黃 璜,馬榮軍,鄭竺凌(上海市建筑科學研究院,上海 200232)
該數(shù)據(jù)機房面積 9 000 m2,是進行數(shù)據(jù)處理和支持關(guān)鍵業(yè)務功能繼續(xù)運行的場所。由于該數(shù)據(jù)中心是 7×24 h 運行的,制冷系統(tǒng)運行工況的穩(wěn)定性與可靠性尤其重要,外加制冷系統(tǒng)的能耗占數(shù)據(jù)中心總能耗的比例僅次于 IT 設(shè)備,因此,通過科學的運行測試與檢測手段合理指導節(jié)能優(yōu)化運行顯得尤為重要。同時在 IT 設(shè)備運營的過程中制冷系統(tǒng)的負荷可能發(fā)生突變,引起設(shè)備工況劇烈波動導致報警或故障,還需通過對制冷系統(tǒng)的監(jiān)測調(diào)整使得運行平穩(wěn)過渡。
該數(shù)據(jù)機房設(shè)置了獨立的冷凍水制冷空調(diào)系統(tǒng)。采用活動地板下送風、上回風方式,未采取冷熱通道隔離措施。該數(shù)據(jù)機房采用冷凍水空調(diào)系統(tǒng)的 A 級數(shù)據(jù)中心設(shè)置蓄冷設(shè)施,蓄冷時間應滿足電子信息設(shè)備的運行要求;控制系統(tǒng)、末端冷凍水泵、空調(diào)末端風機應由不間斷電源系統(tǒng)供電;冷凍水供回水管路采用環(huán)形管網(wǎng)方式。主機房維持正壓,主機房與其他房間、走廊的壓差約 5 Pa,與室外靜壓<1 Pa。
該空調(diào)系統(tǒng)屬于集中冷源+末端精密空調(diào)水盤管系統(tǒng),制冷效率較高,具有明顯節(jié)能降耗效果,減小空調(diào)設(shè)備的投資。正是由于這些特點,使此類空調(diào)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心得到廣泛應用。由于冷凍水空調(diào)系統(tǒng)中安裝的設(shè)備和閥門等部件較多,所以系統(tǒng)故障點就多。為了達到靈活、可靠、易維護和節(jié)能的需求,冷凍水空調(diào)系統(tǒng)的水系統(tǒng)、控制系統(tǒng)設(shè)計比較復雜。深入調(diào)研并檢測冷凍水空調(diào)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心的實際應用,對于保障業(yè)務安全穩(wěn)定高效運行意義重大。
該制冷系統(tǒng)采用開利 19 XR 離心式冷水機組(具體設(shè)計參數(shù)見表 1)600 ton 4 臺,2010 年出廠;離心機供水溫度約 8 ℃,2 臺并機工作,單臺負載率長期穩(wěn)定在 55%~60%之間;末端空調(diào)為雙供回冷凍水型與機房平衡閥控制,單個機房 9 臺空調(diào);冷機需要全年運行;制冷系統(tǒng)設(shè)備定期輪換運行:每半月 2 組冷機輪換,1號、5號一組,2號、6號一組;單 IT 機房末端空調(diào) 9 臺配置,定期輪換。
表1 機房專用空調(diào)單臺設(shè)備技術(shù)參數(shù)
現(xiàn)場工作時間從 2017 年 9 月 19 日至 10 月 30 日。前期準備測試儀器以及實施方案,后期分析處理數(shù)據(jù)并提出修改意見,完善指標體系與監(jiān)測方案。對實際數(shù)據(jù)機房的測試的時間為 15 d。為保證實測數(shù)據(jù)的連貫性和實效性,實際測試中不能中止。對實際測試的數(shù)據(jù)進行理論性分析,并結(jié)合測試中存在的各種影響因素對實測數(shù)據(jù)機房的現(xiàn)狀進行節(jié)能型分析研究。
對冷凍機進行性能測試來判斷冷機選型是否合理,要根據(jù)冷機工作效率范圍來判斷是否造成浪費。測試內(nèi)容涉及整個供冷季測試冷機的逐時實際冷量、耗電量,并計算冷機在各種負荷率下的 COP。表 2 為具體需要測試的物理量、測試儀器以及測試位置。
表2 冷凍機組性能測試參數(shù)
通過利用已有的測試儀器如表 3 所示。
表3 實測數(shù)據(jù)機房使用儀器設(shè)備表
以GB/T 19412—2003《蓄冷空調(diào)系統(tǒng)的測試與評估》、GB/T 25858—2010《精密空調(diào)機組性能測試方法》、GB/T 26194—2010《蓄冷系統(tǒng)性能測試方法》等為分析依據(jù)。
2017 年 9 月 27 ~10 月 10 日期間對數(shù)據(jù)機房內(nèi)冷水機組的物理參數(shù)進行采集。5-19 XR 離心式冷水機組為1-19 XR 離心式水冷機組的備用設(shè)備,因此選取 1-19 XR 和5-19XR 作為對照進行測試。圖 1 為 1號冷水機組在不同時間下的溫度測試,圖 2 為 5號冷水機組在不同時間下的溫度測試。
圖1 1號冷水機組在不同時間下的溫度測試
圖2 5號冷水機組在不同時間下的溫度測試
由圖 1、2 所示可以看出,冷水進出口溫度、冷卻水進出口溫度、機組蒸發(fā)冷凝溫度以及油溫隨時間變化起伏不大,只有測試初期出現(xiàn)溫度起伏,除此之外溫度變化基本穩(wěn)定。由于冷凍水進出口溫度及冷卻水進出口溫度是在一定合理的范圍內(nèi)變化,因此不會對制冷需求造成影響。
圖 3 為 1號和 5號 2 臺冷水機組的 COP(制冷性能系數(shù))與額定 COP 之間的對比,額定工況下的 COP 為 5.64,1號和 5號 2 臺冷水機組實際運行工況下的 COP 均略低于額定工況下的 COP。5號冷水機組運行時的 COP 更接近于額定工況下的 COP,但是 1號冷水機組在實際運行過程中比 5號機組更為穩(wěn)定,COP 變化幅度不大。將 COP 換算為制冷設(shè)備運行效率 kW/ton,1號冷水機組的冷凝器進水溫度都在 29 ℃ 左右,制冷設(shè)備運行效率都在 0.7 kW/ton左右。1號冷水機組的單臺冷機負荷率位于 55%~60% 之間,處于正常運行工況。5號冷水機組的冷凝器進水溫度在 29 ℃ 左右,制冷設(shè)備運行效率在 0.64 kW/ton 左右,5號冷水機組的單臺冷機負荷率位于 70%~75% 之間,處于高效運行工況。單臺冷機制冷量無法滿足所有 IT 發(fā)熱量需求,但 2 臺并機運行易造成機組卸載與喘振停機風險,因此采取冷水機組日常開 2 臺并機分組交替運行的運行方法。
圖3 1號、5號COP和額定COP
2017 年 10 月 11 日和 12 日期間以一層的 8 個數(shù)據(jù)機房室內(nèi)的逐時溫度、濕度進行實時采集。每個機房內(nèi)配有 9 臺相同配置的精密空調(diào)。數(shù)據(jù)機房內(nèi)溫度分布見表 4,數(shù)據(jù)機房內(nèi)濕度分布見表 5。
表4 數(shù)據(jù)機房內(nèi)溫度分布 ℃
表5 數(shù)據(jù)機房內(nèi)濕度分布 %
數(shù)據(jù)機房內(nèi)部室內(nèi)溫濕度設(shè)定值分別為 22 ℃ 和 50%。由表 4 和表 5 可以看出,數(shù)據(jù)機房內(nèi)溫濕度明顯處于分布不均勻狀態(tài)。數(shù)據(jù)機房 1-3、1-4、1-5和1-6 內(nèi)溫度分布較為均勻,但都低于要求溫度 22 ℃,而數(shù)據(jù)機房 1-1、1-2、1-7和1-8 出現(xiàn)明顯的溫度分布不均勻,最高與最低溫度相差較大,尤其是數(shù)據(jù)機房1-7,室內(nèi)溫度的最高值與最低值相差8.8 K,導致數(shù)據(jù)機房內(nèi)部出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象。室內(nèi)濕度的分布與溫度分布類似,數(shù)據(jù)機房 1-3、1-4、1-5 和 1-6的 4 個機房濕度分布較為均勻,其中 1-3 和 1-4 機房較為接近要求濕度,而 1-5 和 1-6 機房雖然濕度分布均勻卻都高于 60%。機房 1-1、1-2、1-7 和 1-8內(nèi)濕度分布嚴重不均,甚至有的測試點濕度高達 95%,濕度過高嚴重降低了數(shù)據(jù)機房電路的可靠性。
通過對數(shù)據(jù)機房空調(diào)系統(tǒng)室內(nèi)溫濕度以及冷卻機組的各參數(shù)的測量,對空調(diào)系統(tǒng)的制冷能力進行了分析,總結(jié)出影響數(shù)據(jù)機房未達到預期設(shè)計效果的原因與改進措施如下:
(1)空調(diào)系統(tǒng)地板送風風口沒有根據(jù) IT 設(shè)備產(chǎn)生的運行負荷進行合理分布,導致部分數(shù)據(jù)機房出現(xiàn)局部溫度較高或較低。在機房設(shè)備實際運行中,由于數(shù)據(jù)機房內(nèi)設(shè)備安裝不平衡,部分區(qū)域大功率設(shè)備安裝集中而目前的空調(diào)系統(tǒng)無法提供足夠的制冷量,導致數(shù)據(jù)機房內(nèi)部局部過熱的現(xiàn)象,IT設(shè)備運行安全性降低,甚至會導致個別設(shè)備因過熱而停機等嚴重后果。同時由于部分區(qū)域濕度過大,降低了 IT 設(shè)備運行和可靠性,嚴重時可以導致個別設(shè)備出現(xiàn)短路現(xiàn)象。因此需要根據(jù)數(shù)據(jù)機房內(nèi) IT 設(shè)備的具體運行負荷對空調(diào)系統(tǒng)分配做出合理調(diào)整。由于空調(diào) BA 自控系統(tǒng)未實現(xiàn)根據(jù)負荷變化情況,所以空調(diào)系統(tǒng)宜采用變頻、自動控制等技術(shù)進行 IT負荷調(diào)節(jié),以保證溫濕度在合理要求范圍內(nèi)的同時達到節(jié)能的目的。
(2)由于數(shù)據(jù)機房內(nèi)單臺柜體設(shè)備采用前后通風,且該數(shù)據(jù)機房沒有采取冷熱通道隔離措施,熱量堆積在設(shè)備內(nèi)不能及時排除造成熱島效應。因此應在數(shù)據(jù)機房 IT 設(shè)備上方與吊頂之間設(shè)置隔板將冷熱通道分離,防止冷空氣旁通,增強散熱能力。