摘要:通過分析燃油質(zhì)量、油頭本身等技術(shù)原因和汽缸油調(diào)整不當(dāng)、掃氣箱臟污等管理原因,指出產(chǎn)生裂紋的主要因素是局部熱疲勞,并對局部熱疲勞產(chǎn)生的機理進(jìn)行分析,指出管理人員管理維護(hù)、操作不當(dāng)也是產(chǎn)生故障的重要原因。
關(guān)鍵詞:主機缸套;裂紋;管理要點
1 故障現(xiàn)象
某輪主機型號為BW6S70MC,韓國船用柴油機廠制造。在船舶航行途中,某天主機NO3缸排煙溫度升高,冷卻水出口溫度升高,值班輪機員立即降低了主機轉(zhuǎn)速,同時加大了缸套冷卻器海水的流量,但是冷卻水出口溫度還是不變。當(dāng)主機轉(zhuǎn)速降至50r/min,排氣溫度繼續(xù)上升,冷卻水出口溫度達(dá)76℃,煙囪有水霧噴出,值班輪機員立即通知輪機長,大管輪,同時通知駕駛臺停車。輪機長等下機艙檢查到NO3缸后部時,發(fā)現(xiàn)一道約10cm寬,自上而下的裂紋,經(jīng)請示公司,立即更換了缸套,主機恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。
2故障原因分析
韓國現(xiàn)代船廠2007年造18萬噸級散裝船,主機型號為HYUNDAI-MAN BW 6S70MC,在任職期間內(nèi),該輪NO5、NO3兩個氣缸出現(xiàn)過主機缸套裂紋現(xiàn)象,且裂紋形狀與位置基本相似。
2.1機械負(fù)荷
機械負(fù)荷主要來自缸蓋安裝的預(yù)緊力與缸內(nèi)高壓的氣體流動產(chǎn)生的機械應(yīng)力,缸蓋上的鎖緊螺母按照說明書的要求,用液壓工具上緊,一般不會出現(xiàn)問題。再就是高壓氣體產(chǎn)生的機械應(yīng)力,機械應(yīng)力是高頻應(yīng)力,與缸內(nèi)的爆發(fā)壓力成正比;機械應(yīng)力在剛套內(nèi)會產(chǎn)生徑向的壓應(yīng)力與切向的拉應(yīng)力,主機超負(fù)荷運行,爆發(fā)壓力產(chǎn)生的切向拉應(yīng)力就會超出缸套材質(zhì)的屈服極限(材料一般抗壓不抗拉),進(jìn)而導(dǎo)致缸套裂紋[1]。
根據(jù)上述分析,氣體力引起的機械應(yīng)力與最高爆發(fā)壓力成正比,本船NO3缸發(fā)生裂紋,機械負(fù)荷過大就是原因之一。由于船舶污底嚴(yán)重,主機轉(zhuǎn)速一直控制在84RPM,同時加開鼓風(fēng)機,排氣溫度達(dá)到400℃,致使主機超負(fù)荷,爆發(fā)壓力過高,這是造成此次缸套裂紋的主要原因。
2.2熱負(fù)荷
柴油機在正常的運轉(zhuǎn)中,噴油量是固定不變的,熱負(fù)荷基本是恒定的,但是由于冷卻水量不足或者冷卻水溫度高等,會使缸套的內(nèi)表面溫度升高,降低材料的機械強度,產(chǎn)生裂紋。
NO3缸發(fā)生裂紋的另外一個原因就是熱負(fù)荷過大,經(jīng)過查詢記錄,吊缸檢查,發(fā)現(xiàn)NO3缸已經(jīng)使用4000多小時,第一道令已經(jīng)磨去6mm,第二道令磨去4mm,而且彈性已經(jīng)變差,致使缸套與活塞環(huán)密封變差,導(dǎo)致燃油泄漏,排溫過高,熱負(fù)荷過大,熱應(yīng)力增加,產(chǎn)生缸套裂紋。
2.3熱應(yīng)力
柴油機工作時缸套內(nèi)表面受到燃燒氣體的加熱,而缸套的外表面受到水的冷卻,這樣缸套的內(nèi)外表面就形成了溫度差,這個溫差形成缸套內(nèi)外表面的徑向熱應(yīng)力,熱應(yīng)力與溫度差成正比。柴油機頻繁啟動、停止,缸套內(nèi)外表面溫差惠發(fā)生變化,這與啟停次數(shù)、負(fù)荷加減有關(guān)。本船此次缸裂與柴油機加速太快,引起缸套內(nèi)外表面溫差過大,產(chǎn)生過大熱應(yīng)力[2]。
2.4缸套質(zhì)量
本船原配缸套是瓦錫蘭的,但是修過之后現(xiàn)在不是原廠的,對比發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在的缸套與瓦錫蘭的相比冷卻鉆孔內(nèi)絕緣管(為了削弱冷卻效果,減小熱應(yīng)力)的長度短約短100mm,而且此部分位于缸套的頂部,這樣一來缸套頂部的熱應(yīng)力就變大了[3]。同時非原廠的缸套質(zhì)量與原廠的相比,在鑄造質(zhì)量、材質(zhì)方面還有一定的差距,也容易產(chǎn)生裂紋。
3.預(yù)防對策
3.1嚴(yán)格控制水溫的變化、定期化驗水質(zhì)
正確控制缸套冷卻水溫度,是預(yù)防缸套產(chǎn)生裂紋的有效途徑。冷卻水溫度變化幅度過大以及水溫太低,都會增加缸套的熱應(yīng)力,水溫過低也會加劇低溫腐蝕,所以,不論是停泊、變速、定速航行,都要對水溫進(jìn)行合理的控制和調(diào)節(jié),一般情況下水溫變化控制在3—5℃范圍,冷卻水進(jìn)出口溫差一般不大于18℃。
同時要對水質(zhì)定期進(jìn)行化驗,嚴(yán)格控制冷卻水的各項指標(biāo),如果冷卻水處理不當(dāng),會導(dǎo)致局部結(jié)垢、腐蝕,也會造成局部過熱。
3.2 冷車暖缸要緩慢、正確操縱主機防止超負(fù)荷
可以采用分段提高冷卻水溫度的方法,對處在冷車狀態(tài)的主機進(jìn)行暖缸。暖缸的速率要控制在冷卻水排量的10%以內(nèi)。在時間來得及情況下,暖缸時間盡量延長,使暖缸溫度接近正常值,最好使暖缸溫度達(dá)到50℃以上再啟動主機,因為50℃水溫才可以抑制高溫腐蝕,這樣可以減小缸套表面的腐蝕磨損與熱應(yīng)力。
正確控制主機,避免主機機械負(fù)荷和熱負(fù)荷過大,是防止缸套裂紋的重要措施。判斷當(dāng)船舶在大風(fēng)浪、狹窄水道、頂風(fēng)頂流等外界負(fù)荷變化較大時,輪機人員要根據(jù)當(dāng)時情況及時調(diào)整主機油門,避免主機超負(fù)荷。主機是否超負(fù)荷,一般用示功圖計算功率。
3.3保證燃油霧化質(zhì)量、定期清掃掃氣道
保證燃油霧化質(zhì)量,是減少缸套裂紋的重要途徑。根據(jù)燃油進(jìn)機溫度,將燃油霧化時的粘度控制在說明書范圍內(nèi),霧化質(zhì)量好,不僅可以降低缸套裂紋,還可以降低燃油的消耗。保證良好的燃燒質(zhì)量,保證掃氣道和掃氣口的暢通是減少磨料磨損的有效措施。
3.4保證足夠掃氣壓力,合理控制掃氣溫度
掃氣空氣質(zhì)量不足是缸套熱應(yīng)力增大的一個原因,主機運行中,缸套處在一個溫度多變的環(huán)境下,所以在主機運轉(zhuǎn)過程中,要正確控制掃氣溫度,防止缸套上下部分和內(nèi)外部分產(chǎn)生過大的溫差,掃氣溫度一般高于環(huán)境溫度3℃,控制在40℃以上最好。同時定期清洗廢氣渦輪、壓氣機、空氣濾器,掃氣箱定期放殘。
4 結(jié)束語
船上遇到缸套裂紋后,要冷靜分析原因,總之,不管是哪種情形下的裂紋,都要先觀察,然后根據(jù)現(xiàn)場情況冷靜判斷處理,將損失減少到最少。在保證海上安全的情況下,停車檢查處理,更換缸套是首選方案,平時做好缸套保養(yǎng)工作,避免裂紋產(chǎn)生,延長主機壽命,確保航行安全。
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[4]楊極,楊貴恒,張壽珍.內(nèi)燃機氣缸套異常磨損機理及其預(yù)防對策研究[J].內(nèi)燃機,2007(2):15-18.
作者簡介:
張東方(1981--),男,工學(xué)碩士,講師,研究方向:輪機工程、船舶與海洋工程。
繆盛澤(1996-),男,南京林業(yè)大學(xué)機電學(xué)院,大三學(xué)生,研究方向:機械設(shè)計與制造。