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        內(nèi)襯油管防偏磨應(yīng)用效果分析

        2018-12-21 12:14:28江淑麗
        石油知識 2018年6期
        關(guān)鍵詞:檢泵短節(jié)油桿

        董 旭 江淑麗 薛 琦

        (華北油田公司第四采油廠工程技術(shù)研究所 河北廊坊 065000)

        目前,華北油田采油四廠油井開井513口,發(fā)現(xiàn)有偏磨現(xiàn)象的井310口,其中直井168口,斜井142口。偏磨的直井多為高含水的老井和方位角變化大的井,而偏磨的斜井主要是新井。

        直井隨著含水上升,偏磨越來越嚴重。斜井含水大于20%基本都偏磨。偏磨井中含水在60%以上的直井、斜井偏磨現(xiàn)象較嚴重,占偏磨總井?dāng)?shù)的65.8%。 統(tǒng)計2007年-2017年因偏磨檢泵井次,整體呈逐年遞減趨勢。

        1 偏磨治理適應(yīng)性分析

        防偏磨治理的出發(fā)點,一是減少桿管之間的正壓力;二是減少桿管之間的摩擦系數(shù);三是減少桿管之間的偏磨距離。目前,第四采油廠在用防偏磨技術(shù)主要有內(nèi)襯油管、雙向保護接箍、尼龍扶正短節(jié)、加重桿、尼龍刮蠟桿、降低沖次和加防腐阻垢劑七項。

        針對不同含水、井斜等情況,對各種井況的油井采取不同的治理對策(圖1)。

        1.1 下尼龍刮蠟桿井應(yīng)用情況

        尼龍刮蠟桿不僅可以起到清蠟作用,而且還能起到扶正作用。尼龍刮蠟桿是第四采油廠早期普遍使用的防偏磨方式。目前全廠底部下刮蠟桿防偏磨井有195口井。但在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),有腐蝕現(xiàn)象的井抽油桿在井下受到液擊渦流的影響,很容易導(dǎo)致限位器磨斷。因此,腐蝕井不適合下刮蠟桿防偏磨,而是用尼龍扶正短節(jié)來代替。

        表1 2007-2017年偏磨作業(yè)井統(tǒng)計

        圖1 防偏磨治理措施模板

        1.2 尼龍扶正短節(jié)應(yīng)用情況

        在2012年引進了尼龍扶正短節(jié),利用尼龍扶正塊的外徑(D57mm)大于抽油桿接箍外徑起扶正作用,且扶正套是高強度耐磨材料,與油管接觸使扶正體磨損,而減少油管的磨損,達到防偏磨、保護抽油桿接箍和油管的目的。但實踐證明,尼龍扶正短節(jié)不適應(yīng)抽油桿本體偏磨的井。

        1.3 下加重桿井應(yīng)用情況

        偏磨主要是由于下部的抽油桿彎曲造成的,一般發(fā)生在底部,針對這類油井就可以在抽油桿底部下加重桿來降低中和點的位置,但對于斜度太大的油井不適合使用,通過現(xiàn)場試驗得知下加重桿的最大井斜不能超過10度。

        2 內(nèi)襯油管應(yīng)用效果

        上述手段均有一定局限性,對于一些偏磨嚴重、檢泵周期較短的疑難井效果均不好。因此提出了一種降低桿管摩擦系數(shù)的方法,從金屬之間的摩擦轉(zhuǎn)換為金屬與塑性體的摩擦。2010年引進了高密度聚乙烯內(nèi)襯油管防偏磨技術(shù)。在實踐中精細設(shè)計,不斷完善內(nèi)襯油管配套工藝。

        2.1 采用特制接箍,保證實施效果

        圖2 高密度聚乙烯內(nèi)襯油管的技術(shù)指標(biāo)和摩擦特性

        (1)由于內(nèi)襯油管內(nèi)徑只有54mm,為減少桿管接觸以及環(huán)空減小對產(chǎn)量的影響,采用了小直徑節(jié)箍,d19mm抽油桿使用38mm接箍,d22mm抽油桿使用42mm接箍,并配套使用雙向保護接箍和包塑接箍代替原抽油桿接箍。

        (2)為了保護內(nèi)襯油管端部,在內(nèi)襯油管和普通油管的連接處采用了特制油管短節(jié)。

        2.2 大泵徑井加工三寸內(nèi)襯油管

        對于存在偏磨的d56mm管式泵的井不適合應(yīng)用內(nèi)襯油管,因此,加工了三寸內(nèi)襯油管。例如A41-1井正常生產(chǎn)時液量為58方,一直用d56mm管式泵,2013年之前頻繁因偏磨導(dǎo)致桿磨斷或油管磨漏作業(yè)。2013年5月作業(yè)后下入94根三寸內(nèi)襯油管,至2015年12月桿斷關(guān)井至今未作業(yè),檢泵周期延長了831天。

        2.3 腐蝕井采取加藥措施

        有腐蝕現(xiàn)象的油井,下內(nèi)襯管內(nèi)徑縮小后,腐蝕速率也隨之增加。內(nèi)襯油管具有防腐蝕功效,但腐蝕依然存在,最終導(dǎo)致抽油桿腐蝕加劇。因此,有腐蝕現(xiàn)象的井下內(nèi)襯管后必須做好日常加藥工作。

        2.4 偏磨斷上移:下內(nèi)襯油管后導(dǎo)致中性點上移

        下沖程時,抽油桿柱主要受兩個方向的力:①自身在液體中向下的重力;②活塞下沖程時受到向上的阻力。這兩個方向力的平衡點即中性點。在中性點以上抽油桿柱呈拉伸狀態(tài),中性點以下的抽油桿柱受壓而彎曲,致使抽油桿與油管發(fā)生偏磨。下內(nèi)襯油管后,油管內(nèi)徑變小,液流通道變小,阻力變大,導(dǎo)致中性點上移。

        偏磨嚴重井平均中性點長度250米。但理論計算與現(xiàn)場實際起出的偏磨段不符,往往實際起出的作業(yè)井偏磨斷都比較長。針對此類問題,完井設(shè)計內(nèi)襯油管長度時,將內(nèi)襯管下至偏磨段以上100~200米,防止中性點上移導(dǎo)致短期內(nèi)再次作業(yè)。

        2.5 采用內(nèi)襯油管和尼龍扶正短節(jié)、尼龍刮蠟桿相結(jié)合的措施

        為節(jié)約成本,基本不全井下內(nèi)襯管,只對偏磨嚴重處使用。對內(nèi)襯油管以外的桿柱,根據(jù)井況使用尼龍扶正短節(jié)或下刮蠟桿,這樣全部桿柱及油管均受保護。

        3 襯油管應(yīng)用效果

        截至2017年8月我廠老井使用內(nèi)襯油管井達到148口,累計長度10萬余米,使用后基本沒有因內(nèi)襯管偏磨漏導(dǎo)致作業(yè)的井,平均檢泵周期由334天延長至703天,延長了369天。減少作業(yè)150井次,減少原油占產(chǎn)4700噸。該防偏磨技術(shù)基本適用于所有油井,為油田生產(chǎn)解決一大難題。

        表2 2010-2017年內(nèi)襯油管應(yīng)用效果

        4 存在問題及對策

        4.1 內(nèi)襯油管內(nèi)襯破損

        2014年8月,J714井作業(yè)完井時,泵上第52~68根D73mm加厚內(nèi)襯油管通管規(guī)無法通過,用抽油桿推出通管規(guī)帶出膠皮,起出后將內(nèi)襯油管分段鋸開,發(fā)現(xiàn)內(nèi)襯油管內(nèi)膠皮破損。

        分析原因:內(nèi)襯中部磨薄、強度變小、刺油管時溫度過高導(dǎo)致膠皮破損。

        解決對策:已下內(nèi)襯油管的井,在清理油管時控制溫度,溫度不宜過高,并規(guī)定禁止用內(nèi)襯油管進行沖砂。

        4.2 內(nèi)襯油管端部脫出

        起出的內(nèi)襯油管普遍存在端部脫出現(xiàn)象,一般脫出5~10mm左右。經(jīng)與生產(chǎn)廠家溝通確定不影響使用。但對于脫出在30mm以上的要求作業(yè)隊替換,以免因脫出太多導(dǎo)致兩油管連接時上扣不滿。

        5 結(jié)論

        內(nèi)襯油管已成為治理偏磨的一把利器,并已在我廠推廣使用。近兩年,我廠均使用修復(fù)油管加工內(nèi)襯油管,加工費用47元/米,每根450元,而尼龍扶正短節(jié)295元/個。相比之下,內(nèi)襯油管經(jīng)濟實用,效果更好。今后對因偏磨導(dǎo)致作業(yè),檢泵周期在一年以內(nèi)的井,均可采取下內(nèi)襯油管措施。

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