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        可編程步進(jìn)控制器在整流子點(diǎn)焊機(jī)中的應(yīng)用

        2019-01-07 02:40:48方春華
        現(xiàn)代機(jī)械 2018年6期
        關(guān)鍵詞:焊點(diǎn)計(jì)數(shù)器延時(shí)

        金 強(qiáng),王 亮,方春華

        (1.江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院文理學(xué)院,江蘇鎮(zhèn)江212000;2.江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程學(xué)院,江蘇鎮(zhèn)江212000)

        0 引言

        整流子點(diǎn)焊機(jī)廣泛應(yīng)用于微型電機(jī)行業(yè),它主要用于將不同規(guī)格的微型電機(jī)轉(zhuǎn)子整流子換向片與漆包線(xiàn)繞組引線(xiàn)(不必去除表面絕緣層)進(jìn)行焊接[1],本文著重介紹了基于可編程步進(jìn)專(zhuān)用控制器的全數(shù)控整流子點(diǎn)焊機(jī)控制系統(tǒng)及其程序設(shè)計(jì),并且給出了不帶衰減和帶衰減功能的整流子焊接程序?qū)嵗撓到y(tǒng)能夠自動(dòng)完成電樞夾緊、預(yù)熱、焊接、分度及松開(kāi)的全過(guò)程。

        1 基于步進(jìn)控制器的整流子點(diǎn)焊機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        1.1 整流子點(diǎn)焊規(guī)范及工藝流程

        點(diǎn)焊規(guī)范參數(shù)包括焊接電流、焊接時(shí)間、電極壓力和電極端面尺寸。在電極的材料、端面形狀和尺寸選定之后,焊接電流、焊接時(shí)間和電極壓力將主要決定點(diǎn)焊接頭的質(zhì)量[2]。對(duì)于傳統(tǒng)的氣壓和液壓式點(diǎn)焊機(jī),其氣閥或液壓閥的調(diào)節(jié)響應(yīng)速度較慢,因此一般只通過(guò)減壓閥來(lái)調(diào)節(jié)和穩(wěn)定電極壓力,在焊接過(guò)程中不再對(duì)電極壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)反饋控制,因此點(diǎn)焊控制的主要任務(wù)是實(shí)現(xiàn)焊接時(shí)間和焊接電流的穩(wěn)定。

        整流子焊接機(jī)屬于點(diǎn)焊機(jī)的范疇,焊接電流和焊接時(shí)間是影響焊接性能的主要因數(shù),由于焊接電流一般在焊接前已根據(jù)焊接規(guī)范設(shè)定好,焊接進(jìn)行中不再調(diào)整,當(dāng)整流子片數(shù)比較多時(shí),隨著焊點(diǎn)片數(shù)的增加,前面焊點(diǎn)的余熱大,如果還是按照之前的焊接時(shí)間進(jìn)行焊接,焊接熱量就非常大,會(huì)造成整流子漆包線(xiàn)因過(guò)熱而損壞,這就需要焊機(jī)在焊接過(guò)程中,隨著焊點(diǎn)數(shù)的增加,能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)焊接時(shí)間的減少。本設(shè)計(jì)采用引進(jìn)美國(guó)技術(shù)生產(chǎn)的步進(jìn)控制器、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),可對(duì)任意等份整流子分度,分度時(shí)只需按動(dòng)按鈕改動(dòng)一個(gè)數(shù)據(jù)即可,并且可以根據(jù)整流子的片數(shù)多少調(diào)用帶衰減和無(wú)衰減的焊接程序。

        整流子焊接工藝過(guò)程如下:

        1)接通電路,水路,打開(kāi)焊接控制器電源開(kāi)關(guān),此時(shí)電源指示燈亮。

        2)根據(jù)所焊整流子的大小選擇適當(dāng)?shù)暮附右?guī)范。

        3)根據(jù)所焊整流子的等分?jǐn)?shù),修改設(shè)定可編程控制器的分度程序數(shù)據(jù)。

        4)調(diào)節(jié)上電極的高低和位置,對(duì)準(zhǔn)整流子焊接部位。

        5)按下氣動(dòng)夾緊按鈕,快裝夾頭松開(kāi),把電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頭放入快裝夾頭內(nèi),松開(kāi)按鈕,電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頭被自動(dòng)夾緊。

        6)按下啟動(dòng)按鈕,設(shè)備將自動(dòng)按預(yù)先設(shè)定的焊接規(guī)范和分度數(shù)自動(dòng)進(jìn)行焊接,焊接結(jié)束后自動(dòng)返回原始位置。

        7)操作者按下氣動(dòng)夾緊按鈕,快裝夾頭松開(kāi),這時(shí)取下工件,整流子焊接工序全部完成。

        1.2 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        如圖1所示,該電路所用元器件有美國(guó)技術(shù)生產(chǎn)的三相反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī)90BC340CH[3],北京斯達(dá)特機(jī)電科技生產(chǎn)的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器SH-3F090M[4],可編程步進(jìn)專(zhuān)用控制器STC-01Z[5]、小型斷路器DZ47-63、中間繼電器KA、KA1、三個(gè)按鈕開(kāi)關(guān)(啟動(dòng)、緊急停止、夾緊)。步進(jìn)控制器的輸入有啟動(dòng)和緊急停止按鈕,輸出有控制步進(jìn)電機(jī)分度轉(zhuǎn)動(dòng)的脈沖信號(hào)CP、方向信號(hào)DIR、驅(qū)動(dòng)信號(hào)OPTO,還有兩路線(xiàn)圈輸出,分別控制中間繼電器KA和KA1的輸出,中間繼電器KA的一個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn)作為焊接控制器的焊接啟動(dòng)信號(hào),中間繼電器KA1的一個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn)控制電磁閥DF,從而控制機(jī)頭氣缸和下電極氣缸動(dòng)作,夾緊按鈕控制電磁閥DF1工作,從而控制夾緊氣缸動(dòng)作,氣動(dòng)原理如圖2所示。完整的整流子焊接控制過(guò)程如下:1)按下夾緊按鈕,DF1通電,將整流子松開(kāi),裝上待焊的整流子后松開(kāi)按鈕,整流子被夾緊;2)按下可編程步進(jìn)控制器STC-01Z啟動(dòng)按鈕,輸出1使KA1線(xiàn)圈得電,KA1常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,電磁閥DF得電,將上、下電極夾緊加壓,延時(shí)一定時(shí)間后,輸出2使線(xiàn)圈KA得電,KA常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,從而觸發(fā)焊接控制器啟動(dòng),按設(shè)定好的焊接規(guī)范進(jìn)行焊接,焊完一點(diǎn)后,按照控制程序,線(xiàn)圈KA1失電,上、下電極松開(kāi),由步進(jìn)控制程序判斷焊點(diǎn)的個(gè)數(shù),如未焊完,步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)自動(dòng)轉(zhuǎn)位,轉(zhuǎn)位后重新使線(xiàn)圈KA1得電,上下電極夾緊加壓,延時(shí)后,KA得電,焊接控制器啟動(dòng),如此循環(huán),直到焊完所有的焊點(diǎn),步進(jìn)電機(jī)回到原點(diǎn),整個(gè)焊接過(guò)程由步進(jìn)控制程序自動(dòng)完成,焊接結(jié)束自動(dòng)歸零,沒(méi)有分度誤差,同時(shí)提高了生產(chǎn)效率。

        圖1 整流子點(diǎn)焊機(jī)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        圖2 整流子點(diǎn)焊機(jī)氣動(dòng)原理圖

        1.3 步進(jìn)控制程序設(shè)計(jì)

        圖3所示為整流子點(diǎn)焊機(jī)的焊接循環(huán)圖。

        圖3 整流子點(diǎn)焊機(jī)焊接循環(huán)圖

        圖3中t1~t8階段分別為預(yù)壓、預(yù)熱、焊接、緩冷、通電間隙、回火、維持、休止過(guò)程,其中t2~t4階段可合并作為第一次通電過(guò)程,t6階段可作為第二次通電過(guò)程,根據(jù)需要兩次通電也可合并為一次通電,在t1~t7階段一直加壓,直到焊接休止t8階段以后壓力才去除,t9~t11分別為步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)位前上、下電極松開(kāi)時(shí)間,轉(zhuǎn)位時(shí)間,上、下電極夾緊時(shí)間,其中t2~t7為焊接控制器的焊接控制時(shí)間,其值應(yīng)小于或等于步進(jìn)控制器通過(guò)延時(shí)程序給出的通電時(shí)間。當(dāng)整流子的片數(shù)較少時(shí),每片焊點(diǎn)的焊接時(shí)間主要由焊接控制器時(shí)序控制,此時(shí)步進(jìn)控制程序無(wú)衰減功能,每個(gè)焊點(diǎn)的通電時(shí)間不變,焊接時(shí)間為焊接控制器事先設(shè)定的值。以下給出一個(gè)為不帶衰減功能的整流子點(diǎn)焊程序?qū)嵗?/p>

        00 CNT-0 //計(jì)數(shù)器清零

        01 OUT 1NNN //輸出1導(dǎo)通,上、下電極夾緊

        02 DELAY 100 //預(yù)壓,延時(shí)100ms

        03 OUT N1NN //輸出2導(dǎo)通,焊接啟動(dòng)

        04 DELAY 300 //延時(shí)300ms,焊接時(shí)間

        05 OUT 00N0 //輸出1、2不導(dǎo)通,上、下電極松開(kāi),一個(gè)焊點(diǎn)完成

        06 CNT-1 //計(jì)數(shù)器加1

        07 J-CNT 12 022 //計(jì)數(shù)器超過(guò)22,則跳轉(zhuǎn)到12行,蜂鳴器長(zhǎng)聲報(bào)警,焊接結(jié)束

        08 J-BIT 12 1 0 //輸入1緊急停止按鈕按下,跳轉(zhuǎn)到12行,焊接結(jié)束

        09 SPEED 29000 //賦值速度 29kHz

        10 G-LEN 1566 //設(shè)定步長(zhǎng),1566表示焊點(diǎn)數(shù)為22時(shí),步長(zhǎng)為1566

        11 JUMP 01 //跳轉(zhuǎn)到01行,焊接下一點(diǎn)

        12 OUT NNN1 //蜂鳴器長(zhǎng)聲報(bào)警,焊接結(jié)束

        13 END

        實(shí)例中,步進(jìn)控制器STC-01Z的參數(shù)設(shè)定為:JF=1000,HL=4000,HF=1000 ,BF=1000,CC=0000,NA=***,NB=*** ,由于三相反應(yīng)步進(jìn)電機(jī)90BC340CH步距角為1.5°,步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器SH-3F090M的細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定為40,則步長(zhǎng)的計(jì)算公式為:

        步長(zhǎng)=(360°/1.5°*40)/焊點(diǎn)數(shù)=9600/焊點(diǎn)數(shù) (細(xì)分?jǐn)?shù)40,減速比為1∶1)

        當(dāng)外設(shè)減速比為1∶3.59時(shí),步長(zhǎng)=9600/22*3.59=1566。

        當(dāng)整流子片數(shù)較多時(shí),為減少前面焊點(diǎn)的余熱對(duì)后面焊點(diǎn)焊接的影響,如果將焊接控制器啟動(dòng)后的通電時(shí)間(即圖3中的t2~t7)按照每焊幾個(gè)焊點(diǎn)就減少一定周波(1周波=20 ms)的焊接時(shí)間,就可實(shí)現(xiàn)熱量自動(dòng)衰減的功能。以下給出一個(gè)帶衰減功能的程序?qū)嵗?,其中整流子片?shù)為60,細(xì)分?jǐn)?shù)為40,步進(jìn)控制器輸出1的延時(shí)時(shí)間為300 ms,用于上下電極夾緊,輸出2的時(shí)間也就是焊接時(shí)間,從第10個(gè)焊點(diǎn)到40個(gè)焊點(diǎn),每隔5個(gè)焊點(diǎn)按800 ms、760 ms、720 ms、680 ms、640 ms、600 ms、500 ms遞減,第40至第50個(gè)焊點(diǎn)按400 ms,第50至第60個(gè)焊點(diǎn)按300 ms時(shí)間焊接,程序如下:

        00 CNT-0 //計(jì)數(shù)器清零

        01 OUT 1NNN //輸出1導(dǎo)通,上、下電極夾緊

        02 DELAY 300 //預(yù)壓,延時(shí)300ms

        03 OUT N1NN //輸出2導(dǎo)通,啟動(dòng)焊接

        04 DELAY 800 //延時(shí)800ms,焊接時(shí)間

        05 OUT 00N0 //上、下電極松開(kāi),焊接完畢

        06 CNT-1 //計(jì)數(shù)器加1

        07 JUMP 63 //跳轉(zhuǎn)到63行,焊接最前面10點(diǎn),判斷計(jì)數(shù)器值是否超過(guò)60

        08 OUT 1NNN //輸出1導(dǎo)通,上、下電極夾緊

        09 DELAY 300 //延時(shí)300ms

        10 OUT N1NN //輸出2導(dǎo)通,線(xiàn)圈KA得電,啟動(dòng)焊接第11點(diǎn)

        11 DELAY 760 //延時(shí)760ms

        12 OUT 00N0

        13 CNT-1

        14 JUMP 63

        15 OUT 1NNN

        16 DELAY 300

        17 OUT N1NN

        18 DELAY 720 //延時(shí)720ms

        19 OUT 00N0

        20 CNT-1

        21 JUMP 63

        22 OUT 1NNN

        23 DELAY 300

        24 OUT N1NN

        25 DELAY 680 //延時(shí)680ms

        26 OUT 00N0

        27 CNT-1

        28 JUMP 63

        29 OUT 1NNN

        30 DELAY 300

        31 OUT N1NN

        32 DELAY 640 //延時(shí)640ms

        33 OUT 00N0

        34 CNT-1

        35 JUMP 63

        36 OUT 1NNN

        37 DELAY 300

        38 OUT N1NN

        39 DELAY 600 //延時(shí)600ms

        40 OUT 00N0

        41 CNT-1

        42 JUMP 63

        43 OUT 1NNN

        44 DELAY 300

        45 OUT N1NN

        46 DELAY 500 //延時(shí)500ms

        47 OUT 00N0

        48 CNT-1

        49 JUMP 63

        50 OUT 1NNN

        51 DELAY 300

        52 OUT N1NN

        53 DELAY 400 //延時(shí)400ms

        54 OUT 00N0

        55 CNT-1

        56 JUMP 63

        57 OUT 1NNN

        58 DELAY 300

        59 OUT N1NN

        60 DELAY 300 //延時(shí)300ms

        61 OUT 00N0

        62 CNT-1

        63 J-CNT 85 060 //計(jì)數(shù)器超過(guò)60,則跳轉(zhuǎn)到85行

        64 J-BIT 85 1 0 //如果輸入1導(dǎo)通,緊急停止按鈕閉合,則跳轉(zhuǎn)到85行

        65 SPEED 29000 //賦值速度 29KHz

        66 G-LEN 160 //電機(jī)步長(zhǎng)為:9600/60=160

        67 J-CNT 69 010 //計(jì)數(shù)器超過(guò)10,則跳轉(zhuǎn)到69行

        68 JMP 01 //否則跳轉(zhuǎn)到01行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為800ms

        69 J-CNT 71 015 //計(jì)數(shù)器超過(guò)15,則跳轉(zhuǎn)到71行

        70 JUMP 08 //否則跳轉(zhuǎn)到08行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為760ms

        71 J-CNT 73 020 //計(jì)數(shù)器超過(guò)20,則跳轉(zhuǎn)到73行

        72 JUMP 15 //否則跳轉(zhuǎn)到15行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為720ms

        73 J-CNT 75 025 //計(jì)數(shù)器超過(guò)25,則跳轉(zhuǎn)到75行

        74 JUMP 22 //否則跳轉(zhuǎn)到22行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為680ms

        75 J-CNT 77 030 //計(jì)數(shù)器超過(guò)30,則跳轉(zhuǎn)到77行

        76 JUMP 29 //否則跳轉(zhuǎn)到29行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為640ms

        77 J-CNT 79 035 //計(jì)數(shù)器超過(guò)36,則跳轉(zhuǎn)到79行

        78 JUMP 36 //否則跳轉(zhuǎn)到36行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為600ms

        79 J-CNT 81 040 //計(jì)數(shù)器超過(guò)40,則跳轉(zhuǎn)到81行

        80 JUMP 43 //否則跳轉(zhuǎn)到22行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為500ms

        81 J-CNT 83 050 //計(jì)數(shù)器超過(guò)50,則跳轉(zhuǎn)到83行

        82 JUMP 50 //否則跳轉(zhuǎn)到50行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為400ms

        83 J-CNT 87 060 //計(jì)數(shù)器超過(guò)60,則跳轉(zhuǎn)到87行,回到起點(diǎn)

        84 JUMP 57 //否則跳轉(zhuǎn)到57行,繼續(xù)焊接下一點(diǎn),通電時(shí)間為300ms

        85 OUT NNN1 //蜂鳴器長(zhǎng)聲報(bào)警

        86 DELAY 300 //延時(shí)300ms

        87 GOTO 00000000 //回到原點(diǎn)

        88 END

        在實(shí)際使用中,步進(jìn)控制器需要配合焊接控制器協(xié)調(diào)工作,當(dāng)整流子片數(shù)比較少時(shí),其焊接熱量主要由焊接控制器精確控制,焊接過(guò)程中無(wú)須調(diào)整設(shè)定好的焊接時(shí)間,焊接一氣呵成,步進(jìn)控制程序啟動(dòng)焊接控制器后,通電時(shí)間無(wú)變化。當(dāng)整流子片數(shù)比較多時(shí),在焊接進(jìn)行時(shí),為了防止余熱對(duì)后面焊點(diǎn)的影響,需要減少焊接時(shí)間,而每次手工調(diào)整焊接時(shí)間既不現(xiàn)實(shí)也不方便,通過(guò)設(shè)計(jì)帶衰減功能的步進(jìn)控制程序,實(shí)現(xiàn)了不間斷連續(xù)焊接,保證了焊點(diǎn)前后一致性,提高了生產(chǎn)效率。

        2 結(jié)論

        基于可編程步進(jìn)控制器的整流子點(diǎn)焊機(jī)控制系統(tǒng),具有技術(shù)先進(jìn),操作簡(jiǎn)便,焊接穩(wěn)定的特點(diǎn),該系統(tǒng)的使用進(jìn)一步提高了整流子點(diǎn)焊機(jī)整機(jī)的性能,實(shí)現(xiàn)了整流子焊接過(guò)程自動(dòng)化。

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