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        冷卻法用于蒸汽凝結(jié)水二次蒸汽余熱回收

        2018-12-11 06:48:38王海明
        設(shè)備管理與維修 2018年21期
        關(guān)鍵詞:軟化水凝結(jié)水冷凝水

        王海明

        (廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司湛江卷煙廠,廣東湛江 524033)

        0 引言

        隨著社會(huì)的發(fā)展和工業(yè)化的擴(kuò)張,能源危機(jī)已成為全世界亟待解決、影響人類生存、制約科學(xué)發(fā)展的重大問題。因此,節(jié)能降耗也逐步成為我國的一項(xiàng)基本國策。在此背景下,節(jié)能降耗也成為煙草行業(yè)亟待解決的技術(shù)難題之一。

        蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)是煙草的重要生產(chǎn)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于煙草生產(chǎn)企業(yè)。大部分煙草生產(chǎn)企業(yè)蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)的凝結(jié)水回收系統(tǒng)沒有充分、合理地利用高溫凝結(jié)水,造成極大浪費(fèi)。因此,完善和改進(jìn)凝結(jié)水余熱的回收技術(shù),開發(fā)余熱利用的新技術(shù),可以提高這類企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        1 某廠蒸汽消耗及凝結(jié)水回收現(xiàn)狀

        1.1 蒸汽凝結(jié)水回收系統(tǒng)概述

        某廠凝結(jié)水回收系統(tǒng)為開式背壓回收系統(tǒng)(圖1)。所謂開式背壓回收系統(tǒng)是蒸汽在設(shè)備中放熱產(chǎn)生的凝結(jié)水經(jīng)疏水器直接進(jìn)入凝結(jié)水管網(wǎng),依靠疏水器的背壓將凝結(jié)水送到凝結(jié)水箱,最后用水泵將凝結(jié)水送至鍋爐給水箱的一套系統(tǒng)。這類凝結(jié)水回收系統(tǒng)的缺點(diǎn)是二次蒸汽直接排入大氣,熱損失大,對環(huán)境的熱污染較大。

        1.2 某廠年消耗及熱能回收狀況

        圖1 蒸汽凝結(jié)水回收

        表1 某年度蒸汽消耗統(tǒng)計(jì)表

        表1所示為某廠某年度的蒸汽消耗情況統(tǒng)計(jì)表。從表1可以計(jì)算出,車間日均蒸汽耗用量為75.3 t,最大日用汽量為96 t/d。

        為進(jìn)一步了解車間蒸汽耗用及冷凝水回收狀況,對某年3—6月的產(chǎn)量、冷凝水回收量等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(表2),平均產(chǎn)量為117 310.6萬支,冷凝水回收量平均257.59 t。

        表2 冷凝水回收情況表

        為確認(rèn)冷凝水回收的熱量,對冷凝水進(jìn)行理論計(jì)算分析。

        式中Q——冷凝水回收的熱量,kJ

        C——水的比熱,C=4.18 kJ/(kg?℃)

        M——冷凝水回收量,t

        T2——冷凝水的目標(biāo)溫度,℃

        T1——冷凝水的起始溫度,℃

        經(jīng)測量統(tǒng)計(jì),回收的冷凝水平均溫度為95℃,4個(gè)月份的冷凝水平均回收量257.59 t,則回收熱量Q=4.18×257.59×103×95=1.023×108kJ,4個(gè)月平均產(chǎn)量117 310.6萬支,折合萬支卷煙回收熱量q=918 kJ/萬支,即蒸汽冷凝水熱能回收利用率為918 kJ/萬支。

        1.3 節(jié)能潛力計(jì)算

        設(shè)備平均壓力在0.7 MPa,該壓力下疏水閥蒸汽凝結(jié)水的飽和水焓721.2 kJ/kg,表壓為0 MPa時(shí)飽和水的焓是419 kJ/kg,二者相差302.2 kJ/kg。這些過剩熱焓就形成一部分凝結(jié)水蒸發(fā)成二次蒸汽的熱焓。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下蒸汽的汽化熱是2257 kJ/kg,因?yàn)橛?02.2 kJ/kg的熱焓可以利用,在一個(gè)大氣壓下每千克凝結(jié)水能產(chǎn)生二次蒸汽量為0.134 kg。該廠每日平均消耗蒸汽量為75.3 t,即每日產(chǎn)生二次蒸汽量約為10.09 t。

        考慮到該廠回收系統(tǒng)輻射散熱損失,因此可利用的二次蒸汽損失系數(shù)取值為5%,即每日約有9.5 t二次蒸汽被浪費(fèi)。

        2 二次蒸汽的回收用途

        二次蒸汽的回收一般有直接利用或回收利用其熱能2種方式。直接回收通常作為低壓設(shè)備用汽或一般的加熱、供暖等,但是根據(jù)該廠用汽情況及其所產(chǎn)生的二次蒸汽的量,一般的低壓設(shè)備無法用完,并且設(shè)備生產(chǎn)不連續(xù)完全限制著二次蒸汽的使用,這方面回收的意義不大。因此,在該廠中回收二次蒸汽的熱能,用以加熱低溫軟化水、節(jié)約燃料是一個(gè)理想的選項(xiàng)。該廠鍋爐凝結(jié)水回收如圖1所示,利用低溫軟化水冷卻二次蒸汽以后再送進(jìn)除氧箱,可以大大降低燃料用量。冷卻器是利用低溫軟化水冷凝二次蒸汽的理想冷卻裝置,因此設(shè)計(jì)制作冷卻器是能否回收成功的關(guān)鍵。

        2.1 冷卻器構(gòu)造工作過程與設(shè)計(jì)

        二次蒸汽的冷卻有2種方式:一種是使二次蒸汽經(jīng)過浸泡在低溫軟化水中的盤管使其冷卻凝結(jié),同時(shí)加熱軟化水。軟化水溫度越高,冷卻效果越差;另一種是使用低溫軟化水直接噴淋二次蒸汽使其凝結(jié),然后輸送到鍋爐利用。使用盤管方式要儲(chǔ)蓄一定低溫軟化水,占用設(shè)備空間,因此選用噴淋方式。

        噴淋冷卻就是通過向二次蒸汽直接噴射低溫水,使兩者互相親和,進(jìn)行熱交換達(dá)到回收的目的。為了更好進(jìn)行熱交換并方便收集冷卻水,必須在容器中進(jìn)行,該容器就稱為噴淋冷卻(圖2)。冷卻器由圓筒外殼、軟水噴頭裝置、凝結(jié)水管、網(wǎng)孔板組成。噴淋冷卻器安裝在凝結(jié)水箱上面,二次蒸汽由水箱頂部進(jìn)入冷卻器內(nèi),二次蒸汽進(jìn)入冷卻器后,體積膨脹,流速降低,再經(jīng)過雙層孔板之后,流速再度降低,當(dāng)軟化水經(jīng)噴頭均勻地噴灑在網(wǎng)孔板上后,低壓二次蒸汽流經(jīng)后,完全被軟化水親和吸收,把熱量帶走,利用處理后的軟化水就達(dá)到利用熱能的目的。

        2.2 冷卻水量計(jì)算

        根據(jù)熱量守恒原理,冷卻器熱平衡公式見式(2)。

        式中Gzn——二次蒸汽與軟化水的流量之和,Gzn=Gu+Gz,kg/h

        Gu——軟化水的流量,kg/h

        Gz——二次蒸汽的流量,kg/h

        izn——二次蒸汽與軟化水混合后的熱焓,kJ/kg

        iu——軟化水的熱焓,kJ/kg

        iz——二次蒸汽的熱焓,kJ/kg

        以鍋爐輸出瞬時(shí)流量計(jì)算,當(dāng)日消耗蒸汽最大瞬時(shí)量約為 9000 kg/h(圖3)。

        實(shí)際上,該廠車間蒸汽的使用分為增溫與增濕2種類型。增濕是以蒸汽直接噴射形式消耗的,因此這部分蒸汽熱能是不可回收的。加濕蒸汽消耗量統(tǒng)計(jì)見表3,各設(shè)備的加濕蒸汽流量合計(jì)2900 kg/h。因此,能回收的二次蒸汽熱能的蒸汽消耗量為6100 kg/h。

        圖2 噴淋冷卻器

        圖3 鍋爐輸出瞬時(shí)流量曲線

        表3 該廠各設(shè)備加濕蒸汽流量統(tǒng)計(jì)kg/h

        以在1個(gè)大氣壓下每千克凝結(jié)水能產(chǎn)生二次蒸汽量0.134 kg計(jì)算,即為二次蒸汽平均蒸發(fā)量Gz=6100×0.134=817.4 kg/h。經(jīng)測得二次蒸汽壓力為0.14 MPa,查表得iz為2690.8 kJ/kg,tz為109.32℃,25℃軟化水的熱焓為105.38 kJ/kg,混合成80℃水的熱焓為335.48 kJ/kg。因此需要軟化水的流量Gu=8366.96 kg/h。

        2.3 傳熱面積計(jì)算

        二次蒸汽與孔板上的低溫水膜接觸發(fā)生熱交換,從而使二次蒸汽被軟化水冷卻降溫,因此形成水膜網(wǎng)孔板的表面積就是所需要計(jì)算的傳熱面積。

        冷卻器進(jìn)出水平均溫差計(jì)算公式見式(3)。

        式中tzn——二次蒸汽與軟化水混合后的溫度,取80℃

        tu——軟化水的進(jìn)水溫度,取25℃

        tz——二次蒸汽的飽和溫度,109.32℃

        則 △tm=52℃。

        2.4 網(wǎng)孔板

        網(wǎng)孔板既是散熱板又是二次蒸汽減壓板,在蒸汽流經(jīng)時(shí)降低蒸汽流速,在兩層孔板之間、間隔一定距離,能有效均布蒸汽。取孔徑為10 mm,孔距取 1.5倍孔徑(即15 mm),兩孔板間距離為200 mm。

        根據(jù)以上計(jì)算主要數(shù)據(jù),繪制冷卻器的樣圖(圖4)。

        圖4 噴淋冷卻器設(shè)計(jì)樣

        3 水泵選型與控制

        3.1 水泵選型

        根據(jù)計(jì)算冷水(軟化水)流量8366.96 kg/h和安裝條件,選用QDLF6-60輕型立式多級泵,揚(yáng)程54 m,功率2.2 kW,流量8 m3/h,轉(zhuǎn)速 2900 r/min。

        該泵的額定流量不能達(dá)到理論值,但根據(jù)車間實(shí)際生產(chǎn)情況,蒸汽耗用值達(dá)到最大時(shí)的生產(chǎn)時(shí)間比較短,為了節(jié)約電能,因此選用該型號,用變頻方式解決蒸汽耗用值達(dá)到最大時(shí)額定流量不夠的缺點(diǎn)。

        3.2 安裝與控制

        噴淋冷卻器安裝在冷凝水儲(chǔ)水箱頂部,二次蒸汽從儲(chǔ)水箱頂部輸入到噴淋冷卻器,軟化水經(jīng)水泵加壓后從噴淋冷卻器頂端灑下,混合后的熱水回收到儲(chǔ)水箱,用熱水泵送進(jìn)鍋爐除氧箱。

        控制設(shè)置遠(yuǎn)程、本地、停止3個(gè)狀態(tài)。在遠(yuǎn)程狀態(tài)下,鍋爐房控制站依據(jù)鍋爐運(yùn)行狀態(tài)決定是否啟用。當(dāng)輸出蒸汽>0.6 MPa時(shí),鍋爐房操作工啟動(dòng)制絲車間熱力站軟水水泵:制絲車間不生產(chǎn)或基本不用氣的情況下,鍋爐房操作工可停止該水泵;在本地狀態(tài)下,車間可在本地電柜上直接啟動(dòng)軟水水泵;在停止?fàn)顟B(tài)下,不能啟動(dòng)水泵。

        4 改造效果(圖6)

        系統(tǒng)改造運(yùn)行后,對該年11月份的冷凝混合水回收量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表4)。其中,6日、13日、20日、22日和 23日,由于休息沒有統(tǒng)計(jì)。這樣,11月份合計(jì)冷凝水回收量1041.41 t軟水噴淋量573.65 t。

        圖5 噴淋冷卻器安裝

        引進(jìn)的軟化水溫度約25℃,現(xiàn)場溫度表顯示回收的冷凝水平均溫度90℃。根據(jù)熱能計(jì)算公式,11月份回收熱量 3.32×108 kJ。

        查閱生產(chǎn)報(bào)表,根據(jù)11月份產(chǎn)量計(jì)算,蒸汽冷凝水熱能回收利用率從918 kJ/生產(chǎn)單位提高到2573 kJ/生產(chǎn)單位。

        改造產(chǎn)生的效益主要有2個(gè):淤直接經(jīng)濟(jì)效益。改造后該廠每年直接節(jié)約33萬元人民幣。于社會(huì)效益。該改造有效降低了企業(yè)能源消耗,是國家和行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)、要求的積極貫徹、響應(yīng)。另一方面,由于二次蒸汽得到有效回收,避免了二次蒸汽直接排入大氣,降低了環(huán)境熱污染。

        圖6 改造后運(yùn)行現(xiàn)場

        表4 某年11月份冷凝混合水回收量統(tǒng)計(jì) t

        5 結(jié)束語

        二次蒸汽回收是一個(gè)復(fù)雜的過程,受到蒸汽壓力、用汽設(shè)備性能等諸多因素的影響。通過分析某廠的用汽特點(diǎn),結(jié)合自身設(shè)備特性,對開式背壓回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,對余熱加以利用,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可觀。該技術(shù)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,在節(jié)能降耗方面具有推廣價(jià)值。

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