姚 新 (福建省東辰建設(shè)工程集團有限公司,福建 福州 350000)
我司在施工平和龍灣城(英才·尚層)二期6#、8#、9#、10#樓旋挖灌注樁工程過程中,由于當?shù)氐幕炷凉净炷临|(zhì)量不穩(wěn)定以及全套管施工工藝的特殊情況,在混凝土灌注過程中經(jīng)常有堵塞導(dǎo)管的情況發(fā)生,導(dǎo)致廢樁和重新成樁,對工期和費用造成很大的損失。通過分析導(dǎo)致堵管的原因,盡量在混凝土灌注前解決問題,如果在施工過程發(fā)生堵管,經(jīng)監(jiān)理單位和業(yè)主單位及設(shè)計院認可,可以采取“二次灌注”的辦法解決。
結(jié)合我司施工現(xiàn)場實際情況分析可能導(dǎo)致堵管的原因有:①當?shù)鼗炷凉净炷临|(zhì)量不穩(wěn)定,離析堵管;②澆筑時間過長,混凝土坍落度損失過大,混凝土流動性變差;③當?shù)鼗炷链止橇现衅窟^多,導(dǎo)致堵管;④導(dǎo)管灌注完成后沒有清洗干凈,混凝土結(jié)塊導(dǎo)致導(dǎo)管管徑變小而堵管;⑤反循環(huán)清孔完成后開始灌注前,導(dǎo)管內(nèi)空氣沒有排除干凈形成氣塞,導(dǎo)致混凝土堵塞;⑥導(dǎo)管由于碰撞導(dǎo)致內(nèi)凹,導(dǎo)致堵管。具體闡述如下:
在混凝土配料的過程中,會因為水量的控制不當,導(dǎo)致導(dǎo)管出現(xiàn)明顯的堵塞問題。例如,當混凝土配料中的水量加入過大時,混凝土料出現(xiàn)明顯的離析現(xiàn)象,經(jīng)過離析之后的混凝土被加入到導(dǎo)管之后,會導(dǎo)致砂石骨料下沉,砂漿產(chǎn)生明顯的上浮問題。此時的砂石和骨料的流動性明顯缺失,導(dǎo)致了砂石骨料同導(dǎo)管之間存在較為明顯的摩擦力,最終導(dǎo)致導(dǎo)管部分會因為沉積的砂石過多出現(xiàn)堵塞情況,后續(xù)的混凝土料無法進入到導(dǎo)管之中進行灌注。當混凝土配料的水量加入不足時,混凝土料會出現(xiàn)過于干硬的情況。此時材料的流動性較小,所以進入導(dǎo)管之后,同導(dǎo)管之間存在較為明顯的摩擦力。在進行實際澆筑的操作環(huán)節(jié),導(dǎo)管無法深埋,并且會因為深埋較小而造成嚴重的泥砂夾雜現(xiàn)象。在溫度過高的天氣中,會出現(xiàn)因為混凝土干硬造成堵塞。
在進行水泥品種篩選的過程中,工作人員若選擇了礦渣含量過大的材料,會使混凝土材料的和易性變差。在配制高坍落度混凝土?xí)r,會出現(xiàn)明顯的離析,進而導(dǎo)致堵管問題。導(dǎo)管的密封圈老化問題以及工作人員操作失誤等,都會在不同程度上導(dǎo)致導(dǎo)管拼縫不嚴密問題。在較強水壓的作用下,會使得導(dǎo)管拼縫處出現(xiàn)較為嚴重的漏水現(xiàn)象,水流會將水泥漿沖走,最終沉積的砂石料會造成導(dǎo)管堵塞。
為了更好地預(yù)防上述問題的出現(xiàn),在進行實際的施工階段,通過采取多種有效措施,提升設(shè)備的使用和維修管理效率。首先,為了能夠確保施工混凝土灌注項目順利完成,避免堵塞問題出現(xiàn),可以在正式進行施工建設(shè)之前,對機械設(shè)備進行全面系統(tǒng)地方維修與保養(yǎng)。施工技術(shù)人員需要重點關(guān)注拌和機器的水量控制情況以及水泵和繼電器設(shè)備的運行保護情況。同時,根據(jù)澆筑混凝土的數(shù)量情況,合理安排人員和機械設(shè)備。對發(fā)電機組以及備用設(shè)備的數(shù)量和待機情況等都進行系統(tǒng)管理,避免因為機械設(shè)備的問題,對澆筑工程造成影響。其次,在進行澆筑施工階段,技術(shù)人員可以采用摻加了粉煤灰的普通硅酸鹽水泥,按照既定的施工項目安排,對砂石材料的含水量進行實時監(jiān)控管理,合理調(diào)整確?;炷撂涠仍诤侠淼姆秶畠?nèi)。強化對混凝土攪拌及其質(zhì)量的監(jiān)測管理,在不同的施工階段,隨時抽測檢驗坍落度。將干硬以及經(jīng)過離析的混凝土進行二次攪拌或者直接棄用。在溫度較高的施工條件下,可以采取投入緩凝劑的方式,避免混凝土凝結(jié)時間過短造成堵塞。
在安裝導(dǎo)管前檢查導(dǎo)管的氣密性以及內(nèi)壁是否光滑,灌注前要檢查混凝土的和易性并按要求做塌落度實驗,灌注前按要求做好排氣措施。在灌注過程中發(fā)現(xiàn)堵管后,可以在允許的范圍內(nèi),先將導(dǎo)管提升或者抖動導(dǎo)管,但導(dǎo)管的下口與原位置的高差不得過大,防止失去流動性的混凝土堵塞導(dǎo)管口。也可用大料斗進行灌注,以增加管內(nèi)混凝土灌注時的沖擊力。以上方法在無效的情況下,可以按以下步驟進行“二次灌注”。
①將已堵塞的導(dǎo)管提出,清理管內(nèi)堵管混凝土,拔出導(dǎo)管以及清理導(dǎo)管速度要比較快,避免時間過長導(dǎo)致混凝土凝結(jié)。
②利用測繩測出孔內(nèi)混凝土面,將清理好的導(dǎo)管插入已灌注混凝土面0.5m~0.8m左右。測量一定要準確,導(dǎo)管插入位置一定要控制好。
③進行二次封底操作,即利用漏斗進行二次剪球,一次灌入2.5m3(一次灌入的方量必須超過插入導(dǎo)管能容納的混凝土量,需要進行導(dǎo)管體積的計算,保證混凝土在壓力作用下充滿導(dǎo)管)。利用灌入的混凝土清空導(dǎo)管中的泥漿,并利用灌入孔內(nèi)的混凝土抬高原孔內(nèi)的泥漿面。
④完成步驟③后,將導(dǎo)管繼續(xù)向下插入1m~1.5m左右,開始正常灌注混凝土。
⑤計算步驟③中灌入孔內(nèi)的混凝土的高度和封底操作中一共插入0.5m左右的混凝土,后續(xù)灌注過程中必須將這些混凝土全部頂出,才能結(jié)束灌注。
“二次灌注”在實施的過程中,應(yīng)注意對原混凝土面的測量和埋管深度的計算以保證導(dǎo)管口的埋深,確?;炷猎诠嘧⑦^程中避免夾泥和混漿的現(xiàn)象發(fā)生;保證二次灌注后的成樁質(zhì)量;同時拔出導(dǎo)管和清理導(dǎo)管以及重新下導(dǎo)管時間要快,要控制在混凝土初凝時間內(nèi)。
我司在平和龍灣城(英才·尚層)二期6#、8#、9#、10#樓旋挖灌注樁工程中,10#樓中有36#工程樁由于第三車混凝土中有直徑15cm左右的塊石導(dǎo)致混凝土堵管,遇到堵管后按上述步驟進行二次灌注后,都能順利成樁,并在后續(xù)的低應(yīng)變和超聲波檢測中被判定為I類樁,順利通過驗收。
平和龍灣城(英才·尚層)二期 6#、8#、9#、10#樓旋挖灌注樁工程中,9#樓中有14#工程樁由于導(dǎo)管內(nèi)凹導(dǎo)致混凝土堵管,遇到堵管后及時按上述步驟進行的二次灌注后,順利成樁,該樁被選為靜載樁,靜載試驗合格,沉降在允許的的范圍內(nèi),順利通過驗收。
在施工管理過程中,相關(guān)領(lǐng)域的工作人員需要根據(jù)實際的施工情況,采取更加具有針對性的管理方法,提高管理效率。例如,我公司根據(jù)高層建筑當中的施工規(guī)范管理的規(guī)定,針對堵管發(fā)生的問題,采取了將混凝土導(dǎo)管以及鋼筋籠全部拔出的方法,用設(shè)備將已經(jīng)灌入的混凝土吸出處理。在重新成孔之后,將混凝土導(dǎo)管和鋼筋籠全部進行安裝,之后再按照常規(guī)的程序進行澆筑。在實際施工的環(huán)節(jié)中,部分施工單位并不具備直接吸出混凝土的技術(shù)和設(shè)備,因此無法在混凝土凝結(jié)的幾個小時之內(nèi),將其全部吸出。針對這一問題,我公司提出,在發(fā)生嚴重堵管事故并且采用了常規(guī)處理方法無效時,工作人員需要采取拔出導(dǎo)管的方式進行初步處理。同時,根據(jù)鋼筋籠埋入的混凝土深度不大的狀況,采取鋼筋籠拔出,并且回填樁孔的方法。運用十字沖擊錐重新成孔,之后再將原本澆筑的混凝土鑿除。在經(jīng)過檢驗無誤之后,組織技術(shù)工人進行驗孔操作,判斷合格無誤后再按照常規(guī)施工的標準進行澆筑施工。在這一過程中,施工技術(shù)人員需要對導(dǎo)管的堵塞情況進行全面分析,判斷一般方法確實無效之后,再采取該方法指導(dǎo)操作。并且,當堵管的混凝土面深度過大時,可以使用導(dǎo)管插入混凝土面的方式,提高連接的質(zhì)量,全面優(yōu)化施工方案的執(zhí)行效果,提高工程項目的建設(shè)質(zhì)量。
現(xiàn)在高層建筑中一般樁基礎(chǔ)都比較深,如果因為堵管導(dǎo)致廢樁后重新成孔,由于深度較深,孔內(nèi)還有已經(jīng)灌注的混凝土及鋼筋籠,重新成孔的難度比較大,費用及工期都會有很大損失,合理的應(yīng)用二次灌注可以避免費用及工期的損失,并能有效保證施工質(zhì)量。