涂 彬,夏登剛,楊 勤,陳大躍,邵志才
(1.中國石化長嶺分公司,湖南 岳陽 414012;2.中國石化石油化工科學研究院)
渣油富集了原油中大部分的金屬、硫、氮等雜質(zhì),加氫工藝不僅有利于渣油中雜原子的脫除,減少環(huán)境污染,而且渣油加氫與催化裂化工藝相結(jié)合,可大幅度提升原油煉制過程中輕質(zhì)油品的收率,從而實現(xiàn)石油資源的清潔、高效利用。中國石化長嶺分公司(簡稱長嶺分公司)2011年新建一套1.7 Mta渣油加氫裝置,該裝置設計原料為勝利管輸原油和阿曼原油(質(zhì)量比4∶6)混合油的深拔減壓渣油和直餾重蠟油,以及來自延遲焦化裝置的焦化蠟油。由于管輸原油中鐵鈣含量較高,大部分鐵鈣集中于渣油中,使裝置的操作難度加大。該裝置第一周期通過采用相應的技術(shù)手段,首次實現(xiàn)了高鐵鈣渣油加氫裝置的長周期運轉(zhuǎn),第一周期共運轉(zhuǎn)了426天。截至2018年3月裝置已成功運轉(zhuǎn)了4個周期,第二周期較第一周期運轉(zhuǎn)時間更長,為471天;第三周期由于全廠大檢修,運轉(zhuǎn)了326天;第四周期在前三個周期運轉(zhuǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進一步采取了優(yōu)化措施,實現(xiàn)了加工高鐵鈣含量渣油加氫裝置的超長周期運轉(zhuǎn),第四周期共運轉(zhuǎn)了693天。以下對長嶺分公司1.7 Mta渣油加氫裝置較長的2個周期(第二周期和第四周期)的運轉(zhuǎn)情況進行了對比,總結(jié)該裝置超長周期運轉(zhuǎn)的經(jīng)驗,對其他沿江煉油廠渣油加氫裝置的高效運轉(zhuǎn)具有指導意義。
中國石化石油化工科學研究院(簡稱石科院)針對長嶺分公司渣油加氫原料分子相對較大的特點,通過優(yōu)化載體孔結(jié)構(gòu),提高了催化劑的有效反應表面積以及活性中心的可接近性;針對原料硫含量較低,較低鍵能的C—S鍵較少[4-5],殘?zhí)壳败|物加氫轉(zhuǎn)化反應相對較困難的特點,通過優(yōu)化活性組成,提高催化劑總的活性中心數(shù),改進活性組分負載工藝,提升催化劑活性相結(jié)構(gòu)的本征活性;針對原料氮含量較高,易在催化劑表面積炭的特點,通過表面性質(zhì)改性,減少催化劑運轉(zhuǎn)過程中的表面積炭量。以上述3點為基礎(chǔ),開發(fā)了殘?zhí)壳败|物轉(zhuǎn)化能力更強的催化劑RCS-31。
裝置第四周期對催化劑的級配進行了進一步優(yōu)化,第二和第四周期的催化劑級配方案比較見表1?;谇?個周期的運轉(zhuǎn)經(jīng)驗,在原油電脫鹽裝置注入高效脫鈣劑后,有效實現(xiàn)了加工高鐵鈣渣油的固定床加氫裝置的長周期運轉(zhuǎn),因此第四周期僅略微增加了保護劑的比例;考慮到第四周期需要更長時間的運轉(zhuǎn),適當增加了脫金屬劑的比例,增加級配催化劑的容金屬能力;第四周期將大部分脫硫劑更換為殘?zhí)壳败|物轉(zhuǎn)化能力更強的降殘?zhí)縿㏑CS-31,增強級配催化劑的殘?zhí)壳败|物加氫轉(zhuǎn)化能力。
表1 第二周期和第四周期渣油加氫裝置催化劑級配比例的比較 φ,%
渣油中的各種化合物在固體催化劑上的加氫轉(zhuǎn)化過程均需要反應物流與催化劑充分接觸,反應物分子只有擴散進入到催化劑孔道的內(nèi)表面才能充分利用催化劑。渣油分子大、黏度高,孔內(nèi)傳質(zhì)阻力大,分子擴散慢,因此內(nèi)擴散常常是渣油加氫過程的速率控制步驟。渣油的黏度與分子大小是影響渣油加氫反應的兩個重要參數(shù)。石科院開發(fā)的渣油加氫-催化裂化雙向組合(RICP)工藝可以降低渣油加氫原料的黏度,促進渣油加氫脫除硫、金屬和瀝青質(zhì)及降殘?zhí)康确磻倪M行[6-7]。RICP技術(shù)除可促進渣油加氫反應、提高輕油收率外,還可降低催化劑上的積炭量[6-7],提高加氫催化劑的整體性能。裝置第四周期加工的儀長管輸渣油中氮含量較高,導致其在催化劑上的積炭更嚴重。通過采用RICP技術(shù),可以有效降低催化劑上的積炭量?;赗ICP技術(shù)的理論認識,第四周期渣油加氫原料中摻入了約10%(w)的催化裂化循環(huán)油,表2為長嶺分公司催化裂化循環(huán)油的典型性質(zhì)。由表2可見,催化裂化循環(huán)油芳烴含量較高,能夠?qū)崿F(xiàn)RICP的技術(shù)效果。
表2 催化裂化循環(huán)油的性質(zhì)
長嶺分公司渣油加氫裝置已運轉(zhuǎn)4個周期,結(jié)合前面3個周期的運行情況及原油價格低的現(xiàn)狀,第四周期降低了減壓渣油的摻入比例。第四周期和第二周期原料中小于520 ℃餾分含量的比較見圖1。由圖1可以看出,第四周期原料中小于520 ℃餾分含量較第二周期明顯要高,說明第四周期減壓渣油的比例較第二周期明顯要低。
圖1 第二周期和第四周期原料小于520 ℃餾分含量的比較■—第二周期; ●—第四周期
長嶺分公司渣油加氫裝置原料鐵和鈣含量較高,渣油加氫裝置R-101壓降上升的主要因素為Fe、Ca的沉積以及沉積在催化劑表面的FeS產(chǎn)生的自催化作用而助長生焦。圖2為長嶺分公司渣油加氫裝置第二周期和第四周期R-101壓降變化情況。由圖2可以看出,通過實施上述措施第四周期R-101壓降上升速率明顯下降,運轉(zhuǎn)末期R-101壓降也未達到限定值0.7 MPa。
圖2 第二周期和第四周期R-101壓降的比較■—第二周期; ●—第四周期
第四周期和第二周期的主要加工指標見表3。由表3可以看出,盡管第四周期渣油加氫裝置原料中大于520 ℃餾分的比例為51.13%,低于第二周期,但其余指標均較第二周期高。說明如果原料中減壓渣油比例降低,不僅可以延長運轉(zhuǎn)周期,還可以提高催化劑的有效利用率。
表3 第二周期和第四周期渣油加氫裝置主要加工指標比較
第四周期和第二周期的原料主要性質(zhì)和催化劑性能指標見表4。由表4可以看出,第四周期渣油加氫裝置原料性質(zhì)較第二周期好,但脫氮率、脫硫率及降殘?zhí)柯示^第二周期高。
表4 第二周期和第四周期渣油加氫裝置原料主要性質(zhì)和催化劑性能比較
第四周期渣油加氫裝置開工正常后,逐步摻煉催化裂化循環(huán)油至20 th,運行平穩(wěn)后提至25 th左右,最大量達到了30 th。進入2016年夏季,受冷高壓分離器入口溫度過高的影響,循環(huán)油摻煉量適當降低,7月對空氣冷卻器進行了噴淋措施改造,催化裂化循環(huán)油摻煉量恢復至20 th以上的水平,平均摻煉量為23 th左右。表5為摻煉催化裂化循環(huán)油前后原料性質(zhì)和操作參數(shù)主要變化情況(其他操作條件保持一致)。總結(jié)摻煉后的主要影響如下:
(1)摻煉催化裂化循環(huán)油后,渣油加氫裝置原料油的初餾點、黏度明顯降低,小于350 ℃餾分含量明顯提高,密度略有降低,原料油的硫、氮含量也略有下降,但殘?zhí)肯陆递^為明顯。
(2)在產(chǎn)品分布上,摻煉催化裂化循環(huán)油后,產(chǎn)品柴油量明顯增加,以摻煉20 th催化裂化循環(huán)油為例,在保持柴油干點不變的情況下,柴油抽出量將增加8 th左右。
(3)摻煉催化裂化循環(huán)油后,反應器的溫升和徑向溫差增加明顯,主要反映在第二反應器(R-102)和第三反應器(R-103),較以往各周期同期增加了10 ℃左右,R-101和第四反應器(R-104)溫升變化不大,說明高芳烴含量的催化裂化循環(huán)油主要在R-102和R-103中發(fā)生芳烴飽和反應。
(4)摻煉催化裂化循環(huán)油后的氫耗增加也較為明顯,根據(jù)實際情況計算:加工催化裂化循環(huán)油的氫耗約為200 m3t左右。
(5)熱高壓分離器氣相負荷增加,冷高壓分離器入口溫度提高明顯,特別是夏季高溫天氣時會超過設計指標,對循環(huán)氫壓縮機的運行構(gòu)成不利影響。同時也限制了R-104的提溫幅度,抑制了R-104中催化劑活性的發(fā)揮。
表5 摻煉催化裂化循環(huán)油前后原料性質(zhì)和操作參數(shù)主要變化情況
(1)通過優(yōu)化催化劑級配、摻煉催化裂化循環(huán)油和優(yōu)化原料性質(zhì),長嶺分公司1.7 Mta渣油加氫裝置第四周期實現(xiàn)了693天的超長周期運轉(zhuǎn)。