馬 巍
(衡陽遠景鎢業(yè)有限責任公司,湖南 衡陽 421166)
某白鎢選礦廠全廠處理能力1290t/d,一直用兩種工藝選礦。原礦洗礦產(chǎn)生的原生溢流、破碎粉塵、皮帶運輸機搞衛(wèi)生產(chǎn)生的次生溢流經(jīng)濃縮采用搖床重選;原礦脫泥后的合格礦采用浮選回收。原生、次生溢流日處理量90t,合格礦日處理量1200t。選礦指標為重選精礦品位28%,回收率25%;浮選精礦品位65%,回收率68%;全廠綜合精礦品位61%,回收率63%。很明顯,由于重選極低的精礦品位和回收率,造成全廠指標偏低?,F(xiàn)選廠預對原生、次生溢流工藝進行改造,以提高選礦指標和效益[1-3]。
(1)原生產(chǎn)工藝流程。選廠一直采用兩種工藝選礦,洗礦產(chǎn)生的原生溢流和搞衛(wèi)生產(chǎn)生的次生溢流采用搖床重選,脫泥后的合格礦采用浮選回收。如圖1所示。
圖1 原工藝流程圖
(2)存在問題。①重選精礦品位低、回收率低,造成全廠選礦指標低[4]。②重選脫粗篩篩上礦沒有進行選礦回收,直接以尾礦形式損失掉。
為解決重選流程存在的問題,對整個重選進行了流程查定,以針對性地解決問題。查定結(jié)果為脫粗篩篩上礦日處理量為36t,品位0.398%,根據(jù)篩析結(jié)果,脫粗篩篩上礦不僅有+2mm以上礦粒,還夾帶了大量-2mm以下礦粒,篩分效果不理想。而且,這部分礦石品位高,沒有進行回收。
搖床給礦日處理量為54t,品位為0.635%,根據(jù)篩析結(jié)果,搖床給礦金屬量主要分布在-0.5mm以下粒級,-0.038mm細粒級金屬占有率大,而這部分不適合重選[5,6]。
搖床精礦日產(chǎn)量為0.43t,品位為28%,根據(jù)篩析結(jié)果,選廠重選均用6s細泥搖床,精礦粒級集中在+0.038mm-0.5mmm,沒有-0.038mm以下產(chǎn)品,說明沒有選到細粒級產(chǎn)品。搖床尾礦品位為0.413%,根據(jù)篩析結(jié)果,尾礦中各粒級均有,但大部分為-0.038mm以下粒級。
取現(xiàn)有浮選系統(tǒng)磨好的礦樣,現(xiàn)有原生溢流、次生溢流的濃縮礦樣,根據(jù)多次測定的溢流量占比,按1:0.078的比例配制好混入溢流實驗礦樣。實驗對比現(xiàn)有浮選系統(tǒng)和混入原生溢流后的差異。
實驗采取1粗2掃,藥劑量對比混入溢流后純堿、捕收劑均少量增加,對比結(jié)果見表1。
表1為多次重復實驗的結(jié)果,可看出混入原生溢流后作業(yè)回收率下降1.4個百分點,主要原因是混入了泥,對浮選作業(yè)有一定影響??紤]到溢流占比7.8%,進重選作業(yè)回收率才25%,總體而言混入原生溢流后回收率是增加的,原生溢流混入浮選作業(yè)是可行的。
表1 原生溢流可選性實驗的結(jié)果表
根據(jù)原生產(chǎn)工藝存在的問題和重選流程查定結(jié)果,結(jié)合選廠生產(chǎn)實際,對原生、次生溢流工藝進行重新設(shè)計改造。
(1)在粉礦倉前安裝螺旋分級機,將次生溢流進行分級,返砂進入粉礦倉,溢流匯入原生溢流濃縮池,與原生溢流一同處理。
(2)在濃縮池底流與球磨機進礦口,安裝管道,將原生、次生溢流濃縮后匯入浮選工藝,進行浮選。
原生、次生溢流的工藝改造施工于2016年5月,6月開始使用,到現(xiàn)在已使用一年。一年來,全廠的精礦品位均在65%以上,回收率達到68%,并減少勞動力4人,選廠年增創(chuàng)收益260萬元。
改造后的工藝難點:破碎為間斷作業(yè),原生溢流有給料濃度不穩(wěn)定的情況,容易造成浮選系統(tǒng)濃度不穩(wěn),繼而影響浮選操作?,F(xiàn)場通過一段時間摸索調(diào)節(jié)原生溢流給礦濃度及給礦量,可以做到浮選濃度穩(wěn)定,浮選作業(yè)穩(wěn)定。
白鎢選廠在發(fā)現(xiàn)原生產(chǎn)工藝問題的情況下,對工藝流程進行了查定,根據(jù)問題與查定結(jié)果,研究設(shè)計出符合實際的改造方案,并及時進行了改造實踐。經(jīng)過一年多生產(chǎn),選礦指標較高,收益也好。現(xiàn)在在礦業(yè)低迷的情況,不僅要提高選礦指標,還要不斷地降低成本。我們正在探索X射線拋廢工藝,以提高原礦入選品位和選礦指標,降低成本增加收益。