量較大,約200 μm,垂直偏移量約95 μm,6X軸心水平偏移量較大,約160 μm,垂直偏移量約128 μm。

        1.3 采取措施

        (1)停機(jī)后復(fù)查汽輪機(jī)低壓缸減溫水霧化效果。

        (2)清理低壓軸封支管進(jìn)汽管道濾網(wǎng)。

        (3)低壓軸封支管增加疏水管道。

        (4)加強(qiáng)低壓軸封進(jìn)入凝汽器部分豎直管道的保溫。

        (5)確認(rèn)#5、#6瓦軸封支管的布置距離,調(diào)整低壓軸封支管長(zhǎng)度,保證低壓缸前后軸封支管距離相等。

        (6)嚴(yán)格控制啟動(dòng)參數(shù),按照東汽廠(chǎng)家說(shuō)明書(shū)要求執(zhí)行。

        (7)建議對(duì)中壓缸后汽封進(jìn)行檢查。

        (8)建議聯(lián)系東汽振動(dòng)專(zhuān)家到現(xiàn)場(chǎng)共同分析原因。

        2 1號(hào)機(jī)組高負(fù)荷時(shí),2瓦軸振大

        2.1 振動(dòng)過(guò)程

        8月26日,1號(hào)機(jī)組熱態(tài)啟動(dòng)后,在高負(fù)荷區(qū)2瓦軸振X、Y向多次發(fā)生振動(dòng)突升現(xiàn)象。第一次發(fā)生在8月27日11:49,當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷275 MW、主汽壓力21.15 MPa、溫度535 ℃,再熱蒸汽壓力3.63 MPa、溫度545 ℃,2瓦軸振X/Y向由28/19 μm突然上升,最大峰值達(dá)114/76 μm。12:13負(fù)荷296 MW,振動(dòng)回落至37/16 μm。截止9月29日13:40機(jī)組停機(jī),共發(fā)生約17次明顯的振動(dòng)突增現(xiàn)象。汽機(jī)啟動(dòng)過(guò)臨界至3 000轉(zhuǎn),帶低負(fù)荷軸瓦振動(dòng)值優(yōu)良,在260 MW、280 MW、310 MW及350 MW不同負(fù)荷都出現(xiàn)過(guò)低頻振動(dòng)。

        2.2 原因分析

        查相關(guān)數(shù)據(jù),2瓦軸振X/Y向振動(dòng)突增時(shí),0.5倍頻分量增大較多。在9月29日23:41的振動(dòng)突增時(shí),2瓦軸振X向,通頻振幅127 μm、0.5倍頻振幅為119.97 μm、倍頻振幅為17.6 μm;2瓦軸振Y向,通頻振幅79.07 μm、0.5倍頻振幅為71.95 μm、倍頻振幅為10.95 μm。影響半頻振動(dòng)的因素主要有油膜振蕩及氣流激振,現(xiàn)2瓦為可傾瓦形式軸瓦,穩(wěn)定性高,觀察2瓦鎢金溫度在80 ℃,軸瓦負(fù)載合適,可排除油膜振蕩因素。振動(dòng)主要是自激振動(dòng)特征,符合半速渦動(dòng)及氣流自激振動(dòng)特征,在運(yùn)行中將潤(rùn)滑油溫度提高2~43 ℃后,減小油膜厚度,振動(dòng)情況稍有好轉(zhuǎn),但振動(dòng)突增現(xiàn)象仍然時(shí)有發(fā)生[2]。調(diào)取歷史曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),從啟機(jī)至帶滿(mǎn)負(fù)荷觀察前,軸承箱絕對(duì)脹差值還未達(dá)到設(shè)計(jì)值,最大值19.98 mm,設(shè)計(jì)值約25 mm。這說(shuō)明高中壓汽缸由于管道推力大、膨脹受阻,出現(xiàn)動(dòng)靜間隙圓周徑向變化,引起汽流擾動(dòng),軸瓦出現(xiàn)振動(dòng)[3]。

        此外,通過(guò)調(diào)取歷史曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),隨負(fù)荷增加,一段抽汽壓力與再熱蒸汽壓力差逐漸增加,導(dǎo)致進(jìn)入中壓缸的冷卻蒸汽流量(中壓葉輪冷卻蒸汽)也逐漸增加,現(xiàn)象是冷卻蒸汽溫度的下降。由于冷卻蒸汽進(jìn)入首級(jí)隔板內(nèi)部環(huán)形汽道后,由周向布置的小孔向后噴出,進(jìn)入首級(jí)隔板與葉輪間的腔室,由于中壓首級(jí)葉輪無(wú)平衡孔,汽流變?yōu)橛奢S心向外輻射狀旋轉(zhuǎn)流動(dòng),通過(guò)葉根汽封進(jìn)入首級(jí)動(dòng)葉片前,以接近90°夾角與主汽流匯流,對(duì)主汽流形成擾動(dòng)。同時(shí),冷卻汽流向外輻射流動(dòng)時(shí)的周向不均衡性也造成汽流的不穩(wěn)定[4]。這兩點(diǎn)導(dǎo)致中壓轉(zhuǎn)子汽流激振發(fā)生,導(dǎo)致2瓦軸振X/Y向振動(dòng)在高負(fù)荷時(shí)突增,再次機(jī)組啟動(dòng)后可通過(guò)調(diào)整冷卻蒸汽流量來(lái)驗(yàn)證對(duì)振動(dòng)的影響。

        2.3 處理措施

        (1)2瓦頂隙為0.60/0.62 mm,標(biāo)準(zhǔn)為:0.485~0.635。頂部間隙為上限,為增強(qiáng)軸瓦的抗擾穩(wěn)定性,通過(guò)上瓦塊加0.10 mm墊片,減小2瓦頂部間隙,提高油膜阻尼。

        (2)下次啟機(jī)時(shí),主機(jī)參數(shù)控制穩(wěn)定,可以進(jìn)行關(guān)閉中壓首級(jí)葉輪冷卻蒸汽流量的方法驗(yàn)證是否對(duì)2瓦軸振有影響。

        (3)做變閥序試驗(yàn),觀察順序閥方式下軸瓦振動(dòng)的變化,由中國(guó)電力科學(xué)研究院出調(diào)試方案。

        (4)因上次啟機(jī)帶負(fù)荷汽缸還沒(méi)有充分膨脹,機(jī)組未達(dá)到熱態(tài)最終狀態(tài),需要進(jìn)一步觀察振動(dòng)變化情況。

        (5)機(jī)組供熱季結(jié)束后,將2瓦汽封(高壓缸進(jìn)汽口)更換為東汽推薦的防旋汽封。

        3 結(jié) 論

        本文對(duì)某電廠(chǎng)350 MW汽輪機(jī)在調(diào)試期間出現(xiàn)的一系列振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)分析。結(jié)果表明如果沖轉(zhuǎn)參數(shù)偏離廠(chǎng)家要求值太大,沖轉(zhuǎn)期間容易造成機(jī)組受熱不均勻,引起動(dòng)靜碰磨,從技術(shù)上較難控制;沖轉(zhuǎn)期間,對(duì)于軸封減溫水的投入要慎重,軸封減溫水的投入會(huì)導(dǎo)致低壓軸封溫度不穩(wěn)定,造成低壓缸軸承碰磨振動(dòng)頻繁上下波動(dòng);機(jī)組帶高負(fù)荷后,高中壓汽缸由于管道推力過(guò)大、膨脹受阻,出現(xiàn)動(dòng)靜間隙圓周徑向變化,引起汽流擾動(dòng),間隙汽流渦動(dòng)引起高壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)增大;高負(fù)荷后,中壓葉輪冷卻蒸汽流量變化同樣會(huì)導(dǎo)致高壓轉(zhuǎn)子區(qū)域動(dòng)靜間隙汽流渦動(dòng),引起軸系失穩(wěn),出現(xiàn)汽流激振。

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