王 旭,葉 亮,黃文峰,趙 云,陳 勇
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第九采油廠,寧夏銀川 750006)
G83區(qū)共有油井544口,開井434口,平均日產(chǎn)液1.56 m3,日產(chǎn)油0.89 t,綜合含水32.9%。平均沖程2.7 m,沖次3.0次/分鐘,泵徑28.6 mm,泵掛1 858 m,動(dòng)液面1 744 m,沉沒度114 m,泵效22.3%,處于較低水平(見圖1)。
通過現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),G83區(qū)40口油井存在間歇性出液現(xiàn)象,工作制度不合理,造成部分油井間歇性出液,不出液時(shí),深井泵做無(wú)用功,造成能源浪費(fèi)及機(jī)械、管桿的磨損。
通過對(duì)G83區(qū)434口油井生產(chǎn)參數(shù)進(jìn)行核實(shí),發(fā)現(xiàn)地面生產(chǎn)參數(shù)偏大井72口,泵徑偏大26口,平均沖程2.7 m,平均沖次3.5次/分鐘,平均泵徑32 mm,造成抽油泵理論排量偏大,是造成抽油泵效偏低的主要原因。
G83區(qū)C4+5、C6合層開發(fā),層系不配伍導(dǎo)致井筒結(jié)垢,垢渣沉積、井筒臟,油井出砂、結(jié)蠟造成泵閥關(guān)閉不嚴(yán),抽油泵質(zhì)量差,泵體本身試壓存在漏失現(xiàn)象,入井后因結(jié)垢、腐蝕造成泵閥漏失,影響抽油泵效。該區(qū)油管服役年限在5~10年的油管仍占比33.9%,多次修復(fù)入井使用,偏磨造成的管故障問題日益突出;修復(fù)油管絲扣未經(jīng)處理強(qiáng)度弱,管漏是導(dǎo)致泵效低下的一個(gè)要因。
G83區(qū)為典型的超低滲透油藏,油藏伴生氣含量大,且?guī)r石致密,油層滲透率較低,裂縫發(fā)育,注水不見效,導(dǎo)致單井自然產(chǎn)能低。
圖1 2017年全區(qū)泵效統(tǒng)計(jì)
受原油物性差,集輸管線管程長(zhǎng),井組液量低,地形地貌復(fù)雜,管線結(jié)垢等因素影響,G83區(qū)井組平均回壓高,對(duì)比2017年入冬前后回壓,54個(gè)井組回壓較入冬前上升,平均上升0.3 MPa。
根據(jù)功圖、液面情況合理優(yōu)化間開制度[1],確保開井期間出液正常。2017年4~5月兩次對(duì)低產(chǎn)井實(shí)施48 h連續(xù)監(jiān)控計(jì)量,通過連續(xù)錄取動(dòng)液面,綜合分析產(chǎn)量、功圖變化情況等手段,摸索出油井出液規(guī)律,合理間開90井次,6~9月通過功圖、液面對(duì)比優(yōu)化間開制度40口,10月根據(jù)冬季生產(chǎn)需求優(yōu)化調(diào)整間開制度64井次,G83區(qū)目前間開井總數(shù)195口,占總開井?dāng)?shù)的45.3%,對(duì)比間開前,抽油泵效提高了5.2%(見圖2)。
圖2 間開前后效果對(duì)比圖
根據(jù)功圖、液面情況,制定參數(shù)優(yōu)化措施,并對(duì)調(diào)整后動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤,優(yōu)化調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),合理優(yōu)化泵徑[2-4]。地面參數(shù)優(yōu)化:根據(jù)產(chǎn)液量、功圖、液面對(duì)比,2017年3~10月制定63口井生產(chǎn)參數(shù)調(diào)整計(jì)劃,并持續(xù)跟蹤調(diào)參井動(dòng)態(tài)資料優(yōu)化調(diào)整9井次,泵效由14.1%提升到20.6%,泵效提升6.5%。井下參數(shù)優(yōu)化:2017年3~10月累計(jì)實(shí)施降泵徑作業(yè)34井次,對(duì)比優(yōu)化前,泵效由13.9%提升到21.1%,泵效提升7.2%(見圖3、圖 4)。
針對(duì)目前井下作業(yè)費(fèi)用居高不下,材料費(fèi)用占比較大的現(xiàn)狀,順應(yīng)“精細(xì)管理,提質(zhì)增效”要求,對(duì)于輕微偏磨井,偏磨段更換新油管,并下入扶正器,偏磨嚴(yán)重井,根據(jù)偏磨范圍下入內(nèi)襯油管,配套扶正器、雙向保護(hù)接箍、優(yōu)化桿柱組合,提高管桿服役時(shí)間,2017年偏磨段累計(jì)入井內(nèi)襯油管14 700 m,新油管8 700 m;油管修復(fù)首先進(jìn)行儀器探傷,試壓,選取損傷程度較小的油管進(jìn)行修復(fù),提高入井油管質(zhì)量,修復(fù)泵更換鈦鎢球座,新泵試壓后方可入井,減少因結(jié)垢、腐蝕導(dǎo)致的球座漏失。
圖3 地面參數(shù)優(yōu)化效果圖
圖4 泵徑優(yōu)化效果圖
圖5 注水井消欠統(tǒng)計(jì)
精細(xì)油藏注水管理,精細(xì)分層注水,強(qiáng)化注水,通過油藏綜合治理,欠注井、低產(chǎn)井連篇治理,努力降低遞減。依據(jù)“精細(xì)管理”要求,細(xì)分注水單元至11個(gè),不斷提升油藏開發(fā)針對(duì)性,堅(jiān)持“平面、剖面”注水調(diào)整并重,保障主力生產(chǎn)層系能量補(bǔ)充,實(shí)施強(qiáng)化注水85井次,單注試驗(yàn)8井次,不穩(wěn)定注水16井次,輪換注水4井次,侏羅系周期注水8井次,注水井消欠16井次;G83區(qū)西部堅(jiān)持低產(chǎn)井連片治理,東部堅(jiān)持堵塞井解堵措施,共完成油井措施34口,增油11.4 t/d(見圖5、圖6)。
圖6 G83措施效果統(tǒng)計(jì)
圖7 管線清垢效果對(duì)比
針對(duì)結(jié)垢管線實(shí)施物理清垢及更換,管線走向優(yōu)化,站點(diǎn)地面臥式總機(jī)關(guān)更換提高投收球率,加強(qiáng)日常六小措施培訓(xùn),延緩管線結(jié)垢速率,降低井組生產(chǎn)回壓。2017年累計(jì)實(shí)施管線清垢33條,管線走向優(yōu)化、局部更換整改16條,地面臥式總機(jī)關(guān)更換2座,恢復(fù)投球管線19條,對(duì)比2016年,投球率由58.2%提升至82.2%,通過投球率提升,大大降低了管線結(jié)垢、結(jié)蠟速率,同時(shí)建立周度、月度檢查制度,由作業(yè)區(qū)人員對(duì)井場(chǎng)加藥制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核,每天對(duì)井場(chǎng)加藥、投球等日常生產(chǎn)進(jìn)行截圖監(jiān)督,有效降低了井組生產(chǎn)回壓(見圖7)。
通過以上五項(xiàng)措施的具體實(shí)施,使得G83區(qū)抽油泵效達(dá)到25.2%,全區(qū)抽油泵效達(dá)到了28.4%。2017年全年累計(jì)節(jié)電49×104kW·h,達(dá)到了降低噸油能耗的目的。
(1)G83區(qū)影響泵效的主要因素為單井日產(chǎn)液水平低。
(2)對(duì)于低滲透油藏而言,對(duì)生產(chǎn)井進(jìn)行間開時(shí)間的合理優(yōu)化,在保證產(chǎn)量平穩(wěn)的同時(shí)也可提高泵效,達(dá)到最大的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)通過63口地面生產(chǎn)參數(shù)不合理井參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,34口井降泵徑作業(yè),有效提升抽油機(jī)系統(tǒng)效率,降低油井能耗,全年累計(jì)節(jié)電18×104kW·h,節(jié)約電費(fèi)約9萬(wàn)元。
(4)通過一年來(lái)井筒綜合治理,G83區(qū)油井維護(hù)頻次由0.82次/口·年下降到0.74次/口·年,檢泵周期由620 d上升到632 d,井下作業(yè)費(fèi)用較2016年同比下降211萬(wàn)元,治理效果明顯。