張俊猛,廣進華,儲南翔,王俊宏,黃 富
(中國石油四川石化有限責(zé)任公司生產(chǎn)一部,四川成都 611930)
中國石油四川石化250Mt/a重油催化裂化裝置,由反應(yīng)再生單元、熱工單元、煙氣脫硫單元、分餾單元、吸收穩(wěn)定單元和產(chǎn)品精制單元組成,以加氫重油為原料,采用石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的降低催化汽油中烯烴含量的 MIP-CGP工藝。裝置于2014年2月份一次開車成功,在開車過程中及正常運轉(zhuǎn)時暴露出一些設(shè)備問題。由于催化裂化裝置設(shè)備較多,設(shè)備管理難度較大,特別是大型機組、特閥較多較復(fù)雜。只有保證大型機組及特閥等設(shè)備連續(xù)高效平穩(wěn)運行,催化裂化才能實現(xiàn)長周期運行[1]。本文針對本裝置開工以來設(shè)備出現(xiàn)的問題進行分析,并提出了解決辦法。
催化裂化輔助燃燒室屬于正壓爐,與再生器連接。正常開工時,輔助燃燒室內(nèi)可用瓦斯或燃燒油加熱主風(fēng),提供兩器烘襯里和催化劑升溫所需的熱量。再生器裝入一定量催化劑,將催化劑加熱,噴著燃燒油后,即可停用輔助燃燒室。正常生產(chǎn)時輔助燃燒室只作為主風(fēng)通道,一二次風(fēng)閥全開[2]。在反再系統(tǒng)緊急停工時,也可以用來維持系統(tǒng)溫度或升溫使床層溫度達(dá)到噴燃燒油溫度點。輔助燃燒室內(nèi)有燃燒器可以實現(xiàn)點火槍的自動點火,可以大大降低點火時的操作強度,提高點火成功率。在催化反再兩器烘襯里時,發(fā)現(xiàn)當(dāng)主風(fēng)量在2000 m3/m時輔助燃燒室發(fā)出異常聲響,隨著主風(fēng)量提高異響聲音逐漸增大,當(dāng)主風(fēng)量在2500 m3/m時異響聲音開始減小。烘襯里結(jié)束后對輔助燃燒室進行檢查時發(fā)現(xiàn)燃燒器的百葉窗和導(dǎo)流片損壞,一二次風(fēng)擋板軸斷裂。分析設(shè)備損壞原因:
(1)設(shè)備與主風(fēng)形成共振。當(dāng)主風(fēng)在2000~2500 m3/m時輔助燃燒室發(fā)出異常聲音,在此主風(fēng)量區(qū)間內(nèi)聲音明顯,且輔助燃燒室震動明顯加強。
(2)設(shè)備型式?jīng)]有更新。由于輔助燃燒室訂貨時間早,開工延遲,輔助燃燒室的點火器有了新型式,并且在易損部位并未進行加固。
(3)操作原因。在進行烘爐時存在調(diào)整操作幅度偏大,調(diào)整頻繁,燃燒器溫度偏高等現(xiàn)象。針對上述問題,在第二次烘襯里時采取了更換燃燒器和一二次風(fēng)擋板軸,并對關(guān)鍵部位進行加固。在調(diào)整操作過程中采用慢調(diào)整,快速越過共振區(qū)等措施。在第二次烘襯里檢查時輔助燃燒室未發(fā)現(xiàn)類似問題。
圖1 改造前損壞的燃燒器
圖2 改造后的燃燒器
催化裂化裝置煙氣脫硫單元設(shè)有三個氧化罐,澄清液自澄清池頂部自流至氧化罐,氧化罐底部通入鼓風(fēng)機提供的空氣和濃度20%的堿液,在攪拌器的作用下,空氣、堿液和澄清液充分混合,大量的曝氣有效的降低排液的化學(xué)耗氧量COD,保證煙氣脫硫單元外排水質(zhì)達(dá)標(biāo)。一般經(jīng)過空氣氧化后,外排水的COD降至60mg/L以下排放。
2014年6月份發(fā)現(xiàn)煙氣脫硫外排水質(zhì)量出現(xiàn)偶爾不合格現(xiàn)象,而且不合格的次數(shù)越來越多,且超標(biāo)數(shù)值劇增,最高時達(dá)到2160 mg/L。通過各種檢查調(diào)節(jié)情況均不見好轉(zhuǎn)后,在對氧化罐進行拆人孔檢查后發(fā)現(xiàn)氧化罐攪拌器葉片變形脫落,氧化罐內(nèi)大量結(jié)垢堵塞曝氣孔,并有大量雜物(圖3結(jié)垢堵塞的曝氣孔,圖4氧化罐內(nèi)結(jié)垢及雜物)。分析攪拌器損壞原因:
(1)氧化罐攪拌器葉片結(jié)垢嚴(yán)重,攪拌器徑向阻力大,攪拌器超負(fù)荷運行,是造成攪拌器損壞的主要原因。
(2)氧化罐內(nèi)雜物較多,與氧化罐攪拌器葉片發(fā)生碰撞。在某催化裂化裝置也曾出現(xiàn)過因雜物造成攪拌器葉片斷裂的現(xiàn)象。
改進措施:
(1)更換氧化罐攪拌器,攪拌器葉片由原來的一級葉片更換成三級葉片,增強氣液混合效果,降低徑向阻力(圖5改造前損壞的攪拌器葉,圖6改造后攪拌器葉片);
(2)對氧化罐進行定期清垢除雜,保證氧化罐清潔;
(3)加強對氧化罐的檢查,觀察攪拌器電機運行情況,并用聽針監(jiān)測有無異常聲音。通過改進后煙脫外排水化學(xué)耗氧量大大降低,而且氧化罐由原來的三臺同時運行改成兩開一備,不僅提高了氧化罐操作靈活性,更節(jié)省了一臺氧化罐投用及維護的費用。表1和圖7是采集的煙氣脫硫外排水化學(xué)耗氧量數(shù)據(jù)。
圖3 結(jié)垢堵塞的曝氣孔
圖4 氧化罐內(nèi)結(jié)垢及雜物
圖5 改造前攪拌器損壞的葉片
圖6 改造后攪拌器葉片
表1 煙脫外排水化學(xué)耗氧量(2014年)
圖7 煙脫外排水化學(xué)耗氧量圖(2014年)
催化裂化裝置富氣壓縮機組為沈陽鼓風(fēng)機廠離心式2MCL706兩段壓縮機,動力系統(tǒng)為杭州中壓蒸汽汽輪機,型號NG50-40。富氣壓縮機擔(dān)負(fù)著控制反應(yīng)壓力的任務(wù),反應(yīng)壓力是生產(chǎn)中主要參數(shù),對裝置產(chǎn)品分布、平穩(wěn)操作、安全運行有直接影響。反應(yīng)、分餾、吸收穩(wěn)定是一個相互關(guān)聯(lián)的大系統(tǒng),反應(yīng)壓力變化影響分餾、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作,一般將壓力檢測點設(shè)在分餾塔頂。正常運行時操作員通過調(diào)節(jié)汽輪機轉(zhuǎn)速來保證分餾塔頂壓力穩(wěn)定,以保證氣壓計入口壓力及兩器差壓穩(wěn)定。同時還要調(diào)節(jié)氣壓機的防喘振閥的開度以保證機組平穩(wěn)運行。
圖8 投用性能控制前后分餾塔頂壓力歷史趨勢
圖9 投用性能控制前后氣壓機DV值歷史趨勢
圖10 投用性能控制前后氣壓機反飛動流量歷史趨勢
圖11 投用性能控制前后氣壓機轉(zhuǎn)速歷史趨勢
圖12 性能控制投用前后汽輪機蒸汽流量歷史趨勢
在操作過程中發(fā)現(xiàn),防喘振閥在關(guān)閉時會出現(xiàn)不定期的抖動,而且防喘振閥開度過大增加無用功,不利于裝置節(jié)能降耗。因為需要同時控制兩器差壓及氣壓機DV值,使操作調(diào)整過于頻繁,增加了操作難度。針對以上實際問題,采取了如下優(yōu)化:
(1)增加分餾塔頂壓力自動控制功能,由防喘振閥和轉(zhuǎn)速同時控制分餾塔頂壓力,使壓力穩(wěn)定;
(2)修改防喘振控制程序,實現(xiàn)防喘振閥快速啟動控制;實現(xiàn)防喘振閥開閥速率控制與分餾塔頂壓力關(guān)聯(lián)控制;
(3)針對控制程序和操作畫面中一些不滿足操作需要的地方進行優(yōu)化,完善操作記錄,歷史數(shù)據(jù)記錄和SOE記錄等。
控制優(yōu)化方案實施后,當(dāng)出現(xiàn)工藝變化時可減少壓縮機組波動,提高產(chǎn)品的質(zhì)量,避免壓縮機防喘振閥在工藝波動時不合理的打開,減少能耗和保證工藝穩(wěn)定帶來效益。減少安全隱患,全面提高壓縮機組控制的自動化率,減少操作人員的操作強度。減少蒸汽消耗,壓縮機通過減少回流量達(dá)到節(jié)約蒸汽的目的。催化裂化裝置負(fù)荷為100%,處理量為滿負(fù)荷298t/h加氫渣油。通過富氣壓縮機控制優(yōu)化,汽輪機蒸汽用量對比投用前明顯平穩(wěn),分餾塔頂壓力運行比較平穩(wěn)(見圖8),壓力波動由投用前±8kPa降低至±1kPa;優(yōu)化控制后,可以自動精確控制氣壓機DV值(見圖9),反飛動流量明顯下降(見圖10),汽輪機轉(zhuǎn)速下降約70r/min(見圖11),消耗4.0MPa汽量下降2.7t/h,節(jié)能效果明顯,圖12為性能控制投用前后汽輪機蒸汽流量趨勢圖。
通過對四川石化250萬t/a催化裂化裝置設(shè)備運行情況分析,找到了輔助燃燒室、煙氣脫硫氧化罐以及富氣壓縮機運行問題和缺點原因。通過對這些問題和缺點進行科學(xué)的技術(shù)改造,并成功實施,有利于裝置平穩(wěn)、安全和長周期運行,有利于降低能耗等。