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        氨合成雙塔串并聯(lián)工藝技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用

        2019-01-07 07:37:40龔傳艮
        氮肥與合成氣 2018年12期
        關(guān)鍵詞:合成塔合成氨阻力

        龔傳艮

        (南京國昌化工科技有限公司,江蘇南京 210061)

        1 概述

        合成氨生產(chǎn)是一種高能耗工業(yè),投資較大。多年來,人們致力于開發(fā)節(jié)能的合成氨新工藝,國外著名的化工工程公司開發(fā)的ICI-AMV工藝、布朗(C.F.Braun)工藝等,均是節(jié)能型合成氨工藝,其噸氨綜合能耗為6.9×106kJ,僅為我國20世紀(jì)70年代引進(jìn)的Kellogg工藝的71.88%。

        我國有近200家中、小型合成氨廠,隨著企業(yè)自身的發(fā)展和應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步,大多數(shù)企業(yè)的綜合能耗已有較大幅度的下降,但與國外先進(jìn)水平相比,仍存在不小的差距。

        我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展表明,化肥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用越來越重要,需求量也逐漸增加,很多化肥企業(yè)正在擴(kuò)大或準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)能力,以滿足市場需求和提高企業(yè)的市場競爭力。但如果仍以高能耗的舊工藝進(jìn)行擴(kuò)能改造,顯然不符合國家提出的降低能耗、提高產(chǎn)能比的國策要求。因此,研發(fā)節(jié)能型的氨合成工藝作為擴(kuò)大生產(chǎn)能力的技術(shù)基礎(chǔ),是一件十分重要且有社會意義的工作。

        南京國昌化工科技有限公司(簡稱國昌化工)一直致力于節(jié)能型氨合成反應(yīng)器及氨合成工藝的研發(fā),2006年在山東瑞星首次成功運(yùn)行氨合成節(jié)能全徑向串塔新工藝;為了滿足多種工況,在河北東光化工有限公司(簡稱河北東光)采用了2臺合成塔既可串可并又可串并聯(lián)同時使用的工藝技術(shù),也得到成功的運(yùn)行。

        2 氨合成擴(kuò)能途徑

        擴(kuò)大合成氨生產(chǎn)能力有多種方法,主要有以下幾種。

        (1) 建設(shè)新的大型合成氨裝置

        建設(shè)新的大規(guī)模合成氨裝置,就是放棄原有的高能耗、低產(chǎn)能的氨合成系統(tǒng),重新設(shè)計、建設(shè)一套新裝置。這種棄舊建新的方法,目前有不少企業(yè)正在采用,但其投資費(fèi)用高、建設(shè)周期長。以河北東光為例,從日產(chǎn)氨量700t擴(kuò)大到800t,并降低壓力到約22MPa運(yùn)行,僅氨合成系統(tǒng)就必須新建一個大約直徑(Φ)為2 200mm的大型合成塔及配套的氨冷器、冷交換器、水冷器、氨分離器、熱交換器等整套裝置,連同占地的征用和土建等,總投資至少約5 000萬元。

        (2) 并聯(lián)建設(shè)一套小裝置

        保留原有的裝置,并聯(lián)建設(shè)一套新的補(bǔ)充裝置,使產(chǎn)量達(dá)到要求。建設(shè)一套較小規(guī)模的氨合成裝置,以上例進(jìn)行分析,要日產(chǎn)氨量增加100~200t,預(yù)計需增加一個Φ1 000mm的氨合成塔及其配套的動、靜設(shè)備,占地面積也較大,預(yù)估總投資約1 700萬元以上,而且能耗仍然較高。

        (3)采用串并塔工藝

        保留原合成系統(tǒng),在已有的Φ2 000mm氨合成塔后串并聯(lián)一個新的Φ2 000mm合成塔,形成“雙塔串并聯(lián)”工藝,采用提高循環(huán)量、降低運(yùn)行壓力、增加氨凈值的方法來達(dá)到提高產(chǎn)量并節(jié)能的目的。這一工藝方法,僅需要在原有合成氨系統(tǒng)中,增加一個精心設(shè)計的合成塔,在串并聯(lián)的工藝上進(jìn)行特殊的設(shè)計,以方便操作,其他設(shè)備均利用原有合成塔系統(tǒng)的設(shè)備,因而具有投資省、建設(shè)周期短、見效快、占地少等特點(diǎn)。

        國昌化工采用上述工藝對河北東光原有的Φ2 000mm氨合成系統(tǒng)進(jìn)行改造,達(dá)到了擴(kuò)產(chǎn)、節(jié)能的目的。整個投資費(fèi)用約為1 400萬元,分別為前兩種方案費(fèi)用的28%和82%。

        3 串并聯(lián)工藝

        3.1 工藝流程

        串并聯(lián)工藝流程見圖1。其中虛線為需要增加的管線。

        圖1 串并聯(lián)工藝流程簡圖

        改造后整個系統(tǒng)中需要增加10個閥門V1~V10,2個8字盲板。

        (1)串聯(lián)合成塔部分流程簡述

        循環(huán)機(jī)油分(S1001)出口管線分三路,分別進(jìn)入1#合成塔環(huán)隙冷卻塔壁、2#合成塔環(huán)隙冷卻塔壁(新增PG1101)、塔前換熱器與出塔氣換熱。塔前換熱器中冷氣換熱后先進(jìn)入1#合成塔反應(yīng)(出塔溫度約300 ℃),然后進(jìn)入2#合成塔繼續(xù)反應(yīng)(出塔溫度約350 ℃),再進(jìn)入廢鍋副產(chǎn)蒸汽。

        串聯(lián)流程閥門的控制:閥門V1~V3、V5打開,V4、V6~V10關(guān)閉,盲板1關(guān)閉,盲板2打開。

        (2)并聯(lián)合成塔部分流程簡述

        循環(huán)機(jī)油分(S1001)出口管線分三路,分別進(jìn)入1#合成塔環(huán)隙冷卻塔壁、2#合成塔環(huán)隙冷卻塔壁(新增PG1101)、塔前換熱器與出塔氣換熱。塔前換熱器冷氣出口分兩路,一路進(jìn)入1#合成塔反應(yīng),一路進(jìn)入2#合成塔反應(yīng),1#、2#合成塔反應(yīng)后同時進(jìn)入廢鍋副產(chǎn)蒸汽。

        并聯(lián)流程閥門的控制:閥門V5關(guān)閉,V1~V4、V6~V12打開,盲板1、2都打開。

        并聯(lián)運(yùn)行時,2臺合成塔可以按相同工況運(yùn)行,2#合成塔采用4段床層結(jié)構(gòu)形式,V7~V10為2#合成塔冷激氣閥調(diào)節(jié)催化劑各床層溫度。V3和V4分別調(diào)節(jié)1#、2#合成塔二次入塔氣量。兩個合成塔進(jìn)出都設(shè)置有閥門或者盲板,以實現(xiàn)對兩個合成塔生產(chǎn)氣量的控制,另外可以做到只運(yùn)行任意一臺合成塔。改造后調(diào)節(jié)比較靈活。

        3.2 關(guān)鍵技術(shù)

        在氨合成裝置中,氨合成塔是整個裝置的核心,當(dāng)操作條件基本確定后,氨的凈值和產(chǎn)量與氨合成塔的結(jié)構(gòu)、所裝填的催化劑量及其性能有密切的關(guān)系。

        3.2.1 需解決的關(guān)鍵技術(shù)問題

        (1)2個反應(yīng)器氣量的分配

        圖1所示為2塔串聯(lián)流程、并聯(lián)流程及其閥門的控制。在2塔切換并串聯(lián)的情況下,采用閥門控制可以很好地分配氣量。

        (2)阻力

        由于新增一個氨合成塔,當(dāng)2臺塔串聯(lián)時,系統(tǒng)的阻力必然增大;如果阻力增長過大,受循環(huán)機(jī)原有能力的限制會影響循環(huán)氣量的增加,進(jìn)而影響擴(kuò)能改造效果。因此優(yōu)化設(shè)計、控制系統(tǒng)阻力的增長,盡可能降低合成塔的阻力是串塔工藝的關(guān)鍵。這與合成塔內(nèi)件的選型有直接關(guān)系,一般軸向結(jié)構(gòu)合成塔的阻力為0.5~0.8MPa,串聯(lián)運(yùn)行時,2#合成塔的冷激氣適當(dāng)關(guān)閉,主要利用徑向?qū)?,減少合成塔阻力,串聯(lián)運(yùn)行提高氨凈值,循環(huán)氣量減少,其他設(shè)備阻力也相應(yīng)減少;當(dāng)2臺合成塔并聯(lián)時,其氣量平均分配,單臺塔的催化劑量相對較大,氨凈值會增大,氣量比較小,合成塔阻力明顯減小,系統(tǒng)阻力也相應(yīng)減小。

        (3) 多種工況下的操作

        實現(xiàn)串并塔后,由于兩個氨合成塔的操作條件不同,催化劑的使用周期也不相同,可能存在一個氨合成塔的催化劑的活性已衰退,必須進(jìn)行更換,而另一個氨合成塔的催化劑性能仍然十分良好,當(dāng)更換催化劑的氨合成塔進(jìn)行還原時,將會對另一個合成塔的催化劑產(chǎn)生不良的影響,C.F.Braun流程的某廠,曾因第一個合成塔(R5)更換催化劑,還原后的水汽帶入后面兩個合成塔(R6、R7),連續(xù)影響三個月的生產(chǎn)。因而確保不同工況下,系統(tǒng)均能正常操作是串塔工藝的一個關(guān)鍵問題。

        由于改造流程布置是在原有的合成塔框架和新建一個2#合成塔框架之間,合成塔出口工藝管線均為高溫管線,且都為雙管線,必須要滿足為解決多種工況下的操作問題、熱量平衡及分配問題。

        3.2.2 工藝設(shè)計對策

        解決上述技術(shù)問題主要從氨合成塔內(nèi)件的結(jié)構(gòu)、催化劑的選擇和工藝流程的特殊設(shè)計方面來優(yōu)化考慮。根據(jù)河北東光提供的原1#合成塔有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù),計算出2#合成塔的設(shè)計條件見表1。

        表1 改造1#、2#合成塔設(shè)計條件

        (1)優(yōu)化催化劑選型

        增加催化劑量可以進(jìn)一步深化合成反應(yīng)。若要氨凈值提高3%~4%,催化劑的選擇是一個重要因素。不同的催化劑具有不同的性能,其動力學(xué)數(shù)據(jù)對催化反應(yīng)具有很大的影響,特別是催化劑的頻率因子和活化能,對催化劑的使用溫度和反應(yīng)的進(jìn)行均有重要的影響。國昌化工以在國內(nèi)外具有權(quán)威性的“REACTOR”氨合成反應(yīng)器計算程序為藍(lán)本,結(jié)合我國不同催化劑的動力學(xué)反應(yīng)方程式,根據(jù)國昌化工長期的經(jīng)驗,對催化劑的類型進(jìn)行選擇,優(yōu)選出最適合的催化劑型號,并計算得出塔內(nèi)反應(yīng)所需催化劑數(shù)量。

        經(jīng)過仔細(xì)研究和反復(fù)計算,選用小顆粒預(yù)還原催化劑GA206-H鐵鈷雙活型氨合成催化劑,其還原速度是A110-1型催化劑的1.6倍,活性比A110-1型催化劑的高,而且使用預(yù)還原型催化劑還能保證整體的還原質(zhì)量,從而保證2#合成塔最佳的氨合成反應(yīng)條件。

        (2) 2#合成塔內(nèi)件特殊設(shè)計

        選用國昌化工的Φ2 000 mmGC-R212YZB型氨合成塔內(nèi)件,和原1#合成塔結(jié)構(gòu)形式一樣,可以滿足1#合成塔檢修,2#合成塔單獨(dú)運(yùn)行的工況,由軸徑向催化劑筐、一個層間換熱器和一個下部換熱器構(gòu)成,催化劑筐分成四段,層間和下部換熱器是列管式的。選用分兩段軸向和兩段徑向結(jié)構(gòu),目的在于使氣體多段反應(yīng),氣固相得到更好的接觸,更有利于氨合成反應(yīng)的進(jìn)行,同時配用低溫、高活性的小粒度催化劑,可提高催化劑的活性系數(shù),有利于氨的合成反應(yīng),以提高氨凈值。徑向結(jié)構(gòu)可以降低催化劑床層的阻力,使合成塔的阻力得到有效控制。

        (3)串塔回路熱平衡的保持

        當(dāng)串聯(lián)運(yùn)行時2#合成塔熱量要求比較高,由于進(jìn)入2#合成塔的氨濃度較高,氨合成反應(yīng)相對接近平衡,其氨合成反應(yīng)熱較少,為了保證進(jìn)入催化劑層氣體的溫度,1#合成塔出口氣直接進(jìn)入2#合成塔,相當(dāng)于提高了2#合成塔的下部換熱器的面積,另設(shè)置冷副線,以確保零米溫度的可調(diào)性。保證串塔回路的熱平衡。

        (4)2塔進(jìn)出口管線的分隔

        1#合成塔和2#合成塔催化劑的使用壽命不相同,為方便兩塔催化劑的更換和升溫還原操作,用閥門分別隔開2臺氨合成塔所有進(jìn)出口管線,以滿足不同工況下的特殊操作要求。

        4 改造裝置的運(yùn)行

        4.1 催化劑還原

        由于預(yù)還原催化劑還原時間短,理論總出水量僅2 t左右,不影響液氨的使用。為了盡可能不影響生產(chǎn),利用大修時間升溫催化劑。采用1#合成塔停車、2#合成塔還原的升溫還原方法。

        在壓力約5 MPa,2#合成塔開始送電, 2#合成塔第一軸向催化劑表面溫度約200 ℃時,試放物理水,溫度達(dá)260 ℃時分析水汽含量,控制其質(zhì)量濃度≤1.0 g/m3(標(biāo)態(tài)),還原主期控制溫度在260 ℃以下,一段主期后,二段軸向可提高到主出水期,用同樣的方法控制二段到還原主期,溫度為320~380 ℃,緩慢提壓,提升系統(tǒng)壓力為5.0~5.5 MPa,循環(huán)氫體積分?jǐn)?shù)≥72%。用同樣的方法還原二段徑向催化劑層。

        底部催化劑層溫度也逐漸提高,底部溫度最終超過490 ℃達(dá)8 h以上;水汽質(zhì)量濃度連續(xù)分析4次低于0.2 g/m3;同平面溫度低于15 ℃,還原結(jié)束。將各段的熱點(diǎn)溫度降至480 ℃以下,逐漸關(guān)小電爐,開冷激氣調(diào)節(jié)溫度至完全自然運(yùn)行,將系統(tǒng)各控制點(diǎn)調(diào)到指標(biāo)值,進(jìn)入輕負(fù)荷生產(chǎn)48 h,催化劑升溫還原結(jié)束,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

        在整個還原過程中,塔內(nèi)件及整個系統(tǒng)均運(yùn)行正常。

        4.2 運(yùn)行效果

        串并聯(lián)工藝投入運(yùn)行后,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

        (1)產(chǎn)量明顯提高

        使用串并聯(lián)工藝后,氨產(chǎn)量大幅度提高,根據(jù)改造前后的報表可知,2臺合成塔氨產(chǎn)量由原來的日產(chǎn)氨量720 t提高到840 t,總產(chǎn)量提高了16.6%,增產(chǎn)十分明顯。

        表2 2塔的設(shè)計與運(yùn)行技術(shù)指標(biāo)比較

        (2) 提高了氨凈值3.8%

        由入塔氨含量,氨冷出口溫度-10 ℃,壓力17.5 MPa,得出此時y入=2.5%;加入新鮮氣后,氨含量降低,多組運(yùn)行報表平均入塔氨含量為y入=2.25%,出塔氨含量為y出=14.8%,氨凈值y凈=12.55%。入塔平均溫度t入=160 ℃,出塔平均溫度t出=310 ℃,溫升達(dá)到150 ℃,另外一部分熱量損失,證明氨凈值可以達(dá)到12.55%。改造前,原有氨塔出口氨含量y出=11.0%,氨凈值增加了3.8%。

        (3)系統(tǒng)阻力減少0.05 MPa

        串并塔工藝增加了一臺氨合成塔,改造氨合成塔采用兩軸兩徑帶層間換熱器結(jié)構(gòu),氣體相對均衡地通過兩臺合成塔,單塔氣量相對減少,催化劑床層的阻力降低,即使在輔助系統(tǒng)未改造而循環(huán)量增加的情況下,系統(tǒng)阻力從1.6 MPa減小到1.55 MPa,阻力減少0.05 MPa。

        (4) 氫回收裝置的負(fù)荷減輕30%以上

        采用串并聯(lián)工藝進(jìn)行改造后,入塔氣甲烷含量從原11%~12%提高到16.5%~17.5%,放空氣量減少30%以上。

        (5)噸氨降低電耗90 kW·h

        改造后系統(tǒng)操作壓力由原來的27 MPa降至20 MPa,壓縮機(jī)功耗降低約15%;且系統(tǒng)阻力減少0.05 MPa左右;噸氨醇電耗從1 380 kW·h(含尿素用電)降低到1 290 kW·h(含尿素用電),減少90 kW·h。

        (6) 投資省、建設(shè)周期短、見效快

        改造在全系統(tǒng)停車檢修時完成,串并聯(lián)工藝改造從停車到出產(chǎn)品僅用6 d,且已包括68 h的催化劑升溫還原,因此對生產(chǎn)基本沒有影響。

        河北東光串并聯(lián)工藝改造工程,投資僅增加一臺氨合成塔及部分儀表和管道,在保證原來系統(tǒng)生產(chǎn)的前提下,充分利用原有的設(shè)備,使投資的費(fèi)用遠(yuǎn)低于其他擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的方案。改造工程量少,占地面積小,利用原有生產(chǎn)設(shè)備的空隙,現(xiàn)場施工量減少。建設(shè)周期縮短,從設(shè)計、施工至投產(chǎn)僅用7個月的時間,不到新建一套裝置時間的一半。

        5 經(jīng)濟(jì)效益分析

        (1)改造后日產(chǎn)氨量每天可以增加120 t,以每噸液氨純利潤200元、每年300天計,年增加利潤720萬元。

        (2) 由于噸氨電耗下降90 kW·h左右,每年可節(jié)電2 268萬kW·h,以0.5元/(kW·h)計,電的費(fèi)用節(jié)省1 134萬元。

        僅以上兩項,每年增加收入達(dá)1 854萬元,投資可在半年多得到收回。

        6 串并聯(lián)工藝展望

        隨著大型氨合成塔的發(fā)展,氨合成圈已成為降低合成氨綜合能耗的主要單元,除研制高活性催化劑外,還應(yīng)重視工藝流程的組合、合成壓力的優(yōu)化、氨的冷凝分離以及新鮮氣的干燥凈化和加入位置等方面的研究,達(dá)到高效節(jié)能,已成為當(dāng)今合成氨工業(yè)的共同目標(biāo)。國外知名公司推出的節(jié)能型流程如布朗(C.F.Braun)公司的三塔三床層三廢鍋流程、托普索(Haldor Tops?e)公司兩塔三床流程(S-250系統(tǒng))在工藝流程組合應(yīng)用中,尤其是在改造或新建的1 000~2 000 t/d大型合成裝置中,均取得了很好的效果。

        國昌化工在國內(nèi)中型氨合成裝置改造中多次成功運(yùn)行“雙塔串聯(lián)”工藝和“雙塔并聯(lián)”工藝,并成功推出“雙塔串并聯(lián)”工藝,完全符合當(dāng)今世界合成氨工業(yè)發(fā)展方向及國家《“十一五”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展綱要》中大力發(fā)展節(jié)能型氨合成技術(shù)的要求,在國內(nèi)應(yīng)用前景十分廣闊。該串并聯(lián)工藝滿足以下幾種擴(kuò)產(chǎn)改造需求。

        (1)適用于我國目前產(chǎn)量中、小規(guī)模氨廠的改造,在應(yīng)用串并聯(lián)工藝后產(chǎn)量可以增加15%~30%以上。而投資要比新建一套系統(tǒng)少25%以上,噸氨的能耗也有較大幅度的降低。另外原有的分離設(shè)備和管道都比較小,僅利用串并聯(lián)工藝來增加產(chǎn)量,在不增加循環(huán)氣量的情況下,反而使系統(tǒng)阻力降低。

        (2)適用于新建一套高產(chǎn)量的氨合成系統(tǒng),如果新建氨產(chǎn)量達(dá)到200 kt以上,就需要上一套Φ2 000 mm以上裝置或兩套Φ1 400 mm以上的裝置,在投資和占地面積上都需要很大的投入,而應(yīng)用串并聯(lián)工藝可減少投資和占地面積。

        (3) 適用于在300~600 kt大型氨廠的改造及新建工程。采用串并聯(lián)工藝可減少大量的投資費(fèi)用和解決能耗高等問題,同時解決大型設(shè)備制造和運(yùn)輸?shù)碾y度,以實現(xiàn)國產(chǎn)化。

        7 結(jié)論

        (1)串并塔工藝出口氨凈值提高3%~4%、在不增加能耗的同時把產(chǎn)量提高16.6%以上、系統(tǒng)阻力減小0.05 MPa,能耗下降噸氨90 kW·h左右。阻力降低有利于提高循環(huán)量來達(dá)到提高氨產(chǎn)量的目的,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯。改造成串并聯(lián)工藝后調(diào)節(jié)方便,操作簡便,運(yùn)行穩(wěn)定。

        (2)采用軸徑向結(jié)構(gòu)內(nèi)件是串并聯(lián)工藝的核心,2臺合成塔可完全單獨(dú)運(yùn)行、單獨(dú)檢修,不影響正常生產(chǎn)。

        (3)實踐證明串并聯(lián)工藝在合成氨系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)能改造中,符合當(dāng)前國家提出的“節(jié)能降耗、提高產(chǎn)能比”的政策要求,對合成氨工業(yè)的發(fā)展有重大的意義,是一種值得推廣應(yīng)用的節(jié)能新工藝。

        國昌化工“串并聯(lián)工藝”在河北東光的成功實踐,是我國氨合成工藝的又一個突破點(diǎn),為我國大、中型氨合成裝置以增產(chǎn)降耗為目的的改造開拓了一條新路子,同時為進(jìn)一步開發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的多塔串并聯(lián)工藝和發(fā)展我國自主開發(fā)的大型制氨裝置,提供了寶貴的實踐經(jīng)驗和設(shè)計依據(jù)。

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