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        600MW鍋爐加裝憋壓閥后對汽溫調(diào)整的影響

        2019-01-10 06:57:52岑剛
        科技視界 2019年36期
        關(guān)鍵詞:壓閥熱器過熱器

        岑剛

        【摘 要】本文主要研究某電廠600MW機組給水泵出口壓力不能在所有工況下滿足鍋爐減溫水壓力的問題。如果鍋爐承受各種負(fù)荷,減溫噴水量將發(fā)生明顯變化。在低負(fù)載下,蒸汽壓力低,因此,隨著汽壓的降低,水蒸汽汽化增大。但是,由于一個鍋爐的蒸發(fā)受熱面與過熱受熱面溫度之比是恒定的,所以減溫水量極度增加,這導(dǎo)致減溫水系統(tǒng)的阻力,隨著鍋爐負(fù)荷的變小,總體趨勢略有增加。如果給水泵的出口壓力不滿足鍋爐的減溫水壓力,則在省煤器入口和主給水門之間安裝一個減壓閥,增加減溫水壓力,降低過熱汽溫。

        【關(guān)鍵詞】減溫水壓力;降低

        中圖分類號: TM621文獻標(biāo)識碼: A 文章編號: 2095-2457(2019)36-0331-002

        DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.36.159

        1 概況

        1.1 簡介

        某電廠安裝兩臺600MW汽輪發(fā)電機組,鍋爐為上海鍋爐股份有限公司設(shè)計制造的SG2093/17.5-M919型亞臨界汽包鍋爐,固態(tài)排渣。燃燒器由II型半緊身封閉全封閉膜組成,在爐子的每個角落都配備了一組燃燒器,有17個噴嘴,其中6個煤粉的噴嘴可30度上下擺動。為了在爐內(nèi)提供良好的空氣動力,上下兩層輔助腔室OFA設(shè)置為反切18°,以克服鍋爐中的溫差,OFA氣室可在水平方向上擺動。其他三個油的噴嘴是穩(wěn)定的,它不會擺動。有三部分再熱器,墻式、前屏和末級再熱器。燃燒器的擺角可調(diào)整再熱汽溫,事故情況下超溫和輔助調(diào)節(jié)時用減溫水。

        1.2 課題提出

        自機組投產(chǎn)以來,過熱汽溫和再熱汽溫在負(fù)荷低于400MW時總出現(xiàn)不易調(diào)整從而超溫的現(xiàn)象。鍋爐專業(yè)進行調(diào)研,找出不足,提出措施:在主給水門后加裝憋壓閥,通過產(chǎn)生壓差來提高減溫水壓力。其中最重要的評價因素是廠家提供的鍋爐噴嘴所需的壓力降,噴嘴所需壓力降包括實際壓降和最大壓降,在某些情況下,預(yù)期的最大壓降大于實際的壓降。減溫水管上帶有一個控制閥,閥門入口和出口之間的壓力差也會影響調(diào)節(jié)的性能,增大壓力差可提高系統(tǒng)質(zhì)量,但會增加系統(tǒng)阻力。

        1.3 簡介

        憋壓閥是一種特殊用途的壓力閥。如果鍋爐在低負(fù)荷(額定流量為30%到50%)下運行,會建立一定壓差,這將滿足減溫水所需的壓力。在鍋爐滿負(fù)荷時,閥門全開,此時閥門壓降≤0.01MPa;降至65%額定負(fù)荷時,運行人員關(guān)小閥門,通過節(jié)流,建立一定的壓差,使得減溫水得到需要的壓頭。

        2 安裝前

        2.1 電廠運行狀況

        自機組投產(chǎn)以來,經(jīng)常出現(xiàn)主汽溫度超溫從而再熱汽溫超溫的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機組安全運行。針對過熱器一級減溫水裕量不足的現(xiàn)象,為有效防止后屏過熱器超溫,保證高再出口汽溫達(dá)到額定值,同時提高機組安全經(jīng)濟運行水平,特制定以下措施:

        1)結(jié)合受熱面吹灰對高再汽溫的影響和磨煤機輪換運行,合理調(diào)整燃燒器運行方式。

        2)在后屏過熱器壁溫不超報警值558℃的前提下,盡量保證主給水閥全開,如因燃燒器運行方式、磨煤機啟動等引起減溫水量不足時,可短時保持主給水閥適當(dāng)開度,提高給水節(jié)流壓差來增加減溫水量。如各級受熱面壁溫達(dá)到超溫累計值短時不能消除或超出超溫累計值20℃以上時必須采取緊急降負(fù)荷措施。

        3)當(dāng)給水壓差達(dá)到0.5MPa以上時,應(yīng)加強就地給水管道、閥門振動的檢查。

        4)在點動操作主給水閥時,如給水流量、差壓無明顯變化應(yīng)檢查給水閥是否卡澀。

        5)通過公司MIS網(wǎng)實時監(jiān)測運行參數(shù),分屏過熱器出口金屬溫度經(jīng)常超限,持續(xù)時間大,幅度大,兩邊與中間管路金屬溫度溫差在100到150°C之間變化。

        2.2 超溫原因分析

        再熱器溫度超高限的原因很復(fù)雜,與系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),選材和運行調(diào)整等有關(guān)。

        金屬溫度超高限與磨煤機運行方式有關(guān)。測試中,單個燃燒器在不同的工作條件下運行,再熱器金屬溫度發(fā)生了顯著變化。兩側(cè)管熱交換速度快,中心管熱交換速度慢。這是因為再熱器管道設(shè)計沒有考慮到熱負(fù)荷和流量的問題,在整個爐膛方向上沒有經(jīng)過中間交叉,低溫和高溫段熱偏差形成疊加,使得管道之間的熱偏差更大。

        3 安裝后

        3.1 調(diào)試

        安裝憋壓閥后,在不同負(fù)荷下進行調(diào)試。隨著閥門逐漸關(guān)小,前后差壓逐漸增大。表1為負(fù)荷500MW時憋壓閥的關(guān)小和開大過程比較。

        3.2 運行情況

        安裝憋壓閥后,各臺鍋爐受熱面壁溫超限現(xiàn)象統(tǒng)計如下:

        1)3#爐5月份壁溫超溫4299次,多為通訊問題造成測點溫度突變,實際超溫47次。

        2)4#爐后屏過熱器超溫10次,其它受熱面無超溫現(xiàn)象。

        3)實際超溫現(xiàn)象往往發(fā)生在低負(fù)荷制粉系統(tǒng)啟?;蛏?fù)荷階段。

        表1 負(fù)荷500MW時憋壓閥的關(guān)小和開大過程比較

        各臺鍋爐受熱面壁溫超限現(xiàn)象分析:

        1)安評專家提出:實際平均壁溫應(yīng)與蒸汽溫度相等或接近,但#3爐高再平均壁溫比蒸汽溫度高18℃,再熱器出口蒸汽溫度大約在536℃時,壁溫均在560~570℃之間,所以在加負(fù)荷時極易使壁溫超限,這是再熱器超溫的主要原因。建議進行測點校驗或停爐后檢查測點。

        2)實際超溫另外一個原因是:根據(jù)當(dāng)前的電網(wǎng)要求,負(fù)荷升速率很高,燃料和風(fēng)量更大,更快,更頻繁變化,且調(diào)節(jié)過程有所延長。改變爐內(nèi)的燃燒強度后,蒸汽量不會改變。當(dāng)負(fù)荷達(dá)到目標(biāo)時,蒸汽流量增加,這會減少燃料和風(fēng)量,同時減溫水量在自動上升后不會減少,蒸汽溫度下降,減溫水自動調(diào)節(jié)無法滿足高速負(fù)荷升降的要求,工人無法及時調(diào)整,因此管壁溫度升高。

        3)#3、#4爐在汽包壓力和主給水流量基本一致的情況下(13.0MPa、1000t/h),#4爐給水母管的壓力比#3爐高0.18MPa,在低負(fù)荷時#3爐一級減溫水調(diào)門經(jīng)常開至90%以上,相同開度和工況下,單路一級減溫水量偏小10t/h,說明#3機組憋壓閥差壓不足。

        針對以上現(xiàn)象,盡快檢查這些溫度測量點。特別是,如果所需的壁溫和蒸汽溫度值不符合要求,則重新檢查和處理,降低誤報限值的現(xiàn)象。

        3.3 相關(guān)措施

        針對機組汽溫特點及新裝憋壓閥在各負(fù)荷、給水流量下的節(jié)流特點,為防止給水流量、壓力異常波動對汽包水位的影響,更好地發(fā)揮減溫水調(diào)整作用,制定以下措施:

        1)給水憋壓閥的操作調(diào)整不作為調(diào)節(jié)給水流量和汽包水位的手段。

        2)響應(yīng)于供水壓力的變化,在各種負(fù)載工況下調(diào)節(jié)憋壓閥的壓力,以滿足減溫水需求,一級減水保持在40-50%,以確保工作條件改變時及時增加和減少減溫水量。

        3)憋壓閥的工作范圍不是很大。特別在小于10%開度時,調(diào)整不能超過1%。每次操作前后均應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控差壓,以避免水壓和流量出現(xiàn)異常波動。

        4)在增加或減少負(fù)荷,啟動和停止制粉系統(tǒng)以及其他工作條件變化之前,事先檢查減溫水裕量是否滿足要求以及每個金屬溫度是否較高。

        5)減溫水自動調(diào)節(jié)較差,操作人員應(yīng)在增加或減少負(fù)荷以及其他工作條件變化之前檢查減溫水量。后屏的溫度控制在520~530℃,不能過高,不能過低。

        6)針對下排磨煤機運行時再熱汽溫偏低的現(xiàn)象,調(diào)整磨煤機運行方式如下:在磨煤機無檢修時,三臺磨煤機以3、4、5運行為主,四臺磨煤機以3、4、5、6運行為主;1、2磨煤機作為第五臺磨煤機,每天輪換運行一次,不得連續(xù)啟動。

        7)加強燃燒調(diào)整,降低兩側(cè)的蒸汽溫度偏差,確保兩側(cè)的偏差不超過10℃。

        8)保證機組各種參數(shù)正常運行,認(rèn)真操作,加強燃燒調(diào)整,調(diào)整好內(nèi)、外二次風(fēng),使火焰不偏移,中心適當(dāng)。

        9)實際運行中,上面磨煤機運行時很容易出現(xiàn)溫度超高限。其他磨煤機再啟動時,有必要增加已經(jīng)運行磨煤機的煤量,并確保風(fēng)煤比例。啟動后,減少磨煤機的煤并平衡爐中的煤。另外,蒸汽溫度可以先降低到約525℃,之后再慢慢調(diào)整正常值。

        10)在磨煤機正常切換運行時,則必須加強二次風(fēng)的調(diào)節(jié),并防止火焰出現(xiàn)偏斜現(xiàn)象。如果蒸汽溫度急劇升高,上面磨煤機的二次空氣的流量可增加,并且一次風(fēng)速將適當(dāng)降低。向下移動火焰中心,調(diào)整煙氣擋板和減溫水,以使蒸汽溫度不超限。

        4 總結(jié)

        大型鍋爐中過熱器、再熱器超溫的原因各不相同,有必要針對根本原因進行處理,并采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行預(yù)防。

        1)在保持適當(dāng)?shù)幕鹧嬷行囊苑乐够鹧嫫钡耐瑫r,做好調(diào)節(jié)燃燒的工作。溫度嚴(yán)重超高限時,進行針對性強的調(diào)整燃燒試驗,調(diào)節(jié)鍋爐燃料火焰中心的分布和高度,找到合適的運行模式,并減少溫度超限問題。

        2)在運行過程中負(fù)荷升降率要控制好,防止變化率過大而導(dǎo)致溫度超限,加強鍋爐吹灰工作,保持金屬受熱表面的內(nèi)部和外部干凈,預(yù)防由于空預(yù)器或本體漏風(fēng)導(dǎo)致的溫度超限。

        3)確保爐膛出口煙氣溫度和蒸汽溫度不超溫,并及時投入減溫裝置。

        【參考文獻】

        [1]張寶瑞,趙立奇.盤山600MW機組鍋爐末級再熱器管壁溫度控制分析[J].2007年5月.

        [2]劉文偉.高溫再熱器管壁超溫原因分析[J].2007年4月.

        [3]程紹兵,譚昌友.大容量鍋爐高溫受熱面超溫失效原因及對策[J].2007年3月.

        [4]鄧俊,宮吉星.鍋爐高溫受熱面金屬超溫原因分析.2007年5月.

        [5]劉強.大港發(fā)電廠3號鍋爐再熱器超溫解決措施.2007年5月.

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