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        改進(jìn)型交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器的通道控制

        2018-12-17 03:15:34楊玉崗關(guān)婷婷趙若冰
        電源學(xué)報(bào) 2018年6期
        關(guān)鍵詞:主開關(guān)紋波相電流

        楊玉崗,關(guān)婷婷,趙若冰

        (遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,葫蘆島125105)

        近年來,為了擴(kuò)容和改善傳統(tǒng)開關(guān)電源變換器的穩(wěn)態(tài)工作性能和動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)逐漸應(yīng)用到開關(guān)電源中[1-3]。由于變換器帶載情況多變,當(dāng)負(fù)載逐漸減小時(shí),若并聯(lián)工作的變換器相數(shù)較多,開關(guān)損耗會(huì)較大,導(dǎo)致變換器在輕載時(shí)的效率很低。文獻(xiàn)[4-6]提出控制交錯(cuò)并聯(lián)DC-DC變換器的工作通道數(shù)的方法來解決這一問題,但未對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)的控制方法進(jìn)行更進(jìn)一步研究,無法大幅提高變換器輕載效率,且減少導(dǎo)通通道數(shù)后,電流紋波顯著增大,基本喪失了交錯(cuò)并聯(lián)的優(yōu)點(diǎn)。

        本文以4通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器為研究對(duì)象,提出一種改進(jìn)型交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器的通道控制方案,在改變導(dǎo)通通道數(shù)的同時(shí),也改變各通道的相位。通過優(yōu)化減少導(dǎo)通通道數(shù)的變換器,使制約直流變換器發(fā)展的關(guān)鍵問題即輕載效率偏低得到根本解決,且控制能夠達(dá)到交錯(cuò)并聯(lián)的控制要求。負(fù)載逐漸增加和減少兩種情況下,工作過程和結(jié)論基本一致。本文以負(fù)載逐漸較少情況為例進(jìn)行分析,仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了理論分析的正確性和方案的可行性。

        1 通道控制原理

        N通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器如圖1所示,采用N個(gè)Buck變換器并聯(lián)在一起,控制脈沖交錯(cuò)相位2π/N??傒敵龉β什蛔儯恳煌ǖ莱惺艿墓β蕼p小,總電感電流脈動(dòng)頻率提高了N倍,使得輸出電流紋波也相應(yīng)地變小,故可以選參數(shù)較小的電感和電容,在大功率密度場(chǎng)合,使用該技術(shù),有助于優(yōu)化設(shè)計(jì)每一通道的參數(shù)。

        圖1 交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器Fig.1 Interleaved Buck converter

        圖2是基于損耗模型的導(dǎo)通通道選擇流程圖。由文獻(xiàn)[7]可知,交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器導(dǎo)通通道數(shù)改變,變換器的各部分損耗顯著變化,導(dǎo)通通道數(shù)增加,開關(guān)損耗降低,導(dǎo)通損耗增加;反之,變換器的導(dǎo)通通道數(shù)減少,變換器的導(dǎo)通損耗降低,同時(shí)開關(guān)損耗隨之增加。因此有必要在不同的負(fù)載電流下選擇合理的導(dǎo)通通道數(shù)來均衡各部分損耗,即當(dāng)變換器輸出電流下降時(shí),通過減少其導(dǎo)通通道數(shù)來減小開關(guān)損耗,但這是導(dǎo)通損耗增加,當(dāng)N通道變換器的損耗大于N-1通道變換器的損耗時(shí),減少導(dǎo)通通道數(shù),可以合理地減少變換器的損耗,有效提高變換器的輕載效率[8]。

        圖2 基于損耗模型的導(dǎo)通通道數(shù)選擇Fig.2 Selection of the number of conduction phases based on the loss model

        采用saber軟件對(duì)4通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器進(jìn)行仿真。設(shè)變換器的最大負(fù)載電流為40 A。當(dāng)負(fù)載電流減小到30 A時(shí),關(guān)閉1個(gè)導(dǎo)通通道,剩余3個(gè)通道繼續(xù)導(dǎo)通,以此類推,20 A時(shí)2通道導(dǎo)通,10 A時(shí)單通道導(dǎo)通。通道控制過程中輸出總電流和相電流變化仿真結(jié)果如圖3所示,圖3(b)、(c)、(d)、(e)分別為對(duì)應(yīng)的電流放大波形。由圖可見,通道控制后,2通道導(dǎo)通和3通道導(dǎo)通的變換器輸出電流紋波顯著增大,由此,基本喪失了交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。

        圖3 輸出電流紋波與相電流分析Fig.3 Analysis of output current ripple and phase current

        2 改進(jìn)型通道控制原理

        變換器導(dǎo)通通道數(shù)減少后,改變變換器控制脈沖的相位[9],調(diào)整各通道間相位差,使其隨著變換器導(dǎo)通通道數(shù)的變化發(fā)生改變,將變換器在通道控制下實(shí)現(xiàn)交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù),減小電流紋波,提高變換器轉(zhuǎn)換效率及性能。

        當(dāng)變換器工作在滿載狀態(tài)時(shí),4通道Buck變換器中每一通道均處于工作狀態(tài),4個(gè)通道的主開關(guān)管依次導(dǎo)通,如圖4所示,各通道流過的電流為額定電流的25%,使其導(dǎo)通相位相差90°,便可滿足交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的要求。

        圖4 4通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器的主開關(guān)管導(dǎo)通圖Fig.4 Main switch tube conduction diagram of fourphase interleaved Buck converter

        當(dāng)負(fù)載電流從滿載降至額定負(fù)載電流3/4時(shí),各通道流過的電流均降低,達(dá)不到滿載時(shí)的工作效率,此時(shí)關(guān)斷其中1條通道,把導(dǎo)通通道數(shù)減至3,各相流過的電流重新達(dá)到額定電流的25%,這時(shí)改變各通道的相位,使導(dǎo)通角相差120°,如圖5所示。

        圖5 3通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器主開關(guān)管導(dǎo)通圖Fig.5 Main switch tube conduction diagram of threephase interleaved Buck converter

        當(dāng)負(fù)載電流從額定值的3/4降至1/2時(shí),控制方法同上,再將1條導(dǎo)通通道關(guān)斷,使其導(dǎo)通通道數(shù)減至2,各通道流過的電流重新達(dá)到額定電流的25%,這時(shí)各通道的相位再次發(fā)生變化,導(dǎo)通角相差180°,如圖6所示。這里需要注意的是,減少導(dǎo)通通道數(shù)的過程中占空比D=Vo/Vin是始終保持不變的,即保持變換器的輸入輸出電壓不變。同理,當(dāng)負(fù)載電流降至1/4額定負(fù)載電流時(shí),需要繼續(xù)減少導(dǎo)通通道數(shù)至單通道導(dǎo)通。

        圖6 2相交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器主開關(guān)管導(dǎo)通圖Fig.6 Main switch tube conduction diagram of twophase interleaved Buck converter

        3 仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

        對(duì)改進(jìn)型通道控制4通道交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器進(jìn)行仿真得到相電流(電感電流)波形和輸出電流紋波如圖7所示。對(duì)比圖3可知,變換器導(dǎo)通通道數(shù)改變時(shí),調(diào)制控制脈沖的導(dǎo)通角度,相電流波形不變,3通道導(dǎo)通和2通道導(dǎo)通時(shí)電流紋波顯著減小,體現(xiàn)了交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。

        實(shí)驗(yàn)電路系統(tǒng)如圖8所示。實(shí)驗(yàn)規(guī)格為:Vin=12 V,Vout=3 V,各通道的額定輸出電流Iout=8 A,工作頻率fS=150 kHz,每個(gè)電感5匝線圈,分立電感L1=L2=L3=L4=L=2.48 μH,開關(guān)管分別為HUF76145和HUF76143,輸出電容C2=1.5 mF。本文設(shè)計(jì)的變換器采用TMS320F2812作為控制芯片,控制電路的設(shè)計(jì)主要是對(duì)變換器進(jìn)行信號(hào)采樣、保護(hù)和驅(qū)動(dòng),對(duì)變換器的輸出電壓進(jìn)行采樣用于閉環(huán)控制,對(duì)總輸出電流進(jìn)行采樣。負(fù)載變動(dòng)情況以輸出電流為基準(zhǔn),通過檢測(cè)輸出電流來衡量,所以準(zhǔn)確地測(cè)量輸出電流是通道控制的關(guān)鍵。為了使變換器在進(jìn)行通道數(shù)切換時(shí)不產(chǎn)生振蕩,在切換點(diǎn)(由文獻(xiàn)[7]中公式計(jì)算的)處采用滯環(huán)方法。實(shí)驗(yàn)所得效率曲線和實(shí)驗(yàn)波形分別如圖9和圖10所示。

        圖7 改進(jìn)后輸出電流紋波與相電流分析Fig.7 Analysis of improved output current ripple and phase current

        圖8 實(shí)驗(yàn)電路系統(tǒng)Fig.8 Experimental circuit system

        由圖9中的通道控制所得效率曲線可見,采用通道控制可以提高變換器輕載效率,拓展高效率運(yùn)行區(qū)間。圖10(a)為4通道導(dǎo)通的輸出電流紋波,可見4通道交錯(cuò)并聯(lián)能顯著減小輸出電流紋波,同時(shí)改進(jìn)前后4通道導(dǎo)通輸出電流紋波不變;圖10(b)為單通道導(dǎo)通的輸出電流紋波,同時(shí)也是相電流,可見,在改進(jìn)前后的通道控制過程中電流紋波和相電流波形不發(fā)生改變;圖10(c)、(d)為改進(jìn)前后 2 通道導(dǎo)通的輸出電流紋波,圖10(e)、(f)為改進(jìn)前后3通道導(dǎo)通的輸出總電流紋波,可以看出,改進(jìn)后3通道導(dǎo)通和2通道導(dǎo)通時(shí)輸出電流紋波顯著減小,保留了交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果與仿真分析一致。計(jì)算得不同導(dǎo)通通道數(shù)時(shí)輸出電流紋波值分別為:4通道時(shí)1.305 A;3通道時(shí)2.016 A;2通道時(shí)4.032 3 A;單通道時(shí)8 A,可見實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論分析基本一致。

        圖9 效率曲線Fig.9 Efficiency curves

        圖10 實(shí)驗(yàn)波形Fig.10 Experimental waveforms

        4 結(jié)語

        本文提出了一種改進(jìn)型交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器的通道控制方案,通過對(duì)比原有通道控制方案,對(duì)其原理進(jìn)行了詳細(xì)分析,以此為基礎(chǔ),通過仿真分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了改進(jìn)型通道控制方案應(yīng)用在4相交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器中能夠減小輸出電流紋波,保留交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)能夠減小電流紋波的優(yōu)點(diǎn),優(yōu)化變換器性能;同時(shí),拓寬了變換器的高效運(yùn)行區(qū)間,提升了輕載時(shí)變換器的電能傳輸效率。

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