范 昱,李子昂,雷 波,黃金海,劉寧泉,張向前,付細能
(航空工業(yè)洪都,江西 南昌,330024)
發(fā)動機操縱系統(tǒng)用以調(diào)節(jié)發(fā)動機一系列與速度、高度、功率狀態(tài)等有關(guān)的參數(shù),以及相互關(guān)聯(lián)的各種參數(shù),控制發(fā)動機工作以達到所規(guī)定的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)性能,并防止發(fā)動機在各種環(huán)境條件下和整個工作包線內(nèi)超過它的任一極限值[1]。
發(fā)動機操縱系統(tǒng)的可靠性直接影響飛行安全,在設(shè)計及強度校核與仿真之后,耐久試驗是研制過程中必不可少的重要環(huán)節(jié)之一,該試驗的考核目的是驗證產(chǎn)品的使用壽命是否能滿足飛機首翻期內(nèi)的使用需求。
為進一步改善座艙發(fā)動機操縱的人機功效及系統(tǒng)剛性,某型飛機發(fā)動機操縱系統(tǒng)相對原型機進行重新設(shè)計,采用軟式鋼索傳動,代替原來的多連桿硬式傳動,實現(xiàn)油門手柄的線性運動,從而達到改善人機功效及系統(tǒng)剛性的目的。
線性直推式發(fā)動機操縱系統(tǒng)主要由前艙油門操縱臺、離合裝置、后艙油門操縱臺、角位移傳感器(集成于后艙油門臺)、鋼索等組成。如圖1。
圖1 某發(fā)動機操縱系統(tǒng)組成示意圖
某發(fā)動機操縱系統(tǒng)進行耐久試驗時發(fā)生一處鋼索斷裂,如圖2所示,該鋼索連接離合裝置和后艙油門操縱臺左發(fā)手柄滑塊。
圖2 斷裂鋼索處
根據(jù)人、機、料、法等各環(huán)節(jié),對連接鋼索斷裂的問題進行故障樹分析,確定一級故障樹,如圖3。
圖3 鋼索斷裂故障樹
針對故障樹中的5個事件進行排查。
>事件X1:裝配不正確
調(diào)查產(chǎn)品結(jié)果如下:
1)產(chǎn)品出廠前通過了功能、性能檢查,并開具了產(chǎn)品合格證;
2)產(chǎn)品在試驗前安裝調(diào)試時,由產(chǎn)品主管設(shè)計和檢驗人員確認了裝配、安裝正確;
3)試驗臺架上產(chǎn)品的安裝孔位采用三維紅外定位打孔,孔位尺寸精度高,試驗臺架具有合格證;
4)產(chǎn)品按機上實際定位要求1:1安裝在試驗臺架,系統(tǒng)功能正常;
因此,可排除事件X1。
>事件X2:鋼索質(zhì)量問題
經(jīng)調(diào)查,本批產(chǎn)品裝配使用的鋼索、鋼索收接頭、鋼球及使用情況如下:
1)鋼索為6x7-2.15+IWS(金屬股芯繩)航空用鋼絲繩(YB5197-1993),材料為碳素鋼;
2)在使用該鋼索收球頭和螺栓接頭前,按照HB5-16-83《帶接頭的鋼絲繩技術(shù)》條件,取鋼索破壞載荷的50%進行預(yù)先拉伸,每次拉伸1分鐘,鋼索沒有斷絲;
3)收完接頭、鋼球后,所有鋼索均做重復(fù)拉伸試驗,所用載荷為鋼索破壞力的50%,時間為5分鐘,鋼絲繩沒有斷絲;
4)本批帶接頭的鋼索100%進行了外觀檢查和尺寸測量,并且還抽取了3根帶接頭鋼索按HB5-12-83中的規(guī)定載荷進行了破壞性試驗,均滿足標準要求。
綜上,鋼索及鋼索組件質(zhì)量符合相關(guān)標準,因此排除事件X2。
>事件X3:操作不正確
試驗臺架的安裝與實際使用情況保持一致。試驗時由專業(yè)人員按照試驗大綱進行操作,并由產(chǎn)品主管設(shè)計陪同,未出現(xiàn)野蠻操作等現(xiàn)象,因此,可排除事件X3。
>事件X4:鋼索強度不滿足設(shè)計需求
如圖6所示,手柄與鋼索固連,飛行員操作手柄前、后移動時,手柄帶動鋼索移動,鋼索通過滑輪改變運動方向,再經(jīng)過離合裝置換向,形成一個回路,鋼索與滑輪之間為滾動摩擦。應(yīng)用NX NASTRAN(NX NASTRAN源于美國國家航空航天局(NASA)的結(jié)構(gòu)分析軟件NASTRAN,經(jīng)過40多年的發(fā)展已經(jīng)成為世界上著名的有限元求解程序之一,在世界范圍內(nèi)擁有廣泛的用戶群體)對鋼索受力開展仿真工作如下:
1)設(shè)定約束條件
>根據(jù)有關(guān)國軍標的要求,單發(fā)油門手柄操縱力應(yīng)不大于3.5kgf,在分析時將操作力設(shè)為4kgf。
>鋼索張緊力設(shè)為10kgf,該經(jīng)驗值來源于國內(nèi)某成熟三代機。
>鋼索與滑輪滾動摩擦系數(shù)為0.2。
2)建立有限元模型
對設(shè)計三維數(shù)模進行處理,提取用于仿真的零部件,即鋼索和滑輪,如圖4所示。
3)設(shè)置材料屬性
按表1,對鋼索、滑輪應(yīng)用材料屬性、單元屬性。
圖4 有限元網(wǎng)格劃分
表1 仿真材料屬性設(shè)置
4)定義接觸關(guān)系、載荷、約束等邊界條件
張緊力、驅(qū)動力載荷如圖5,滑輪除繞軸心旋轉(zhuǎn)的自由度外,其它自由度固定。
圖5 張緊力、驅(qū)動力載荷定義
5)解算靜強度
通過NX NASTRAN仿真分析結(jié)果顯示,鋼索最大應(yīng)力值為335.34MPa,小于材料的屈服強度,如圖6。最大應(yīng)力的位置如圖7。
圖6 仿真分析結(jié)果
圖7 最大應(yīng)力位置
因此,可以排除事件X4。
>事件X5:鋼索疲勞失效
發(fā)動機操縱系統(tǒng)鋼索的張緊力值約為10kgf,是借鑒國內(nèi)某成熟機型的經(jīng)驗值,推、拉油門手柄的力經(jīng)測量約為4kgf(單個油門手柄),同時,鋼索是在600個循環(huán)周期左右發(fā)生斷裂的,符合“疲勞破壞發(fā)生在遠低于破壞載荷時發(fā)生破壞”的規(guī)律,因此,需進一步分析疲勞失效的原因。
為進一步分析鋼索疲勞失效的影響因素,走訪國內(nèi)鋼索研制廠家得知,主要因素有:鋼索與滑輪直徑比、鋼索在滑輪上的包角、鋼索張緊力和鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲,轉(zhuǎn)化為故障樹,如圖8。
圖8 鋼索疲勞失效故障樹
針對故障樹中的4個事件進行分析。
>事件X1:鋼索與滑輪直徑比過小
鋼索在系統(tǒng)中的走向分布情況如圖9~圖11。
圖9 后艙油門臺左手柄鋼索走向分布
圖10 后艙油門臺右手柄鋼索走向分布
圖11 后艙油門臺左手柄鋼索回路在離合裝置中的走向分布
1)鼓輪與鋼索的直徑比分析
鼓輪用于固定鋼索并傳遞鋼索運動,鋼索接頭固定在鼓輪槽中某一點以便傳遞鋼索系統(tǒng)的載荷,離合裝置內(nèi)共有4個尺寸相同的鼓輪,鼓輪槽底直徑∮74.45,鼓輪與鋼索直徑比為74.45÷2.15=34.6,鋼索使用載荷÷鋼索破壞載荷=190N÷3800N=0.05,與飛機設(shè)計手冊推薦要求相比,鼓輪與鋼索的直徑比大于鋼索研制廠家推薦的經(jīng)驗值20,鼓輪直徑對本次故障的影響較小。
2)導(dǎo)向輪與鋼索的直徑比分析
導(dǎo)向輪用于改變鋼索走向。某發(fā)動機操縱系統(tǒng)共有28個尺寸相同的鋁合金導(dǎo)向輪,輪槽底直徑∮22,導(dǎo)向輪與鋼索直徑比為22÷2.15=10.2,小于鋼索研制廠家推薦的經(jīng)驗值20,是導(dǎo)致鋼索疲勞失效的可能原因。
為驗證該因素,某發(fā)動機操縱系統(tǒng)改用∮1.8的鋼索進行試驗(其它條件不變),進行了5組試驗,試驗情況見表2。
表2 鋼索與滑輪直徑比對鋼索疲勞壽命影響的驗證(直徑比由10.2增大到12.2)
由表2數(shù)據(jù)可以看出,在增加滑輪與鋼索直徑比后,鋼索壽命有大幅提高。
>事件X2:鋼索在滑輪上的包角過大
滑輪包角是指滑輪上與鋼索相切兩點之間的角度,如圖12,包角過大影響鋼索壽命和系統(tǒng)摩擦力;包角越小對鋼索壽命影響越小及系統(tǒng)摩擦力越小,在滿足系統(tǒng)傳動要求的前提條件下應(yīng)盡量減小滑輪包角。相關(guān)資料只有關(guān)于包角的定性說明,沒有包角與鋼索壽命及摩擦力的量化推薦值,鋼索研制廠家也無可借鑒的定量經(jīng)驗,因此,在改進設(shè)計時應(yīng)盡量減少包角。
>事件X3:鋼索張緊力過大
圖12 包角定義
鋼索張緊是為了消除系統(tǒng)空行程和從一定程度上防止鋼索從輪槽中脫出,張緊力的確定應(yīng)綜合考慮鋼索直徑、長度、跨度等因素,但張緊力的大小在現(xiàn)有標準中沒有可以參考的定量要求,某發(fā)動機操縱系統(tǒng)使用的張緊力是參照國內(nèi)某三代機的成熟經(jīng)驗值,該型機已具備大量使用經(jīng)驗,因此,張緊力值合理。
>事件X4:鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲
扭轉(zhuǎn)指鋼索受到外力而使其產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)的趨勢;次彎曲指鋼索受壓的一側(cè),在經(jīng)過另外的滑輪時又受拉的情況,二次彎曲對鋼索使用壽命有較大影響。經(jīng)分析,離合裝置的分鋼索存在扭轉(zhuǎn)及二次彎曲,如圖13所示,前艙油門臺與離合裝置連接的鋼索(圖中為綠色)在71mm范圍內(nèi)通過中心軸線不共面、不平行的3個導(dǎo)向滑輪;后艙油門臺與離合裝置連接的鋼索(圖中為紅色)在110mm范圍內(nèi)連續(xù)通過中心軸線不共面、不平行的4個導(dǎo)向滑輪,該處鋼索承受扭轉(zhuǎn)及二次彎曲最嚴酷,耐久試驗時鋼索斷裂就發(fā)生在此處(如圖2和圖7)。
圖13 離合裝置內(nèi)鋼索二次彎曲及扭轉(zhuǎn)(導(dǎo)向滑輪上的數(shù)值為包角)
鋼索斷裂的主要原因是導(dǎo)向滑輪與鋼索直徑比較??;同時鋼索存在扭轉(zhuǎn)及二次彎曲。
針對導(dǎo)向滑輪與鋼索直徑比較小、存在扭轉(zhuǎn)及二次彎曲的原因,對產(chǎn)品進行改進設(shè)計,主要包括以下幾點:
1)加大導(dǎo)向滑輪直徑,操縱臺結(jié)構(gòu)作相應(yīng)更改;
2)改進結(jié)構(gòu),取消部分導(dǎo)向滑輪,以消除鋼索的扭轉(zhuǎn)及二次彎曲應(yīng)力;
3)更改導(dǎo)向滑輪及鋼索材料;
為提高導(dǎo)向滑輪與鋼索直徑比,對包角較大的導(dǎo)向滑輪:前艙油門臺導(dǎo)向滑輪由原來兩個∮22更改為一個∮68,滑輪與鋼索直徑比由22÷1.8=12.2,提高到68÷1.8=37.8;后艙油門臺左、右手柄的導(dǎo)向滑輪由原來兩個∮22另更改為左手柄一個∮73.2,右手柄一個∮83.7,左手柄鋼索提高到 73.2÷1.8=40.7,右手柄鋼索提高到83.7÷1.8=46.5。材料由鋁合金改為酚醛縮合物浸漬的纖維織物滑輪,改進后滑輪與鋼索直徑均高于推薦的經(jīng)驗值20。見圖14、圖15。
圖14 前艙油門臺鋼索導(dǎo)向輪更改情況
圖15 后艙油門臺鋼索導(dǎo)向輪更改情況
對于包角較小的導(dǎo)向滑輪,滑輪直徑由∮22鋁合金滑輪更改為∮38.6醛縮合物浸漬的纖維織物滑輪,滑輪與鋼索直徑比由12.2,提高到38.6÷1.8=21.4,包角也減少到17度,見圖16。
圖16 小包角導(dǎo)向滑輪更改情況
前艙油門臺與離合裝置連接的鋼索原來通過3個導(dǎo)向滑輪,通過優(yōu)化鋼索走向后,取消2個導(dǎo)向滑輪,改進為只通過一個導(dǎo)向滑輪,見圖17。
圖17 前艙油門臺與離合裝置鋼索連接更改情況
后艙油門臺與離合裝置連接的鋼索由原來通過4個導(dǎo)向滑輪,通過優(yōu)化鋼索走向后,取消3個導(dǎo)向滑輪,改進為只通過一個導(dǎo)向滑輪,見圖18。
鋼索材料和導(dǎo)向滑輪材料更改見表3。
圖18 DCT-8與DCL-3鋼索連接更改情況
表3 材料更改表
將改進后的產(chǎn)品安裝到原試驗臺架,在相同的測試條件下,取5套鋼索樣本,進行耐久試驗,試驗結(jié)果顯示,每套產(chǎn)品均可完成220000個循環(huán)且鋼索不產(chǎn)生斷絲,該值遠大于產(chǎn)品協(xié)議中要求的“112500個工作循環(huán)(不少于2套鋼索)”。
某發(fā)動機操縱系統(tǒng)耐久試驗中,鋼索斷裂的主要原因是導(dǎo)向滑輪與鋼索直徑比較小,同時,鋼索存在扭轉(zhuǎn)及二次彎曲。改進方案通過耐久試驗驗證,滿足技術(shù)要求,自2013年產(chǎn)品開始批量裝機,歷經(jīng)5年的多地內(nèi)、外場使用,鋼索未出現(xiàn)斷絲、斷裂故障。