徐衛(wèi)衛(wèi) 劉興
摘 要:大型燃煤機(jī)組燃油系統(tǒng)的可靠備用,能有效的防止鍋爐低負(fù)荷及燃燒不穩(wěn)造成的滅火事故,所以對(duì)燃油系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整顯得尤為重要,某廠鍋爐燃油系統(tǒng)調(diào)試期為保證鍋爐各層油槍的霧化效果,將爐前供油壓力保持在額定水平,確保鍋爐各層油槍得到良好的霧化,機(jī)組正式投運(yùn)以后,對(duì)燃油系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),供油泵降頻運(yùn)行,可有效緩解供油泵振動(dòng)情況,有效降低供油泵電耗,燃油系統(tǒng)管道泄漏概率也大大減少,有效的提高了燃油系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性,保證了鍋爐煤質(zhì)差、低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:鍋爐;燃油系統(tǒng);供油壓力;經(jīng)濟(jì)性;安全性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.025
0 前言
某廠350MW燃煤鍋爐采用微油點(diǎn)火,微油點(diǎn)火器布置在A層燃燒器內(nèi),油槍采用機(jī)械/空氣霧化小油槍,點(diǎn)火裝置采用高能點(diǎn)火。每個(gè)燃燒器設(shè)置一主一輔兩支油槍,以提高對(duì)煤種的適應(yīng)性,主、輔油槍出力均為70kg/h。鍋爐的最低穩(wěn)燃負(fù)荷為30%BMCR,為了保障鍋爐低負(fù)荷、事故情況下穩(wěn)燃和微油點(diǎn)火系統(tǒng)故障時(shí)啟動(dòng),鍋爐設(shè)置3層共12支輕油槍,油槍布置在AB、BC、DE層四角,燃油系統(tǒng)設(shè)三臺(tái)供油泵,由輸煤400V PC供電,其中,1號(hào)、2號(hào)供油泵既能單獨(dú)工頻運(yùn)行,又能變頻單臺(tái)運(yùn)行。1號(hào)、2號(hào)供油泵變頻器“一拖二”運(yùn)行可以分別與3號(hào)供油泵互為備用,3臺(tái)供油泵工頻運(yùn)行能夠相互備用。供油系統(tǒng)采用打循環(huán)的運(yùn)行方式,使整個(gè)供油系統(tǒng)經(jīng)常處于熱備用狀態(tài)。目前正常運(yùn)行方式是由1號(hào)或是2號(hào)供油泵變頻運(yùn)行,3號(hào)供油泵投聯(lián)鎖備用,通過調(diào)整變頻器開度來調(diào)節(jié)燃油系統(tǒng)的壓力,以保證油槍正常霧化效果,達(dá)到機(jī)組助燃或點(diǎn)火用油的需要。 目前燃油系統(tǒng)正常運(yùn)行方式是由1號(hào)或是2號(hào)供油泵變頻運(yùn)行,3號(hào)供油泵投聯(lián)鎖備用,頻率設(shè)置為43Hz,電流74A。供油泵出口壓力3.3MPa,供回油循環(huán)流量為10.3m3/h,爐前燃油系統(tǒng)壓力保持3.0MPa以上。通過對(duì)燃油系統(tǒng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),供油泵降頻運(yùn)行,可有效緩解供油泵振動(dòng)情況,有效降低供油泵電耗,有效降低供油泵出口溫度,燃油系統(tǒng)管道泄漏概率也大大減少,從而有效的提高了燃油系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性。
1 提出供油泵低降頻優(yōu)化運(yùn)行的原因
安全角度考慮:(1)由于夏季環(huán)境溫度高(32℃),在機(jī)組不投油的情況下燃油通過爐前打循環(huán),導(dǎo)致油罐、供油泵出口溫度偏高(分別為43℃、53℃),此溫度基本接近燃油閃點(diǎn)(閉口閃點(diǎn)58℃),存在一定的安全隱患。(2)供油泵長(zhǎng)期額定負(fù)荷運(yùn)行,燃油系統(tǒng)長(zhǎng)期高壓充油,造成系統(tǒng)泄漏、油泵振動(dòng)等異常情況,影響燃油系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)濟(jì)角度考慮:機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行情況下,供油泵低頻運(yùn)行后可以降低廠用電率,起到節(jié)能降耗的效果。
2 燃油系統(tǒng)優(yōu)化前各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果
(1)機(jī)組運(yùn)行時(shí),鍋爐12.6米爐前燃油系統(tǒng)供、回油手動(dòng)總閥、快關(guān)閥保持全開狀態(tài),供油泵進(jìn)出口門保持全開位置,供油泵變頻運(yùn)行,降低變頻器轉(zhuǎn)速,保持爐前油壓1.5MPa,供油泵運(yùn)行正常,各參數(shù)平穩(wěn),變頻開度58%(29Hz),電流46.8A,供油流量6.6t/h左右。
(2)在供油壓力1.5MPa時(shí)做AB層各只油槍的霧化試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果霧化正常。
(3)在工頻方式下,啟動(dòng)供油泵:試驗(yàn)前,將供油泵停運(yùn)2小時(shí)后,運(yùn)行油罐液位稍有變化后穩(wěn)定,表明系統(tǒng)內(nèi)存油部分泄流回油罐。啟動(dòng)3號(hào)供油泵,爐前供油壓力達(dá)4.28MPa共用時(shí)3s,流量13.01t/h,變頻器出故障油壓不能及時(shí)恢復(fù)時(shí),滿足油槍緊急投運(yùn)條件。
3 燃油系統(tǒng)優(yōu)化前后試驗(yàn)結(jié)果分析對(duì)比
試驗(yàn)結(jié)論:(1)由表1可以看出,8月份于7月份相比較,燃油泵月耗電量明顯降低。
(2)由表2可以看出,8月份于7月份相比較,燃油系統(tǒng)泄露次數(shù)明顯降低。
綜上所述,供油泵壓力后,燃油系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性均得到了有效提升。在機(jī)組試運(yùn)期間,由于系統(tǒng)運(yùn)行方式及參數(shù)調(diào)整不合理,從而鍋爐燃油系統(tǒng)爐前供油壓力偏高,最終導(dǎo)致供油系統(tǒng)電耗增加,供油系統(tǒng)泄露概率增大、夏季儲(chǔ)油罐油溫偏高等不利于機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的因素出現(xiàn),通過這次對(duì)燃油系統(tǒng)的優(yōu)化,大大改觀了這些不利于機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的因素,有效的提高了燃油系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性,為鍋爐燃油系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ),確保了鍋爐在煤質(zhì)差、低負(fù)荷時(shí)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
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