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        水鋼提高2500 m3高爐煤氣利用率的生產(chǎn)實(shí)踐

        2018-12-20 10:00:12陳黔湘周奇榮龍國(guó)榮高長(zhǎng)益
        四川冶金 2018年5期
        關(guān)鍵詞:鼓風(fēng)焦炭布料

        陳黔湘,周奇榮,龍國(guó)榮,高長(zhǎng)益

        (1.首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司制造管理部,貴州 六盤(pán)水 553028;2.首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司能源事業(yè)部,貴州 六盤(pán)水 553028)

        目前,水鋼有3#和4#兩座高爐生產(chǎn),3#、4#高爐的投產(chǎn)時(shí)間分別是2004年9月、2011年3月,公稱(chēng)容積分別是1350 m3、2500 m3,日產(chǎn)量分別為3950 t、6310 t,兩座高爐年產(chǎn)生鐵共369萬(wàn)噸。在2016~2017年,水鋼針對(duì)4#高爐,開(kāi)展了提高煤氣利用率的生產(chǎn)實(shí)踐。對(duì)高爐的操作制度進(jìn)行優(yōu)化,尤其是合理送風(fēng)參數(shù)的選擇,包括選用合適的風(fēng)口面積、風(fēng)量、風(fēng)溫、富氧率等參數(shù),控制適宜的爐腹煤氣量,并根據(jù)爐況變化對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),以達(dá)到穩(wěn)定爐況和改善煤氣利用的目的[1]。

        1 水鋼高爐操作制度分析

        1.1 裝料制度分析

        水鋼4#高爐布料采用倒同裝,料線(xiàn)深度基本為1.3 m,礦批為46~49 t,焦批為9~10.5 t。2016年1~10月,水鋼4#高爐具體裝料制度見(jiàn)表1及圖1所示。

        表1 2016年1~10月水鋼4#高爐平均礦焦批重及煤氣利用系數(shù)

        圖1 2016年1~10月水鋼4#高爐平均礦焦批重及煤氣利用系數(shù)

        一般來(lái)說(shuō),增大焦炭負(fù)荷,有利于提高煤氣利用率。這是因?yàn)榻固控?fù)荷為礦石重與焦炭重的比值,焦炭負(fù)荷越大,礦石重相對(duì)較大,有利于煤氣熱能與化學(xué)能的交換,提高煤氣利用率。但從表1及圖1可以看出,焦炭負(fù)荷大,高爐煤氣利用率有時(shí)還會(huì)降低,這是因?yàn)楦郀t煤氣利用率還與其它因素有關(guān)。例如,4月份和10月份焦炭負(fù)荷較大,特別是10月份,而煤氣利用率反而較低。這是因?yàn)?月份礦石僅布了4個(gè)角度,且角度較大、變化較小,礦石主要集中在爐墻與高爐中心之間,導(dǎo)致邊緣與中心氣流過(guò)度發(fā)展,不利于煤氣利用率的提高。10月份焦炭布料角度為34°~20°,邊緣和中心焦炭偏少,不利于邊緣和中心氣流發(fā)展,同樣阻礙煤氣利用率的提高。3月份焦炭布料角度為34.5°~16.5°,礦石角度為34°~26°,角度較為合理,能夠合理地發(fā)展邊緣與中心氣流,因此煤氣利用率較高。

        因此,根據(jù)以上分析,針對(duì)水鋼現(xiàn)有原燃料條件,應(yīng)使用較高的焦炭負(fù)荷,即提高礦批重量,并使用擴(kuò)大的焦炭布料角度間距(選擇38°~15°的布料角度),且礦石應(yīng)分為5個(gè)布料角度,以便合理發(fā)展邊緣與中心氣流,提高煤氣利用率。

        1.2 送風(fēng)制度分析

        水鋼4#高爐風(fēng)口大小分布為:120 mm直徑22個(gè),130 mm直徑8個(gè),風(fēng)口面積為0.355 m2。2016年1~10月,水鋼4#高爐送風(fēng)制度參數(shù)見(jiàn)表2及圖2所示。

        表2 2016年1~10月水鋼4#高爐送風(fēng)制度參數(shù)

        圖2 2016年1~10月水鋼4#高爐送風(fēng)制度參數(shù)

        由表2及圖2可知,水鋼4#高爐風(fēng)量、風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能變化趨勢(shì)相同。鼓風(fēng)風(fēng)量越大,則風(fēng)速與鼓風(fēng)動(dòng)能越大。反之,鼓風(fēng)風(fēng)量越小,風(fēng)速與鼓風(fēng)動(dòng)能也越小。鼓風(fēng)動(dòng)能與煤氣利用率的關(guān)系見(jiàn)圖3所示。

        圖3 2016年1~10月水鋼4#高爐各月份平均鼓風(fēng)動(dòng)能及煤氣利用系數(shù)

        水鋼4#高爐的理論鼓風(fēng)動(dòng)能應(yīng)在92.12~98 kJ·s-1之間,而鼓風(fēng)風(fēng)量與風(fēng)口面積對(duì)鼓風(fēng)動(dòng)能影響較大,擁有合理的鼓風(fēng)動(dòng)能的同時(shí),要有合理的風(fēng)量與風(fēng)口面積[2]。圖4所示為統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)外139座不同容積高爐所使用的風(fēng)量,并加以擬合,得到鼓風(fēng)風(fēng)量與高爐容積的公式,見(jiàn)式(1)。

        Q=615.84+1.41L

        (1)

        式中:Q─ 鼓風(fēng)風(fēng)量,m3/min;L─高爐容積,m3。

        由式(1)計(jì)算可知,水鋼4#高爐理論鼓風(fēng)風(fēng)量為4140.84 m3/min。由于鼓風(fēng)濕度及富氧影響,風(fēng)量應(yīng)略大于該值。但是水鋼4#高爐鼓風(fēng)風(fēng)量為4600~4950 m3/min,鼓風(fēng)風(fēng)量明顯偏大。雖然較大的鼓風(fēng)風(fēng)量可以提高產(chǎn)量,但是過(guò)高的高爐風(fēng)量,給高爐冶煉帶來(lái)了嚴(yán)重的困難:(1)在原燃料質(zhì)量變差的情況下,依然追求高風(fēng)量,焦炭沒(méi)有足夠的透氣性,壓差迅速增大,管道行程大量出現(xiàn),爐況波動(dòng)頻繁;(2)焦比升高,煤氣利用率偏低。因此,4#高爐應(yīng)適當(dāng)降低鼓風(fēng)風(fēng)量,保證高爐順行。

        圖4 高爐容積與風(fēng)量的關(guān)系

        由于4#高爐爐缸直徑為10.9 m左右,在風(fēng)量減小的條件下,需要更高的鼓風(fēng)動(dòng)能來(lái)吹透中心,那么就需要縮小風(fēng)口面積[3-4],加快中心死焦堆中焦炭的燃燒,減少死焦堆的焦炭數(shù)量,減小渣鐵流動(dòng)阻力,同時(shí)提高爐缸中心熱量,從而提高死焦堆中滯留渣鐵的溫度和流動(dòng)性,加快渣鐵流入爐缸的速度,改善整個(gè)爐缸的熱交換條件,有效提高爐缸活性。

        風(fēng)口面積計(jì)算公式見(jiàn)式(2)[5]。

        (2)

        式中:S—每個(gè)風(fēng)口的平均面積,m2;t—送風(fēng)溫度,℃;p—送風(fēng)壓力,MPa;n—風(fēng)口個(gè)數(shù);E—鼓風(fēng)動(dòng)能,kJ·s-1;K—每晝夜燃燒的燃料量,t/d。

        水鋼4#高爐的送風(fēng)壓力400 kPa,鼓風(fēng)動(dòng)能98 kJ·s-1,風(fēng)口個(gè)數(shù)30個(gè),每晝夜燃燒的燃料量2200 t/d,送風(fēng)溫度1200 ℃,則根據(jù)式(2)可計(jì)算出合適的風(fēng)口面積為:

        S總=n·S=30×0.01086=0.3259 (m2)

        目前,水鋼4#高爐風(fēng)口大小分布為:120 mm直徑22個(gè),130 mm直徑8個(gè),風(fēng)口面積為0.355 m2,與計(jì)算值相比偏大,應(yīng)逐步減少130 mm直徑風(fēng)口的個(gè)數(shù)為4個(gè)左右,以便減小風(fēng)口面積。

        1.3 熱制度分析

        冶煉過(guò)程中控制充足而穩(wěn)定的爐溫是保證高爐穩(wěn)定順行、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鐵水的基本前提,爐溫過(guò)高或過(guò)低都會(huì)導(dǎo)致?tīng)t況不順,如管道、崩懸料等,這都與爐缸工作狀態(tài)有關(guān),而熱制度直接反映高爐爐缸的工作狀態(tài)。在高爐日常生產(chǎn)中熱制度通常用鐵水[Si]和鐵水溫度表示。表3及圖5為水鋼4#高爐2016年1~10月份各月份平均技術(shù)指標(biāo)。

        表3 2016年1~10月份水鋼4#高爐技術(shù)參數(shù)

        圖5 水鋼4#高爐2016年1~10月各月份平均技術(shù)指標(biāo)趨勢(shì)圖

        由表3及圖5可以看出,理論燃燒溫度越高,則鐵水溫度與鐵水中[Si]含量越高。這是因?yàn)楦邷厥怯扇剂显陲L(fēng)口燃燒帶內(nèi)熱風(fēng)流股中燃燒達(dá)到的,理論燃燒溫度是它理論上所能達(dá)到的最高溫度水平,是燃料燃燒過(guò)程中放出熱量的反映,理論燃燒溫度越高表示熱量越充足。而且硅全部是直接還原,爐缸熱量越充足,越有利于硅的還原,生鐵中含硅量就高,所以生鐵含硅量的高低,在一定條件下可以表示爐缸熱量的高低。但鐵水中[S]含量與之相反。因?yàn)槊摿驗(yàn)槲鼰岱磻?yīng),需消耗大量熱量,需要高溫,鐵水溫度降低不利于脫硫反應(yīng)進(jìn)行。同時(shí),鐵水溫度下降,爐渣粘度增加,流動(dòng)性變差,降低硫在渣中的傳質(zhì)速度。

        2 水鋼高爐操作制度的優(yōu)化

        通過(guò)冷態(tài)模型物理實(shí)驗(yàn)與Fluent模擬相結(jié)合,并在充分分析水鋼4#高爐現(xiàn)有操作制度的基礎(chǔ)上,對(duì)水鋼4#高爐裝料制度、送風(fēng)制度及熱制度等操作制度進(jìn)行改進(jìn),優(yōu)化高爐操作制度,提高煤氣利用率,降低燃料比。

        2.1 裝料制度優(yōu)化

        由冷態(tài)物理模型實(shí)驗(yàn)和Fluent模擬,分析水鋼裝料制度可知,水鋼2500 m3高爐礦石批重應(yīng)增加至50 t左右,焦批10 t左右比較適宜;增大焦炭最大布料角度,減小最小布料角度,并增加最小角度布料環(huán)數(shù),以便合理發(fā)展邊緣與中心兩股氣流;縮小礦石環(huán)帶角度差幅度,防止由于布料過(guò)程中礦石的滾動(dòng)效應(yīng),即環(huán)帶的礦石滾到中心,影響中心煤氣流的穩(wěn)定,同時(shí)形成更合理的礦石帶和礦石層厚度。因此,優(yōu)化后裝料制度見(jiàn)表4所示。

        表4 優(yōu)化前后水鋼4#高爐裝料制度對(duì)比

        2.2 送風(fēng)制度優(yōu)化

        合理的送風(fēng)制度不僅是保持爐缸活性良好的前提條件,更是高爐操作者調(diào)節(jié)爐況的重要手段之一。2016年水鋼4#高爐風(fēng)量為4800~5000 m3/min,風(fēng)速為244~260 m/s,風(fēng)溫為1100~1220 ℃,風(fēng)壓390~400 kPa,鼓風(fēng)動(dòng)能93.1~117.6 kJ·s-1。

        由實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)鼓風(fēng)風(fēng)量大于4900 m3/min時(shí),通過(guò)料層氣流的流速明顯變緩,表明料層透氣性變差。在原料透氣性條件較差情況下,壓差迅速增大,極易出現(xiàn)大量管道行程,危害高爐冶煉的順利進(jìn)行。

        通過(guò)分析水鋼高爐鼓風(fēng)參數(shù)及理論計(jì)算可知,理論鼓風(fēng)動(dòng)能應(yīng)在92.12~98 kJ·s-1,理論鼓風(fēng)風(fēng)量為4140.84 m3/min,理論風(fēng)口面積為0.3259 m2。考慮到鼓風(fēng)濕度、富氧及噴吹煤粉等因素影響,實(shí)際生產(chǎn)值可大于理論計(jì)算值。因此,優(yōu)化后水鋼4#高爐送風(fēng)制度參數(shù)見(jiàn)表5所示。同時(shí)減少風(fēng)量后,應(yīng)增用長(zhǎng)風(fēng)口以確保鼓風(fēng)動(dòng)能發(fā)展中心氣流。并且為保證高爐冶煉強(qiáng)度不降低,應(yīng)提高富氧率。

        表5 優(yōu)化前后水鋼4#高爐送風(fēng)制度對(duì)比

        3 優(yōu)化操作制度后的煤氣利用率

        根據(jù)原燃料條件,優(yōu)化裝料制度與送風(fēng)制度,實(shí)現(xiàn)合理的煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低生產(chǎn)成本,是高爐生產(chǎn)上的核心技術(shù)。通過(guò)建立的煤氣流模型,計(jì)算出不同優(yōu)化操作制度后煤氣利用率,結(jié)果見(jiàn)表6所示。

        由表6可以看出優(yōu)化后的操作制度,煤氣利用率分別為47.06%、47.85%、48.91%、50.02%,比優(yōu)化前實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)提高3%~5%。但是根據(jù)水鋼4#高爐操作參數(shù),應(yīng)使用優(yōu)化2或優(yōu)化3方案,減小風(fēng)量至4650 m3/min左右,風(fēng)口面積減小到0.343 m2,即將130 mm直徑風(fēng)口減少為2~4個(gè)。

        表7為2017年1月至7月水鋼4#高爐生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)。

        表6 不同優(yōu)化操作制度的煤氣利用率

        表7 2017年1~7月水鋼4#高爐生產(chǎn)數(shù)據(jù)

        由表7可知,1、2、3月份雖然礦批大于48 t,但是鼓風(fēng)風(fēng)量也偏大(大于4800 m3/min),且焦炭最大布料角度僅為35°,邊緣焦炭偏少,無(wú)法較好地發(fā)展邊緣氣流。特別是1月份焦炭最大布料角度僅為32°,導(dǎo)致邊緣焦炭偏少,而中心焦炭偏多,邊緣與中心氣流發(fā)展均不合理,導(dǎo)致煤氣利用率僅為41.96%。4~7月份雖然減小了風(fēng)量,但是風(fēng)口面積并未減小,導(dǎo)致鼓風(fēng)動(dòng)能偏小,無(wú)法吹透中心,中心氣流不夠活躍,致使煤氣利用率不夠高;而且礦批批重也減少至46 t左右,進(jìn)一步降低煤氣的利用率。因此,通過(guò)單一調(diào)節(jié)裝料制度或送風(fēng)制度無(wú)法獲得較為理想的煤氣流分布,合理發(fā)展邊緣與中心兩股氣流,提高煤氣利用率。需要合理的上部裝料制度與下部送風(fēng)制度相結(jié)合,才能夠獲得較好的煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低生產(chǎn)成本。

        圖6為 4#高爐2016、2017年每月煤氣利用率對(duì)比圖。由圖6可以看出,4號(hào)高爐2017年煤氣利用率在45%~47%范圍時(shí)所占天數(shù)大于2016年各月份所占天數(shù),但是2017年煤氣利用率波動(dòng)較大,2016年各月份煤氣利用率較為穩(wěn)定。這是因?yàn)?017年4#高爐布料與送風(fēng)制度有所改變,特別是風(fēng)量較2016有所降低。而且這三種參數(shù)不是同步合理的改變,處于一種探索期。但是煤氣利用率在45%~47%所占天數(shù)有所提高,表明風(fēng)量的降低與布料角度的改變有利于提高煤氣利用率。

        圖6 4#高爐2016、2017年每月煤氣利用率

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)水鋼2500 m3的4#高爐的操作制度的優(yōu)化,改善了高爐煤氣分布,提高了煤氣利用率,得出如下結(jié)論。

        (1)水鋼4#高爐布料采用倒同裝,料線(xiàn)深度基本為1.3 m,礦批為46~49 t,焦批為9~10.5 t。焦炭負(fù)荷越大,則高爐煤氣利用率越高。針對(duì)水鋼已有原燃料條件,應(yīng)使用較高的焦炭負(fù)荷,即提高礦批至50 t,并擴(kuò)大焦炭布料角度間距(選擇38°~15°的布料角度),且礦石應(yīng)分為5個(gè)布料角度,以便合理發(fā)展邊緣與中心氣流,提高煤氣利用率。

        (2)水鋼4#高爐風(fēng)量為4800~5000 m3/min,風(fēng)速為244~260 m/s,風(fēng)溫為1100~1220 ℃,風(fēng)壓390~400 kPa,鼓風(fēng)動(dòng)能93.1~117.6 kJ·s-1。根據(jù)理論計(jì)算可知,理論鼓風(fēng)動(dòng)能應(yīng)在92.12~98 kJ·s-1,理論鼓風(fēng)風(fēng)量為4140.84 m3/min,理論風(fēng)口面積為0.3259 m2較為合理。水鋼4#高爐鼓風(fēng)參數(shù)應(yīng)適當(dāng)減小??紤]到鼓風(fēng)濕度、富氧及噴吹煤粉的影響,鼓風(fēng)參數(shù)可以略大于理論值。同時(shí)減少風(fēng)量后,應(yīng)增用長(zhǎng)風(fēng)口以確保鼓風(fēng)動(dòng)能發(fā)展中心氣流。并且為保證高爐冶煉強(qiáng)度不降低,應(yīng)逐步提高富氧率至3.6 %左右。

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