中海殼牌石油化工有限公司 郭全瑞 天津市居安企業(yè)管理咨詢有限公司 唐彬|文
本文結(jié)合美國化學品安全與危害調(diào)查委員會(CSB)對2003年7月29日霍尼韋爾公司制冷劑鋼瓶儲存區(qū)域五氯化銻泄漏和人員暴露事故的調(diào)查,詳細介紹該事故發(fā)生的背景、過程和后果,并從技術(shù)和管理角度綜合分析導致事故發(fā)生的原因,提出經(jīng)驗教訓和建議措施。
2003年7月20日,霍尼韋爾國際公司Baton Rouge制冷劑生產(chǎn)裝置發(fā)生了一起液氯泄漏事故,工藝控制系統(tǒng)受到影響,導致Baton Rouge廠區(qū)的所有裝置被迫停車。
隨后的一段時間內(nèi),Baton Rouge廠區(qū)進行了大量作業(yè)活動,包括設(shè)備維護、設(shè)備運輸?shù)?,目的是盡快使工藝設(shè)備恢復到安全的正常狀態(tài)。7月29日,一名操作人員正在制冷劑鋼瓶存放區(qū)作業(yè),試圖排空一個制冷劑鋼瓶,送出廠區(qū)定期檢驗。在這個過程中,操作人員以為這個制冷劑鋼瓶是空的,然后拆除了制冷劑鋼瓶上的密封塞。實際上,這個制冷劑鋼瓶中還存有幾乎滿瓶的五氯化銻(無色液體,通常因混有雜質(zhì)而顯微黃色,帶有刺激性氣味,具有強烈毒性)和一些不確定物料。制冷劑鋼瓶中的物料隨即泄漏到環(huán)境中,操作人員被淹沒在泄漏物料形成的氣云中,被送至醫(yī)院救治,因暴露嚴重,于7月30日死亡。
霍尼韋爾國際公司制冷劑生產(chǎn)工藝中,使用“新鮮”五氯化銻作為催化劑,來促進氟化氫、氯代烴和氯之間的化學反應。五氯化銻被反應過程中產(chǎn)生的殘余物料污染,成為“廢料”?;裟犴f爾公司定期會把這些五氯化銻廢料收集到1 t容量的鋼瓶中,再運送到位于科羅拉多的化學品和金屬工業(yè)中心(Chemical and Metal Industries,C&MI)。C&MI負責對五氯化銻廢料進行再生,然后再把新鮮五氯化銻返回到霍尼韋爾公司。
霍尼韋爾公司Baton Rouge廠區(qū)五氯化銻鋼瓶的管理措施如下:
1.將近200個鋼瓶均被錄入數(shù)據(jù)庫中,分別記錄了編號、重量和鋼瓶位置;
2.五氯化銻鋼瓶外表面是銀灰色,與制冷劑鋼瓶的顏色不同;
3.五氯化銻鋼瓶配有易熔塞,當鋼瓶暴露在外部火災情況下時,易熔塞會融化,釋放內(nèi)部壓力。制冷劑鋼瓶則配有安全閥。
C&MI為世界各地的碳氟化合物生產(chǎn)商提供五氯化銻再生服務(wù)。C&MI接收五氯化銻廢料鋼瓶后,按照以下基本步驟處理:
1.對鋼瓶進行稱重,對照貨運文件的符合性;
2.對鋼瓶內(nèi)成分進行采樣和分析,驗證物料是否滿足C&MI關(guān)于五氯化銻廢料的規(guī)格要求;
3.對于不滿足C&MI規(guī)格要求的鋼瓶物料,會被拒收和退回,C&MI針對被拒收的鋼瓶物料,沒有制定正式的處理程序,退回運送問題會和客戶進行協(xié)商,包括對物料進行正確的運輸標記;
4.滿足C&MI規(guī)格要求的廢料經(jīng)再生后,再裝入1 t容量的鋼瓶內(nèi),運回給客戶。
霍尼韋爾國際公司Baton Rouge廠區(qū)生產(chǎn)極冷致制冷劑,儲存在可循環(huán)使用的1 t容量鋼瓶中,進行銷售。客戶把使用后的空鋼瓶返回給霍尼韋爾公司,幾乎每天都有運送鋼瓶的貨車抵達Baton Rouge廠區(qū),鋼瓶數(shù)量約有500~600個。
當運送鋼瓶的貨車到達后,霍尼韋爾收貨部門員工會把所有的可能屬于其他制冷劑生產(chǎn)商的鋼瓶分揀出來,并隔離儲存在一個受控區(qū)域,直到這些鋼瓶被返還給其正確的所有者。
圖1 制冷劑鋼瓶儲存架
圖2 事故鋼瓶(編號:83-3410)(未與放空系統(tǒng)連接)
圖3 83-3410鋼瓶表面標識
然后,工作人員會把霍尼韋爾公司的鋼瓶分為兩類:“有效期內(nèi)”和“過期”。按照美國交通運輸部(DOT)《聯(lián)邦法典49號-危險物質(zhì)規(guī)則》 (49CFR)中第173.34要求,這些1 t容量鋼瓶每5年需要進行壓力檢驗,并貼上檢驗日期?!坝行趦?nèi)”類鋼瓶代表檢驗周期還沒有到,鋼瓶可以隨時使用;“過期”類鋼瓶代表檢驗周期已過期,這些鋼瓶會進行臨時儲存,直到操作人員準備進行廠外檢驗。
鋼瓶檢驗準備工作通常每周進行一次,基本步驟包括:
1.鋼瓶被放置在儲存架上,每個儲存架放置10個1 t容量鋼瓶,如圖1所示;
2.軟管連接至鋼瓶端部的閥門,通過打開閥門,把鋼瓶內(nèi)的殘余物料排放到放空管線中;
3.使用氮氣對鋼瓶進行吹掃,除去鋼瓶內(nèi)殘余的制冷劑;
4.使用放空管線上的壓力表驗證鋼瓶是否已被清空并處于泄壓狀態(tài);
5.拆掉鋼瓶上所有的密封塞和閥門,替換為塑料塞;
6.上述工作完成后,鋼瓶就可以送至廠外進行檢驗。
2003年7月29日上午,一名鋼瓶操作人員開始準備過期的1 t容量制冷劑鋼瓶,送至廠外進行檢驗。約13時 30分,廠區(qū)員工看見鋼瓶存放區(qū)域出現(xiàn)大范圍氣云,一名員工立即啟動了廠區(qū)報警裝置。然后,廠區(qū)員工看到鋼瓶操作人員從氣云中跑出來,立即幫助他來到應急噴淋設(shè)備處進行處理,隨后他被送到當?shù)蒯t(yī)院。這名操作人員因過度暴露,于次日9時45分死亡。
在鋼瓶儲存架上發(fā)現(xiàn)了10個貼有“制冷氣”標簽的1 t容量鋼瓶,其中有9個鋼瓶被連接至放空系統(tǒng),并正確排空了鋼瓶內(nèi)的殘余制冷劑。還有1個鋼瓶(編號為:83-3410)外表面被涂成白色和綠色,沒有和放空系統(tǒng)連接(如圖2所示),而且鋼瓶端部的密封塞已被拆除。
這個鋼瓶的外表面上標示著“氯二氟甲烷 R22 ”(如圖3所示),通過對83-3410鋼瓶進一步檢查發(fā)現(xiàn),由于腐蝕產(chǎn)物的積累,導致鋼瓶上的放空閥門無法打開。
根據(jù)目擊者描述,在他們發(fā)現(xiàn)泄漏物料氣云之前,看見那個鋼瓶操作人員拿著一個擰緊扳手從后面接近鋼瓶儲存架。他們推測,鋼瓶操作人員從83-3410鋼瓶端部拆掉了密封塞,導致鋼瓶內(nèi)物料噴射泄漏出來,立即吞沒了操作人員。
根據(jù)CSB調(diào)查組和霍尼韋爾公司員工的訪談,他們立即識別出來五氯化銻的氣味,氣云覆蓋了鋼瓶儲存架周圍的區(qū)域,從廠外都可以看見氣云。位于裝置東南側(cè)的人員聞到了強烈刺激性氣味,很快啟動了附近的水噴淋塔,試圖控制氣云的擴散。裝置人員疏散后,應急響應人員穿戴合適的個人防護設(shè)備進入泄漏區(qū)域,堵住了泄漏的鋼瓶。
美國環(huán)境保護署(EPA)和霍尼韋爾公司對83-3410鋼瓶內(nèi)的物料進行采樣和分析。EPA確認,83-3410鋼瓶內(nèi)的物料主要是五氯化銻?;裟犴f爾公司實驗室的分析結(jié)論是,83-3410鋼瓶內(nèi)的物料是被污染的五氯化銻。兩方分析結(jié)論一致。
表1 83-3410鋼瓶運輸記錄
事故發(fā)生時,83-3410鋼瓶處于較大壓力條件下。根據(jù)與C&MI技術(shù)人員的訪談,CSB調(diào)查組了解到,對于五氯化銻廢料鋼瓶來說,這種情況的壓力集聚是不正常的。這就表示,83-3410鋼瓶內(nèi)的物料和C&MI接收的常規(guī)五氯化銻廢料不同。
在制冷劑生產(chǎn)工藝中,氟化氫和氯代烴在五氯化銻作為催化劑的條件下進行反應。C&MI通常會向客戶提供一個檢查表,以確保在充裝五氯化銻廢料鋼瓶之前氟化氫反應是完全的。C&MI還表示,五氯化銻廢料在含有氯代烴和氟化氫的情況下,還會繼續(xù)以較低速率進行反應,生產(chǎn)制冷劑,從而在鋼瓶內(nèi)形成壓力集聚。根據(jù)83-3410鋼瓶物料的采樣分析結(jié)果,83-3410鋼瓶內(nèi)氟的含量高于C&MI的正常要求。
根據(jù)上述分析和目擊者描述等,CSB調(diào)查組確定,83-3410鋼瓶內(nèi)含有五氯化銻和其他不確定性物質(zhì)。
CSB調(diào)查組檢查了相關(guān)的鋼瓶運輸記錄,確定83-3410鋼瓶是于1998年10月23日從霍尼韋爾公司El Segundo裝置運送至C&MI,然后于1998年12月10日從C&MI運送至霍尼韋爾公司Baton Rouge廠區(qū)。83-3410鋼瓶運輸記錄詳見表1。
CSB調(diào)查組梳理了事件發(fā)生順序,如圖4所示。
在1998年10月23日,共計11個鋼瓶(包括83-3410鋼瓶),標簽為“五氯化銻殘余物”,從霍尼韋爾公司El Segundo裝置運送至C&MI。根據(jù)要求,C&MI人員對鋼瓶進行了稱重和采樣。發(fā)現(xiàn)其中4個鋼瓶(包括83-3410鋼瓶)內(nèi)存有大量物質(zhì),而不是五氯化銻殘余物。83-3410鋼瓶凈重約1.5 t。
1998年 10月 27日:C&MI日志記錄顯示,C&MI對83-3410鋼瓶進行了采樣和分析,樣本中含有焦油狀的固體和少量液體。C&MI應該和霍尼韋爾公司進行聯(lián)系,溝通如何處理這4個不滿足C&MI五氯化銻廢料要求的鋼瓶。但是,CSB調(diào)查組沒有找到任何有關(guān)的證明材料和信息。隨后,C&MI將83-3410鋼瓶貼上了R22( 制冷劑)的標簽。
1998年 12月 10日:C&MI把貼有R22標簽的4個鋼瓶(包括83-3410鋼瓶)和8個裝滿新鮮五氯化銻的鋼瓶運送至霍尼韋爾公司Baton Rouge廠區(qū)。
圖4 83-3410鋼瓶計劃路徑和實際路徑
CSB調(diào)查組查閱了R22和五氯化銻的安全數(shù)據(jù)說明書,CSB調(diào)查組認為,如果發(fā)生泄漏的鋼瓶內(nèi)裝的是R22制冷劑,而不是被污染的五氯化銻,泄漏事故的后果嚴重程度則可能要小的多。如果操作人員試圖打開R22制冷劑鋼瓶的密封塞,制冷劑因高壓會快速噴射出來,在常壓條件下變成氣態(tài)。人員暴露在R22制冷劑條件下可能會導致人員凍傷,但是不會造成致命傷害。
制冷劑鋼瓶儲存區(qū)域沒有開展過風險分析工作。通過進行一次簡單的風險分析,例如作業(yè)安全分析(JSA),就可能發(fā)現(xiàn)相關(guān)作業(yè)的主要風險。相關(guān)的問題可能包括:
1.現(xiàn)場鋼瓶內(nèi)是否儲存了其他物料?
2.如果不小心把其他物料帶進制冷劑鋼瓶區(qū)域,會導致什么后果?
3.在鋼瓶儲存區(qū)域排空一個滿裝的鋼瓶會導致什么后果?
4.在對鋼瓶進行排空和吹掃前,拆除鋼瓶的密封塞會導致什么后果?
如果霍尼韋爾公司進行了作業(yè)安全分析或者風險分析,就可能識別出來與上述問題相關(guān)的風險,并在標準操作規(guī)程中制定特定的保護措施,并對操作人員進行相關(guān)培訓。
霍尼韋爾公司Baton Rouge廠區(qū)針對制冷劑鋼瓶分揀作業(yè)(根據(jù)檢驗日期)和準備過期鋼瓶廠外檢驗作業(yè)制定了書面的操作規(guī)程。但是,這些操作規(guī)程沒有向人員提供有關(guān)識別非常規(guī)情況的相關(guān)信息,也沒有列明常見偏差可能導致的后果。另外,CSB調(diào)查組還發(fā)現(xiàn),接收區(qū)域和鋼瓶儲存區(qū)域的作業(yè)實踐并沒有遵循現(xiàn)有的書面操作規(guī)程。
霍尼韋爾公司Baton Rouge廠區(qū)有時候會接收一些滿裝的或者半裝的制冷劑鋼瓶,但是大部分的鋼瓶是空的。Baton Rouge廠區(qū)的操作規(guī)程也是基于處置這些空鋼瓶而建立的,例如,操作規(guī)程中并沒有要求工作人員對鋼瓶的重量進行驗證。
Baton Rouge廠區(qū)沒有制定有關(guān)識別異常鋼瓶的指導手冊,例如在此次事故中,從一個只處理五氯化銻的裝置運送過來的鋼瓶,但是鋼瓶上標記的是R22。另外,沒有人提出五氯化銻比制冷劑重,運輸文件上記錄的83-3410鋼瓶的重量超過了一個滿裝制冷劑鋼瓶的重量。
操作規(guī)程中沒有明確當鋼瓶上閥門不能操作時應采取什么措施,而且也沒有提醒工作人員注意從鋼瓶(未驗證物料是否排空及泄壓)上拆除密封塞時可能存在的風險。
操作規(guī)程中要求R22應在指定區(qū)域進行回收,不能釋放到放空管線中。此次事故中,83-3410鋼瓶雖然標記著R22,但是仍被存放到鋼瓶儲存區(qū)域,該區(qū)域鋼瓶內(nèi)的物料會被泄放的放空管線中。CSB調(diào)查組發(fā)現(xiàn),這在Baton Rouge廠區(qū)是普遍做法,只根據(jù)檢驗日期對運送過來的制冷劑鋼瓶進行初步分揀。
此次事故中死亡的那個操作人員從1999年6月開始在Baton Rouge廠區(qū)工作。根據(jù)他的培訓記錄,CSB調(diào)查組發(fā)現(xiàn),他接受了將近200 h的正式課堂培訓,包括驗證他學習效果的考試。
2003年6月28日,該操作人員開始接受關(guān)于制冷劑鋼瓶操作工作的培訓,在第一周培訓過程中,他和一名能力合格的操作人員一起工作,負責觀察學習和輔助工作;第二周,他開始在合格操作人員的監(jiān)督下自己進行操作,第二周結(jié)束時,他已經(jīng)可以自己獨立操作了。在這兩周時間內(nèi),他們兩人沒有遇到過閥門無法操作的情況。
由于該操作人員沒有處理過五氯化銻鋼瓶,所以他可能不清楚五氯化銻鋼瓶和制冷劑鋼瓶之間的區(qū)別。根據(jù)CSB調(diào)查組和其他操作人員的訪談,他們可能了解83-3410鋼瓶和常規(guī)制冷劑鋼瓶之間的一些不同,例如,制冷劑鋼瓶安裝了至少一個安全閥,而五氯化銻鋼瓶(包括83-3410鋼瓶)只安裝了易熔塞。
1.83-3410鋼瓶被當作一個空五氯化銻鋼瓶從霍尼韋爾El Segundo廠區(qū)運送到C&MI,而實際上83-3410鋼瓶內(nèi)物料重量為1.5 t(加上鋼瓶本身重量,毛重約為 2.0 t)。
2.83-3410鋼 瓶 被C&MI拒收,并被貼上R22的標簽運送到霍尼韋爾Baton Rouge廠區(qū),沒有對鋼瓶內(nèi)物料成分進行明確標記。
3.根據(jù)83-3410鋼瓶(標記為R22)運輸文件顯示,83-3410鋼瓶實際重量約為2.0 t,但是一個滿裝R22鋼瓶的重量只有約1.4 t。
4.鋼瓶運送至霍尼韋爾Baton Rouge廠區(qū)后沒有進行稱重,也沒有檢查運輸文件上的標記重量。
5.裝滿物料的83-3410鋼瓶被放置在霍尼韋爾Baton Rouge廠區(qū)空制冷劑鋼瓶儲存區(qū)域。
6.霍尼韋爾公司操作規(guī)程規(guī)定,R22鋼瓶不應連接到放空管線系統(tǒng)。
7.針對鋼瓶儲存區(qū)域的潛在風險,沒有進行風險評估工作。
1.霍尼韋爾公司沒有制定相關(guān)管理程序,識別并處理鋼瓶儲存區(qū)域的潛在風險,例如,在未排空的情況下拆除鋼瓶密封塞可能導致的后果;
2.霍尼韋爾公司和C&MI都沒有建立系統(tǒng)的管理流程,明確驗證被C&MI拒收的鋼瓶內(nèi)的物料成分;
3.霍尼韋爾公司關(guān)于分揀和儲存鋼瓶的管理程序,沒有涉及識別和處置異常鋼瓶方面的內(nèi)容;
4.操作人員的日常作業(yè)實踐不符合處置R22鋼瓶的標準操作規(guī)程。
1.霍尼韋爾公司應對鋼瓶儲存區(qū)域進行系統(tǒng)的風險評估,例如作業(yè)安全分析,識別潛在的作業(yè)風險,把風險評估的成果與裝置的操作規(guī)程進行融合,在操作規(guī)程中明確處理相應風險的具體措施,并對操作人員進行培訓;
2.霍尼韋爾公司應對鋼瓶接收管理程序進行修訂,要求人員對進入廠區(qū)的鋼瓶和物料重量進行記錄,并對可疑物料進行隔離儲存,確保裝有危險物料的鋼瓶得到正確處理;
3.霍尼韋爾公司應建立相關(guān)管理程序,對被承包商(例如C&MI)退回的物料進行明確驗證,并遵照執(zhí)行,確保危險物料得到正確處理;
4.C&MI應建立正式的管理程序,正確處置客戶運送來的不合格物料,確保在不合格物料被退回前對物料成分進行明確驗證和標記。