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        離心式空壓機(jī)能效提升技術(shù)攻關(guān)

        2018-12-20 09:56:36楊兆亮
        四川冶金 2018年5期
        關(guān)鍵詞:經(jīng)濟(jì)性設(shè)備設(shè)計(jì)

        楊兆亮

        (濟(jì)鋼集團(tuán)國際工程技術(shù)有限公司,山東 濟(jì)南 250101)

        壓縮空氣因其具有易儲(chǔ)存、易控制、安全、環(huán)保及流動(dòng)性好等特點(diǎn),已成為工業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的動(dòng)力源之一,被普遍應(yīng)用于鋼鐵冶金、電力、紡織、化工、制藥、電子及機(jī)械制造等諸多領(lǐng)域。據(jù)有關(guān)資料指出,一般壓縮空氣系統(tǒng)所消耗的電能占企業(yè)電能總消耗的10%~35%[1],所以提升壓縮機(jī)能效水平,對(duì)企業(yè)降本增效意義重大。以我國某特大型鋼鐵集團(tuán)氣體供應(yīng)企業(yè)為例,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)算離心式空壓機(jī)在運(yùn)行過程中平均使用負(fù)荷只有66%,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象。與此同時(shí),離心式壓縮機(jī)入口過濾器周期性掛灰,造成吸入阻力增大,設(shè)備能耗上升、級(jí)間冷卻器冷卻效果下降造成壓縮氣體冷卻后溫度升高、冷凝液手動(dòng)排放閥長期排放造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)等現(xiàn)象普遍存在。在實(shí)際工作中,針對(duì)以上問題,從提高壓縮效率、冷凝液精確排放以及經(jīng)濟(jì)性檢修等幾個(gè)方面對(duì)離心式空壓機(jī)能效提升進(jìn)行綜合技術(shù)攻關(guān),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果,為同類型空壓機(jī)能效提升改造積累了經(jīng)驗(yàn)。

        1 設(shè)備基本情況

        以某大型鋼鐵集團(tuán)氣體供應(yīng)企業(yè)中的一臺(tái)國產(chǎn)離心式空壓機(jī)為例。該離心式空壓機(jī)于2003年投產(chǎn),為三級(jí)壓縮、恒壓控制。壓縮機(jī)本體安裝在油箱上部,中間氣體冷卻器及電機(jī)單獨(dú)布置,自帶自噴脈沖式吸風(fēng)塔。主動(dòng)輪與從動(dòng)輪成H型布置,主動(dòng)齒輪軸帶動(dòng)兩個(gè)從動(dòng)齒輪軸做增速運(yùn)轉(zhuǎn),兩個(gè)級(jí)間冷卻器布置在箱體兩側(cè)。該空壓機(jī)的設(shè)計(jì)流量為15 000 Nm3/h,進(jìn)口壓力為0.1 MPa(A)、出口壓力為1.02 MPa(A)。圖1為離心式空壓機(jī)結(jié)構(gòu)布置圖。

        1.吸風(fēng)風(fēng)塔;2.一、二級(jí)轉(zhuǎn)子;3.大齒輪及齒輪軸;4.電機(jī);5.軸瓦;6.膜片聯(lián)軸器;7.冷卻器;8.三級(jí)轉(zhuǎn)子;9.主油泵

        2 能效提升措施及效果

        2.1 優(yōu)化機(jī)組性能,提高壓縮效率

        目前國內(nèi)運(yùn)行3到5年以上的機(jī)組,特別是國內(nèi)廠家生產(chǎn)的壓縮機(jī)葉輪級(jí)采用的基本都是十幾甚至二十幾年前的模型級(jí),這種葉輪效率基本不會(huì)超過80%,因而機(jī)組效率會(huì)很低。隨著科技的進(jìn)步,流體力學(xué)計(jì)算領(lǐng)域也有了巨大進(jìn)步。目前,基于先進(jìn)的流體力學(xué)軟件設(shè)計(jì)的葉輪效率都在85%左右。與此同時(shí),按目前通常設(shè)計(jì)流程,設(shè)計(jì)院會(huì)在設(shè)計(jì)時(shí)將壓縮機(jī)的流量、出口壓力等留有一定余量,而壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)也會(huì)留有一定余量,這樣余量重復(fù)疊加,導(dǎo)致機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行時(shí),實(shí)際的運(yùn)行點(diǎn)與設(shè)計(jì)點(diǎn)偏離較大,特別是當(dāng)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行壓力與設(shè)計(jì)壓力有偏離時(shí),機(jī)組效率會(huì)明顯降低。

        該企業(yè)的離心式空壓機(jī)投產(chǎn)運(yùn)行已10余年之久。在選配時(shí),考慮到后續(xù)生產(chǎn)對(duì)壓縮空氣運(yùn)行壓力需求范圍有調(diào)整的可能,將機(jī)組出口壓力選定為1.02 MPa(A)。隨著后續(xù)鋼鐵主業(yè)工藝設(shè)備配套逐漸成型,目前機(jī)組實(shí)際出口壓力維持在0.65 MPa左右且不大于0.75 MPa。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,團(tuán)隊(duì)成員經(jīng)過多次討論并廣泛深入查找相關(guān)技術(shù)資料,提出降低壓縮機(jī)出口設(shè)計(jì)壓力,使壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行點(diǎn)在設(shè)計(jì)點(diǎn)附近,從而提高機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行效率。該方法能提高壓縮機(jī)運(yùn)行效率約5%左右,表1為壓縮機(jī)改造前后設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比表。

        表1 壓縮機(jī)改造前后設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比表

        機(jī)組改造前:該空壓機(jī)實(shí)際出口壓力為0.75 MPa(A),管網(wǎng)工作壓力一般為0.8 MPa(A)左右,與原設(shè)計(jì)壓力1.02 MPa(A)相比較,機(jī)組實(shí)際運(yùn)行壓力和設(shè)計(jì)壓力偏離比較大,根據(jù)離心式壓縮機(jī)原設(shè)計(jì)性能曲線(見圖2)可以看到,當(dāng)運(yùn)行壓力為0.75 MPa(A)時(shí),根據(jù)流量軸功率曲線可以查到機(jī)組軸功率為1700 kW,電機(jī)效率按90%估算,則機(jī)組實(shí)際消耗功率約為1889 kW。

        圖2 改造前壓縮機(jī)設(shè)計(jì)性能曲線及軸功率圖

        機(jī)組改造后:根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行狀態(tài),改造方案是按0.85 MPa(A)進(jìn)行設(shè)計(jì),在運(yùn)行壓力為0.75 MPa(A)時(shí),根據(jù)流量和軸功率曲線可以查到,壓縮機(jī)軸功率為1490 kW,電機(jī)效率按90%估算,則機(jī)組實(shí)際消耗功率為1674 kW,圖3為改造后新的設(shè)計(jì)性能曲線。

        圖3 改造后壓縮機(jī)設(shè)計(jì)性能曲線及軸功率圖

        具體改造實(shí)施方案:改造前該機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),如果僅因?yàn)槟芎母叨匦虏少徯聶C(jī)組,不但會(huì)因設(shè)計(jì)制造安裝工作周期長而影響正常生產(chǎn),同時(shí)也存在著很大的資金浪費(fèi)現(xiàn)象。團(tuán)隊(duì)成員經(jīng)過與相關(guān)廠家溝通最終確定了在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)改造。具體實(shí)施方案是:根據(jù)新確定的出口壓力重新設(shè)計(jì)制作高速軸、低速軸及葉輪,并配合新設(shè)計(jì)的葉輪更換擴(kuò)壓器、支架、形環(huán)等零部件。以上零部件更換完畢后,再根據(jù)試車情況,對(duì)空壓機(jī)防喘振曲線進(jìn)行修改,其它潤滑系統(tǒng)、氣體冷卻系統(tǒng)等均不需要更換。這樣,既降低了改造成本,又使能效進(jìn)一步提升。

        改造后的效果及收益情況:改造后,該機(jī)組一直穩(wěn)定順行。同時(shí),由改造前后兩個(gè)性能曲線可以看到:改造前軸功率為1889 kW,改造后軸功率為1674 kW,兩者相差215 kW。按每度電1元計(jì)算: 每年節(jié)約電費(fèi)為:

        215(kW)×1(元)×24(h) × 360(天)=185.76萬元。

        2.2 冷凝液精準(zhǔn)排放,實(shí)現(xiàn)冷凝液排放零氣損

        當(dāng)空氣濕度較大時(shí),壓縮機(jī)在對(duì)空氣壓縮過程中會(huì)產(chǎn)生冷凝液。壓縮空氣系統(tǒng)的冷凝液主要含有重金屬、碳?xì)浠衔?、硫化物等多種腐蝕性物質(zhì)。如果冷凝液長期置于設(shè)備內(nèi)部而不能順利地排出,會(huì)腐蝕壓縮機(jī)及系統(tǒng)管道,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐稍O(shè)備的突然停機(jī),影響生產(chǎn)供應(yīng)。在實(shí)際工作中,冷凝液的排放大多數(shù)為手動(dòng)排放。操作人員為了把冷凝液完全排放出去,通常將手動(dòng)閥置于部分打開的位置,長時(shí)間排氣造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

        改造措施及效果:為了最大限度地減少資源的浪費(fèi),爭(zhēng)取達(dá)到實(shí)時(shí)準(zhǔn)確排放冷凝液,我們對(duì)離心式壓縮機(jī)的冷凝液排放管道進(jìn)行改造,每級(jí)新增設(shè)一個(gè)CTS型電子液位控制排水器。該電子液位控制排水器具有根據(jù)冷凝液的實(shí)際排放量進(jìn)行有效排放,不會(huì)出現(xiàn)不必要的壓縮空氣損失,且具有低維護(hù)量及全自動(dòng)監(jiān)控的特點(diǎn),同時(shí)真正達(dá)到“零氣損”,滿足節(jié)能減排要求。

        與此同時(shí),為了避免該裝置發(fā)生故障(其控制器上的故障燈亮),冷凝液不能及時(shí)排出的情況發(fā)生,我們還在排放管道上增設(shè)一旁通管道。當(dāng)巡檢人員(每4小時(shí)巡檢一次)發(fā)現(xiàn)電子液位控制排水器出現(xiàn)故障后,會(huì)及時(shí)開啟旁通閥門,以確保冷凝液順利排出。同時(shí)會(huì)及時(shí)通知技術(shù)人員對(duì)電子液位控制排水器進(jìn)行故障診斷及維修。圖4為電子液位控制排水器現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖。

        圖4 電子液位控制排水器現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖

        取得的經(jīng)濟(jì)效益:以某離心式壓縮機(jī)平均每年運(yùn)行200天,每天運(yùn)行24小時(shí),系統(tǒng)壓力0.5 MPa,壓縮機(jī)空氣生產(chǎn)成本為:0.09元/m3為例。手動(dòng)閥排放口徑為4 mm 常開計(jì)算。查壓力-孔徑壓縮空氣損失表(國際實(shí)驗(yàn)室通用計(jì)算表格)可知4 mm、5 bar壓力下每分鐘造成的氣損為:0.745 m3/min。每年單個(gè)手動(dòng)閥排水方式漏氣造成的直接損失:

        (24 h×200 d)×60 min/h×0.745 m3/min×0.09 元/m3=19310.4元

        可見,冷凝液長時(shí)間排放會(huì)造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

        2.3 推行壓縮設(shè)備經(jīng)濟(jì)性檢修,降低設(shè)備壓縮單耗

        離心式空壓機(jī)在日常運(yùn)行過程中,入口過濾器周期性掛灰,造成吸入阻力上升;級(jí)間冷卻器冷卻效果下降造成壓縮氣體冷卻后溫度升高等問題均會(huì)引起離心式空壓機(jī)能耗不同程度的上升。據(jù)統(tǒng)計(jì),溫度每上升10 ℃,壓縮能耗上升3.3%。為了挖掘壓縮機(jī)的節(jié)能潛力,我們開展了壓縮機(jī)設(shè)備經(jīng)濟(jì)性檢修的研究。

        首先對(duì)壓縮機(jī)的大量運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了深入的分析與研究,確定了壓縮機(jī)入口阻力大于0.6 kPa,或者級(jí)間氣體冷卻后溫度大于40 ℃時(shí),壓縮機(jī)能效上升比較明顯。據(jù)此,建立了與設(shè)備經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)相關(guān)的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),通過及時(shí)關(guān)注吸入阻力、冷卻后溫度的變化情況判斷設(shè)備經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行狀態(tài);建立了點(diǎn)檢數(shù)據(jù)推移圖,直觀了解設(shè)備數(shù)據(jù)變化情況,為設(shè)備經(jīng)濟(jì)性檢修提供依據(jù);形成了單臺(tái)設(shè)備測(cè)量、檢修、評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)性監(jiān)測(cè)機(jī)制,并推廣使用于其它離心式壓縮設(shè)備;制定了壓縮機(jī)經(jīng)濟(jì)性檢修的標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性檢修,以降低設(shè)備的能耗。

        以三臺(tái)同類型離心式壓縮機(jī)的經(jīng)濟(jì)性檢修為例,說明經(jīng)濟(jì)性檢修對(duì)降低壓縮機(jī)能耗的作用。本次經(jīng)濟(jì)性檢修以清洗冷卻器為主,雖然空氣吸入阻力沒有達(dá)到0.6 kPa的清洗標(biāo)準(zhǔn),但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢修力量情況,也安排了對(duì)入口過濾器進(jìn)行清洗的經(jīng)濟(jì)性檢修作業(yè)。壓縮機(jī)經(jīng)濟(jì)性檢修前后能耗對(duì)比見表3,從表3可知,經(jīng)檢修后的壓縮機(jī)能耗較之前有一定的下降,三臺(tái)設(shè)備平均單耗降低了2.12%。

        表2 壓縮機(jī)經(jīng)濟(jì)性檢修前后能耗對(duì)比

        取得的效果:通過逐步開展離心式空壓機(jī)經(jīng)濟(jì)性檢修工作,經(jīng)過對(duì)檢修前后設(shè)備的能耗進(jìn)行對(duì)比,我們可以發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)平均能耗降低約2.35%。

        3 總結(jié)

        隨著時(shí)代的不斷進(jìn)步,企業(yè)要想長期健康發(fā)展,在提高自身管理水平的同時(shí)降本增效力求設(shè)備能效提升也顯得尤為關(guān)鍵。當(dāng)前,很多壓縮氣體供應(yīng)企業(yè),都試圖通過各種不同的途徑積極探究壓縮機(jī)能效提升。以上從優(yōu)化機(jī)組性能,提高壓縮效率、冷凝液精準(zhǔn)排放,實(shí)現(xiàn)零氣損以及經(jīng)濟(jì)性檢修等幾個(gè)方面對(duì)離心式空壓機(jī)能效提升進(jìn)行綜合技術(shù)攻關(guān)與探究,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效果,為同行們對(duì)同類型設(shè)備能效提升改造積累了一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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