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        選煤廠尾煤回收系統(tǒng)的改造及效果研究

        2018-12-29 05:52:58武曉勇
        山東煤炭科技 2018年12期
        關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)處理量壓濾機(jī)

        武曉勇

        (霍州煤電集團(tuán)團(tuán)柏礦白龍洗煤廠,山西 霍州 031400)

        1 工程概況

        白龍選煤廠由于設(shè)備老化,尾煤回收系統(tǒng)問題較多,分選效率低,生產(chǎn)工藝落后。2012年雖進(jìn)行了設(shè)備及工藝改造,解決了洗水濃度持續(xù)偏高的問題,但對于尾煤回收不徹底及資源浪費(fèi)等問題始終未有改觀。當(dāng)前白龍選煤廠采用跳汰-浮選聯(lián)合選煤工藝,原煤經(jīng)跳汰機(jī)分選后,精煤進(jìn)入脫水篩脫水,大于13mm的塊煤經(jīng)上層篩脫水后,成為塊精煤,小于13mm的末精煤經(jīng)下層篩脫水后進(jìn)入離心脫水機(jī)二次脫水,成為末精煤,篩下水和離心液流至角錐沉淀池進(jìn)入粗煤泥系統(tǒng)中。粗煤泥離心機(jī)的離心液進(jìn)入煤泥桶,經(jīng)濃縮旋流器組濃縮,具體的尾煤回收工藝見圖1所示。在近年來的實(shí)踐應(yīng)用中尾煤回收系統(tǒng)問題較多,主要表現(xiàn)在:帶式壓濾機(jī)工作效果差;系統(tǒng)的回收量較低,回收率不高,作業(yè)時(shí)對絮凝劑的消耗量較大,生產(chǎn)成本居高不下。必須要提高選煤工藝中的洗水效果,降低洗煤成本。

        圖1 改造前尾煤回收工藝流程示意圖

        2 尾煤回收系統(tǒng)存在的問題分析

        2.1 帶式壓濾機(jī)工作效果差

        污泥經(jīng)絮凝后進(jìn)入帶式壓濾機(jī)上進(jìn)行脫水作業(yè),但是系統(tǒng)中帶式壓濾機(jī)的部分工序是由人力手工完成的,包括手動加藥、手動進(jìn)行入料大小和濃度的調(diào)節(jié)、手動調(diào)節(jié)網(wǎng)帶的松緊。在帶式壓濾機(jī)作業(yè)工序中,系統(tǒng)的自動化程度低,增加了該崗位工人的勞動強(qiáng)度,同時(shí)會帶來因人工作業(yè)產(chǎn)生的安全問題。結(jié)果就導(dǎo)致帶式壓濾機(jī)漏料嚴(yán)重,處理量下降,尾煤水分高,濾液濃度高,高濃度濾液水及漏料再次進(jìn)入到內(nèi)部進(jìn)行循環(huán)處理。

        2.2 Ф22 m尾煤濃縮機(jī)負(fù)荷大、溢流濃度高

        尾煤回收系統(tǒng)中,帶式壓濾機(jī)工序的效果不佳導(dǎo)致后期濾液水濃度高,深錐濃縮機(jī)內(nèi)部循環(huán)量大,濃縮效率極低,溢流濃度高,增加了尾煤濃縮機(jī)的入料濃度,這就使得尾煤濃縮機(jī)的工作負(fù)荷大大增加。此時(shí)系統(tǒng)中循環(huán)水濃度檢測結(jié)果維持在100g/L,如此高的濃度造成跳汰機(jī)細(xì)粒級的分選效率下降,從而降低精煤質(zhì)量。該選煤廠在浮選入料時(shí)加入的稀釋水主要是利用的尾煤回收系統(tǒng)中濃縮機(jī)溢流,高濃度的循環(huán)水會導(dǎo)致細(xì)泥積聚,影響浮選入料的性質(zhì),從而就會造成浮選效果不佳,主要表現(xiàn)在會降低浮選機(jī)的處理量和抽出率,同時(shí)還會因煤泥水外排造成環(huán)境污染問題。

        2.3 材料消耗量大

        白龍選煤廠近年來進(jìn)行了擴(kuò)建,系統(tǒng)處理量增大,由此導(dǎo)致了尾煤回收系統(tǒng)中沉降面積和壓濾機(jī)的處理量不足。處理的辦法是:通過增加絮凝劑的添加量來進(jìn)行解決,改善沉降效果,增加壓濾機(jī)出餅量。當(dāng)前該煤礦尾煤回收系統(tǒng)對于絮凝劑的消耗量為3.5t/月,材料消耗量的增加大幅度增加了選煤成本。

        3 尾煤回收系統(tǒng)的改造

        3.1 改造方案設(shè)計(jì)

        經(jīng)選煤廠多次調(diào)研和論證,最終確定了尾煤回收系統(tǒng)改造方案。主要內(nèi)容為:改造前為2個(gè)系統(tǒng)4組底流咀直徑為45mm的煤泥分級旋流器,優(yōu)化調(diào)整為2個(gè)系統(tǒng)8臺直徑為30mm的分級旋流器。分級后,底流入電磁振動高頻篩,在這一階段進(jìn)行脫水操作,篩上物為細(xì)粒級煤泥,因水分含量比較高,必須進(jìn)入煤泥離心機(jī)進(jìn)行再一次的脫水作業(yè),改造優(yōu)化后的尾煤回收系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。

        回收系統(tǒng)煤泥摻入中煤產(chǎn)品中,數(shù)據(jù)檢測結(jié)果表明,中煤產(chǎn)品水分在12.5%以下,能滿足客戶的需要。該回收系統(tǒng)的工藝流程能降低帶式壓濾機(jī)的作業(yè)壓力,減少了停車后尾煤回收時(shí)間各項(xiàng)費(fèi)用。改造后系統(tǒng)回收+0.045mm粒級的煤泥經(jīng)測試脫水后的煤泥水分為17.5%~23.4%,該水分小于30%,符合客戶的要求。改造后粗煤泥回收系統(tǒng)工作時(shí)間平均為2.3h,對比改造前的4.5h節(jié)約了2.2h。

        圖2 尾煤回收系統(tǒng)改造后的工藝流程圖

        3.2 效果分析

        (1)改造后30mm分級旋流器的應(yīng)用,可以增加回收系統(tǒng)中尾煤的沉降面積,尾煤經(jīng)高頻篩與壓濾機(jī)得到及時(shí)的回收,系統(tǒng)中溢流水的濃度檢測為28g/L,相對于改造前的100g/L,溢流水濃度有了大幅度的降低。

        (2)改造后降低了回收系統(tǒng)中絮凝劑的用量,絮凝劑用量從3.5t/月降低到0.5t/月,每月絮凝劑材料就能節(jié)約近4萬元?,F(xiàn)在選煤廠每月入洗原煤達(dá)36萬t,其中0.5mm以下占25%,浮選抽出率平均為82%,月產(chǎn)生的尾煤量為1.6萬t。高頻篩實(shí)際處理量為20t/h左右,月處理能力為9600t左右。壓濾機(jī)處理0.3mm以下煤泥,實(shí)際處理量為每月7000~10000 t。高頻篩和壓濾機(jī)月處理尾煤16600t。數(shù)據(jù)表明改造后的尾煤回收系統(tǒng)能承擔(dān)該選煤廠月處理36萬t原煤的洗煤量。

        4 結(jié)語

        白龍選煤廠基于尾煤回收系統(tǒng)存在的問題,有針對性地對該系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,提出了增加濃縮機(jī)面積、加大壓濾能力等技術(shù)改造措施。改造后的尾煤回收系統(tǒng)的整體處理能力增大了,降低了循環(huán)水的濃度和絮凝劑的使用量。改造后的尾煤回收系統(tǒng)已成功運(yùn)行了近2年時(shí)間,實(shí)踐應(yīng)用效果證明完全適應(yīng)選煤廠月處理36萬t原煤的洗煤量。

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