常 征,解 釗,李 磊,陳長寶
(西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司,西藏自治區(qū) 850200)
鋼膠復(fù)合襯板現(xiàn)已成功推廣至選礦廠兩系列4000*8000球磨機(jī)。
此項目從2015年5已經(jīng)開始實施,截止目前接近完成兩次使用周期,以下就目前已達(dá)到指標(biāo)、參數(shù)匯總?cè)绫?。
表1 已達(dá)到目標(biāo)匯總表
附:2017年12月份處理量與一系列鋼膠復(fù)合襯板應(yīng)用前后原礦漿粒級統(tǒng)計情況。
表2 12月份兩系列球磨機(jī)主要作業(yè)參數(shù)
表3 一系列鋼膠復(fù)合襯板應(yīng)用前后原礦漿粒級分布統(tǒng)計
鋼膠復(fù)合襯板經(jīng)過幾次優(yōu)化改造后,鋼膠復(fù)合襯板已達(dá)到使用預(yù)期,使用壽命大幅延長(使用周期延長7個月)的同時,處理礦量增加5t/h,通過應(yīng)用前后產(chǎn)品粒級對比可以看出,鋼膠復(fù)合襯板應(yīng)用后,有效的降低了粒級兩級分化的問題,-200目合格產(chǎn)品提高了0.51%,-400目極細(xì)顆粒減少了1.58%,+100目粗顆粒減少了4.17%。對于浮選作業(yè)提供了更優(yōu)質(zhì)的入選物料,對提高回收率大有幫助。
6000噸/日選廠設(shè)計磨礦流程為一段閉路磨礦流程為:原礦礦石經(jīng)破碎系統(tǒng)處理至13mm后進(jìn)入7000t粉礦倉。由圓盤給料機(jī)配料后分別進(jìn)入兩系列球磨機(jī),規(guī)格為4000mm*8000mm溢流型球磨機(jī),設(shè)計處理能力3000t/d。磨礦產(chǎn)品經(jīng)渣漿泵加壓后進(jìn)入旋流器分級,沉砂再次進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行研磨,溢流產(chǎn)品進(jìn)入浮選流程,部分頑石從球磨機(jī)排料口排出后經(jīng)大傾角頑石皮帶返回磨機(jī)給料口,實現(xiàn)一段閉路磨礦。
選礦廠先前球磨機(jī)使用錳鋼襯板使得的磨機(jī)負(fù)荷大,還存在安裝拆卸困難、檢修時間長、成本高、噪聲污染大等缺點。為了改變這一情況,選礦廠對鋼膠復(fù)合襯板在一段磨礦中展開研究。目前鋼膠復(fù)合襯板集中應(yīng)用在多段磨礦系統(tǒng)的二三段磨礦,能極大的降低襯板重量和延長使用壽命,降低磨礦電耗和噪音,但應(yīng)用于一段磨礦還比較少見,具有一定的挑戰(zhàn)性。選礦廠借助磨礦動力學(xué)與物料平衡有關(guān)理論,分析現(xiàn)場實際運行參數(shù)與磨機(jī)功耗的關(guān)系,通過引入選擇函數(shù)建立球磨機(jī)的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,基于灰盒神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論建立了磨機(jī)功耗預(yù)測模型,并利用Matlab的Simulink組件建立了仿真模型,對所建模型進(jìn)行仿真分析。模型的效驗與擾動試驗驗證了所建模型的有效性與合理性。
模型建造主要分為兩部分,第一部分為初期模型構(gòu)建,主要針對襯板、提升條寬度,提升條高度,提升條提升角作為建模變量。第二部分為模型修正和優(yōu)化,通過實際磨損狀況反推對模型進(jìn)行修改。
(1)初期模型構(gòu)建
表4 磨機(jī)關(guān)鍵定量數(shù)據(jù)如下(磨機(jī)定速17r/min)
襯板關(guān)鍵定量數(shù)據(jù)如下:①磨鋼板沖擊韌性akv值>13j/cm2。②耐磨鋼板的硬度HRC值=55±5,耐磨鋼板為軋鋼非鑄造鋼。③高分子橡膠拉伸強度≥30Map,撕裂≥120Map,硬度(邵氏)65±5,伸長率≥750%。
表5 模型構(gòu)建模擬結(jié)果
圖
圖2
(2)建模與材料優(yōu)化階段。通過高清攝像頭影像分析和超聲波繪圖,查看內(nèi)部鋼球運動軌跡后,發(fā)現(xiàn)約有8%的鋼球拋射角過高,出現(xiàn)弱離心狀態(tài)。針對初期應(yīng)用存在的問題對提升條高度、鋼膠復(fù)合方式、提升角度、襯板鋼材類型進(jìn)行了調(diào)整。
規(guī)定主要材料標(biāo)準(zhǔn),交付代工廠家代工:①磨鋼板沖擊韌性akv值>15j/cm2;②耐磨鋼板的硬度HRC值=60±5,耐磨鋼板為軋鋼非鑄造鋼;③高分子橡膠拉伸強度≥30Map,撕裂≥120Map,硬度(邵氏)65±5,伸長率≥750%。為避免合金瓦與橡膠基體發(fā)生脫膠導(dǎo)致壽命銳減,積極引進(jìn)和采用鋼膠復(fù)合新材,選礦廠查閱大量文獻(xiàn)論文后,聯(lián)合鋼膠復(fù)合襯板代工廠家國外引進(jìn)開姆洛克高分子復(fù)合交聯(lián)劑,該交聯(lián)劑用量少成本低,應(yīng)用后實現(xiàn)在高強度沖擊、強腐蝕作用、高溫差、極限溫度環(huán)境下的高強度復(fù)合不脫落[1]。
由于先期襯板合金瓦為熱軋鋼板裁切,難以契合復(fù)雜襯板形狀的要求,決定采用熱軋鋼熱處理二次塑形的方式處理成三維模型標(biāo)準(zhǔn)樣式。
表6 入料端模型修正數(shù)據(jù)
表7 出料端模型修正數(shù)據(jù)
根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,在磨礦細(xì)度略有提高的同時,處理礦量提升作用明顯。目前鋼膠復(fù)合襯板使用周期已達(dá)到14個月,節(jié)能降耗、降成本方面已達(dá)到甚至超越預(yù)期,但從襯板造型方面還有潛力可挖。近期的工作來看,襯板迎球面效率較高,背球面還存在高能耗消耗區(qū),磨礦效率低,通過三維建模與數(shù)據(jù)模擬發(fā)現(xiàn),背球區(qū)通過造型形成弧形面可以進(jìn)一步提升沖擊和研磨作用效果,對減少0.45mm-1.5mm粒級的顆粒作用效果明顯[2]。
修正優(yōu)化后的襯板形狀見圖3。
圖3
(1)應(yīng)用成果。球磨機(jī)由錳鋼襯板更換為鋼膠復(fù)合襯板后,其存在重量小、磨機(jī)負(fù)荷小、安裝拆卸簡便、檢修時間短、成本低、噪聲污染小等優(yōu)點,且由之前錳鋼襯板需每半年更換一次球磨機(jī)襯板延長至每一年更換一次,每次檢修時間由5天左右縮短至3天,很大程度上提高了選礦廠的整體設(shè)備運轉(zhuǎn)率。鋼膠復(fù)合襯板投入生產(chǎn)后,在同等條件下,噪音降低15分貝,襯板使用壽命延長了100%,單位磨礦電耗下降5%,鋼球充填率提高3%,增加處理量5t/h,襯板單耗成本降低了0.2元/噸。在保持處理量增加6%的同時,降低粒級兩級分化的問題,-200目合格產(chǎn)品提高了1.11%,-400目極細(xì)顆粒減少了1.56%,+100目粗顆粒減少了4.17%。負(fù)載下降減少了對磨機(jī)中空軸、主軸瓦、氣動離合器、大小齒輪的損害,主電機(jī)溫度下降,有利于主電機(jī)絕緣不受到破壞,利于高原電機(jī)的長效使用。同時降低了個人勞動強度、提高安裝作業(yè)效率[3]。
(2)經(jīng)濟(jì)、社會效益分析。鋼膠復(fù)合襯板投入生產(chǎn)后,由于襯板重量減輕76%左右,使磨機(jī)電流下降13%左右,電流降低15A,年節(jié)約電費123.4萬元。襯板用量由原來兩系列年平均3.4套減少到2套,節(jié)約材料費用103.3萬元。日處理量增加240噸,年新增產(chǎn)值3960萬元,除去采選成本后,年增加利潤1964萬元。年節(jié)約鋼材244噸,減少社會生產(chǎn)鋼材產(chǎn)生的二氧化碳治理費用約1.21萬元。