劉國義 劉 暢 高 太 高錦財 王汝杰
(鞍鋼礦業(yè)集團有限公司齊大山選礦廠)
鞍鋼礦業(yè)齊大山選礦廠入選原礦為沉積變質(zhì)型“鞍山式”鐵礦石,選礦廠現(xiàn)有一選、二選兩個分選作業(yè)區(qū),主體設備規(guī)格小、自動化水平相對偏低,均存在臺時處理量低、過磨現(xiàn)象嚴重問題,給選礦生產(chǎn)帶來不利影響。加之近年來國內(nèi)外鐵礦石價格大幅度下滑,選礦廠生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大[1-3]。
原礦主要呈條帶狀或條紋狀構造,條帶寬0.5~3 mm,礦石浸染粒度較細,硬度12。礦石中主要可回收元素為鐵,伴生元素含量均未達到綜合回收標準,主要有害雜質(zhì)硫、磷含量較低,僅二氧化硅含量較高。礦石化學多元素分析結(jié)果見表1。
表1 礦石化學多元素分析結(jié)果 %
礦石中金屬礦物以赤鐵礦為主,其次為磁鐵礦、假象赤鐵礦;脈石礦物主要有石英、陽起石、透閃石、角閃石、鐵白云石等。赤鐵礦呈鋼灰色至褐灰色、灰紅色,細條帶狀構造,多分布在地表及淺部的礦層中。磁鐵礦以原生礦石為主,多分布在深部,呈鋼灰色,粒度較細者呈條帶狀構造。假象赤鐵呈深灰色,以細條帶狀構造、假象構造為主,次為交代殘余結(jié)構。
選礦廠分選作業(yè)區(qū)采用階段磨礦—粗細分級—重選—磁選—陰離子反浮選工藝流程進行生產(chǎn),工藝流程見圖1。一選作業(yè)區(qū)主要設備有濕式MQG2 700 mm×3 600 mm格子型球磨機(11臺)、水力旋流器、圓盤給礦機;二選作業(yè)區(qū)主要設備有濕式MQG3 600 mm×4 000 mm格子型球磨機(5臺)、濕式MQY5 030 mm×6 400 mm溢流型球磨機(1臺),水力旋流器、振動給礦機。兩選作業(yè)區(qū)球磨—分級系統(tǒng)均基本具備自動化生產(chǎn)功能。
通過對標考察和深挖內(nèi)部潛力[4-5],對兩選作業(yè)區(qū)一段球磨機進行改造。原因為一選作業(yè)區(qū)一段磨礦計劃臺時處理量41.5 t/h,給礦細度-12 mm 90%,溢流細度-0.074 mm 60%,實際生產(chǎn)時溢流細度-0.074 mm 含量達到65%;二選作業(yè)區(qū)一段磨礦格子型球磨機、溢流型球磨機計劃臺時處理量分別為95,225 t/h,球磨機給礦細度-12 mm 90%,要求溢流細度-0.074 mm 60%,但實際生產(chǎn)時溢流細度-0.074 mm 含量達到70%。一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細度-0.010 mm粒級含量均達到25%左右,過磨問題嚴重。
球磨機臺時處理量偏低、磨礦溢流產(chǎn)品過磨,造成選礦廠生產(chǎn)目標無法完成。為保證完成鐵精礦產(chǎn)量任務,選礦廠以球磨機為主來滿負荷組織轉(zhuǎn)車,設備故障率和電耗較高、生產(chǎn)不經(jīng)濟。計劃檢修期間,減少1臺球磨機運轉(zhuǎn),會導致4個浮選區(qū)礦漿濃度偏小,3個浮選區(qū)礦漿濃度偏高,不利于生產(chǎn)操作,影響鐵精礦指標,兩選作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)車模式見表2。
圖1 選礦工藝流程
作業(yè)區(qū)滿負荷非滿負荷一選11-410-3二選6-4(1大4小)-3
注:“11-4”表示“11臺球磨機對應4個浮選區(qū)”的轉(zhuǎn)車模式,其余同。
針對存在問題,齊大山選礦廠從選別設備和自動化儀器儀表穩(wěn)定性、生產(chǎn)工藝參數(shù)入手進行技術改造,以改善磨礦效果、提高球磨機臺時處理量。改進路線:提高選別設備和自動化儀器儀表穩(wěn)定性→合理控制返砂比、磨礦濃度、鋼球充填率→提高球磨機臺時處理量→調(diào)整“浮選區(qū)”為主轉(zhuǎn)車模式→穩(wěn)定選別指標→提高鐵精礦產(chǎn)量、降低電耗。
球磨機高效穩(wěn)定運行是提高球磨機臺時處理量的前提,因此提出“設備穩(wěn)定高效運轉(zhuǎn)周期實現(xiàn)率”的概念,加強球磨機系統(tǒng)計劃性檢修的完成率和檢修質(zhì)量,保證球磨機系統(tǒng)在1個周期(1個月)內(nèi)運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,通過實踐將球磨系統(tǒng)穩(wěn)定高效運轉(zhuǎn)周期實現(xiàn)率提高到80%。
球磨機給礦-12 mm占90.26%,滿足工藝參數(shù)標準,粒度組成見表3。
表3 入磨礦石粒度組成
通過將格子型球磨機鋼球充填率由42%提高到50%、溢流型球磨機由35%提高到40%,優(yōu)化返砂水量和排礦水量、旋流器工作參數(shù)、保證合理的返砂比等措施進行技術改造。改造后,一、二選作業(yè)區(qū)球磨機臺時處理量分別提高32.5%、34.7%~45.5%,結(jié)果分別見表4~表6。
表4 一選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機工作參數(shù)
表5 二選作業(yè)區(qū)一段磨礦
改造后,進行一段磨礦溢流產(chǎn)品粒度與礦物單體解離度測定,結(jié)果分別見表7、表8。
表6 二選作業(yè)區(qū)一段磨礦
表7 改造后一選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細度
表8 改造后二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細度
從表7、表8可知,優(yōu)化改造后,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流-0.074 mm含量分別為60.45%、59.69%,相比改造前,降低了4.55,10.31個百分點,各粒級含量變化不大;鐵礦物單體解離度分別為63.70%、62.65%,脈石礦物單體解離度分別為38.97%、38.02%,高品位粒級主要集中在0.043~0.056 mm、0.010~0.100 mm,滿足后續(xù)選別要求;-0.010 mm粒級含量分別降低到15.16%、17.08%,過磨程度得到緩解。
通過提高一段磨礦球磨機臺時處理量,一選作業(yè)區(qū)滿負荷僅需運轉(zhuǎn)8臺球磨機,二選作業(yè)區(qū)滿負荷僅需運轉(zhuǎn)1大3小共4臺球磨機。在該條件下,球磨機計劃檢修時不影響鐵精礦產(chǎn)量,浮選區(qū)可以滿頻工作,形成以浮選區(qū)為主轉(zhuǎn)車模式,同時可以控制強磁機激磁電流上限,綜合尾礦鐵品位降低,鐵精礦產(chǎn)量增加。兩選作業(yè)區(qū)新轉(zhuǎn)車模式見表9。
表9 兩選作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)車新模式
注:“4-8”表示“4個浮選區(qū)對應8臺球磨機”,其余同。
優(yōu)化改造后,進行生產(chǎn)應用實踐。結(jié)果表明,一選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機臺時處理量提高了13.5 t/h,二選作業(yè)區(qū)一段磨礦MQG3 600 mm×4 000 mm和MQG5 030 mm×6 400 mm球磨機臺時處理量分別提高33.5,100 t/h,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機臺時處理量均提高了30%以上;一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細度-0.074 mm含量分別由65.00%、70.00%降低到60.45%、59.69%,-0.010 mm粒級含量由25.00%分別降低到15.16%、17.08%;選礦生產(chǎn)轉(zhuǎn)車模式由以球磨機為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿∵x區(qū)為主,浮選區(qū)可以滿頻工作,減停5臺球磨機。在保證鐵精礦品位合格的前提下,每年可增產(chǎn)鐵精礦約10萬t,每年可節(jié)約鋼球消耗、電耗約1 500萬元。
齊大山選礦廠一、二選作業(yè)區(qū)通過將球磨系統(tǒng)穩(wěn)定高效運轉(zhuǎn)周期實現(xiàn)率提高到80%、提高一段磨礦球磨機臺時處理量等措施,進行技術優(yōu)化改造。改造后,兩選作業(yè)區(qū)一段磨礦球磨機臺時處理量均提高30%以上,一、二選作業(yè)區(qū)一段磨礦溢流細度分別降低到15.16%、17.08%,過磨問題得到緩解,轉(zhuǎn)車模式由以球磨機為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐愿∵x區(qū)為主,可停開部分球磨機,在保證鐵精礦品位合格的前提下,起到了鐵精礦增產(chǎn)、降低能耗的改造效果,經(jīng)濟效益顯著。