楊斌,曾光樂
(中國石化巴陵分公司,湖南岳陽414014)
隨著環(huán)保意識的不斷加強(qiáng),環(huán)境保護(hù)工作也越來越被國家和人們所重視[1]。巴陵石化公司煉油事業(yè)部于2014年在105萬t/a重油催化裂化裝置配套新建了煙氣脫硫除塵裝置,有效實現(xiàn)了重油催化裂化裝置的污染物減排,裝置在實際運(yùn)行中出現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)結(jié)垢、外排水pH值波動大、精制凈化水使用過程中排水化學(xué)需氧量(COD)超高、消泡段補(bǔ)水不足致使設(shè)備腐蝕嚴(yán)重等問題。
煙氣脫硫除塵裝置原設(shè)計采用新鮮水作為補(bǔ)水,但新鮮水中存在部分鈣離子、鎂離子等,當(dāng)綜合塔pH值控制呈弱堿性時,即會引起系統(tǒng)結(jié)垢,致使?jié){液循環(huán)泵入口過濾網(wǎng)、脹鼓式過濾器濾芯等堵塞,從而導(dǎo)致泵入口過濾網(wǎng)清理頻繁,脹鼓式過濾器濾芯通透性變差,使用壽命變短。
煙氣脫硫漿液經(jīng)脹鼓式過濾器處理得到的上清液主要成分為Na2SO3和NaHSO3,與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng)生成硫酸鈉,呈酸性,需加入堿調(diào)節(jié)pH值至6~9再引入排液池。裝置原設(shè)計采用A、B、C三個串聯(lián)的氧化罐對上清液進(jìn)行氧化和pH值調(diào)節(jié),工藝流程見圖1。但在這種“三釜反應(yīng)”模式下,前后罐之間的pH值變化響應(yīng)需要一定反應(yīng)時間,三路控制堿量易導(dǎo)致變量因素增多,廢水pH值波動較大,不能達(dá)標(biāo)排放。
重油催化裂化裝置產(chǎn)生的精制凈化水總量約20 t/h,用于常壓電脫鹽約8 t/h,其余約12 t/h可用于煙氣脫硫裝置的補(bǔ)水,但水中還原性物質(zhì)較多,COD較高,其水質(zhì)情況見表1,若全部用于煙氣脫硫裝置的補(bǔ)水時,將導(dǎo)致出裝置廢水COD超標(biāo)。實際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,當(dāng)煙氣脫硫裝置凈化水使用量達(dá)到6 t/h時,外排廢水COD已達(dá)到680 mg/L,不能滿足后部污水預(yù)處理單元所要求的煙氣脫硫廢水COD小于600 mg/L的要求。
圖1 上清液氧化及堿處理工藝流程
表1 精制凈化水水質(zhì)情況 mg/L
原設(shè)計消泡段液位靠間斷補(bǔ)新鮮水維持,平均補(bǔ)水量約3 t/h,溢流量較小,水無法得到及時、有效地置換,使得消泡段水標(biāo)準(zhǔn)密度、總鹽含量(TDS)以及氯離子含量長期處于高位,導(dǎo)致消泡段上部設(shè)備腐蝕嚴(yán)重;同時,外排凈化煙氣粉塵濃度偏高,接近環(huán)保要求上限。
煉油裝置擁有苯乙烯工藝凝液、精制凈化水等水源,利用這些水源替代煙氣脫硫除塵裝置的新鮮水作為補(bǔ)水,既可以減少系統(tǒng)結(jié)垢現(xiàn)象,又能減少裝置水耗。不同水源水質(zhì)基本情況見表2。
表2 不同水源水質(zhì)情況 mg/L
從表2可以看出,苯乙烯工藝凝液中Ca2+含量為2.65 mg/L,明顯比新鮮水中Ca2+含量低(81.78 mg/L),且COD與新鮮水相差不大,因此,改造采用了苯乙烯工藝凝液替代新鮮水用于裝置補(bǔ)水的方案;精制凈化水中Ca2+含量也明顯比新鮮水低,但COD較高,用于裝置補(bǔ)水將不能滿足后部污水預(yù)處理單元要求,只有降低其COD,才能用于裝置補(bǔ)水。
2.2.1 A 罐單路注堿
考慮到在氧氣足夠的情況下,Na2SO3和NaHSO3的氧化反應(yīng)速度較快,在A氧化罐就已基本完成氧化反應(yīng),即A氧化罐分配風(fēng)量占總風(fēng)量40%以上時,停用B、C氧化罐注堿,B、C氧化罐出口pH值不會立即發(fā)生變化,而是隨A氧化罐出口pH值變化而同步緩慢變化;停注A氧化罐堿液,A氧化罐出口pH值迅速下降。因此,將氧化罐三罐同時注堿改為A氧化罐單路注堿控制模式,減少控制變量影響,使出裝置廢水pH值達(dá)標(biāo)排放。
2.2.2 調(diào)整氧化罐注風(fēng)量
考慮到氧化反應(yīng)效果主要和溫度、氧化劑濃度以及反應(yīng)時間有關(guān)[2],而在目前氧化體系中,反應(yīng)溫度幾乎恒定在50℃,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量已經(jīng)達(dá)到最大負(fù)荷,盡可能地增加A反應(yīng)釜內(nèi)的溶解氧含量,有效增加氧化反應(yīng)時間成為唯一可行途徑。通過優(yōu)化運(yùn)行發(fā)現(xiàn),在A罐單路注堿量滿足NaHSO3氧化的條件下,將氧化風(fēng)總量按6∶3∶1依次分配至A、B、C三罐時,氧化效果大幅度提高。
消泡段改造后的補(bǔ)水流程見圖2,將精制凈化水接入消泡段新鮮水管道,停用綜合塔下部注水流程,同時將消泡段原新鮮水注水停用,全部改用精制凈化水,消泡段水溢流量增大,水質(zhì)明顯改善。
圖2 改造后消泡段注水流程
2015年7月將裝置新鮮水全部用工藝凝液替換后,裝置外排水各項指標(biāo)達(dá)到GB 18918—2002明溝污染物排放標(biāo)準(zhǔn);其次,3臺主要漿液循環(huán)泵入口過濾網(wǎng)清理頻次從3次/月下降至1次/半年,脹鼓式過濾器濾芯通透性、穩(wěn)定性從3個月延長至2年,全年節(jié)約設(shè)備維護(hù)、更新費(fèi)用12萬元。改造前后凈化水用量對排水COD的影響見圖3。
由圖3可以看出,氧化罐注風(fēng)工藝優(yōu)化后,氧化風(fēng)總量按6∶3∶1依次分配至A、B、C三罐時,氧化效果大幅度提高,COD大幅降低;當(dāng)富余凈化水全部補(bǔ)入煙氣脫硫除塵裝置時,出裝置廢水COD為456 mg/L,凈化水回收利用可降低裝置外排污水量約8 640 t,年節(jié)約排污費(fèi)用達(dá)48萬元。
圖3 改造前后凈化水用量對排水COD的影響
優(yōu)化前后C氧化罐出口pH值變化見圖4。由圖4可以看出,原工藝條件下,C氧化罐出口外排水pH值合格率只有60%,不能滿足環(huán)保要求。將三路注堿改為A罐單路注堿后,C氧化罐出口pH值穩(wěn)定控制在6~8之間,合格率達(dá)100%。
圖4 優(yōu)化前后C氧化罐出口pH值變化
改造前,消泡段水溢流量小,消泡段循環(huán)漿液得不到快速置換,水中較高的TDS、懸浮顆粒致使?jié){液密度大,噴嘴霧化效果變差[4],削弱了漿液對粉塵的吸收。技術(shù)改造前后消泡段水質(zhì)分析結(jié)果見表3。
由表3可以看出,改造增加注水后,消泡段漿液的標(biāo)準(zhǔn)密度、TDS以及Cl-含量大幅下降,霧化增強(qiáng)提升了除塵效果,凈化煙氣粉塵濃度由改造前40 mg/m3降至15 mg/m3,減少了粉塵對環(huán)境的污染。
另外,Cl-含量的下降降低了設(shè)備腐蝕風(fēng)險[3],改造后消泡段上部腐蝕狀況大為改善,見圖5。
表3 技術(shù)改造前后消泡段水質(zhì)分析結(jié)果
圖5 消泡段設(shè)備腐蝕情況
使用苯乙烯工藝凝液和精制凈化水替代新鮮水作為補(bǔ)水,解決了裝置運(yùn)行中系統(tǒng)結(jié)垢問題。將A、B、C 3個氧化罐同時注堿改為A氧化罐單路注堿控制模式,外排水pH值波動消除,外排水pH值合格率達(dá)100%。A、B、C 3罐按6∶3∶1配比供風(fēng),延長了有效氧化時間,提高了氧化效果,COD下降幅度達(dá)33.4%,使得精制凈化水全部回收利用。對消泡段補(bǔ)水流程進(jìn)行改造,有效地解決了消泡段水質(zhì)差等問題,消泡段粉塵吸收效率提高了62.5%,降低了設(shè)備腐蝕風(fēng)險。