劉 紅
(貴州鴨溪發(fā)電有限公司,貴州遵義 563108)
3號高廠變?yōu)楸6ㄌ焱旧a(chǎn),型號為40 MV·A/25 MV·A-25 MV·A,冷卻方式(自然油循環(huán)風冷)/(強迫油循環(huán)風冷)(63%/100%),由于脫硫改造及外送負荷增加,高壓側(cè)核算容量為45.581 MV·A,低壓側(cè)容量28.75 MV·A,現(xiàn)有容量不能滿足脫硫改造后負荷要求。通過增加冷卻風扇數(shù)量使高廠變?nèi)萘吭黾又?46 MV·A/28.75 MV·A-28.75 MV·A滿足負荷要求。
參照執(zhí)行相關(guān)標準:DL/T 5153—2002《火力發(fā)電廠廠用設(shè)計技術(shù)規(guī)定》《電氣工程電氣設(shè)計手冊》電氣一次部分。
(1)經(jīng)常而連續(xù)運行的設(shè)備應予以計算。
(2)機組運行時,不經(jīng)常而連續(xù)運行得設(shè)備也應予以計算。
(3)經(jīng)常而短時及經(jīng)常而斷續(xù)運行的設(shè)備應適當計算,不經(jīng)常而短時及不經(jīng)常而斷續(xù)運行的設(shè)備應不予計算。
(4)由同一廠用電源供電的互為備用的設(shè)備,只計算運行部分但對于分裂變壓器,應分別計算其高、低壓繞組的負荷。當兩低壓分裂繞組接有互為備用的設(shè)備時,高壓繞組的容量只計入運行部分,低壓繞組的容量應分別計入運行部分。
圖1 片散與吹風裝置安裝位置
(5)由不同廠用電源供電的互為備用的設(shè)備,應全部計算。
由表1計算可以看出,脫硫改造后3號高廠變?nèi)萘坎荒軡M足負荷容量,必須進行增容改造。
表1 3號高壓廠用變壓器容量核算
(1)更換線圈,費用近500萬元人民幣,改造周期約3個月。
(2)增大冷卻容量,費用約50萬元人民幣,改造周期約20 d。
2種方案直接投資相差近10倍。由于大修期間時間短,且變壓器增加容量不大,公司選擇的增加冷卻容量達到變壓器增容目的。
原高廠變額定容量為40/25-25 MV·A,增容 15%后容量為46/28.75-28.75 MV·A,高壓側(cè)額定電流為1327.9 A(相電流為766.7 A),低壓側(cè)額定電流為2634.7 A。經(jīng)核算,涉及到的組件和部件如線圈、引線、套管(高壓套管電流2000 A,低壓套管電流3150 A)、開關(guān)(1000 A)等的載流能力符合增容后要求,不需要更換。
原配置共 8組PC2200-20/460片散和4只CFZ-7Q8吹風裝置,現(xiàn)將原片散更換為8組PC2200-36/460片散和8只CFZ-7Q8吹風裝置,同時對風冷控制系統(tǒng)進行改造,吹風裝置安裝位置如圖1所示。
改造后溫升計算結(jié)果見表2,溫升限值滿足國家標準GB 1094.2—2013要求,油頂層溫升臆55 K,繞組平均溫升臆65 K。經(jīng)漏磁分析,變壓器增容到46/28.75-28.75 MV·A后,變壓器鐵心、油箱等鋼結(jié)構(gòu)件中漏磁有所增加,但仍處在可控的范圍內(nèi),不會有局部過熱的危險。
表2 改造后溫升計算結(jié)果
表3 變壓器增容改造前后的運行情況對比
3號高廠變于2016年9月改造完成后投入運行,在機組連續(xù)滿負荷調(diào)試中各數(shù)據(jù)均在合格范圍(表3)。
3號高廠變增容改造后投運至2017年10月,變壓器隨3號發(fā)變組參與電網(wǎng)調(diào)峰,負荷波動比較大,但無發(fā)生任何異常及故障現(xiàn)象,完全符合電網(wǎng)調(diào)峰要求,從運行實踐上證明僅增大冷卻系統(tǒng)的冷卻能力實現(xiàn)變壓器增容的方案是可行的。