楊雙濤
(中廣核工程有限公司,廣東深圳518124)
核電機(jī)組熱力性能試驗是檢驗核電廠建造質(zhì)量,評價核電廠經(jīng)濟(jì)性的主要手段。論文選取某核電廠X號機(jī)組熱力性能試驗結(jié)果進(jìn)行分析,同時就試驗結(jié)果的應(yīng)用提出了建議。
該機(jī)組汽輪機(jī)采用三缸四排汽凝汽式型式,采用一個高壓缸,兩個低壓缸,為雙排汽結(jié)構(gòu),高低壓缸之間布置有汽水分離再熱器,以提高低壓缸的進(jìn)汽參數(shù)。機(jī)組設(shè)計額定功率為1086MW,轉(zhuǎn)速1500rpm,高壓主汽門前蒸汽額定壓力6.43MPa,額定溫度280.1℃,額定濕度0.47%,額定進(jìn)汽流量1613.400 kg/s,額定冷卻水溫25℃,額定背壓5.78 kPa,額定給水溫度226.0℃。
該機(jī)組熱力性能試驗依據(jù)ASME PTC6-2004中的簡化試驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,試驗共采集數(shù)據(jù)點(diǎn)110多個,涉及修正項目合計15項,主要修正項目有熱功率、主蒸汽壓力、主蒸汽濕度、循環(huán)水流量、循環(huán)水溫度和汽輪機(jī)排汽壓力等。以下為主要修正項目的修正量數(shù)據(jù)表:
表1 試驗數(shù)據(jù)
從以上數(shù)據(jù)可以看出,影響熱力性能試驗結(jié)果比較大的修正量依次為熱功率、循環(huán)水溫度和循環(huán)水流量(與汽輪機(jī)排汽壓力等效)、功率因數(shù)、主蒸汽壓力等。該機(jī)組出力達(dá)1117.6MW,與設(shè)計值相比超出31.6MW。針對機(jī)組出力考核值遠(yuǎn)高出設(shè)計值的情況,分析其試驗數(shù)據(jù)是否反映了機(jī)組的真實狀態(tài)顯得尤為重要,以防止機(jī)組一回路出現(xiàn)超功率事件,確保機(jī)組高效、安全運(yùn)行。以下將從影響機(jī)組功率因素的幾個方面進(jìn)行分析。
①核島熱功率的影響
對于相同類型的核電機(jī)組,核島提供給汽輪機(jī)的熱負(fù)荷越大,機(jī)組的功率就會越高。根據(jù)機(jī)組功率隨熱負(fù)荷變化的曲線,可得出核島熱功率變化1%,機(jī)組功率變化1%。該機(jī)組試驗時的熱功率測量值為2867MW,熱功率測量主要依據(jù)的是測量SG進(jìn)出口的壓力、溫度和流量,然后通過一、二回路熱平衡得出熱功率。對于熱功率測量準(zhǔn)確性來說,流量測量十分重要。
②主蒸汽壓力影響
在相對額定工況下,根據(jù)主蒸汽流量與主蒸汽壓力曲線的關(guān)系,可得出機(jī)組功率隨主蒸汽流量的增加而增大。隨著主蒸汽流量(一回路熱功率)的增加,汽機(jī)主汽閥前蒸汽壓力呈下降趨勢,調(diào)節(jié)閥后蒸汽壓力呈增加趨勢。調(diào)節(jié)閥后壓力間接表示主蒸汽流量。在試驗時主汽閥前蒸汽壓力比設(shè)計值高,主蒸汽壓力高,進(jìn)入MSR二級再熱器加熱蒸汽溫度高,再熱蒸汽溫度略高(壓損大),有利于降低末級葉片濕度,提高低壓缸有效焓降,同時二級再熱器疏水溫度高,吸熱量一定情況下,再熱器所需新蒸汽量大,對機(jī)組功率影響一正一負(fù),可相互抵消。
③主蒸汽濕度影響
在相對額定工況下,機(jī)組功率隨著蒸汽濕度的減少而增加。根據(jù)主蒸汽濕度與機(jī)組功率曲線的關(guān)系,主蒸汽濕度的測量主要是通過在二回路加入示蹤劑的方法測量。從試驗結(jié)果來看,濕度的修正量并不大。
④循環(huán)水溫度的影響
在一定范圍內(nèi),機(jī)組功率隨著海水溫度的升高而降低,而海水溫度的高低直接影響了汽輪機(jī)的排汽壓力。該機(jī)組熱力性能試驗時,循環(huán)水溫度為29.8℃,引起的修正量為14.4MW,因此循環(huán)水溫度測量的準(zhǔn)確性對試驗結(jié)果影響的重要性不言而喻。
核電機(jī)組熱力性能試驗結(jié)果除用于機(jī)組整體性能評價外,還可在如下幾個方面進(jìn)行應(yīng)用。
根據(jù)前文分析結(jié)果來看,需要我們重點(diǎn)關(guān)注的是熱功率的測量,根據(jù)該機(jī)組試驗修正結(jié)果,熱功率修正項目引起的修正量為14.9MW。主要原因分析為:主蒸汽壓力的測量(共四組)、海水溫度測量(共四組)、功率因數(shù)測量(共三組)、汽輪機(jī)排汽壓力測量(共八組)等這些測量雖然對結(jié)果影響比較大,但在測量的準(zhǔn)確性與交叉比對上有比較好的手段,其結(jié)果的可信度也是非常高的。然而對于熱功率測量,其基礎(chǔ)是主給水流量測量,主給水流量測量是采用孔板測量壓差方式取得的,也就是說孔板的設(shè)計、制造、安裝等過程的可靠性直接決定了流量測量的準(zhǔn)確性。另外核電機(jī)組功率是以二回路熱平衡所測量的功率為依據(jù),核功率、熱功率均以二回路熱平衡測量的熱功率來進(jìn)行標(biāo)定。
通過機(jī)組熱力性能試驗所測得的試驗數(shù)據(jù),可以用于分析凝汽器的熱力性能、嚴(yán)密性等是否達(dá)到設(shè)計要求。凝汽器運(yùn)行性能的優(yōu)劣,主要表現(xiàn)在凝汽器壓力、凝結(jié)水過冷度和凝結(jié)水品質(zhì)等幾個方面。凝汽器壓力的升高和凝結(jié)水過冷度的增加都會導(dǎo)致機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的降低。該機(jī)組熱力性能試驗所測得的數(shù)據(jù)用于評價凝汽器性能的數(shù)據(jù)表:
表2 試驗數(shù)據(jù)
從以上數(shù)據(jù)表可以看出,凝汽器性能達(dá)到了設(shè)計值,機(jī)組度夏能力較強(qiáng);從另一方面來講,機(jī)組的背壓修正曲線與循環(huán)水溫度、循環(huán)水流量修正曲線是一致的,因此可以從兩者修正結(jié)果的方面來判斷凝汽器性能的好壞。從數(shù)據(jù)來看,機(jī)組熱力性能試驗時背壓修正為13506.47kW,循環(huán)水溫度修正13801.81kW、循環(huán)水流量修正-700.33kW,兩者結(jié)果是基本一致的,也說明了凝汽器性能是達(dá)到設(shè)計要求的。在某些時候,由于核電機(jī)組受制于機(jī)組安全、風(fēng)險控制要求,滿功率平臺的凝汽器真空嚴(yán)密性是無法實施的,在此情況下可以用上述方法來判斷凝汽器的嚴(yán)密性是否合格。
按照前文所列的試驗修正項目,利用機(jī)組熱力性能試驗所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行給水加熱器的端差、主給水泵焓升等方面的修正結(jié)果,即系統(tǒng)修正,可以得出試驗循環(huán)工況與規(guī)定循環(huán)工況的偏差,從而判斷出回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行情況。
另外根據(jù)機(jī)組修正曲線計算也可以得出回?zé)嵯到y(tǒng)的端差、焓升等修正量比較小,同樣反映了二回路回?zé)嵯到y(tǒng)達(dá)到了設(shè)計要求。
本文以某核電廠熱力性能試驗數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用的情況為例,探討了一套熱力性能試驗數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用的方法,能夠為核電機(jī)組在工程建設(shè)以及機(jī)組運(yùn)行時提供性能驗證、故障診斷、經(jīng)濟(jì)效益評價等方面的服務(wù)。