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        某款汽車怠速間歇性抖動問題的優(yōu)化研究

        2018-11-19 09:14:32陳連庭滕建耐
        時代農(nóng)機(jī) 2018年9期
        關(guān)鍵詞:動平衡氣門座椅

        陳連庭,滕建耐

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        隨著汽車的普及,消費者對汽車NVH性能的要求越來越高。車輛原地怠速時的NVH性能是評價汽車NVH性能的重要指標(biāo),直接影響用戶、市場對汽車品質(zhì)的評價。汽車發(fā)動機(jī)是車輛發(fā)生抖動的主要來源,減小怠速車內(nèi)抖動一是減小激勵源的振動,二是切斷和激勵源的傳遞路徑。

        1 問題描述及分析

        整車進(jìn)行NVH試驗時,在發(fā)動機(jī)熱機(jī)怠速運轉(zhuǎn),車輛的空調(diào)、大燈等電器關(guān)閉,發(fā)動機(jī)無負(fù)載時,乘客在汽車座椅上感受到無規(guī)律的間歇性抖動。經(jīng)過在實車座椅軌道布置傳感器采集數(shù)據(jù),截取其中基于整車怠速的120 s數(shù)據(jù),可看出在120 s內(nèi)大概出現(xiàn)了5次比較明顯的異常抖動現(xiàn)象,如圖1所示。

        為了便于分析,定義車輛前后長度方向為X向,車輛左右寬度方向為Y向,車輛上下高度方向為Z向。結(jié)合實車測量數(shù)據(jù)和圖2分析發(fā)現(xiàn):

        (1)車輛座椅產(chǎn)生的間隙性抖動頻率范圍為9~11 Hz,抖動最大時刻對應(yīng)的中心頻率為10Hz。

        (2)間隙性抖動(10 Hz)的1階幅值是發(fā)動機(jī)正常2階振動(25 Hz)的2倍多;一般而言,汽車動力總成懸置系統(tǒng)主要隔絕2階的振動成分,對1階不進(jìn)行隔絕,當(dāng)1階振幅明顯高于2階時,汽車乘員能明顯感受到振動,該車輛所測量數(shù)據(jù)與主觀感知一致。

        圖1 基于整車怠速的120s抖動數(shù)據(jù)

        圖2 數(shù)據(jù)采集圖譜

        2 原因排查

        根據(jù)故障模式,初步懷疑原因有幾點:懸置設(shè)計不合理、發(fā)動機(jī)旋轉(zhuǎn)部件動平衡量過大、發(fā)動機(jī)怠速時燃燒不穩(wěn)定。運用FTA質(zhì)量分析工具,進(jìn)行逐一排查。

        2.1 動力總成懸置設(shè)計合理性排查

        經(jīng)過對車輛動力總成的前后左右四個懸置進(jìn)行CAE模態(tài)分析,其設(shè)計方案模態(tài)滿足設(shè)計目標(biāo)要求;同時通過長時間懸置主被動測振動測試,確認(rèn)四個懸置在怠速工況隔振性能良好,各方向隔振率均在20 dB以上,如圖4所示;且懸置被動側(cè)未出現(xiàn)較大幅度波動或隔振失效現(xiàn)象。

        2.2 發(fā)動機(jī)旋轉(zhuǎn)件動平衡量制造合格性排查

        圖4 動力總成四方向懸置隔振率測試結(jié)果

        對使用相同曲軸、活塞連桿的發(fā)動機(jī)裝配3個不同動平衡量的雙質(zhì)量飛輪(動平衡量分別為52.32 g·mm、32.6 g·mm、130.42 g·mm),搭載同一輛車輛對怠速無負(fù)載時駕駛員座椅導(dǎo)軌進(jìn)行NVH測試,結(jié)果顯示優(yōu)化動平衡量可以改善間歇性抖動振幅,但無法消除間隙性抖動,如圖5所示。

        2.3 發(fā)動機(jī)怠速燃燒穩(wěn)定性排查

        選取6組比較典型的怠速燃燒開發(fā)數(shù)據(jù),由圖6和表1可以看出:本文研究的車輛對應(yīng)發(fā)動機(jī)的IMEPH_COV、IMEPH_LNV、IMEPH_STD與相關(guān)競品發(fā)動機(jī)的均值差值較大,應(yīng)作為主要改善的方向來研究。

        表1 怠速燃燒開發(fā)相關(guān)參數(shù)圖表

        IMEPH_COV=SIMEPH/MEAN(IMEPH):平均指示缸內(nèi)壓力循環(huán)變動率

        IMEPH_STD(SIMEPH):標(biāo)準(zhǔn)方差

        IMEPH_LNV:LNV=min(IMEPH)/mean(IMEPH)

        根據(jù)FTA分析的相關(guān)要素逐項進(jìn)行排查:

        噴油時刻:調(diào)整噴油時刻,發(fā)動機(jī)怠速燃燒穩(wěn)定性無明顯變化。

        表2 調(diào)整噴油時刻參數(shù)對比

        空燃比:在車上與臺架上同時測量空燃比數(shù)據(jù),怠速時空燃比穩(wěn)定在理論空燃比14.6,充氣效率學(xué)習(xí)值CLINTM穩(wěn)定在1±0.05范圍內(nèi);空燃比及clintm滿足控制要求。

        VVT角度:怠速狀態(tài)VVT角度為0,增加VVT開度為5、10度,燃燒狀況沒有改善。

        圖5 不同動平衡量測試結(jié)果

        圖6 怠速燃燒開發(fā)相關(guān)參數(shù)對比圖

        圖7 空燃比測試圖

        表3 調(diào)整VVT角度參數(shù)對比

        初始?xì)忾T重疊角:減小發(fā)動機(jī)初始?xì)忾T重疊角,怠速燃燒狀態(tài)改善明顯,并且重疊角減少的幅度越大,燃燒穩(wěn)定性改善越明顯。

        表4 調(diào)整初始?xì)忾T重疊角度參數(shù)對比

        點火角:怠速點火角控制在2~8 deg的范圍內(nèi)波動,增加點火角,燃燒狀態(tài)略有改善。

        表5 調(diào)整怠速點火角參數(shù)對比

        點火線圈充磁時間:增加點火線圈充磁時間,點火能量變大,怠速燃燒穩(wěn)定性基本無變化,排除因點火能量不夠?qū)е氯紵涣嫉目赡堋?/p>

        表6 調(diào)整點火線圈充磁時間參數(shù)對比

        經(jīng)過FTA逐項排查,最終鎖定了發(fā)動機(jī)無負(fù)載怠速運轉(zhuǎn)時燃燒不穩(wěn)定是導(dǎo)致無規(guī)律間隙性抖動的主要原因,而氣門重疊角設(shè)置、點火提前角設(shè)置為影響怠速燃燒穩(wěn)定性的重要因素。

        3 優(yōu)化方案及驗證

        根據(jù)懸置設(shè)計、發(fā)動機(jī)旋轉(zhuǎn)件動平衡量、發(fā)動機(jī)臺架標(biāo)定數(shù)據(jù)調(diào)整驗證數(shù)據(jù)對比,確定優(yōu)化氣門重疊角設(shè)置、點火提前角設(shè)置為改善發(fā)動機(jī)怠速工況下燃燒穩(wěn)定性的主要措施。氣門重疊角分別為-5、-10、-15、-20、-25、-30,點火角分別為+3、+5;分別兩兩組合進(jìn)行驗證,在整車上發(fā)動機(jī)怠速無負(fù)載運轉(zhuǎn)時3個關(guān)鍵燃燒參數(shù)對比結(jié)果如表7所示。

        根據(jù)表7所示,相對原狀態(tài)發(fā)動機(jī)怠速氣門初始重疊角減小20°、點火角增加3°時,發(fā)動機(jī)怠速燃燒穩(wěn)定性最優(yōu)。同時在車輛駕駛員座椅導(dǎo)軌布置傳感器測量結(jié)果如圖9所示,座椅導(dǎo)軌振動X向一階振幅得到了極大的減小,同時二階幅值基本沒變化,從而使一階幅值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于二階幅值,座椅上乘員基本感受不到間歇性抖動的存在。

        表7 優(yōu)化措施驗證結(jié)果

        4 結(jié)語

        通過發(fā)動機(jī)臺架測試和實車試驗驗證,得出以下結(jié)論:

        (1)發(fā)動機(jī)燃燒穩(wěn)定性是整車NVH性能主要影響因素,當(dāng)發(fā)動機(jī)怠速燃燒穩(wěn)定性差時,會使車內(nèi)乘員感受到無規(guī)律的間歇性抖動。

        圖9 座椅軌道振動X向測試對比

        (2)發(fā)動機(jī)平均指示缸內(nèi)壓力相關(guān)的三個參數(shù)IMEPH_COV、IMEPH_STD、IMEPH_LNV是評價發(fā)動機(jī)燃燒穩(wěn)定性的關(guān)鍵指標(biāo)。

        (3)三個參數(shù),IMEPH_COV、IMEPH_STD 約小、IMEPH_LNV越大,發(fā)動機(jī)燃燒穩(wěn)定性越好;當(dāng)前在發(fā)動機(jī)行業(yè)內(nèi)的參考值為:IMEPH_COV≤17.5、IMEPH_LNV≥75、IMEPH_STD≤0.1,接近參考值時,發(fā)動機(jī)怠速燃燒穩(wěn)定性基本滿足設(shè)計要求,車輛上乘員基本感受不到車輛的抖動。

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