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        第三熱電廠(chǎng)4#鍋爐主汽流量偏低問(wèn)題探析

        2018-11-20 09:29:02晁云剛
        機(jī)電信息 2018年33期
        關(guān)鍵詞:爐墻主汽預(yù)器

        晁云剛

        (陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)供電分公司第三熱電廠(chǎng),山西陽(yáng)泉045000)

        1 4#鍋爐、燃煤煤質(zhì)、運(yùn)行工況概述

        1.1 4#鍋爐概述

        4#鍋爐為濟(jì)南鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的YG270/9.8-M型、高壓、露天布置、單爐膛、燃煤固態(tài)排渣、自然循環(huán)汽包爐,“∏”型布置,煤粉懸浮燃燒。鍋爐采用吊式布置,除尾部煙道的空預(yù)器采用支撐結(jié)構(gòu)外,鍋爐本體均由擱置在構(gòu)架頂部的板梁懸吊,爐膛四面由膜式水冷壁組成,后水冷壁上部形成折焰角,在折陷角上布置高溫過(guò)熱器,上部爐膛交錯(cuò)布置了全輻射10片屏式過(guò)熱器,水平煙道布置有低溫過(guò)熱器,尾部豎井煙道里布置了上下兩級(jí)省煤器和三組空氣預(yù)熱器,采用輕型爐墻。

        4#鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù):額定蒸發(fā)量270t/h,汽包工作壓力10.78MPa,過(guò)熱器出口壓力9.8 MPa,過(guò)熱器出口溫度540℃,給水溫度215℃,排煙溫度140℃。

        1.2 燃煤煤質(zhì)概述

        本廠(chǎng)屬于典型的坑口電廠(chǎng),燃煤主要來(lái)源于旁邊的礦井所供給的無(wú)煙煤,其主要元素分析如表1所示。

        表1 主要元素分析表

        1.3 運(yùn)行工況概述

        在冬季供暖期間,4#鍋爐共發(fā)生掉焦滅火10次,其中2次為底部水冷壁堵焦事故。為有效緩解結(jié)焦情況,只能將4#鍋爐主汽流量降至220 t/h運(yùn)行,每天在供電、供熱谷段進(jìn)行深度調(diào)焦2 h。

        4#鍋爐引風(fēng)機(jī)達(dá)到額定電流146 A,送風(fēng)機(jī)達(dá)到達(dá)到額定電流104 A,鍋爐主汽流量只能達(dá)到250 t/h,煙氣含氧量達(dá)不到規(guī)定最低值3%的要求,飛灰可燃物含量為10%~12%,爐渣可燃物15%~18%,排煙溫度165℃,且包墻過(guò)熱器出現(xiàn)晃動(dòng)現(xiàn)象,從爐墻保溫層內(nèi)向外飄灰,致使4#鍋爐本體及尾部煙道積灰較多,為有效控制揚(yáng)塵,只能降負(fù)荷運(yùn)行。

        2 原因分析、排查、確定

        通過(guò)對(duì)4#鍋爐近幾個(gè)月運(yùn)行報(bào)表的查詢(xún)及相關(guān)數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,我們初步判定影響4#鍋爐主汽流量達(dá)不到設(shè)計(jì)值270 t/h的可能原因?yàn)槿霠t煤煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)值較多、燃燒器性能降低、空預(yù)器漏風(fēng)率較高、爐墻密封不嚴(yán)漏風(fēng)較大、受熱面積灰積渣較多。就這些原因我們逐一進(jìn)行了分析、試驗(yàn):

        (1)入爐煤煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)值較多。查詢(xún)4#鍋爐使用說(shuō)明書(shū),比對(duì)日?,F(xiàn)有入爐煤煤質(zhì)化驗(yàn)單與設(shè)計(jì)煤種、校核煤種,差異較少,故此原因不成立。

        (2)燃燒器性能降低。冬季供暖結(jié)束后,對(duì)4#鍋爐燃燒器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三次風(fēng)噴嘴因長(zhǎng)期高溫烘烤出現(xiàn)變形、燒損現(xiàn)象,尤其2#角出現(xiàn)嚴(yán)重的位移現(xiàn)象;一次風(fēng)噴嘴內(nèi)濃淡分離撞擊塊出現(xiàn)變形、脫落現(xiàn)象;下二次風(fēng)噴嘴內(nèi)存有部分積渣、框體出現(xiàn)變形。以上原因疊加,致使一次風(fēng)、二次風(fēng)氣流剛性銳減,煤粉濃淡效果減弱,三次風(fēng)強(qiáng)化擾動(dòng)弱化,燃燒工況惡化。4#鍋爐空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn),一次風(fēng)切壁現(xiàn)象較為嚴(yán)重,二次風(fēng)反向切圓擾動(dòng)強(qiáng)弱不一,1#、3#角三次風(fēng)風(fēng)向與風(fēng)速等同,2#、4#角風(fēng)向嚴(yán)重不相符,2#角風(fēng)向與設(shè)計(jì)相比下降1°;同時(shí),4#燃燒器自投運(yùn)至今已使用4年,使用周期較長(zhǎng),此原因是4#鍋爐主汽流量偏低的根本原因。

        (3)空預(yù)器漏風(fēng)率較高。對(duì)4#鍋爐空預(yù)器前后煙氣過(guò)量空氣系數(shù)進(jìn)行測(cè)算,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器漏風(fēng)較高,漏風(fēng)率達(dá)到8%,因空預(yù)器漏風(fēng)率較高,致使燃燒工況惡化,引風(fēng)機(jī)無(wú)用功耗能增加,這是4#鍋爐主汽流量偏低的主要原因。

        (4)爐墻密封不嚴(yán)漏風(fēng)較大。經(jīng)查詢(xún)技術(shù)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)拆解保溫層,4#鍋爐包墻過(guò)熱器為光管式過(guò)熱器,在運(yùn)行中,管與管之間密封不嚴(yán)部位隨著煙風(fēng)系統(tǒng)正負(fù)壓向外噴灰、向內(nèi)吸入空氣,因此造成煙道處揚(yáng)塵較大,同時(shí)引風(fēng)機(jī)無(wú)用功耗能增加,此原因是4#鍋爐主汽流量偏低的次要原因。

        (5)受熱面積灰積渣較多。4#鍋爐停運(yùn)后,對(duì)水冷壁、過(guò)熱器、空預(yù)器、省煤器等部位積灰進(jìn)行檢查,均無(wú)明顯積灰積渣,故此原因也不成立。

        3 整改措施

        通過(guò)原因判斷、分析、認(rèn)定,結(jié)合現(xiàn)有煤質(zhì)情況、運(yùn)行情況,且考慮運(yùn)行中不得頻繁出現(xiàn)掉焦滅火現(xiàn)象,重新核算鍋爐整體熱力系統(tǒng)、風(fēng)煙阻力,制定以下整改方案:

        (1)燃燒器性能下降問(wèn)題。經(jīng)過(guò)對(duì)相鄰電廠(chǎng)鍋爐燃燒器使用情況進(jìn)行調(diào)研、分析,決定將現(xiàn)有使用年限較長(zhǎng)的燃燒器改造成著火穩(wěn)定、快速和煤種適應(yīng)性好的新型PRP燃燒器;同時(shí),將原有固定二次風(fēng)噴嘴改造成可調(diào)擺動(dòng)式噴嘴,在運(yùn)行過(guò)程中根據(jù)煤質(zhì)變化、結(jié)焦情況予以調(diào)整,以此保證燃燒器剛性度,具備更廣的煤種適應(yīng)性,優(yōu)化燃燒工況,確保燃燒效率達(dá)到最佳。

        (2)空預(yù)器漏風(fēng)率較高問(wèn)題。經(jīng)過(guò)檢查,中級(jí)、下級(jí)空預(yù)器與煙道隔板出現(xiàn)變形、脫落現(xiàn)象,空預(yù)器管束出現(xiàn)少量破損。經(jīng)計(jì)算,破損管束數(shù)量較少,還能夠滿(mǎn)足換熱需求,即對(duì)破損的管束進(jìn)行盲堵處理,對(duì)中、下級(jí)空預(yù)器管箱分別進(jìn)行拆除,對(duì)管箱與管箱間隔板、管箱與煙道間隔板進(jìn)行全部更換且全部密封焊接,重新安裝到位后,啟動(dòng)風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)壓試驗(yàn),檢查無(wú)泄漏。

        (3)爐墻密封不嚴(yán)漏風(fēng)較大問(wèn)題。因包墻過(guò)熱器原有設(shè)計(jì)為光管型式,密封性能較差、剛性度較低,在運(yùn)行過(guò)程中,因煙氣系統(tǒng)正負(fù)壓就會(huì)出現(xiàn)晃動(dòng)、噴灰現(xiàn)象,不符合現(xiàn)場(chǎng)文明整治要求,也不符合環(huán)保要求。從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,為徹底消除此現(xiàn)象,決定對(duì)包墻過(guò)熱器進(jìn)行改造,將現(xiàn)有光管式包墻過(guò)熱器改造成膜式包墻過(guò)熱器,整體提升爐墻密封性能,降低爐墻漏風(fēng)率。

        (4)為了緩解結(jié)焦情況,將原有衛(wèi)燃帶進(jìn)行部分改動(dòng),主要是將原有布置在燃燒器中下部的衛(wèi)燃帶提高0.5 m,使得衛(wèi)燃帶中心位置高度與假想切圓中心位置高度相平,同時(shí)將每面墻中間衛(wèi)燃帶拆除了1 m,以此來(lái)提高燃燒區(qū)域溫度,改善燃燒工況;同時(shí),也能避免因衛(wèi)燃帶偏低造成底部水冷壁處堆渣、積渣,造成底部水冷壁堵焦停爐。

        4 改造效果

        通過(guò)以上方案的實(shí)施,在4#鍋爐啟動(dòng)后,對(duì)4#鍋爐主要指標(biāo)進(jìn)行改造前后統(tǒng)計(jì)、對(duì)比,經(jīng)對(duì)比、分析,效果如下:

        (1)4#鍋爐主汽流量能長(zhǎng)時(shí)間保持在270 t/h運(yùn)行,相比改造前,鍋爐負(fù)荷得到了極大的提升,鍋爐主汽流量提升50 t/h,機(jī)組發(fā)電量每小時(shí)增加11 MW,尤其在冬季供熱期間,為集團(tuán)公司冬季供暖提供了可靠?jī)?yōu)質(zhì)熱源。

        (2)4#鍋爐性能、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提升,相比改造前,飛灰可燃物含量降低4%,爐渣可燃物降低8%,排煙溫度降低10℃,鍋爐熱效率提升1%以上,噸汽耗電量降低了3.29 kW·h/t,噸汽標(biāo)煤耗降低了9.7 kg/t。

        (3)4#鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行系數(shù)得以提升,相比改造前,掉焦次數(shù)大幅度減少,基本杜絕了堵焦事故,且包墻過(guò)熱器再未出現(xiàn)晃動(dòng)、飄灰現(xiàn)象,基本抑制了揚(yáng)塵污染,作業(yè)環(huán)境得以極大改善,現(xiàn)場(chǎng)文明整治得以維持保障。

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)燃燒器改造、空預(yù)器查漏堵漏、包墻過(guò)熱器改造、衛(wèi)燃帶位置變化,解決了發(fā)供電分公司第三熱電廠(chǎng)4#鍋爐主汽流量偏低的問(wèn)題,杜絕了底部水冷壁堵焦事故,緩解了爐膛結(jié)焦情況,極大地降低了飛灰可燃物、爐渣可燃物、排煙溫度等指標(biāo),提升了鍋爐熱效率,提高了4#鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行系數(shù)。

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