李潛蛟
(大亞灣核電運(yùn)營管理有限責(zé)任公司化學(xué)環(huán)保部,廣東 深圳 518124)
目前,國內(nèi)核電站均采用還原性全揮發(fā)處理(以下簡稱“AVT(R)”),控制二回路水質(zhì),以緩解二回路系統(tǒng)設(shè)備材料的腐蝕程度,減少二回路腐蝕產(chǎn)物向蒸汽發(fā)生器遷移,從而提高電廠安全運(yùn)行性能,確保核電機(jī)組在設(shè)計(jì)壽期內(nèi),能夠穩(wěn)定高效地運(yùn)行。而國內(nèi)在現(xiàn)階段主要利用世界核營運(yùn)者協(xié)會(以下簡稱“WANO”)制定的壓水堆核電機(jī)組化學(xué)指標(biāo)評價二回路水質(zhì)控制的優(yōu)劣,即選取幾個影響蒸汽發(fā)生器性能的關(guān)鍵指標(biāo),利用公式,計(jì)算出WANO值,WANO值越接近1:0,表明電廠在運(yùn)行過程中,二回水質(zhì)控制得越好,二回路系統(tǒng)發(fā)生影響設(shè)備部件安全性能腐蝕機(jī)理的可能性就越小[1]。本文則根據(jù)水化學(xué)控制與二回路系統(tǒng)設(shè)備腐蝕之間的關(guān)系,通過大修檢查獲得的二回路腐蝕產(chǎn)物數(shù)據(jù),對運(yùn)行過程中二回路水化學(xué)處理控制效果進(jìn)行評價。
圖1 二回路系統(tǒng)流程圖
圖1為核電站二回路主要系統(tǒng)流程圖,二次側(cè)的水經(jīng)蒸器發(fā)生器加熱,變成飽和水蒸汽,經(jīng)高壓缸和低壓缸做功后,由凝汽器冷凝成液態(tài)水,通過凝結(jié)水泵進(jìn)入低壓加熱器進(jìn)行預(yù)熱,再由除氧器除氧加熱后,通過給水泵進(jìn)入高壓加熱器加熱,最后進(jìn)入蒸器發(fā)生器內(nèi),重新接受一回路的熱量加熱變成水蒸汽,重復(fù)上述過程。
為確定各主要設(shè)備的腐蝕產(chǎn)物分布情況,對各設(shè)備進(jìn)行了目視檢查,如圖2所示。凝汽器熱阱至除氧器設(shè)備的內(nèi)部形貌為紅色,且腐蝕產(chǎn)物較多,容易收集,如圖2(左)(中)所示。而高壓加熱器腐蝕產(chǎn)物附著較少,不易收集,且顏色呈淺紅色或黑色如圖2(右)所示。高壓缸至低壓缸的轉(zhuǎn)子葉片沉積物均較少,其中汽水分離再熱器筒體表面附著的產(chǎn)物為黑色。經(jīng)檢測,二回路凝汽器至蒸汽發(fā)生器的主要腐蝕產(chǎn)物為赤鐵礦(Fe2O3)和磁鐵礦(Fe3O4)。
造成腐蝕產(chǎn)物如此分布的原因,是由于機(jī)組運(yùn)行過程中,水中絕大多數(shù)的溶解氧經(jīng)凝汽器至除氧器之間的設(shè)備管線時,被消耗完,而生成金屬腐蝕產(chǎn)物,運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,在機(jī)組正常運(yùn)行情況下,電廠給水末端監(jiān)測到的氧含量小于7μg/L。另從蒸汽發(fā)生器出來的蒸汽攜帶能力不強(qiáng),蒸汽所攜帶鹽類及金屬腐蝕產(chǎn)物相對較少[2-3]。因此,在凝汽器至除氧器之間設(shè)備管道附著的腐蝕產(chǎn)物較多,蒸汽發(fā)生器也由于蒸汽攜帶鹽類的能力較少,而出現(xiàn)泥渣沉積現(xiàn)象。
圖2 凝汽器熱阱內(nèi)部形貌(左)、除氧器內(nèi)部形貌(中)和高壓加熱器(右)
而二回路腐蝕產(chǎn)物多少與水化學(xué)工況控制情況有關(guān)。根據(jù)鐵的電位-pH圖可知,當(dāng)水的pH越高,或電位足夠低(即氧含量很小時),金屬處于免蝕區(qū),即不發(fā)生明顯的腐蝕,如圖3所示。因此,運(yùn)行過程中,二回路水化學(xué)工況控制得越好,則二回路腐蝕產(chǎn)物的量則越小,設(shè)備表面的產(chǎn)物附著量則越少。因此,評價核電站在機(jī)組運(yùn)行過程中AVT(R)是否控制得當(dāng),可通過大修時,設(shè)備表面附著的腐蝕產(chǎn)物量來進(jìn)行判斷。
根據(jù)相關(guān)報(bào)道,并結(jié)合核電站二回路腐蝕產(chǎn)物的分布規(guī)律,可以用凝汽器中的磁性過濾器、除氧器筒體內(nèi)部及蒸汽發(fā)生器泥渣沉積量作為水質(zhì)控制優(yōu)劣的評價依據(jù)[4]?,F(xiàn)以某核電站為例,對凝汽器磁性過濾器、除氧器筒體及蒸汽發(fā)生器的沉積物進(jìn)行分析評價。
圖3 鐵的電位-pH平衡圖
該核電站采用氨+聯(lián)氨的AVT(R)控制二回路水質(zhì),給水末端控制的氧含量小于1μg/L,pH=9.6~9.9。停機(jī)前,通過向二回路加入大量的氨和聯(lián)氨,以保證二回路pH盡可能接近11.0,停機(jī)后及時向二回路各主要開孔設(shè)備通壓縮空氣保證濕度小于40%,對整個二回路設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),以防止回路發(fā)生停用腐蝕。為掌握整個二回路的腐蝕狀況,該核電站還編制有指導(dǎo)大修腐蝕檢查的規(guī)程,規(guī)程中規(guī)定了凝汽器-磁性過濾器、除氧器等設(shè)備沉積物的取樣方法。
圖4 凝汽器磁性過濾器吸附量與燃料周期關(guān)系曲線
凝汽器磁性過濾器位于凝汽器鈦管下方,是凝汽器汽側(cè)的重要組成部分,其主要作用是吸附水汽中的鐵磁物質(zhì)。在大修期間,按電廠腐蝕檢查規(guī)程,對凝汽器磁性過濾器進(jìn)行取樣,并對所取樣品進(jìn)行烘干稱重處理。
將當(dāng)前大修凝汽器磁性過濾器沉積物的重量與歷次進(jìn)行比對,如圖4所示。圖4中橫坐標(biāo)為機(jī)組大修周期,縱坐標(biāo)為磁性過濾器吸附總量和日均吸附量。圖4表明,隨著機(jī)組的不斷運(yùn)行,磁性過濾器吸附量總量和日均吸附量在整體上呈現(xiàn)不斷減少的趨勢,經(jīng)計(jì)算,第11次大修的吸附量總量和日均吸附量分別為第2次大修時吸附量的0.35倍和0.26倍,這表明在現(xiàn)行的水化學(xué)工況下,二回路腐蝕產(chǎn)物不斷減小。
熱力除氧器的主要功能是利用物理方法(道爾頓分壓定律和享利定律)對給水進(jìn)行除氧,同時加熱給水。根據(jù)電廠腐蝕檢查規(guī)程規(guī)定,對除氧器筒體進(jìn)行取樣,樣品經(jīng)過烘干處理,利用公式,換算成單位面積沉積率,計(jì)算出電廠在本次燃料循環(huán)周期的單位面積沉積率為3.17g/(m2.y),根據(jù)電廠檢查規(guī)程規(guī)定,輕微沉積<30g/(m2.y),而本次單位面積沉積率3.17g/(m2.y)<30 g/(m2.y),因此除氧器在本次燃料周期的沉積程度較輕。
蒸汽發(fā)生器是核電站的關(guān)鍵設(shè)備,其性能好壞直接關(guān)系到電廠的安全運(yùn)行,而蒸汽發(fā)生器中泥渣沉積會濃縮二次側(cè)水中的離子濃度,有的甚至達(dá)到104倍以上,如氯離子,能增加傳熱管和其他管段上發(fā)生晶間應(yīng)力腐蝕、點(diǎn)蝕的概率,從而影響蒸汽發(fā)生器的使用壽命[4-5]。因此,國內(nèi)電廠普遍采取水力沖洗的辦法,在大修期間,對蒸汽發(fā)生器二次側(cè)泥渣進(jìn)行沖洗,以避免泥渣大量堆積,危及蒸汽發(fā)生器安全運(yùn)行的情況。
利用蒸汽發(fā)生器沖洗下來的泥渣,進(jìn)行烘干處理,得到對應(yīng)燃料周期的泥渣量,并將該泥渣量與歷次大修泥渣沖洗量進(jìn)行對比,如圖5所示。圖5表明,單個蒸汽發(fā)生器泥渣沖洗量及殘?jiān)偭康哪嘣?,變化趨勢整體平穩(wěn),未出現(xiàn)較大的沉積物變化。且日均沉積量也表明,泥渣沉積量較平穩(wěn),且有一定的減少趨勢。
通過綜合凝汽器-磁性過濾器、除氧器沉積物及蒸汽發(fā)生器泥渣量腐蝕產(chǎn)物的分析,認(rèn)為該核電站現(xiàn)有狀態(tài)下二回路腐蝕程度較輕,腐蝕狀態(tài)控制良好。分析結(jié)果表明,核電站目前采用氨+聯(lián)氨的AVT(R)參數(shù)控制范圍及運(yùn)行過程中的控制效果良好,滿足現(xiàn)狀態(tài)下,該核電站的水質(zhì)運(yùn)行要求。
圖5 某核電站歷次大修SG沖洗殘?jiān)厔輬D
在停機(jī)大修過程中,利用二回路幾個腐蝕產(chǎn)物主要分布的設(shè)備,對核電站二回路系統(tǒng)運(yùn)行過程中腐蝕程度的評估,以此評定電站在運(yùn)行過程中,采用AVT(R)控制二回路水質(zhì)效果的方法,很好地結(jié)合了大修腐蝕檢查數(shù)據(jù),更進(jìn)一步反映了電廠控制水質(zhì)的實(shí)際效果。且大修產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物評價參數(shù),可為電廠的老化管理評估,提供十分重要的參數(shù),對核電站安全運(yùn)行具有十分重要的意義。