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        泉州聚龍小鎮(zhèn)DZK1地熱勘查孔鉆探施工技術(shù)

        2018-11-23 06:35:04張東方
        鉆探工程 2018年11期
        關(guān)鍵詞:泥漿泵洗井鉆具

        張東方

        (福建省第四地質(zhì)大隊,福建 寧德 352100)

        1 工程概況

        1.1 工程位置

        本工程在福建省泉州市北郊,距黃塘鎮(zhèn)6 km,距惠安動車站1 km,交通非常便利。

        1.2 地質(zhì)簡況

        區(qū)域內(nèi)地質(zhì)地層簡單。上覆地層主要為第四系(Q4)雜填土、漂石和塊石;基巖主要為鉀長花崗巖和閃長巖,局部見輝綠巖巖脈穿插。

        1.3 配備機具

        XY-6N型立軸鉆機1臺(2000 m),SG-18.5型四角鋼管直塔1副,BW-250型泥漿泵1臺,絞車1臺、發(fā)電機組1臺、?330、220 mm單管鉆具各2套;?150、110、89 mm等單管鉆具各4套;?73 mm普通繩索取心鉆具4套、?73 mm液動潛孔錘鉆具2套;?127 mm技術(shù)套管200 m、?89 mm技術(shù)套管350 m;?50 mm鉆桿約400 m、?73 mm鉆桿約1500 m。

        1.4 鉆遇地層

        0.00~9.40 m,以雜填土、粉質(zhì)粘土為主,含有大量漂石、塊石。

        9.40~11.20 m,為強風化花崗巖,巖體破碎,碎塊結(jié)構(gòu),裂隙較發(fā)育。

        11.20~1150.00 m,為花崗巖,呈灰白色,花崗結(jié)構(gòu)、巖心呈柱狀—長柱狀,局部有輝綠巖巖脈穿插。

        1.5 地下水類型

        地下水主要為第四系孔隙水和基巖裂隙水。本井使用水泥漿固井隔離第四系孔隙水,只開采使用基巖裂隙水;基巖內(nèi)存在承壓水。

        2 勘查目的

        本次地質(zhì)鉆探施工的目的是為探明測區(qū)地熱異常,進一步確定地熱中心區(qū),加強對測區(qū)地熱地質(zhì)背景的研究,并確定與地熱有關(guān)的構(gòu)造在深部的展布情況,同時也做為地熱井抽水使用。

        3 鉆探施工技術(shù)簡況

        3.1 鉆孔結(jié)構(gòu)

        合理的鉆孔結(jié)構(gòu)對深孔施工至關(guān)重要,也是滿足探采結(jié)合井要求、順利終孔的法寶。鉆孔的結(jié)構(gòu)主要考慮設(shè)計目的和設(shè)計要求,此井為探采結(jié)合井,要求采用普通深井泵抽水,水泵下放深度在150 m以深,泵的外徑≮120 mm。因此DZK1孔選用了以下鉆孔結(jié)構(gòu)(見表1),共5級孔徑,3層技術(shù)套管。

        表1 DZK1孔鉆孔結(jié)構(gòu)

        3.2 鉆進工藝

        (1)0.00~12.60 m,普通單管施工,采用固相泥漿(優(yōu)質(zhì)泥漿);

        (2)12.60~200.00 m,普通單管施工,采用低固相泥漿(水基泥漿);

        (3)200.00~421.00 m,繩索取心液動潛孔錘,采用低固相泥漿(水基泥漿);

        (4)421.00~866.00 m,普通繩索取心,采用低固相泥漿(水基泥漿);

        (5)866.00~1150.00 m,繩索取心液動潛孔錘,采用低固相泥漿(水基泥漿)。

        3.3 鉆進參數(shù)的選擇

        立軸轉(zhuǎn)速:12.60~840.00 m,轉(zhuǎn)速490 r/min;840~1150.06 m,轉(zhuǎn)速390 r/min。

        鉆壓:全孔鉆壓基本上控制在22 kN,個別涌水孔段、破碎孔段和輝綠巖孔段鉆壓都控制在6 kN。

        泵量:0.00~540.00 m,選擇48 L/min泵量,也就是泥漿泵1擋;540.00~1052.00 m,選擇90 L/min泵量,也就是泥漿泵2擋;1052.00~1150.00 m,選擇96 L/min泵量,也就是泥漿泵3擋。

        內(nèi)管投放速度:普通繩索內(nèi)管在低固相沖洗液中的投放速度約0.90 m/s;液動錘內(nèi)管在低固相沖洗液中的投放速度約1.10 m/s。

        3.4 全孔的實效

        該孔2017年5月19日-2017年8月29日共用112 d,鉆進了1052.06 m。其中固井、等待材料、檢修設(shè)備、臺風天氣、抽水試驗、測溫等占用18 d,有效鉆進94 d,天效率為11.20 m;月效率為335.70 m。

        9月21日業(yè)主要求加深100 m,從9月25日-10月11日施工到預定孔深1150.00 m。由于后期施工泥漿泵泵壓、泵量不足、鉆頭匹配不良(磨鉆頭效果不好)、增大了輔助時間,導致有效天的鉆進效率為5.90 m/d。

        3.5 主要施工工序及質(zhì)量控制

        3.5.1 ?330 mm成孔、?220 mm成井施工

        ?330 mm施工0.00~9.40 m;由于4.00~9.00 m孔段地層有大量的拋石雜填,我們選擇了人工挖孔施工工藝。下入?330 mm套管護壁。施工流程:人工挖口成井→測量深度→注入水泥漿→三點一線確定中心孔位→下入?330 mm護壁鋼管→水泥漿固定。

        0.00~12.60 m,該孔段工藝流程為:?220 mm鉆進成孔→測井→替漿→下?219 mm井管→水泥漿固井。嚴格按照本井設(shè)計要求:井管進入完整基巖≮2 m,滿足?219 mm無縫鋼管下入的垂直度,下管前采用鋼卷尺校正孔深,兩井管之間用電焊焊接牢固,將?219 mm井管的長度和編號記錄備案,并按順序下入,確保井管緊密嵌入新鮮基巖面上。

        3.5.2 終孔后洗井

        洗井前首先起拔孔內(nèi)2層技術(shù)套管,由內(nèi)到外,全部拔出;其次利用清水選擇大泵量沖孔,約沖洗3 h,然后將一定濃度的焦磷酸鈉溶劑攪拌均勻后注入孔內(nèi),15 h后開始利用空壓機在200~0 m反復洗井(圖1),清洗至返水無泥皮或清澈為止;并對200 m以淺破碎巖層進行活塞洗井,確保抽拉洗井器(圖2)快速有效,同一位置的抽拉洗井次數(shù)不少于10次。

        圖1 空壓機洗井

        圖2 活塞洗井器

        3.5.3 鉆孔彎曲度及孔深誤差質(zhì)量控制

        (1)鉆塔基礎(chǔ)必須在實地上,不得有填方,并且鉆塔的4個踏腳處基礎(chǔ)分別鋪置不少于2.0 m2混泥土水平面,深度≮0.5 m。

        (2)設(shè)備安裝時保證鉆塔天車、鉆機立軸及鉆孔中心處于同一鉛垂線上。

        (3)下?330 mm護壁管和?219 mm井管時對井(套)管中心進行復核,使其與鉆井中心偏差≯0.01 m。

        (4)鉆具組合:鉆頭+導正器+鉆具+導正器+鉆桿+主動鉆桿。導正器長度>0.4 m,同時變徑施工時采用上一口徑扶正器。

        (5)全孔的孔深誤差測量:誤差率<1‰;鉆孔彎曲測量:每百米傾角偏差≤0.5°。孔深誤差測量數(shù)據(jù)匯總見表2。

        3.5.4 預防孔內(nèi)事故的措施

        (1)事故以“預防為主”,發(fā)現(xiàn)問題應及時處理,不應心存僥幸,事故一旦生成,補救將會得不償失。

        (2)設(shè)備定期定時保養(yǎng)、管材及時檢查、鋼絲繩繩卡和關(guān)鍵部位螺帽及時加固等,將問題消除,為順利完工奠定堅實基礎(chǔ)。

        (3)實行鉆桿鉆具檢查制度,不合格的鉆桿鉆具嚴禁下入孔內(nèi)。

        (4)嚴禁快速提鉆,鉆桿鉆具提升過快會對孔壁形成抽吸,造成不穩(wěn)定地層孔壁的坍塌、掉塊、漏失等。

        (5)提鉆過程中,務(wù)必向孔內(nèi)回灌沖洗液,以保持沖洗液對孔壁的側(cè)壓力。

        (6)進尺快的地層,適當減輕鉆進壓力,以防鉆孔彎曲度過大,增大泵量、增長沖孔時間,以防孔內(nèi)鉆渣過多,帶來不良的后果。

        表2 孔深誤差測量數(shù)據(jù)匯總

        4 鉆遇過程中的主要技術(shù)難題及采取的措施

        (1)?220 mm孔徑施工。

        4.00~9.00 m孔段遇到大粒徑填方塊石、漂石(見圖3),導致泥漿全部漏失;采用一系列堵漏方法,并利用了現(xiàn)有手機攝像功能,用繩子將手機勻速放入孔內(nèi),把孔壁錄制下來,直觀地了解到孔內(nèi)漏失位置狀況。由于堵漏難度較大,工期緊迫,選擇了人工挖孔施工(見圖4);?330 mm護壁技術(shù)套管孔位的確定(見圖5)。

        (2)13.00~150.00 m為?150 mm孔徑;150~200 m為?110 mm孔徑。

        施工中遇到2個主要問題。①鉆桿不匹配:使用?50 mm鉆桿,自70多米開始,每個班斷鉆桿(平均一天3根),經(jīng)常發(fā)生巖心未被采斷,鉆桿折斷,鉆效低。原因可想而知:扭矩大,孔壁間隙大。處理方法:將?50 mm鉆桿調(diào)成?73 mm雙插口厚壁鉆桿,減少了鉆桿折斷頻率,提高了鉆效。②卡料選擇問題:選擇8號鐵絲做卡料。五金店和市場上鐵絲種類繁多,粗細軟硬選擇不當,都會給施工帶來麻煩;曾經(jīng)選擇一種較硬的鐵絲做卡料,導致個別回次卡料殘留孔內(nèi),并造成卡鉆現(xiàn)象,每隔幾個回次,只能用磁鐵打撈孔內(nèi)殘留卡料,增加了不必要的勞動強度。

        圖3 大粒徑填方地層

        圖4 人工挖孔施工

        圖5 ?330 mm套管孔位的確定

        (3)技術(shù)套管規(guī)格選擇。

        ?150 mm孔徑選擇了?146 mm外箍,內(nèi)下?127 mm技術(shù)套管(見圖6);?110 mm孔徑選擇?108 mm外箍,內(nèi)下?89 mm技術(shù)套管(見圖7)。此規(guī)格套管優(yōu)點:節(jié)約材料成本;缺點:若處理不當,起拔套管難度較大。處理方法:用電鉆在套管最底部打若干小孔(見圖8);目的:使套管內(nèi)外想相,避免巖粉或巖屑殘留。使用此套管的前提條件:只適用于基巖內(nèi)部,不適用于第四系覆蓋層以及縮徑、坍塌、破碎等復雜地層。

        圖6 ?127 mm套管/?146 mm外箍

        圖7 ?89 mm套管/?108 mm外箍

        (4)由于生產(chǎn)資金不足,導致無法按計劃購買生產(chǎn)所需鉆探材料,變徑后擴孔器(?77.5 mm)數(shù)量不足,舊的擴孔器起不到保徑作用,導致后期下鉆需掃孔;另一個是沒有適合的擴孔器,導致擴孔器使用壽命較短。增大了勞動強度,降低了鉆效。

        (5)當鉆遇涌水地層時,承壓水從孔壁間隙涌出地面,泥漿漏失嚴重,孔底鉆渣和巖粉隨著孔深的增加越積越多,造成鉆頭和擴孔器的消耗倍增,壽命大大降低,生產(chǎn)成本加大。

        圖8 套管底部通水槽/打孔

        (6)鉆進參數(shù)記錄的重要性。

        在施工過程中,要求必須記錄好當班的立軸轉(zhuǎn)速、泵壓、鉆壓、反油壓、稱重、內(nèi)管到底時間等重要鉆進參數(shù),每2 h記錄一次。

        (7)孔深800 m之后,要求每鉆進50 m都要進行鉆桿的密閉性檢測;檢測方法,通過封堵普通繩索取心內(nèi)管總承的報警裝置(見圖9)來檢測。提大鉆前,將封堵報警裝置的內(nèi)管總承下入孔內(nèi),在鉆具內(nèi)部注滿沖洗液,提鉆過程中,觀測各個鉆桿連接位置是否存在刺漏、絲扣松動或斷裂現(xiàn)象,通過定時密閉性檢測,找出不合格鉆桿8根,確保在鉆進過程中沖洗液順利送入孔底,有效地避免了在鉆進過程中鉆頭微燒或燒鉆事故的發(fā)生。

        圖9 封堵報警裝置

        (8)在鉆孔1050 m后,增大泥漿泵的缸徑,提高擋位,來嘗試提高泵量、泵壓;改進后泵量提高不大,效果不理想,孔底仍存在少量巖粉,同時泥漿泵的負荷增加。

        (9)液動潛孔錘使用效果。優(yōu)點是:巖心不易堵,下內(nèi)管順暢,時效提高10%。缺點是:磨鉆頭效果理想,鉆頭壽命短,易損件比較貴,泥漿泵泵壓高,皮碗損壞快,深孔施工對泥漿泵泵量、泵壓要求比較高。

        (10)深孔磨鉆頭方面。深孔施工工作,應充分考慮鉆桿伸縮率及鉆桿提升慣性,這就決定了鉆進倒缸、開始鉆進及提下鉆等有更多的地方與中淺孔不同。該孔基巖研磨性較大,我們先后去3個廠家配合理孕鑲金剛石繩索取心鉆頭,但使用效果都不理想。全孔金剛石鉆頭平均壽命為26 m/個;該孔從施工到終孔始終需要用小石子來磨鉆頭。在800 m后,磨鉆頭很難把控,鉆效較低。深孔磨鉆頭操作方法需要在今后施工中進一步研究學習。

        5 結(jié)語

        由于該探采結(jié)合孔比傳統(tǒng)礦山鉆探孔口徑大很多,鉆探設(shè)備需要匹配較足,上部鉆孔結(jié)構(gòu)的施工工藝由原來的繩索取心改成了單管取心,泵量也增大了很多,對鉆進參數(shù)的記錄頻率特殊要求,800 m以后對鉆具的密閉性要求較高。但對于800 m以深孔底磨鉆頭的技術(shù)方法還需進一步探索研究。

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