葛 敏, 郭 晗, 于海生, 吳 江, 郭淮偉
(1. 科力遠(yuǎn)混合動(dòng)力技術(shù)有限公司, 上海 200240; 2. 上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院, 上海 200240;3. 南通大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 江蘇 南通 226019)
為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)、環(huán)境污染等問(wèn)題,各國(guó)汽車(chē)制造商都明確了以節(jié)能與新能源汽車(chē)為未來(lái)的發(fā)展方向。就目前而言,純電動(dòng)汽車(chē)存在諸多局限,如續(xù)航里程、充電時(shí)間、充電便利性等。而混合動(dòng)力汽車(chē)則無(wú)上述問(wèn)題,依靠?jī)?yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)工作點(diǎn)、制動(dòng)能量回收等技術(shù),可取得良好的油耗表現(xiàn)及較少的排放[1-4]。在電池技術(shù)未取得重大突破之前,混合動(dòng)力汽車(chē)成為現(xiàn)今優(yōu)勢(shì)明顯的一種技術(shù)路徑。
復(fù)合行星排(拉維娜結(jié)構(gòu))由于結(jié)構(gòu)緊湊、承載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于混合動(dòng)力變速箱作為功率分流裝置來(lái)耦合電機(jī)與內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力[5]。但由于復(fù)合行星排結(jié)構(gòu)復(fù)雜,嚙合齒輪對(duì)數(shù)更多,電機(jī)相較于內(nèi)燃機(jī)其輸入轉(zhuǎn)速更高,隨之而來(lái)的是更復(fù)雜與嚴(yán)重的振動(dòng)噪聲問(wèn)題。齒輪嘯叫作為一種常見(jiàn)的齒輪噪聲在混合動(dòng)力汽車(chē)格外突出,尤其是在純電動(dòng)工況下,沒(méi)有了內(nèi)燃機(jī)噪聲的掩護(hù)效應(yīng),嘯叫噪聲將更加明顯,中高頻噪聲嚴(yán)重影響了汽車(chē)乘坐的舒適性[6-8]。
針對(duì)某混合動(dòng)力變速箱齒輪嘯叫噪聲問(wèn)題,通過(guò)整車(chē)測(cè)試數(shù)據(jù)分析及主觀評(píng)價(jià),識(shí)別了對(duì)齒輪嘯叫噪聲貢獻(xiàn)最大的階次,得到了優(yōu)化噪聲目標(biāo)值;對(duì)目標(biāo)齒輪進(jìn)行微觀修形,從而使齒輪嘯叫聲壓降至目標(biāo)值。采用試驗(yàn)與仿真相結(jié)合方法,優(yōu)化齒輪振動(dòng)及嘯叫噪聲品質(zhì),以期為新能源汽車(chē)變速箱的振動(dòng)噪聲研究提供參考。
本文研究的深度混合動(dòng)力變速箱結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1所示,主要由小電機(jī)MG1(Motor/Generator)、大電機(jī)MG2和復(fù)合行星排結(jié)構(gòu)組成。其中復(fù)合行星排結(jié)構(gòu)如圖2所示。圖中,S1為前排輪系小太陽(yáng)輪;P1為前排輪系大行星輪;P2為后排輪系小行星輪;S2為后排輪系大太陽(yáng)輪;C1為前后排輪系共用行星架;R1為前后排輪系共用齒圈??梢?jiàn)該復(fù)合行星排中,四組齒輪嚙合分別是:小太陽(yáng)輪與大行星輪、大行星輪與齒圈、大太陽(yáng)輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪。每組齒輪嚙合有3對(duì),共12對(duì)齒輪嚙合,齒輪參數(shù)見(jiàn)表1。
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力由行星架輸入,小電機(jī)軸連接小太陽(yáng)輪,大電機(jī)軸連接大太陽(yáng)輪,三者動(dòng)力經(jīng)行星排復(fù)合后通過(guò)齒圈傳遞至輸出端。
該變速箱可用于混合動(dòng)力汽車(chē)HEV(Hybrid Electric Vehicle)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle),本文研究試驗(yàn)基于搭載該變速箱的PHEV。
圖1 混合動(dòng)力變速箱Fig.1 Hybrid transmission
圖2 復(fù)合行星排結(jié)構(gòu)Fig.2 Compound planetary gear sets
表1 齒輪參數(shù)Tab.1 Gear parameters
齒輪嘯叫噪聲是由齒輪嚙合動(dòng)態(tài)激勵(lì)引起的穩(wěn)態(tài)噪聲,是由受載齒輪嚙合過(guò)程中的傳遞誤差TE(Transmission Error)引起并通過(guò)頻率的調(diào)諧產(chǎn)生的一種噪聲[9-10]。傳遞誤差是引起齒輪嘯叫噪聲的根本原因。齒輪在嚙合傳動(dòng)過(guò)程中,由于齒輪加工誤差、裝配誤差、箱體及支撐件(軸、軸承)彈性變形等原因,使得實(shí)際嚙合與理論嚙合產(chǎn)生偏差,從而產(chǎn)生激勵(lì)力引起振動(dòng)。振動(dòng)通過(guò)支撐件以及箱體傳遞,從而輻射出噪聲??諝饧敖Y(jié)構(gòu)傳遞為嘯叫主要的傳遞路徑,其頻率范圍一般分布在700~4 000 Hz,高頻嘯叫噪聲會(huì)讓人感到煩躁而難以接受,嚴(yán)重影響汽車(chē)的行駛品質(zhì),純電動(dòng)工況下尤為明顯。
階次分析是用于分析旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)部件故障的重要方法,用等角度間隔采樣將非平穩(wěn)信號(hào)轉(zhuǎn)化為不受其影響的平穩(wěn)信號(hào),結(jié)合傳統(tǒng)頻譜分析對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行振動(dòng)和噪聲信號(hào)的分析[11-12]。研究齒輪傳動(dòng)時(shí),嚙合階次的計(jì)算公式為
(1)
式中:Z為主動(dòng)輪齒數(shù);n2為主動(dòng)輪轉(zhuǎn)速,r/min;n1為參考軸轉(zhuǎn)速,r/min。
上述混合動(dòng)力變速箱其大太陽(yáng)輪S2齒數(shù)=38,若以大電機(jī)MG2轉(zhuǎn)速作為參考轉(zhuǎn)速,根據(jù)相互嚙合的齒輪其嚙合階次相同,則可知整個(gè)復(fù)合行星排階次為38階。
搭載該變速箱的PHEV在行駛時(shí)有四種工作模式,如表2所示。Sport工況相較于Normal工況,傳動(dòng)系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)承受的扭矩更大,情況更惡劣;另外在HEV模式下,由于內(nèi)燃機(jī)噪聲的掩護(hù)效應(yīng),傳遞到車(chē)上乘客的齒輪嘯叫噪聲并不明顯,因而本次研究主要考察在EV-Sport模式下0~90 km/h全油門(mén)加速工況下的齒輪嘯叫噪聲。
表2 PHEV工作模式Tab.2 Work mode of PHEV
試驗(yàn)在縱坡不大于1%的干燥瀝青路面進(jìn)行,路面等級(jí)按照GB/T 7031—2005規(guī)定的A級(jí)路面,風(fēng)速要求小于5 m/s。測(cè)試時(shí),關(guān)閉車(chē)窗、天窗、車(chē)門(mén)和空調(diào)等電器件。在試驗(yàn)車(chē)上布置聲壓計(jì)和三向加速度傳感器各一個(gè),命名及位置如表3所示,其中垂直于地面為Y方向。在車(chē)上布置位置如圖3所示。
測(cè)試得到的變速箱箱體頂部Y方向振動(dòng)加速度瀑布圖如圖4(a)所示。由圖可知,在齒輪嚙合各階次中,復(fù)合行星排38階表現(xiàn)最為明顯;圖4(b)為38階振動(dòng)加速度階次切片圖,可見(jiàn)在車(chē)速50~70 km/h,振動(dòng)加速度變化劇烈,且有兩個(gè)峰值,分別是14.18 m/s2和30.5 m/s2。
表3 傳感器命名Tab.3 Nomenclature for senor
圖3 傳感器位置Fig.3 Senor positions
(a) 振動(dòng)加速度瀑布圖
(b) 38階振動(dòng)加速度階次切片圖圖4 振動(dòng)加速度瀑布圖Fig.4 Vibration acceleration waterfall and 38 oder cuts
圖5為測(cè)試得到的駕駛艙內(nèi)駕駛員左耳處聲壓計(jì)采集到的噪聲信號(hào)瀑布圖以及38階對(duì)應(yīng)的階次切片圖,噪聲聲壓級(jí)信號(hào)采用A計(jì)權(quán)處理。由圖5(a)可知,傳遞到駕駛艙的齒輪嘯叫聲,復(fù)合行星排38階噪聲也是主要的貢獻(xiàn)成分。
由于聲壓級(jí)噪聲值無(wú)法完全直接反映人耳的聽(tīng)覺(jué)感受,因而在測(cè)試中,車(chē)上的四位NVH工程師分別模擬駕駛者、副駕駛乘客,后排兩位乘客對(duì)汽車(chē)0~90 km/h全油門(mén)加速過(guò)程中的齒輪嘯叫聲進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),采用打分及給出個(gè)人評(píng)論。結(jié)果表明,35 dB是基本上能否接受的臨界值,齒輪嘯叫聲壓超過(guò)35 dB,則會(huì)容易被人察覺(jué),讓人煩躁焦慮。由圖5(b)可知,在車(chē)速為50~70 km/h內(nèi),此時(shí)頻率約為2 650~3 700 Hz,齒輪嘯叫聲壓基本都在35 dB以上,最大的聲壓接近40 dB,該段持續(xù)的嘯叫噪聲,大大降低了汽車(chē)的行駛品質(zhì)。
(b) 38階聲壓階次切片圖圖5 聲壓瀑布圖及38階切片圖Fig.5 Noise waterfall and 38 oder cuts
傳統(tǒng)的變速箱傳動(dòng)系統(tǒng)在建立仿真模型時(shí),將齒輪與軸承視為剛體,邊界條件設(shè)為剛度無(wú)限大,并未將箱體、行星架、齒輪輪轂、軸承等零部件在工作條件下受力發(fā)生的彈性變形考慮進(jìn)去,顯然不能真實(shí)準(zhǔn)確地反映變速箱的實(shí)際工作狀態(tài)。
本文使用MASTA軟件建立節(jié)點(diǎn)有限元模型,將箱體、差速器殼體、異形軸等柔性件通過(guò)網(wǎng)格劃分生成有限元模型導(dǎo)入到MASTA中,經(jīng)計(jì)算生成質(zhì)量與節(jié)點(diǎn)的剛度矩陣,從而引入整個(gè)系統(tǒng)的剛度影響,更加符合實(shí)際情況。混合動(dòng)力變速箱MASTA節(jié)點(diǎn)有限元模型見(jiàn)圖6。
圖6 混合動(dòng)力變速箱模型Fig.6 The hybrid transmission model
復(fù)合行星排中,有四組齒輪嚙合分別是:小太陽(yáng)輪與大行星輪、大行星輪與齒圈、大太陽(yáng)輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪。通過(guò)仿真,得到在EV-Sport模式下0~90 km/h全油門(mén)加速工況下四組齒輪嚙合的傳遞誤差,發(fā)現(xiàn)在9.2 s時(shí)平均傳遞誤差最大,如圖7所示。
圖7 傳遞誤差Fig.7 Transmission error
由圖7可知,小行星輪與大行星輪這組齒輪嚙合的傳遞誤差最大,達(dá)到1.276 μm,直接導(dǎo)致行星排整體傳遞誤差增大,從而引起行星排38階較大的嘯叫噪聲。這是由于傳動(dòng)過(guò)程中,大行星輪同時(shí)與另外三組齒輪嚙合,復(fù)雜的受力導(dǎo)致齒輪產(chǎn)生錯(cuò)位,偏離了理想嚙合位置。
圖8(a)為仿真得到的9.2 s時(shí)大行星輪左齒面的接觸斑點(diǎn)圖。顯然,大行星輪左齒面偏載嚴(yán)重,造成應(yīng)力集中,最大應(yīng)力高達(dá)1 710 MPa,不僅導(dǎo)致TE增大,而且還會(huì)影響齒輪壽命,導(dǎo)致齒輪失效。圖8(b)為通過(guò)變速箱齒輪接觸斑點(diǎn)試驗(yàn)得到的接觸斑點(diǎn)圖,總體上能與仿真相對(duì)應(yīng),驗(yàn)證了模型的準(zhǔn)確性,從而說(shuō)明了后續(xù)基于MASTA齒輪修形的可行性。
經(jīng)上述分析,小行星輪與大行星輪這組齒輪的傳遞誤差最大,接觸斑點(diǎn)表現(xiàn)差,因而需要對(duì)這組齒輪進(jìn)行微觀修形優(yōu)化,以降低傳遞誤差和改善偏載,從而降低齒輪嘯叫噪聲。
變速箱是一個(gè)柔性系統(tǒng),在動(dòng)力傳遞的過(guò)程中,齒輪會(huì)不可避免地發(fā)生彈性變形,從而引起齒廓與齒向的畸變,產(chǎn)生偏載、沖擊振動(dòng)。齒輪微觀修形是適量地修除齒面上的部分材料, 以減少由齒輪受載變形和制造誤差引起的嚙合沖擊,改善了齒面的潤(rùn)滑狀態(tài),得到更為均勻的載荷分布,從而達(dá)到減小系統(tǒng)傳遞誤差,降低變速箱的齒輪嘯叫噪聲的目的[13-14]。
(a) 仿真接觸斑點(diǎn)圖
(b) 試驗(yàn)接觸斑點(diǎn)圖圖8 接觸斑點(diǎn)圖Fig.8 Contact pattern
齒輪微觀修形的參數(shù)設(shè)定現(xiàn)階段主要是依靠經(jīng)驗(yàn),加工出修形齒輪,再進(jìn)行接觸斑點(diǎn)試驗(yàn),得到齒輪在不同工況下的齒面接觸斑點(diǎn),然后根據(jù)得到的接觸斑點(diǎn)修正設(shè)計(jì)參數(shù),重新制造和試驗(yàn)。但該方法須經(jīng)多輪試驗(yàn)和設(shè)計(jì)修改來(lái)確定最終的修形參數(shù),成本高且周期長(zhǎng)。而通過(guò)MASTA軟件等專業(yè)軟件可以有效地模擬上述試驗(yàn)過(guò)程,能夠節(jié)省成本并縮短開(kāi)發(fā)周期[15]。
齒廓與齒向修形是齒輪修形最主要的兩種方式,齒廓修形主要是降低嚙合沖擊減少噪音,而齒向修形為降低齒面載荷分布系數(shù),減少偏載提高承載能力。
初始修形量一般通過(guò)計(jì)算得出,齒廓彈性變形量的計(jì)算公式為
(2)
式中:ωt為單位齒寬載荷,N/mm;ωt=Ft/b;Ft為齒輪分度圓上切向力,N;b為齒輪有效寬度,mm;Cr為齒輪嚙合剛度,N/mm·μm。
齒向修形初始參數(shù)主要通過(guò)計(jì)算齒輪嚙合的錯(cuò)位量得出。通過(guò)MASTA軟件的齒面受載接觸分析可以得到目標(biāo)齒輪在特定工況下的錯(cuò)位量。通過(guò)對(duì)齒輪進(jìn)行齒向修形,盡量使其載荷分布于齒面的中部區(qū)域,在滿載情況下,受載面積達(dá)到整個(gè)齒面的80%以上較為理想。
根據(jù)計(jì)算結(jié)果確定小行星輪與大行星輪齒廓和齒向的初始修形參數(shù),通過(guò)對(duì)比仿真結(jié)果對(duì)修形參數(shù)的進(jìn)行不斷調(diào)整優(yōu)化,以傳遞誤差、接觸斑點(diǎn)及降低最大齒面接觸及齒根彎曲的應(yīng)力作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),得到該組齒輪綜合最優(yōu)的修形量及組合方式如表4所示。
表4 齒輪修形參數(shù)Tab.4 Gear modification parameters
圖9為修形前后復(fù)合行星排齒輪嚙合傳遞誤差對(duì)比,可以看出修形后大太陽(yáng)輪與小行星輪、小行星輪與大行星輪的傳遞誤差均有大幅度下降,其中小行星輪與大行星輪的傳遞誤差由1.276 μm下降至0.085 μm。
圖9 修形后傳遞誤差對(duì)比Fig.9 Transmission error before and after planetary gear micro modification
圖10為修形后大行星輪齒面接觸斑點(diǎn),與修形前相比,受載分布均勻且基本位于齒面中心區(qū)域,最大應(yīng)力由1 710 MPa降至879 MPa;齒面偏載情況得到明顯改善。
圖10 修形后接觸斑點(diǎn)Fig.10 Contact pattern after modification
為進(jìn)一步驗(yàn)證修形優(yōu)化后的效果,根據(jù)上述齒輪修形參數(shù),制造出優(yōu)化后的混合動(dòng)力變速箱,并搭載整車(chē)進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)修形后的齒輪振動(dòng)與嘯叫噪聲進(jìn)行數(shù)據(jù)采集及對(duì)比分析。
試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)工況與之前保持一致,且優(yōu)化后的變速箱還是搭載在之前測(cè)試的整車(chē)上進(jìn)行試驗(yàn),將干擾變量減至最小。
測(cè)試得到的修形后變速箱箱體頂部Y方向振動(dòng)加速度瀑布圖及38階振動(dòng)階次切片圖如圖11所示。由圖11(b)可知,38階振動(dòng)加速度幅值較修形前已有大幅度下降,在車(chē)速50~70 km/h區(qū)間,振動(dòng)加速度變化平緩,兩個(gè)峰值分別降至5.52 m/s2和5.78 m/s2。
(a) 修形后振動(dòng)加速度瀑布圖
(b) 修形后38階振動(dòng)加速度階次切片圖圖11 修形后振動(dòng)加速度瀑布圖Fig.11 Vibration acceleration waterfall after modification and 38 oder cuts
圖12為修形后測(cè)試得到的駕駛艙內(nèi)駕駛員左耳處聲壓計(jì)采集到的噪聲信號(hào)瀑布圖以及38階對(duì)應(yīng)的階次切片圖,由圖12(a)可知,傳遞到駕駛艙的齒輪嘯叫聲,38階噪聲雖仍是主要的貢獻(xiàn)者,但相較之前已明顯弱化。從圖12(b)得知,38階齒輪嘯叫噪聲均有下降,尤其是在車(chē)速50~70 km/h,優(yōu)化前均大于35 dB,優(yōu)化后已經(jīng)能夠滿足35 dB的目標(biāo)值,且在該區(qū)間內(nèi)最大階次噪聲由39.16 dB降至33.32 dB,下降5.84 dB,降幅達(dá)15%,同一時(shí)刻下降至24.48 dB;且在0~90 km/h加速過(guò)程中,車(chē)內(nèi)整體最大噪聲由69.98 dB降至64.65 dB,下降5.33 dB,降幅為7.6%。
(1) 整車(chē)客觀評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)搭載功率分流的混合動(dòng)力變速箱PHEV在EV-sport模式0~90 km/h加速過(guò)程中存在明顯的齒輪嘯叫,通過(guò)整車(chē)NVH數(shù)據(jù)采集并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理表明復(fù)合行星排38階齒輪嘯叫聲是其最主要的貢獻(xiàn)成份。并通過(guò)NVH主觀打分評(píng)價(jià),得出降噪目標(biāo)值35 dB。
(a) 修形后駕駛員左耳處聲壓瀑布圖
(b) 38階聲壓階次切片圖圖12 修形后聲壓瀑布圖及38階切片圖Fig.12 Noise waterfall and 38 oder cuts after modification
(2) 通過(guò)MASTA軟件建立節(jié)點(diǎn)有限元模型,仿真得到了復(fù)合行星排中四組齒輪的傳遞誤差,識(shí)別出小行星輪與大行星輪嚙合情況最為惡劣,將二者作為修形目標(biāo)齒輪,并通過(guò)接觸斑點(diǎn)試驗(yàn)與仿真對(duì)比的一致性,驗(yàn)證了模型的有效性。
(3) 對(duì)小行星輪與大行星輪進(jìn)行齒輪優(yōu)化修形,并制造出樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明,在車(chē)速50~70 km/h內(nèi),最大階次噪聲由39.16 dB降至33.32 dB,下降5.84 dB,降幅達(dá)15%,同一時(shí)刻下降至24.48 dB;總體基本滿足35 dB的優(yōu)化目標(biāo)值,且在0~90 km/h加速過(guò)程中,車(chē)內(nèi)整體最大噪聲由69.98 dB降至64.65 dB,下降5.33 dB,降幅為7.6%。