王剛
(中國石化滄州分公司,河北滄州 061000)
滄州煉化甲基叔丁基醚(MTBE)裝置于2010年10月首次投料試車成功,設(shè)計生產(chǎn)能力為5萬t/a,2013年進(jìn)行改造,增上MTBE再分餾塔,進(jìn)一步降低MTBE產(chǎn)品中硫含量。
該裝置以氣體分餾后碳四餾分和外購甲醇為原料生產(chǎn)高辛烷值汽油組分MTBE,設(shè)計碳四原料中異丁烯含量為19.42%(w),正常負(fù)荷下,MTBE產(chǎn)量為5萬t/a。生產(chǎn)裝置由原料配制-混相反應(yīng)、催化蒸餾及甲醇回收三部分組成,采用混相床-催化蒸餾組合工藝,二反三塔流程,即兩臺凈化醚化反應(yīng)器、催化蒸餾塔、甲醇萃取塔、甲醇回收塔,MTBE再分餾塔。反應(yīng)器及催化蒸餾塔內(nèi)裝有大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂催化劑。
MTBE裝置能耗按產(chǎn)品計算,MTBE產(chǎn)量由原料中異丁烯含量決定,即異丁烯濃度越低,MTBE產(chǎn)量越低,裝置能耗越高。原設(shè)計異丁烯濃度為19.42%,受上游裝置影響,現(xiàn)異丁烯濃度僅為8%左右,裝置能耗偏高,詳見圖1、2。裝置原料設(shè)計碳四組成見表1,2016-2017年實際異丁烯含量見圖3。
MTBE裝置采用混相床式反應(yīng)器,利用反應(yīng)熱使物料部分氣化進(jìn)入催化蒸餾塔,減少催化蒸餾塔加熱負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能的目的,但由于異丁烯濃度低,反應(yīng)放熱少,反應(yīng)器內(nèi)物料氣化率低,致塔底熱源需求增加,能耗增加。通過提高原料氣化率,可以有效降低催化蒸餾塔加熱負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能目的,同時可提高M(jìn)TBE產(chǎn)量,增加裝置效益[1]。
圖1 異丁烯濃度與MTBE產(chǎn)量關(guān)系
催化蒸餾塔采用共沸蒸餾法,即甲醇與未反應(yīng)碳四形成共沸物與MTBE進(jìn)行分離。實驗證明,甲醇和碳四的共沸物組成,隨壓力的變化而變化,共沸蒸餾的操作壓力越高,共沸物中甲醇的摩爾分?jǐn)?shù)越高,當(dāng)共沸物中甲醇的摩爾分?jǐn)?shù)低于當(dāng)前操作壓力下共沸物可攜帶的量時,沸點較高的甲醇可從塔頂排出,塔底得到較純的MTBE產(chǎn)品。若共沸物中甲醇的摩爾分?jǐn)?shù)高于當(dāng)前操作壓力下共沸物可攜帶的量時,多出的甲醇將落入塔釜中,影響MTBE產(chǎn)品純度。當(dāng)進(jìn)料組成中甲醇含量較低時,碳四共沸物中甲醇的摩爾分?jǐn)?shù)低,在確保甲醇能夠從塔頂排出的前提下,適當(dāng)降低蒸餾負(fù)荷,可有效降低塔底蒸汽消耗。
圖2 MTBE產(chǎn)量與裝置能耗關(guān)系
表1 裝置原料設(shè)計碳四組成
圖3 2016—2017年異丁烯濃度
甲醇碳四混合物利用在水中溶解度不同進(jìn)行萃取反應(yīng),萃取溫度越高,萃取效果越好[2],受限于后路溫度要求,萃取溫度不易過高,通過裝置優(yōu)化發(fā)現(xiàn),適當(dāng)提高萃取溫度,可以減少系統(tǒng)的反復(fù)“升溫-冷卻”過程,有利于降低循環(huán)水和蒸汽消耗。
由于原料中異丁烯含量低,裝置生產(chǎn)時所需甲醇量低,回收甲醇量低,機(jī)泵采用工頻泵,甲醇進(jìn)料和回收甲醇控制閥開度小,造成了電能的浪費,對機(jī)泵進(jìn)行改造,降低機(jī)泵電流,可達(dá)到機(jī)泵節(jié)能目的。
鑒于原料中異丁烯濃度低,反應(yīng)放熱低,反應(yīng)器內(nèi)物料氣化率低,造成催化蒸餾塔所需塔底熱源增加,能耗增加的情況,在反應(yīng)器和催化蒸餾塔之間增設(shè)進(jìn)料加熱器,利用熱水加熱物料,提高原料氣化率,降低催化蒸餾塔加熱負(fù)荷。
不同操作壓力下,催化蒸餾塔塔頂組成如表2所示。
表2 催化蒸餾塔操作壓力與塔頂組成
由表4可知,在0.5 MPa的操作壓力下,塔頂物料組成中碳四摩爾分?jǐn)?shù)為0.951,甲醇摩爾分?jǐn)?shù)為0.049,碳四與甲醇的摩爾比為:
0.951/0.049=19
換算成塔頂組分中甲醇含量的質(zhì)量百分比為:
(甲醇摩爾數(shù)×甲醇摩爾量)/(碳四摩爾數(shù)×碳四摩爾量+甲醇摩爾數(shù)×甲醇摩爾量)=(1×32)/(19×60+1×32)=2.7%
即在0.5 MPa的操作壓力下,塔頂可攜帶2.7%的甲醇。
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)下,催化蒸餾塔進(jìn)料組成見表3。
表3 催化蒸餾塔進(jìn)料組成
由表3可知,當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)下進(jìn)料中甲醇含量為2.042 %,去除碳三、碳五與MTBE的影響,碳四與甲醇組分中甲醇質(zhì)量百分?jǐn)?shù)為:
甲醇含量/(100-碳三含量-碳五含量-MTBE含量)=2.042/(100-0.31-0.389-14.732)=2.4%。
通過計算可知,進(jìn)料組成中甲醇含量低于理論計算值,即當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)下可將操作壓力降低至0.5 MPa,因此將催化蒸餾塔操作壓力由0.55 MPa降至0.5 MPa。
適當(dāng)提高萃取溫度既有利于提高萃取效果,又有利于降低回收系統(tǒng)能耗,由于罐區(qū)控制進(jìn)罐溫度≯40℃,管路溫降2℃,因此將萃取溫度提高至42℃。
通過調(diào)查控制閥開度發(fā)現(xiàn),控制閥開度小于50%的機(jī)泵主要是碳四原料泵、甲醇原料泵和甲醇回收塔回流泵,由于碳四原料泵和甲醇原料泵為多級泵,甲醇回收塔回流泵為單級泵,因此對碳四原料泵和甲醇原料泵摘除部分葉輪,甲醇回收塔回流泵切削葉輪。
根據(jù)一般離心泵葉輪切割定律[3]對機(jī)泵效率進(jìn)行計算:
式中:H為揚(yáng)程,Q為流量,P為軸功率,D為葉輪外徑,切割后葉輪參數(shù)用角標(biāo)“′”表示。
2016年3 月與2017年3月原料中異丁烯含量相近,裝置運(yùn)行條件相近,因此以2016年3月與2017年3月為例,對裝置節(jié)能情況進(jìn)行同期對比。物耗情況見表4,能耗情況見表5。
表4 物耗情況對比
由表4可知,節(jié)能措施實施后,電量降低14.50 %,循環(huán)水量降低9.94 %,蒸汽量降低24.34 %,各項物耗降低效果明顯。
表5 能耗情況對比 kgEO/t
由表5可知,節(jié)能措施實施后,電消耗降低1.264 kgEO/t,循環(huán)水消耗降低0.285 kgEO/t,蒸汽消耗降低28.564 kgEO/t,裝置能耗降低27.41 kgEO/t,裝置節(jié)能效果明顯。
原料中異丁烯濃度低對MTBE裝置能耗影響非常大,滄州煉化MTBE裝置利用低異丁烯濃度下裝置的運(yùn)行特點,采取相應(yīng)的調(diào)整措施,使裝置電量降低14.50%,循環(huán)水量降低9.94%,蒸汽量降低24.34%,裝置能耗降低27.41 kgEO/t,裝置節(jié)能效果明顯。