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        變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制算法在1000MW二次再熱機組過熱汽溫控制中的應(yīng)用

        2019-01-15 03:07:18陳國民陳德龍
        電力科技與環(huán)保 2018年6期
        關(guān)鍵詞:汽溫熱汽溫水

        徐 衛(wèi),陳國民,陳德龍

        (國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225300)

        0 引言

        泰州發(fā)電有限公司1000MW超超臨界二次再熱機組的過熱蒸汽系統(tǒng)設(shè)計為一、二級噴水減溫的調(diào)節(jié)方案。其中一級的4個噴水調(diào)門調(diào)節(jié)對應(yīng)側(cè)的低溫過熱器出口溫度,二級的4個噴水調(diào)門調(diào)節(jié)對應(yīng)側(cè)的高溫過熱器出口溫度。DCS采用EDPF-NT控制系統(tǒng)的串級PID控制+燃料量和負荷微分前饋的調(diào)節(jié)方案, 但由于過熱汽溫系統(tǒng)典型的大滯后特性,常規(guī)的PID控制往往難于對該類被控過程進行有效控制。原過熱控制系統(tǒng)的具體性能有減溫水控制:減溫水調(diào)節(jié)對過熱汽溫的影響存在明顯的大滯后特征,原控制系統(tǒng)在穩(wěn)定工況時尚可,當出現(xiàn)大幅變負荷、啟停磨等擾動工況時,運行人員必須退出自動進行人工干預(yù)。整體過熱汽溫性能:實際過熱汽溫運行性能很差,變負荷過程中汽溫波動幅度達20℃以上,且平均汽溫僅為600~601℃,加上經(jīng)常需要解手動調(diào)節(jié),值班員工作量大,運行效率、經(jīng)濟性明顯受損。

        二次再熱機組過熱汽溫系統(tǒng)的控制難點在于調(diào)節(jié)通道的滯后性與擾動通道的滯后性的不平衡。過熱汽溫調(diào)節(jié)是通過減溫水來調(diào)節(jié)溫度,調(diào)節(jié)系統(tǒng)上靠前,這就造成了高溫過熱器出口汽溫發(fā)生變化存在非常大的延遲。而反觀擾動側(cè),機組日常運行中主要的過熱汽溫擾動為:變負荷時的燃燒率擾動,煤種改變、配風(fēng)改變、啟停磨時的火焰中心擾動,吹灰造成的局部換熱擾動,這些擾動大部分呈現(xiàn)輻射特性,且多作用于過熱高溫段,擾動產(chǎn)生到過出口汽溫發(fā)生變化的延遲遠小于減溫水控制側(cè)延遲。因此,要讓過熱控制系統(tǒng)能夠有效跟上機組的各種擾動,正確的方法是提前調(diào)整一級、二級減溫水調(diào)門指令,依靠提前的時間來彌補控制側(cè)與擾動側(cè)的時間差。預(yù)測控制可根據(jù)所預(yù)測的未來時間段內(nèi)的被控偏差來進行調(diào)節(jié),若用預(yù)測控制來實現(xiàn)一級和二級減溫水調(diào)節(jié),則可以有效提前減溫水的控制,克服二次再熱機組過熱蒸汽溫系統(tǒng)控制側(cè)與擾動側(cè)的時間差問題,達到對過熱蒸汽溫的有效控制。但是,由于過熱蒸汽溫系統(tǒng)對象是復(fù)雜的2×2多變量對象(一、二級減溫水二個控制量,高溫過熱器出口溫度、低溫過熱器出口溫度兩個被控量),而且很多控制作用還必須限制在一定的范圍內(nèi),因此,應(yīng)用時必須采用受限的多變量預(yù)測控制算法。由于目前所提出的預(yù)測控制方法普遍采用基于二次型性能指標的優(yōu)化策略求解預(yù)測控制問題, 控制系統(tǒng)的設(shè)計一般十分復(fù)雜,當對控制量有約束時,預(yù)測控制的求解變成了非線性約束優(yōu)化問題, 其系統(tǒng)設(shè)計和控制算法更為復(fù)雜。特別是對于多變量的過熱汽溫控制系統(tǒng),幾乎無法實現(xiàn),難于實際應(yīng)用。

        變結(jié)構(gòu)控制是一種普遍適用的控制系統(tǒng)綜合方法,它利用切換函數(shù)將控制系統(tǒng)的設(shè)計轉(zhuǎn)化為求解控制量,因而系統(tǒng)設(shè)計比較簡單[1]。一個很自然的想法是, 是否能借鑒變結(jié)構(gòu)控制方法來求解預(yù)測控制問題,使得預(yù)測控制系統(tǒng)的設(shè)計和控制算法變得較為簡單。為此首先提出了一種基于變結(jié)構(gòu)的預(yù)測控制算法,在此基礎(chǔ)上,針對國電泰州發(fā)電有限公司1000MW超超臨界二次再熱機組過熱汽溫控制性能不理想等實際問題,提出了基于變結(jié)構(gòu)控制思想的過熱汽溫優(yōu)化控制策略,應(yīng)用后有效地提高了過熱汽溫的控制性能。

        1 基于變結(jié)構(gòu)的預(yù)測控制算法

        火電機組的被控過程一般都是開環(huán)穩(wěn)定的,一節(jié)慣性加遲延過程,階躍響應(yīng)模型描述[2]:

        (1)

        式中:△u(t)=u(t)-u(t-1);y為過程輸出;u為控制輸入;Si為過程的階躍響應(yīng)系數(shù);n為正整數(shù)。由式(1)可知,計算過程在t+N時刻的輸出預(yù)測值為:

        (2)

        由式(2)可知 , 過程未來輸出的預(yù)測值由四項組成:第一項取決于當前的和未來的控制序列;第二項和第三項由過去各時刻的控制量決定,在當前時刻是已知的;第四項為相應(yīng)時刻過程所受擾動的預(yù)測值。假定過程未來各時刻所受的擾動不變,其值為當前時刻所受的擾動量大小,則:

        -Snu(t-n)

        (3)

        取目標函數(shù)為:

        (4)

        式中:

        (5)

        并滿足約束條件:

        uL

        (6)

        式中:uL和uH分別為過程控制輸入的下限和上限。

        C(q-1)的不同構(gòu)造對控制系統(tǒng)性能會有明顯的影響。但大量仿真研究結(jié)果表明,對于熱工過程,選取低階次的C(q-1)時,也可獲得較好的品質(zhì),為此,本文取:

        C(q-1)=(1+λ)-λq-1

        由式(4)得:

        (7)

        式中:

        假定過程當前及未來的控制序列為一恒定值,且其大小等于t-1時刻的控制量 ,則有:△u(t+N-i)=0,i=1,…,N,由式(2)、(3)和(7)可推得此時的目標函數(shù)值為:

        (8)

        式中,N≤n-2。假定過程當前的控制輸入為u(t),而未來各時刻的控制量保持不變,則有:△u(t+N-i)=0,i=1,…N-1,不難推得此時的目標函數(shù)值為:

        △u(t)

        (9)

        (10)

        考慮到約束條件式(6)后,可推導(dǎo)獲得:

        (11)

        可?。?/p>

        (12)

        α+∈(0,1)

        (13)

        α-∈(0,1)

        (14)

        式中:

        (15)

        因此,變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制算法要按如下簡單的代數(shù)計算步驟完成[3]:

        將計算得到的u(t)作用于被控過程;

        t=t+1,回到第一步驟執(zhí)行。

        2 被控對象

        為研究新型的過熱汽溫控制系統(tǒng),對過熱汽溫被控對象進行了完整的動態(tài)特性試驗。在高、中、低負荷點上分別進行了減溫水的階躍響應(yīng)試驗,試驗結(jié)果如表1所示。

        表1 過熱汽溫被控對象特性試驗結(jié)果

        對上述試驗結(jié)果,分析如下:

        負荷降低時,一級減溫水和二級減溫水對象的慣性時間和純滯后時間都會增加。主要原因:當負荷降低時,煙氣流速和蒸汽流速相應(yīng)降低,煙氣和蒸汽之間的熱交換速度變慢,從而導(dǎo)致過程的純滯后和慣性增加。

        負荷降低時,對于一級和二級減溫水,其對象的靜態(tài)增益增大。主要原因:當負荷降低時,過熱蒸汽流量較小,顯然相同的噴水流量對過熱汽溫的影響要大。

        由此可見,在機組變負荷時,理論分析與試驗結(jié)果是一致的。從對象的動態(tài)特性中,可進一步獲得如下結(jié)論:

        無論是一級減溫水還是二級減溫水,都具有很大的純滯后和很長的慣性時間,應(yīng)盡可能采用基于大滯后控制理論的優(yōu)化控制策略來實現(xiàn)對過熱汽溫的有效控制;在高、中、低負荷點上,過熱汽溫被控對象的動態(tài)特性具有較大的差別,新的控制系統(tǒng)應(yīng)有強的自適應(yīng)能力。

        3 過熱汽溫優(yōu)化控制策略

        二級減溫水控制作為調(diào)節(jié)過熱汽溫的主要回路,其控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 新型二級過熱器減溫水控制策略

        在反饋控制回路中,采用變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制算法,在確保控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的前提條件下,加快減溫水的調(diào)節(jié)速度。在系統(tǒng)的前饋通道中,采用了基于溫差操作經(jīng)驗、變負荷預(yù)測、受熱面換熱模型的模糊智能前饋技術(shù),加快了減溫水的調(diào)節(jié)速度,有效地抑制過熱汽溫的動態(tài)偏差。

        一級減溫水作為調(diào)節(jié)過熱汽溫的輔助回路,其控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 新型一級過濾器減溫水控制策略

        一級減溫水的基本結(jié)構(gòu)與二級減溫水類似,在反饋控制回路中同樣采用了變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制算法,在確??刂葡到y(tǒng)穩(wěn)定性的前提條件下,加快一級的調(diào)節(jié)速度。在系統(tǒng)的前饋通道中,采用了變負荷預(yù)測、煙氣放熱模型的模糊智能前饋技術(shù),能夠在擾動產(chǎn)生前提前動作一級減溫水,消除低溫過熱器出口汽溫偏差。

        4 工程應(yīng)用及性能與效益分析

        利用優(yōu)化系統(tǒng)的獨立控制平臺,開發(fā)實現(xiàn)了上述減溫水控制策略,優(yōu)化控制平臺與DCS系統(tǒng)之間通過MODIBUS通信交換數(shù)據(jù)[4]。過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)于2017年4月1日在4號機組上成功投入運行,機組的過熱汽溫控制性能得到了明顯的提升。從4號機組投入過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)前后的對比曲線可看出投用過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)前后控制性能的改善[5-6]:

        投入再熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)時即使是大幅變負荷的擾動工況下,過熱汽溫的波動幅度僅為±5℃;而未投過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)時,僅小幅度的變負荷工況,過熱汽溫的波動即達到±10℃;

        投入過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)時最低汽溫為597℃,平均汽溫約為603℃;未投過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)時,最低汽溫為586℃,平均汽溫約為600℃。

        采用優(yōu)化控制系統(tǒng)后,已獲得了以下經(jīng)濟效益:

        投入過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)后,由于過熱汽溫控制性能明顯提高,參數(shù)的動態(tài)偏差大幅減小,且不再振蕩??刂葡到y(tǒng)的穩(wěn)定,十分有利于減小鍋爐受熱面管材的熱應(yīng)力,對防止氧化皮脫落和鍋爐爆管有明顯的作用;

        投入過熱汽溫優(yōu)化控制系統(tǒng)后,過熱汽溫平均溫度提高約3℃,經(jīng)測算,投入過熱汽溫優(yōu)化控制后可降低煤耗0.3g/(kW·h)。

        5 結(jié)語

        本優(yōu)化控制系統(tǒng)采用變結(jié)構(gòu)預(yù)測控制技術(shù),提出了1000MW級超超臨界二次再熱機組機組過熱汽溫系統(tǒng)改進方案,其方案稍作修改也可同樣應(yīng)用于其它機組的過熱汽溫控制上。

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